牛海昌
(內(nèi)蒙古北方重工集團特鋼分公司,內(nèi)蒙古014033)
結(jié)晶器是電渣爐的重要部件,它既起到熔煉室的作用,又起到使重熔金屬得到強制冷卻和結(jié)晶以及形成鋼錠或熔鑄件的作用。在工作中結(jié)晶器內(nèi)壁與溫度高達1 750℃的爐渣直接接觸,工作條件非常惡劣。固定圓柱形封閉水套式結(jié)晶器的內(nèi)套是銅質(zhì)帶有一定錐度的筒體,在使用一段時間后內(nèi)套沿母線方向上會出現(xiàn)凹凸變形。變形部位一般在內(nèi)套上部和下部居多,尤其是采用一種規(guī)格的結(jié)晶器重熔生產(chǎn)大小不同的多種錠型電渣錠時,結(jié)晶器變形問題更加突出。輕者使得鋼錠脫模后渣帽卡住脫不下來,重者鋼錠連同渣帽一起卡在結(jié)晶器中脫不下來。使用外力脫錠存在安全隱患,而且易砸壞結(jié)晶器,造成很高的結(jié)晶器修理費用,而且以后再使用該結(jié)晶器時電渣錠表面易產(chǎn)生環(huán)裂質(zhì)量問題。
我單位使用的8.3 t~12.5 t結(jié)晶器,每年在5 t、12 t、15 t電渣爐中重熔各類電渣錠約1 000多支,占全年生產(chǎn)任務的48%。2009年前,舊的8.3 t~12.5 t結(jié)晶器在使用約80爐~100爐次后便發(fā)生內(nèi)套銅板變形,修理改制費用近30萬元,有些變形嚴重的還無法修理,影響了生產(chǎn)正常進行。我們從結(jié)構(gòu)設(shè)計到使用條件方面進行了改進,使結(jié)晶器壽命有了很大提高。
結(jié)晶器內(nèi)套變形原因很多,既有設(shè)計不合理的因素,也有使用環(huán)境不當和循環(huán)冷卻水質(zhì)量的影響。
原結(jié)晶器上、下口直徑差偏小,電渣錠或渣砣由于冷卻條件不同就可能被卡在結(jié)晶器中。原結(jié)晶器上、下口直徑差見表1。
表1 原結(jié)晶器上、下口直徑差Table 1 The difference of upper and lower ports dimensions of mould
結(jié)晶器受熱時間最長的部位是造渣部位和熔煉后期的補縮部位,這也是結(jié)晶器變形最嚴重的部位。我單位結(jié)晶器變形主要集中在規(guī)格為8.3 t~12.5 t型號的結(jié)晶器上,其原因主要是8.3 t~12.5 t結(jié)晶器生產(chǎn)的錠型差別大,使得內(nèi)套變形位置不定。生產(chǎn)計劃不合理時會造成變形出現(xiàn)在電渣重熔過程中。
原結(jié)晶器膨脹圈少,阻礙外套熱脹冷縮。內(nèi)套與外套之間的間隙尺寸小。原結(jié)晶器內(nèi)套所用銅板材質(zhì)為T2紫銅,力學性能不好。
渣帽補縮后凝固期受熱時間長易產(chǎn)生變形,造成渣帽卡住結(jié)晶器,脫模困難。因此,在造渣期和補縮期時結(jié)晶器的進水流量比在重熔期要大。在熔煉過程中控制結(jié)晶器出水溫度在工藝范圍下限,避免造渣期高渣溫對結(jié)晶器的影響,在補縮后加速渣砣的冷卻,避免渣砣在脫模時對結(jié)晶器的影響。
2.1 適度增大結(jié)晶器內(nèi)套上下口直徑錐度,以利于鋼錠脫模。設(shè)計參數(shù)見表2。
2.2 根據(jù)不同的結(jié)晶器規(guī)格制訂出重熔的錠型范圍,并標注在結(jié)晶器的外套上。在下生產(chǎn)計劃的同時,應確定所選用的結(jié)晶器。結(jié)晶器與重熔錠型的范圍見表3。
表2 結(jié)晶器優(yōu)化設(shè)計參數(shù)Table 2 Optimized design parameters of mould
表3 8.3 t~12.5 t結(jié)晶器允許重熔的錠型范圍Table 3 The allowable remelting ingot shape range of 8.3 t~12.5 t mould
2.3 將結(jié)晶器內(nèi)套的銅板材質(zhì)由T2紫銅改為含P的TP2紫銅,提高其力學性能。原結(jié)晶器在使用約150爐~250爐時發(fā)生變形,改變材質(zhì)后新結(jié)晶器使用320爐次后仍沒有出現(xiàn)內(nèi)套變形情況。
2.4 增加外套膨脹圈數(shù)量,由現(xiàn)設(shè)計的2個增設(shè)為3個,同時適當增加膨脹圈高度和寬度,提高外套熱脹冷縮變形能力。
2.5 對爐前供水管道進行改造,加大結(jié)晶器進水流量和壓力。
改造后的結(jié)晶器使用壽命比改造前明顯提高,2010年節(jié)約費用約45萬元,在降本增效的同時保證了生產(chǎn)正常進行。