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        40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁外觀質(zhì)量改進

        2012-08-15 00:46:05侯軍強
        黑龍江交通科技 2012年7期
        關(guān)鍵詞:麻面攪拌站外觀

        侯軍強

        (涿州市交通運輸局)

        40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁外觀質(zhì)量改進

        侯軍強

        (涿州市交通運輸局)

        對40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁進行外觀質(zhì)量改進。提出了改進的必要性、改進目的以及改進措施。

        預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁;外觀;改進

        1 工程實例

        1.1 工程概況

        河南省鄭州西南繞城高速公路土建工程某合同段工程主線全長9 km,有大型互通式立交兩處,大中橋梁33座,工程總投資超過4.5億元。橋梁上部結(jié)構(gòu)主要采用預(yù)制預(yù)應(yīng)力組合連續(xù)箱梁,預(yù)制箱梁共736片,其中40 m跨的占347片。因此,預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁施工是工程的重點,屬于控制性工程。

        1.2 目前現(xiàn)狀

        對工程中的已完成混凝土澆筑的箱梁進行外觀質(zhì)量抽檢,發(fā)現(xiàn)大部分存在局部的麻面、局部小蜂窩、若干處露筋現(xiàn)象,其中兩片因腹板內(nèi)外出現(xiàn)大空洞,露出鋼筋和波紋管、石子,波紋管處夾著較大顆粒石子,下方有浮漿現(xiàn)象而自行報廢。

        2 改進的必要性

        2.1 工期要求

        40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁施工是總工期控制性工程,箱梁的外觀質(zhì)量能否滿足驗收要求直接關(guān)系到總體施工進度目標(biāo)的實現(xiàn)。外觀質(zhì)量不能滿足驗收要求的梁需要進行后期處理甚至報廢,占用臺座,延長施工周期,造成進度緩慢,工期無法保證。

        2.2 經(jīng)濟要求

        40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁體積較大,單片混凝土量超過55 m3,鋼筋、鋼絞線多逾9 t,工作量之大使每片梁的造價高達15.5萬元。若因箱梁外觀質(zhì)量不能滿足驗收要求而報廢,將造成很大的經(jīng)濟損失。

        2.3 形象要求

        鄭州西南繞城高速公路工程是國家重點工程,必須以優(yōu)良的質(zhì)量完成施工任務(wù),樹立公司形象。

        針對本工程40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁存在的質(zhì)量問題,結(jié)合以上工程特點,必須對造成質(zhì)量問題的原因進行認(rèn)真分析,對箱梁外觀質(zhì)量加以改進。

        3 改進目的

        根據(jù)JTJ071-98《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》6.13.3條規(guī)定:“梁、柱、蓋梁、主拱圈及基礎(chǔ)的混凝土蜂窩、麻面面積不超過被檢面積的0.5%,深度不超過10 mm”。

        針對本工程40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁出現(xiàn)的外觀質(zhì)量問題,認(rèn)真查找造成表面蜂窩、麻面過多、面積過大的主要原因及解決方法,從而提高工作質(zhì)量和效率,使一片箱梁蜂窩、麻面面積占受檢面積的比例低于0.5%,產(chǎn)品報廢率低于1.0%。

        4 原因分析與改進措施

        4.1 施工工藝

        (1)對振搗時間控制不牢,未找到最佳時間。

        (2)模板拼裝質(zhì)量差,接縫較大,接縫表面有凹凸,造成箱梁表面有明顯的接縫線條。

        (3)拆模時間過早,又沒有及時進行養(yǎng)護,造成箱梁表層脫皮。

        (4)鋼筋及波紋管保護層太少,直接引起外層混凝土厚度不足。

        4.2 環(huán)境

        場地狹小,現(xiàn)有征地內(nèi)無法建混凝土攪拌站。混凝土遠距離運輸,造成混凝土塌落度損失,影響混凝土質(zhì)量。

        4.3 改進措施

        (1)原材料質(zhì)量

        現(xiàn)狀:石料過細,粗砂含泥量偏大使混凝土級配不合理,影響混凝土性能。

        改進措施:以試驗工程師為核心成立原材料質(zhì)量驗收小組,對料場現(xiàn)有的地材(碎石、粗砂)進行抽樣檢驗,不符合配合比規(guī)定指標(biāo)的一律清退出場,并派專人到砂場、石場進行考察,重新確定地材供應(yīng)商。對以后所有材料通過自檢合格上報監(jiān)理審批后才能投入使用,并用在材料進場報驗臺帳中詳細列明,把好原材料控制關(guān),在根源上消除質(zhì)量隱患。

        (2)存在振搗死角

        現(xiàn)狀:現(xiàn)場檢查有個別部位存在明顯振搗不足。

        改進措施:針對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的振搗不足區(qū)域增設(shè)高頻振動器,并對其布局進行合理調(diào)整,在模板側(cè)面焊接高頻振動器貼掛支座,按梅花形布置,在一側(cè)面腹板內(nèi)安裝48個高頻振動器,由專人負責(zé)電源控制,按澆筑順序先后開啟電源,做到不漏振、不過振,箱梁底板預(yù)留5個澆筑口,用振動棒振搗密實,確保振搗到位。

        (3)外加劑的拌量控制不好

        現(xiàn)狀:外加劑拌量過大,使坍落度偏小。

        改進措施:我們通過對MNC-HHJ、JKR-2及UNF-2A等幾種高效緩凝減水劑進行比較試驗,從混凝土的和易性、塌落度、試塊的強度及摻量的含量和價格綜合比較后,最終確定選用UNF-2A型高效減水劑,拌量經(jīng)試驗確定為4.31 kg/m3(摻量為水泥用量的0.9%)。

        (4)混凝土遠運影響質(zhì)量

        現(xiàn)狀:混凝土到場后發(fā)現(xiàn)有離析現(xiàn)象。

        改進措施:在預(yù)制場西邊紅線外選取、平整了一塊空地,距離預(yù)制場不足100 m,建立一臺750型攪拌站,用于拌和箱梁C50混凝土。并在攪拌站旁設(shè)立分區(qū)試驗室,對混凝土拌和進行過程檢驗。重新設(shè)置了攪拌站使C50混凝土運輸距離大大縮短,避免了因運輸距離遠、時間長造成混凝土塌落度損失和混凝土離析現(xiàn)象的發(fā)生。

        5 總結(jié)

        5.1 質(zhì)量比較

        通過采取以上措施,40 m預(yù)制預(yù)應(yīng)力箱梁的外觀質(zhì)量得到了控制,降低了報廢率,箱梁質(zhì)量得到有效控制。后續(xù)施工的40 m預(yù)制箱梁外觀質(zhì)量全部合格,一次通過驗收。

        5.2 工期比較

        通過采取以上措施,縮短了箱梁施工周期,減少了對梁體的后期處理,大大提高了施工速度。出梁速度從2片/d提高到3.5片/d。

        5.3 經(jīng)濟比較

        成本投入:225 000元(新建攪拌站)+3 300元(獎勵基金)+3 500元(人員培訓(xùn)費)=231 800元

        產(chǎn)生效益:后續(xù)共施工176片箱梁,按每片梁平均造價15.5萬、廢品產(chǎn)生率10%計算,共挽回經(jīng)濟損失約279萬元。取得經(jīng)濟效益:2 790 000-231 800=2 558 200元

        通過上述一系列的改進措施,40 m預(yù)應(yīng)力箱梁施工質(zhì)量有了質(zhì)的飛躍,施工進度大大加快,取得了可觀的經(jīng)濟效益,同時彰顯了公司的實力。事實證明,上述改進措施是行之有效的,可以為同類型箱梁施工提供經(jīng)驗。

        U445

        C

        1008-3383(2012)07-0085-01

        2012-03-15

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