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        兩起氯離子控制不當事件的分析與處理

        2012-07-31 07:17:30
        印制電路信息 2012年3期
        關鍵詞:銅球黑膜槽內(nèi)

        唐 泉

        (昆山市華新電子集團有限公司,江蘇 昆山 215341)

        我公司曾有兩條垂直自動鍍銅線因氯離子控制不當而導致停產(chǎn),這兩條電鍍線的藥水分析和管控方式有很大的差異,對鍍銅液中的氯離子的分析和添加的方式更是截然不同,結果都是由于管控方法不當導致電鍍藥液無法正常工作而停產(chǎn)。

        C線由一些老員工憑經(jīng)驗操作、維護,他們認為鍍銅時氯離子基本不會消耗,只要在開缸時準確計算并一次性加好就可以了,電鍍時板子帶出與帶進的氯離子量是基本相等的,即使碳處理也只是將積聚在槽內(nèi)的有機污染物吸附掉以防止鍍層發(fā)脆,碳處理后槽液內(nèi)氯離子的量也基本沒有減小,所以沒必要作化驗和添加。

        B線是剛開廠投產(chǎn)的新線,由一些新員工操作、維護,他們的管控方式生搬了別廠的部分工藝文件,每月一次對槽內(nèi)溶液的氯離子含量進行分析,當分析發(fā)現(xiàn)氯離子含量偏向下限時會及時添加。

        C、B兩線在各自的管控方式下正常生產(chǎn)著各自的板子,但好景不長,B線在運行近半年時突然發(fā)現(xiàn)有一個銅槽的四個整流器的電壓值都明顯高于正常值,并在繼續(xù)上升,過一會兒其中的一個整流器電壓值首先達到保護電壓,停止了輸出,因此被迫停用該缸。

        此時首先懷疑是整流器故障。經(jīng)與相鄰鍍銅槽對換整流器后再將該槽投入生產(chǎn),剛開始時情況正常,但不到一小時又重復出現(xiàn)了上述癥狀,而換走的整流器在相鄰鍍銅槽上卻運行正常。在將近一個月的查找原因的過程中,其它七個銅槽也相繼出現(xiàn)了上述癥狀,致使電鍍線全線停產(chǎn)。經(jīng)分析排除了對整流器和電控系統(tǒng)的懷疑,把問題點鎖定在鍍銅槽內(nèi),初步斷定是由于電鍍槽液存在不良致使電鍍時槽電壓升高,迫使整流器過電壓保護而停止輸出。此故障經(jīng)反反復復近一個月的清洗鈦籃、陽極袋、陽極桿、磷銅球,總算暫時使B線恢復了正常生產(chǎn)。

        C線則是在對鍍銅槽液做碳處理后直接生產(chǎn)時也出現(xiàn)了陽極鈍化無輸出的現(xiàn)象,慌亂了好一陣后,經(jīng)分析補加氯離子并拖缸假鍍后,電鍍線才恢復正常生產(chǎn)。

        這兩條電鍍線的管控方式肯定都存在問題,但問題到底出在哪里?是哪些或哪一個主要參數(shù)的管控出了問題?其問題產(chǎn)生的機理又是怎樣的呢?今后該如何管控呢?帶著這些疑問,我們細心分析故障時的跡象,發(fā)現(xiàn)C線和B線在故障時鈦籃內(nèi)磷銅球上的黑膜是截然不同的,B線鈦籃內(nèi)磷銅球上的黑膜是很黑很厚的,厚的地方厚度達0.5 mm以上,鈦籃內(nèi)下方的磷銅球被硫酸銅結晶嚴密地包住;而C線鈦籃內(nèi)磷銅球上的黑膜是沒有的,和剛加的磷銅球表面幾乎一樣。結合C、B兩線所用的物料都是從同一倉庫領用的,唯一不同的是對氯離子的管控方式明顯不同,因此只要圍繞氯離子展開分析,也許就能找到導致這兩條線的故障原因。

        如果說B線銅槽中的氯離子是加多了,那么每月對氯離子的分析或分析后的添加難道是錯的;如果說C線銅槽中的氯離子是少了,那么為什么只有在做碳處理后才出現(xiàn)了陽極鈍化無輸出的現(xiàn)象。

        在此,我們不妨先看一下氯離子在銅槽內(nèi)的作用。在無Cl-離子的硫酸硫酸銅鍍液中,磷銅球在電解時生成致密的Cu3P陽極膜,很快會發(fā)生陽極鈍化的現(xiàn)象,導致磷銅陽極無法正常溶解。當在此鍍液中加入氯離子后,負電性的氯離子在電場的作用下,絕大部份集聚在陽極表面。陽極溶解的Cu+離子幾乎全部與Cl-離子化合成CuCl,并以膠體狀態(tài)吸附在陽極表面,抑制了快速反應Cu+離子的大量生成,加快了慢速反應Cu2+離子的形成,氯離子在電解過程中起著Cu+離子向Cu2+離子轉變的媒介、調(diào)節(jié)和控制作用,因此在電沉積四步驟(傳質(zhì),表面轉化,電化學步驟,相生成)中,Cl-離子的作用是不可小視的。

        既然電鍍后Cl-離子在鍍槽內(nèi)存在集聚的現(xiàn)象,我們不妨來測一下正常生產(chǎn)過程中鍍槽中央的及鈦籃內(nèi)藥液各自的Cl-離子的含量,我們?nèi)我膺x一條電鍍線,在任意一個鍍槽的中央取槽液試樣為Cu1#,然后在此槽內(nèi)取出一鈦籃,將鈦籃內(nèi)磷銅球倒入一合適的容器內(nèi),取走磷銅球留下的槽液作為試樣Cu2#(此試樣含有大量黑膜,顏色為黑色),經(jīng)委托安美特(中國)化學有限公司作精確分析,分析數(shù)據(jù)如圖1。

        從數(shù)據(jù)來看鈦籃內(nèi)的Cl-離子濃度約是鍍槽中央Cl-離子濃度的1.45倍。

        由于電鍍后Cl-離子在整個鍍槽內(nèi)的濃度分布是不均勻的,因此對Cl-離子含量的分析與添加,如果始終用鍍槽剛開缸時的濃度標準就顯得不太妥當了。上述B線實際上就是只測鍍槽中央Cl-離子濃度,始終以開缸時的Cl-離子濃度標準來維護電鍍線,這樣添加進槽內(nèi)的Cl-在電場力的作用下,會不斷集聚到鈦籃內(nèi),鈦籃內(nèi)過多的Cl-離子加快了磷銅球的溶解,由于同離子效應的作用,過多的CuSO4極易達到結晶濃度極限,析出的結晶嚴密包住磷銅球后,陽極就無法繼續(xù)向槽內(nèi)提供Cu2+離子,這時從整流器控制器上可發(fā)現(xiàn)槽電壓會不斷升高,當槽電壓達到整流器保護電壓時,整流器停止輸出,電鍍槽電鍍工作終止。這就是B線故障的原因所在。

        既然Cl-離子在整個鍍槽內(nèi)的濃度分布是不均勻的,鈦籃內(nèi)磷銅球上黑膜內(nèi)的Cl-離子濃度最高,那么碳處理后黑膜被處理掉了,Cl-離子當然也不見了。如果碳處理后不分析補加Cl-離子,那么缺少Cl-離子溶解陽極的作用,電解時Cu3P陽極膜阻礙了銅陽極的正常溶解,銅陽極鈍化了,電鍍就無法正常進行。這就是C線故障的原因所在。

        盡管C、B兩線的故障在整流器上的反映是相同的(槽電壓升高,陽極鈍化,整流器停止輸出),但其產(chǎn)生機理是完全不同的,其危害、解決方法及解決難度也完全不同。

        理論分析和實際檢測都證實了Cl-離子在鍍槽內(nèi)的濃度分布是不均勻的,Cl-離子會在陽極集聚。我們用此理論繼續(xù)對鍍槽跟蹤,經(jīng)觀察、試驗、分析,得出了比較好的Cl-離子濃度控制方法,主要是認識自身生產(chǎn)情況(工廠產(chǎn)品特點、電鍍線特性、碳處理周期、板子特性等),結合電鍍光劑特性,通過分析槽液成分,觀察銅球黑膜狀況,檢測電鍍后板子鍍層厚度、均勻性、韌性等。在其它參數(shù)都有所控制的同時,將Cl-離子濃度控制在一定的范圍內(nèi)。通常新開缸時可控制在中限偏上,生產(chǎn)一段時間后銅球黑膜較厚時,應控制在中限偏下,以維持槽內(nèi)Cl-離子總量不致過高,因為Cl-離子含量過高,除了會發(fā)生上述B線故障外,還會發(fā)生CuCl膠體脫離銅陽極進入槽液,形成一價的Cu+離子,過量的Cu+離子會產(chǎn)生歧化反應,歧化反應的后果是銅粉出現(xiàn)、鍍層粗糙。另外分析添加Cl-離子是很方便的,而取走Cl-離子就比較麻煩。

        從此C、B兩線始終按上述方法控制Cl-離子含量,運行多年再沒發(fā)生過一起因Cl-離子的問題而導致的故障。

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