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        船舶廢氣渦輪增壓器喘振故障分析及排除

        2012-08-01 08:46:30林穎毅
        關(guān)鍵詞:故障

        林穎毅

        (福建船政交通職業(yè)學(xué)院,福建福州 350007)

        目前,為了提高船舶柴油機(jī)的功率,廣泛采用廢氣渦輪增壓器,提高了柴油機(jī)的經(jīng)濟(jì)性,但增壓系統(tǒng)工作的好壞直接影響到船舶柴油機(jī)的工作性能。增壓器工作條件惡劣,柴油機(jī)長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行,有時(shí)引起增壓器喘振現(xiàn)象的發(fā)生,影響船舶的航行性能,因此,有必要對(duì)渦輪增壓器喘振故障進(jìn)行分析。

        1 增壓器喘振機(jī)理分析

        廢氣渦輪增壓器由廢氣渦輪和壓氣機(jī)所組成,柴油機(jī)的廢氣驅(qū)動(dòng)渦輪來(lái)帶動(dòng)壓氣機(jī),以來(lái)壓縮空氣,并送入氣缸,可以看出廢氣渦輪增壓器與柴油機(jī)本體無(wú)任何的機(jī)械聯(lián)系。只要增壓器與柴油機(jī)匹配在正常工作范圍內(nèi),壓氣機(jī)是不會(huì)發(fā)生喘振現(xiàn)象的。但當(dāng)空氣流量減少到某一值時(shí),壓氣機(jī)工作變得不穩(wěn)定,流過(guò)壓氣機(jī)的氣流產(chǎn)生強(qiáng)烈的振蕩,引起葉片強(qiáng)烈振動(dòng)并發(fā)出噪聲,而此時(shí)壓氣機(jī)出口壓力明顯下降并伴隨波動(dòng),進(jìn)氣管發(fā)出“轟隆”的響聲,導(dǎo)致柴油機(jī)的工作不穩(wěn)定。壓氣機(jī)產(chǎn)生喘振的原因,是由于流量過(guò)小時(shí),在葉片擴(kuò)壓器和葉輪進(jìn)口產(chǎn)生強(qiáng)烈的氣流分離引起的。

        (1)設(shè)計(jì)工況

        當(dāng)壓氣機(jī)在設(shè)計(jì)工況運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),氣流能平順的進(jìn)入葉片通道,不會(huì)產(chǎn)生沖擊。

        (2)轉(zhuǎn)速不變而空氣量增大

        當(dāng)空氣量增大,氣流進(jìn)入工作葉片時(shí)沖至葉片背面,而在葉片正面產(chǎn)生渦流和分離,但是由于葉片向前轉(zhuǎn)動(dòng)以及氣體所產(chǎn)生的離心力,使分離現(xiàn)象減弱。氣流在擴(kuò)壓器中沖向葉片正面,在葉片背面也產(chǎn)生了分離,由于此時(shí)氣流按對(duì)數(shù)螺旋線運(yùn)動(dòng),壓制了分離現(xiàn)象。所以,在這種工況下,不會(huì)引起壓氣機(jī)的工作不正常。

        (3)轉(zhuǎn)速不變而空氣量減少

        圖1 空氣流動(dòng)情況

        圖1 中,C1a為絕對(duì)速度;ω1為相對(duì)速度;ü1為葉輪剖切處圓周速度;C2u為工作輪圓周速度;C2r為氣流相對(duì)速度;C2為氣流絕對(duì)速度。

        當(dāng)空氣量減少,氣流進(jìn)入后在葉片的背面和擴(kuò)壓器葉片的正面均產(chǎn)生了強(qiáng)烈的氣流分離現(xiàn)象,而此時(shí)葉輪的氣體慣性力和進(jìn)入擴(kuò)壓器的氣流運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)增加了渦流區(qū)域,造成了氣流分離現(xiàn)象,使流量減少到一定值后,偏離角i達(dá)到17°~18°時(shí)在整個(gè)葉輪和擴(kuò)壓器中氣流會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的振蕩和倒流現(xiàn)象,壓氣機(jī)此時(shí)產(chǎn)生喘振現(xiàn)象,轉(zhuǎn)速越高,現(xiàn)象越明顯。通過(guò)以上分析我們可以知道導(dǎo)致壓氣機(jī)喘振的根本原因就是小流量,高背壓。

        2 增壓器喘振原因分析

        圖2 喘振故障樹圖

        由圖2可知,對(duì)于二沖程柴油機(jī)來(lái)講,增壓器產(chǎn)生喘振一般是由于空氣流通阻力的增加、增壓器本身故障、柴油機(jī)長(zhǎng)期低速運(yùn)行以及增壓器和柴油機(jī)的運(yùn)行失配等,而最主要的原因就是氣流通道的堵塞。氣流行進(jìn)過(guò)程為:壓氣機(jī)進(jìn)口濾網(wǎng)——壓氣機(jī)——中冷器——掃氣箱——掃氣口——排氣口——排氣管——渦輪機(jī)——廢氣鍋爐,各部分的通道面積是固定的,雖然進(jìn)、排氣口按發(fā)火順序,但不管什么時(shí)候總有1或2缸的換氣通道是相通的,在整個(gè)管路中氣流是不會(huì)受堵的,如果在通道中產(chǎn)生臟污、結(jié)炭、變形、結(jié)垢等,就會(huì)增加空氣流通的阻力,造成壓氣機(jī)喘振。而其他的因素,如:

        (1)環(huán)境溫度過(guò)高,空氣流量會(huì)減少;

        (2)負(fù)荷劇烈波動(dòng),主機(jī)轉(zhuǎn)速和增壓器轉(zhuǎn)速會(huì)失去匹配、供需失衡而引發(fā)瞬時(shí)喘振;

        (3)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),增壓器轉(zhuǎn)速升高,若主機(jī)轉(zhuǎn)速不變或降低,也會(huì)引起增壓器喘振。

        (4)燃油油嘴故障,會(huì)使柴油機(jī)燃燒不充分,渦輪噴嘴、渦輪葉片積聚油垢,導(dǎo)致積碳嚴(yán)重,影響通道的流通面積。

        (5)進(jìn)排氣未氣封,①燃?xì)饴┬?,新鮮空氣少,燃燒不充分,活塞上行后新鮮空氣進(jìn)入排氣管如遇高溫?zé)嵩匆鹑紵?,排氣管中壓力急劇升高,增壓器轉(zhuǎn)速隨之升高,產(chǎn)生喘振;而活塞下行,氣缸內(nèi)壓力降低,排氣管中的燃?xì)馔ㄟ^(guò)掃氣口再進(jìn)入掃氣箱,導(dǎo)致壓氣機(jī)背壓提高,產(chǎn)生喘振;②進(jìn)氣泄漏使壓氣機(jī)流量減小。

        (6)渦輪噴嘴變形,噴嘴出口面積增大,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速降低;噴嘴葉片變形嚴(yán)重時(shí)與渦輪葉片相碰或咬死,將導(dǎo)致轉(zhuǎn)子停止轉(zhuǎn)動(dòng)。

        3 實(shí)例分析

        3.1 故障現(xiàn)象

        某輪主機(jī)匹配一臺(tái)增壓器定壓增壓,使用約三年時(shí)間后,車速降低,排溫升高,煙色變濃,且增壓器伴有微弱喘振聲。

        該輪一年前放自來(lái)水吹洗葉片,沒有經(jīng)過(guò)軟化處理,自來(lái)水進(jìn)入高溫端后結(jié)成水垢,后煙灰有附在水垢上,排氣端鋼絲網(wǎng)上被煙灰黏附50%的面積,影響了進(jìn)氣量,造成通道的空氣阻力增加。清洗后,車速和排溫恢復(fù)正常。

        3.2 故障現(xiàn)象

        某輪車速在正常時(shí),發(fā)出低沉喘振聲,后將車速降低,喘振消失。當(dāng)時(shí),增壓器軸承油溫、油壓和油量正常,壓氣端進(jìn)口濾網(wǎng)無(wú)臟堵。

        該輪當(dāng)時(shí)溫度很高,油味濃,進(jìn)出風(fēng)壓表?yè)p壞,開啟抽風(fēng)機(jī)運(yùn)行,整個(gè)機(jī)艙新鮮空氣量很少,導(dǎo)致增壓器吸入空氣量不足,掃氣壓力下降,燃燒不良,在渦輪機(jī)的葉片上,轉(zhuǎn)軸與密封環(huán)之間形成積炭,使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)阻力增加,轉(zhuǎn)速下降,增壓器轉(zhuǎn)速與主機(jī)不匹配發(fā)生喘振。開啟送風(fēng)后正常。

        1 杜天玉,黃加亮,蔡振雄,等.VTR 564D-32型廢氣渦輪增壓器喘振及故障排除[J].中國(guó)修船,2008.

        2 黃加亮,黃少竹,陳景鋒.船用增壓四沖程柴油機(jī)中冷器傳熱惡化對(duì)性能影響分析[J].集美大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2007.

        3 鮑軍暉.某船主機(jī)增壓器故障探究[M].中國(guó)修船,2010.

        4 周明順.船舶柴油機(jī)[M].大連海事大學(xué)出版社,2007

        5 鄭仁勃,孫貴芳,洪哲.某輔機(jī)增壓器喘振故障分析與排除[J].中國(guó)修船,2008

        6 蔣德明.內(nèi)燃機(jī)的渦輪增壓[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1986

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