孫慶春 李中明 魏蘭杰
(沈陽機床(集團)有限責任公司,遼寧 沈陽 110141)
當前市場上經(jīng)濟型數(shù)控車床配備的數(shù)控刀架絕大部分為立式電動數(shù)控刀架,“沈陽機床”生產(chǎn)的“SLD系列立式電動數(shù)控刀架”又是其主要力量。隨著市場環(huán)境的變化,對SLD系列刀架提出了新的要求,例如:要求產(chǎn)品性能與產(chǎn)出效率提升而同時故障率下降。這便要求我們從源頭上對刀架結構優(yōu)化,提升產(chǎn)品性能,使零件加工更加方便,裝配更加便捷,為此我們對SLD系列產(chǎn)品進行了全面的改善。
SLD系列刀架原結構如圖1、圖2所示,產(chǎn)生的主要外部故障如下:
(1)刀架密封性能低引起的故障:初定位銷銹蝕、編碼器銹蝕、刀架定位精度不準等。
(2)刀架傳動效率低引起的故障:負載過大電動機燒毀、換刀緩慢、刀架剛性低、重復定位精度低等。
(3)編碼器松動引起的刀架故障:系統(tǒng)選刀錯誤,刀架無法啟動等。
2.1.1 存在的問題
(1)刀臺與底座之間密封性能低下
如圖1中3所指處,方刀臺與底座之間為O型密封圈徑向旋轉密封,由此對相對運動零件的同軸度及密封槽的尺寸要求相對較高。SLD系列刀架大批量生產(chǎn),滿足上述兩個要求較困難。另外由于刀架工作環(huán)境對O型圈自身性能要求較高,而普通丁晴橡膠O型密封圈經(jīng)常是質量上不夠可靠。由此刀臺與底座之間的密封效果欠佳。
(2)法蘭盤與底座之間,法蘭盤與立柱之間進水
圖1中1、2所指處,法蘭盤與立柱之間,法蘭盤與底座之間無密封。
2.1.2 改善措施
(1)改善刀臺與底座之間的密封方式
如圖3中3所指處,方刀臺與底座之間把O型圈密封改為VA型密封圈密封。VA型密封圈為徑向與軸向同時密封,密封唇具有良好的活動性和適應性,同時可以彌補旋轉軸偏心問題,對零件的加工、裝配要求相對較低,完全可以滿足產(chǎn)品大批量的生產(chǎn)要求。
(2)改善法蘭盤等處的密封
圖3中1、2所指處,法蘭盤與立柱之間裝配時涂抹密封膠,底座與法蘭盤之間增加密封膠墊。
2.1.3 改善效果
通過以上兩點改善,SLD系列刀架密封性能有了長足的進步,經(jīng)驗證刀架各處防水性能良好,外部故障率有了明顯的下降。
2.2.1 存在的問題
(1)刀架功率損失大
如圖1中4所指處,傳動機構與鎖緊機構重合,傳動機構中的蝸輪在鎖緊機構中,由此要求傳動機構與鎖緊機構中的底座、蝸輪、絲桿套、推力球軸承的精度較高,否則當鎖緊機構中的背帽鎖緊后,傳動機構中的蝸輪、蝸桿傳動中心將錯位,刀架在蝸輪蝸桿傳動副中將消耗大量的能量,從而刀架動齒盤鎖緊力減小,刀架剛性下降。
(2)推力軸承壽命下降
蝸輪、蝸桿傳動中心錯位,蝸輪上端推力球軸承必將是線受力,從而影響軸承的使用壽命,增加刀架的售后成本。
SLD系列刀架大批量生產(chǎn),零件滿足要求較困難,因此刀架傳動機構與鎖緊機構重合已不適應刀架的大批量生產(chǎn)。
2.2.2 改善措施
(1)傳動機構與鎖緊機構分離
蝸輪、蝸桿傳動副傳動中心靠蝸桿定位,如圖3中4所指處,傳動機構與鎖緊機構分離,蝸輪的定位中心將不受刀架鎖緊機構的限制,蝸輪、蝸桿傳動副的中心平面由蝸桿控制蝸輪靠彈簧卡圈輔助支撐,由此大幅度降低了刀架能量的損耗,提高了刀架的鎖緊性能從而增強了刀架剛性;推力軸承由線受力改善為面受力,由此提高零件壽命,將大大降低刀架售后成本。
2.2.3 改善效果
經(jīng)驗證SLD系列刀架(改善)與原SLD系列刀架相比,傳動效率、鎖緊力矩和剛性有了明顯的提高,刀架剛性大幅度提升,市場反饋良好。
2.3.1 存在的問題
(1)頂絲預緊力大小控制困難
如圖2中虛線圓所圈處,蝸桿軸承的預緊為頂絲預緊。為防止角接觸球軸承在裝配中預緊力過大,要求裝配第一個頂絲后反轉半扣,再裝配第二個頂絲。第一個頂絲用于預緊軸承,第二個頂絲用于防止第一個頂絲松動。而這種裝配方式中第一個頂絲軸向處于浮動狀態(tài),第二個頂絲裝配過緊必然帶動第一頂絲轉動,造成軸承軸向預緊力過大,軸承壽命降低。若第二個頂絲緊固力矩過小,又起不到防松效果,軸承軸向竄動過大,必然影響軸承壽命。只有保證頂絲端面為球面,嚴格控制裝配流程才能達到預期效果,而SLD系列刀架大批量生產(chǎn)很難滿足要求。
(2)裝配效率低
在裝配兩個頂絲的過程中必須翻動底座3次,裝配工人勞動強度高,裝配效率低。
2.3.2 改善措施
如圖4中虛線圓所圈處,把蝸桿軸承的預緊改為彈簧預緊。
2.3.3 改善效果
經(jīng)裝配及產(chǎn)品市場反饋情況驗證此種方式對軸承的預緊效果理想,從而將減少軸承的售后成本。裝配效率提升,從而提高了刀架的產(chǎn)出效率。
2.4.1 存在問題
(1)初定位銷卡銷
初定位銷卡銷主要原因有:初定位銷銹蝕、初定位銷導向性能差。
(2)動齒盤上初定位銷導向孔加工成本過高
加工動齒盤上初定位銷導向孔,我單位使用的是擴孔鉆與定制的雙聯(lián)鉸刀在立加上加工。平均加工150件動齒盤便需更換擴孔鉆與雙聯(lián)鉸刀一套,一套工具160元人民幣,此處消耗工具成本巨大。
2.4.2 改善措施
(1)改善初定位銷工藝性
在初定位銷不受力的兩
側面銑缺面,用于含潤滑脂,增加初定位銷的滑動性,減少銹蝕機率,降低售后成本。
(2)增加初定位銷孔的導向長度
增加動齒盤初定位銷孔的導向長度(圖5),從而降低動齒盤上初定位銷孔上下兩孔同軸度的要求,降低加工成本。左側為SLD系列“初定位銷”,右側為改進SLD系列(改善)初定位銷。
2.4.3 改善效果
經(jīng)SLD系列刀架改善后的市場反饋情況,此種改善方式良好,有效提升了初定位穩(wěn)定性。
2.5.1 存在問題
編碼器定位不可靠。如圖1中5所指處,編碼器的定位為:頂絲的剛性連接,而刀架工作環(huán)境惡劣。剛性連接方式中,刀架工作振動帶來頂絲松動,從而編碼器位置變動,常使系統(tǒng)得不到刀架的工位信號。
2.5.2 改善措施
如圖3中5所指處,編碼器的定位改為細牙螺母鎖緊,輔以彈簧墊圈。彈簧墊圈具有吸振作用,從而杜絕了編碼器因刀架工作中的振動導致的松動。另外,螺母固定便于編碼器的調節(jié)。
2.5.3 改善效果
經(jīng)過市場反饋,編碼器松動的故障率60%得到了解決。
經(jīng)過筆者公司各部門的共同努力,SLD系列刀架改善后剛性、重復定位精度有明顯提高,售后故障率下降了80%,產(chǎn)品的產(chǎn)出效率提高了10%,成本下降10%,有力地解決了現(xiàn)行市場上經(jīng)濟型數(shù)控車床所配刀架的故障率,對刀架的大批量生產(chǎn)提供了有力的支撐,該產(chǎn)品已申請專利,專利號:201120518040。