郝轟宇 牛美榮
[摘 要] 本文介紹了內(nèi)蒙古國電能源投資有限公司準(zhǔn)大發(fā)電廠,等離子與油點火的成功應(yīng)用,對其基本原理,燃燒機理、系統(tǒng)組成、煤種適應(yīng)性、點火方式等進行了闡述。幾年的運行結(jié)果表明:等離子點火裝置具有節(jié)省啟動階段燃油的能力,運行和維護費用低廉,結(jié)構(gòu)簡單,操作控制方便等優(yōu)點,有較大的推廣應(yīng)用價值。與油點火相結(jié)合,在提高經(jīng)濟效益的同時,也提高了機組的安全性能。
[關(guān)鍵詞] 燃燒器等離子油槍點火原理系統(tǒng)組成
1.概述
大型工業(yè)煤粉鍋爐的點火和穩(wěn)燃傳統(tǒng)上都是采用重油或者天然氣等稀有燃料來實現(xiàn)的,近年來,隨著世界性的能源緊張,原油價格不斷上漲,火力發(fā)電燃油越來越受到限制。等離子點火是一種新型的鍋爐啟停與穩(wěn)燃技術(shù),可以實現(xiàn)煤粉鍋爐無油點火和低負(fù)荷燃燒。
2.等離子點火的組成及工作原理
2.1等離子的點火原理
利用直流電流在等離子載體空氣中接觸引弧,并在強磁場控制下獲得穩(wěn)定功率的直流空氣等離子體,該等離子體在專門設(shè)計的燃燒器的中心燃燒筒中形成溫度T>5000K的,溫度梯度極大的局部高溫區(qū),煤粉顆粒通過該等離子“火核”受到高溫作用,并在10-3秒內(nèi)迅速釋放出揮發(fā)物,使煤粉顆粒破裂粉碎,從而迅速燃燒。由于反應(yīng)是在氣相中進行,使混合物組分的粒級和成分發(fā)生變化,有助于加速煤粉的燃燒,大大地減少點燃煤粉所需要的引燃能量。這樣就可以用很低的能量點燃部分煤粉。然后,以內(nèi)燃,逐級放大的方式,將整個燃燒器點燃,實現(xiàn)用等離子弧直接點火的目的。
2.2等離子點火系統(tǒng)組成
等離子體點火燃燒器、等離子體發(fā)生器、等離子體電源及控制系統(tǒng)、冷爐制粉系統(tǒng)、風(fēng)粉在線檢測系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)以及火焰檢測等系統(tǒng)構(gòu)成。
等離子燃燒器改造一般布置在下層原主燃燒器位置,將該下層燃燒器一部或全部改造為等離子燃燒器,準(zhǔn)大發(fā)電廠300MW的鍋爐,設(shè)4臺等離子燃燒器。
3.煤種適應(yīng)性
從實際使用情況看,等離子對煤質(zhì)穩(wěn)定性的要求較高,主要是因為不同的煤質(zhì)穩(wěn)定點燃所需的點火能量不同,等離子技術(shù)的點火輸入功率一般為110kW左右(約10kg油的發(fā)熱量),容量增加時電氣設(shè)備也要相應(yīng)增加,較為困難,因此輸入功率的提高受到一定的限制。
等離子點火技術(shù)對于Aar≤ 35%的煙煤,可以做到無油點火;對于Aar=35~45%的煙煤,可以做到節(jié)油點火;對于,Var≤ 19%的煙煤等離子點火已經(jīng)較難適應(yīng)。對于Mt≤25%,Aar≤30%的褐煤,可以實現(xiàn)無油點火,對于Mt≤28%,Aar≤14%的褐煤,可以實現(xiàn)節(jié)油點火。對于Mt=40~42%的褐煤,目前點火困難,需用油槍伴燒。
氣化油槍點火技術(shù)實際是借鑒了等離子點火的系統(tǒng)工程技術(shù),只是將等離子發(fā)生器換為了氣化油槍,同時又可適當(dāng)調(diào)節(jié)和增加功率。因此,對于煤種的適應(yīng)性好于等離子點火技術(shù)。它可以適應(yīng)于所有煙煤,但是對于Var≤ 19%的煙煤小油槍的出力將提高到150kg/h以上。
4.冷爐點火
冷爐點火方式有多種選擇:先點燃油槍,待爐內(nèi)溫度升高,熱風(fēng)溫度可以滿足制粉系統(tǒng)制粉后投入等離子點火,再撤出油槍;利用鄰爐熱風(fēng)制粉或在磨煤機入口加裝暖風(fēng)器的方式,滿足點火初期制粉的需要,直接用等離子或氣化油槍點火啟動;
等離子和氣化小油槍標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計都配有冷爐制粉系統(tǒng),主要是在進行改造的燃燒器對應(yīng)磨煤機的入口安裝暖風(fēng)器,暖風(fēng)器的設(shè)計既要保證在冷爐階段的制粉出力的要求,又不能對管道阻力造成較大影響。
通過降低點火初期的磨煤機出力和采用管道煤粉濃縮技術(shù)保證煤粉穩(wěn)定的點燃,減小初期機組啟動熱負(fù)荷。冷爐點火階段,兩種點火方式均能滿足鍋爐冷態(tài)啟動曲線的要求,為避免過熱器氧化皮脫落的問題,剛開始點火時升溫速率較高(在規(guī)程要求之內(nèi)),可能會造成氧化皮的脫落,冷爐點火時先投油槍暖爐后再用等離子或小油槍的點火方式,這一問題的關(guān)鍵,是降低初始功率。冷爐點火階段,兩種點火方式均能滿足鍋爐冷態(tài)啟動曲線的要求。
5.鍋爐點火初期煤粉量
鍋爐點火初期的煤粉量受兩個因素影響,一是鍋爐的初始燃燒率,二是磨煤機的最小出力。
根據(jù)等離子點火的測試結(jié)果,初始燃燒率不超過額定負(fù)荷的5%,對于我廠用煤滿負(fù)荷時總煤量在180噸左右,考慮到冷爐點火初期的燃盡率,如為85%,機組啟動時的燃煤量不能超過8噸。
磨煤機的最小出力是直接反映鍋爐剛啟動時的輸入熱量,最小出力大于鍋爐初始燃燒率時,鍋爐的溫升速率會提高,因此,為減小溫升速率過高,對于必須設(shè)法進一步降低磨煤機的出力(低于磨煤機設(shè)計最小出力)。但磨煤機的最小出力受磨煤機型式,干燥、研磨、通風(fēng)、基本出力、磨煤機振動的制約。采取調(diào)整磨煤機加載、控制風(fēng)溫等方法,進一步降低后的磨煤機最低出力差別較大。一般出力過低時磨煤機振動較大,磨煤機安全運行受到威脅。因此,磨煤機出力的降低是有一定限度的。同時磨煤機的出力降低后由于風(fēng)量不是等比降低的,造成煤粉濃度下降,在煤粉濃度低于0.20kg/kg時對于等離子點火技術(shù)較難點燃,油點火技術(shù)由于油量較大,輸入熱量是等離子的2倍以上,所以點燃能力較強,但為保證點火的可靠性,兩種技術(shù)都采用了管道煤粉濃縮技術(shù)。
6.助燃效果與低負(fù)荷穩(wěn)燃性能
在鍋爐正常運行期間,等離子和氣化油點火設(shè)備處于備用狀態(tài),等離子或氣化油點火燃燒器作為主燃燒器使用時,穩(wěn)燃性能有所下降。當(dāng)鍋爐接近或達到最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷以下時,等離子點火或氣化油點火設(shè)備可投入穩(wěn)定負(fù)荷。
7.可靠性分析
等離子點火易損部件主要是陰極和陽極,一般陰極的壽命在100h左右,陽極的壽命在500~1000h之間,根據(jù)拉弧時間的長短,制造廠設(shè)計了陰陽極壽命監(jiān)測裝置,可作為更換時的參考,但因陰極的壽命相對較短,等離子裝置使用期間,運行維護人員必須加強監(jiān)視和維護,以提高可靠性。
等離子點火斷弧,是威脅點火安全的主要問題,主要是需要保證載體風(fēng)的品質(zhì),準(zhǔn)大電廠采用壓縮空氣作為等離子載體。氣化油點火技術(shù)最常見的故障是小油槍堵塞造成滅火。對于煙煤由于油槍出力低,霧化裝置孔徑較小,油管路稍有雜物即造成堵塞,造成燃燒器滅火,威脅點火的安全。油槍積炭堵塞,也是主要故障之一。因此,氣化油點火技術(shù)關(guān)鍵在于油管路的施工工藝,準(zhǔn)大電廠采用氬弧焊打底,電焊蓋面,油管路用蒸汽吹掃以后以后充油。并定期清理油槍濾網(wǎng)和油槍頭,以保證油的質(zhì)量、管道干凈,大大提高了可靠性。
8.結(jié)論
通過對我廠#1 機組鍋爐安裝的等離子點火煤粉燃燒器的調(diào)整試驗和運行狀況,我們認(rèn)為:
1)等離子點火具有節(jié)省啟動調(diào)試階段燃油的作用,若在吹管階段即投運,則節(jié)油更可觀。投產(chǎn)后,它還具有節(jié)省機組運行、調(diào)峰階段助燃用油的能力,經(jīng)濟效益可觀。
2)運行和維護費用低廉,僅是燃油的15%~0%。
3)DLZ-200 型等離子點火煤粉燃燒器在環(huán)保、安全方面社會效益顯著??山档陀泻ξ镔|(zhì)氮、硫氧化物等的排放量,避免了用油點火初期因不能投入電除塵器而排放的大量煙塵,可更早投入電除塵器,更避免了使用燃油帶來的諸多不安全隱患。
4)等離子點火煤粉燃燒器結(jié)構(gòu)簡單,操作控制方便。只需提供冷卻水、壓縮空氣、交流電源和煤粉,便可實現(xiàn)鍋爐用較少量燃油或無油啟停和穩(wěn)燃的目的,可簡化甚至不用燃油系統(tǒng)。而油點火有著操作快捷,容易控制,尤其是在點火初期,其更能顯出燃燒穩(wěn)定,燃燒迅速的特點,兩者的相互配合不僅提高了機組的經(jīng)濟型,同時也大大提高了其運行的安全性。
參考文獻:
[1]《等離子點火系統(tǒng)應(yīng)用維護手冊》
[2]《燃油點火系統(tǒng)說明書》
[3]《準(zhǔn)大發(fā)電廠檢修規(guī)程點火系統(tǒng)控制部分》
作者簡介:
郝轟宇(1976年-),男,工程師,熱工班長,主要從事發(fā)電廠熱工方面的研究。