趙 峰
(中國煤炭科工集團(tuán)西安研究院,陜西西安 710054)
隨著國家基本建設(shè)投入的增大以及高層建筑的發(fā)展,鉆孔灌注樁現(xiàn)在被廣泛地應(yīng)用于高層建筑、公路橋梁、鐵路橋梁等工程的基礎(chǔ)工程。近幾年,在工期要求比較緊的大多數(shù)工程中,旋挖成孔工藝具有成孔速度快、成孔質(zhì)量高的優(yōu)勢,已經(jīng)替代了較為落后的正反循環(huán)沖擊鉆進(jìn)、正反循環(huán)清孔成孔工藝。
旋挖成孔工藝的護(hù)壁措施、鉆進(jìn)工藝和成孔質(zhì)量等都對單樁承載力有不同程度的影響,有必要對旋挖成孔灌注樁單樁承載力靜載數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,研究其影響因素。
旋挖成孔工藝優(yōu)點(diǎn)有:孔壁不易產(chǎn)生泥皮,因?yàn)樵诔煽走^程中孔壁一直都受鉆斗的刮擦,在孔壁上形成較明顯的螺旋線,這有助于增加樁的摩阻力,提高樁的質(zhì)量;振動與噪聲較低。成孔速度快,尤其在砂質(zhì)土內(nèi)成孔,斗筒取土及棄土都比較容易,每一斗都是實(shí)土;孔的垂直度、孔徑、標(biāo)高及孔地虛土等均能較好控制,對確保工程質(zhì)量非常有利;機(jī)械設(shè)備較簡單等等。
不足之處:因?yàn)椴灰仔纬赡嗥?,護(hù)壁性相對較差,容易縮徑、塌孔。對于粘性較高的粘土成孔,成孔速率不高,主要粘土吸附在斗筒周壁,不易卸下,斗筒底板的開啟容易發(fā)生故障往往須振動斗筒或用人工幫助才能清理干凈;設(shè)備費(fèi)用高,施工成本與其他成孔方式相比較高;在砂卵石層中鉆進(jìn)成孔困難。
2.1.1 工程地質(zhì)及試樁情況
1)工程地質(zhì)概況。
根據(jù)工程地質(zhì)勘察報(bào)告,場地地形基本平坦,地貌單元屬黃土梁洼區(qū),樁長范圍內(nèi)地層概況如下:黃土,土質(zhì)疏松,孔隙發(fā)育,層底埋深11.32 m;古土壤,可塑,層位穩(wěn)定,層底埋深4 m;黃土,可塑,針管狀孔隙較發(fā)育,層底埋深4.5 m;古土壤,可塑,層位穩(wěn)定,層底埋深2.2 m;粉質(zhì)粘土,可塑,中間有厚度3 m的中粗砂,層底埋深30.1 m。場地地下水屬潛水類型,穩(wěn)定水位埋深7.6 m左右。
2)試樁施工概況。
試樁樁徑700 mm,樁長38 m,設(shè)計(jì)單樁極限承載力為5 400 kN,樁端進(jìn)入粉質(zhì)粘土層不小于1.2 m。樁身混凝土強(qiáng)度等級為C30,旋挖鉆機(jī)成孔,采用現(xiàn)場攪拌混凝土,鉆機(jī)澆筑。s2,s3樁成孔時(shí)間較短,約6 h;s1樁由于鉆機(jī)故障,成孔時(shí)間比較長,約10 h,且孔徑變化大。護(hù)壁類型為護(hù)筒清水護(hù)壁,試樁不作工程樁使用。
2.1.2 單樁豎向承載力特性分析
加載試驗(yàn)采用錨樁橫梁反力裝置,采用慢速維持荷載法進(jìn)行。
s1試樁加載到4 200 kN時(shí),出現(xiàn)突變沉降。在Q—s曲線中已出現(xiàn)陡降段,s—lgt曲線在4 200 kN時(shí)尾部出現(xiàn)明顯的向下彎曲段。根據(jù)規(guī)范及試驗(yàn)情況分析:該試樁單樁承載力豎向抗壓極限承載力為3 600 kN,未滿足設(shè)計(jì)要求(見圖1)。
s2,s3試樁荷載分別最大加載至7 200 kN時(shí),對應(yīng)總沉降量分別為23.00 mm,17.39 mm。Q—s曲線均未出現(xiàn)陡降段,s—lgt曲線在7 200 kN時(shí)尾部均未出現(xiàn)明顯的下彎。根據(jù)規(guī)范及試驗(yàn)情況分析:這兩根試樁單樁承載力豎向抗壓極限承載力為均不小于7 200 kN,滿足5 400 kN的設(shè)計(jì)要求(詳見圖2,s3靜載試驗(yàn)曲線略)。
2.1.3 低應(yīng)變、電火花檢測分析
為查明s1試樁單樁豎向抗壓極限承載力偏低的原因,對該樁還進(jìn)行了低應(yīng)變—反射波法和瞬態(tài)抗阻法(水電)檢測:該樁在樁身約13.5 m~18.0 m處有嚴(yán)重離析缺陷,這是造成s1試樁極限承載力偏低的主要原因之一,樁身質(zhì)量不合格。
2.1.4 數(shù)據(jù)分析
綜上所述,三根試樁單樁豎向抗壓極限承載力平均值為6 000 kN,但極差為3 600 kN,已超過平均值的30%。
經(jīng)樁身完整性測試和查詢施工紀(jì)錄,分析確定試樁s1單樁豎向抗壓極限承載力偏低的主要原因?yàn)?該樁在樁身13.8 m~17.0 m左右處,有較嚴(yán)重離析或夾泥現(xiàn)象造成樁身質(zhì)量不合格,故承載力偏低,造成單樁極限承載力未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
該s1試樁屬于斷樁嚴(yán)重離析,根據(jù)施工記錄,該樁成孔時(shí)間較長達(dá)到10 h,成孔后與灌注前的閑置時(shí)間過長達(dá)到8 h,致使在灌注過程中孔內(nèi)有塌孔現(xiàn)象,造成斷樁事故。
2.2.1 工程地質(zhì)概況
該場地地貌單元屬黃土梁,場地屬自重濕陷性黃土場地,地基濕陷等級為Ⅲ級(嚴(yán)重);地下水屬潛水類型,穩(wěn)定水位在29.60 m~30.30 m,樁身穿越的地層結(jié)構(gòu)如下:黃土,較強(qiáng)濕陷性,中壓縮性土,層厚4.10 m~6.50 m;古土壤,針狀孔隙,低壓縮性土,層厚2.80 m~4.20 m;黃土,濕陷性,中偏低壓縮性土,層厚5.70 m~9.60 m;古土壤,可塑~硬塑,中等偏低壓縮性土,層厚3.80 m ~4.80 m;黃土,可塑,很濕 ~ 飽和,針狀孔隙,中壓縮性土,層厚4.20 m ~5.80 m;古土壤,可塑,飽和,針狀孔隙,中壓縮性土,層厚2.40 m ~3.40 m;黃土,可塑,飽和,土質(zhì)粘性大,中壓縮性土,層厚4.80 m ~6.40 m。
2.2.2 試樁施工情況
場地布置試樁3組,均由1根試樁和4根錨樁組成。試樁和錨樁均為工程樁。設(shè)計(jì)樁徑600 mm,樁長30.05 m,樁身混凝土強(qiáng)度等級C35,采用機(jī)械旋挖成孔,預(yù)估單樁承載力標(biāo)準(zhǔn)值為3 000 kN。
2.2.3 單樁豎向承載力特性分析
試驗(yàn)中加載試驗(yàn)采用錨樁橫梁反力裝置,采用慢速維持荷載法進(jìn)行。
sz1試樁當(dāng)加荷至3 900 kN,本級穩(wěn)定后,準(zhǔn)備加下一級荷載時(shí)發(fā)現(xiàn)樁頂出現(xiàn)較大裂縫(樁頂有缺陷),因而終止了加荷。
sz2試樁當(dāng)加荷至4 200 kN時(shí),因樁頭破裂終止加荷。
sz3試樁當(dāng)加荷至4 500 kN時(shí),終止了加荷。
在最終荷載下的樁頂沉降量分別為9.70 mm,10.68 mm和10.04 mm。
單樁豎向靜載試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表見表1。單樁豎向抗壓極限承載力Qu取值見表2,折減后的單樁承載力見表3。
表1 單樁豎向靜載試驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總表
表2 單樁豎向抗壓極限承載力Qu取值表
2.2.4 成孔質(zhì)量檢測
三根試樁現(xiàn)場實(shí)測孔徑測試結(jié)果見表4。
經(jīng)實(shí)測曲線計(jì)算后各樁孔平均孔徑見表5。
表3 折減后的單樁承載力表 kN
2.2.5 低應(yīng)變檢測
低應(yīng)變檢測結(jié)果表明,三根試樁樁身結(jié)構(gòu)完整,質(zhì)量合格。
2.2.6 數(shù)據(jù)分析
1)因三根試樁實(shí)測孔徑平均值均大于設(shè)計(jì)值600 mm,故靜載試驗(yàn)結(jié)果需扣除擴(kuò)徑部分產(chǎn)生的側(cè)阻力后,方能得到設(shè)計(jì)樁徑、樁長下的單樁豎向抗壓極限承載力標(biāo)準(zhǔn)值。根據(jù)表3的平均值Qum=3 950 kN,實(shí)測值與平均值之比的標(biāo)準(zhǔn)差Sn=0.06,小于規(guī)范規(guī)定的0.15,因此該試樁的單樁豎向承載力標(biāo)準(zhǔn)值大于3 950,但該試樁的承載力未全部發(fā)揮出來;
表4 三根試樁現(xiàn)場實(shí)測孔徑測試結(jié)果
表5 經(jīng)實(shí)測曲線計(jì)算后各樁孔平均孔徑 mm
2)試樁成孔孔徑偏大(樁底孔徑較大),分析其原因是孔底處于地下水位面以下飽和的古土壤和黃土中,在鉆孔過程中往往水位處易塌孔,造成底部孔徑偏大。
1)旋挖成孔工藝雖然在成孔效率和提高承載力方面有一定優(yōu)勢,但其沉渣仍然存在,尤其在砂層中較為嚴(yán)重,旋挖施工對孔壁的擾動較大,易產(chǎn)生塌孔;
2)在進(jìn)行旋挖成孔時(shí),在有泥漿護(hù)壁的配合下保持穩(wěn)定的鉆速和提速,盡量縮短成孔時(shí)間,避免塌孔,保證成孔質(zhì)量;
3)旋挖成孔時(shí)成孔不結(jié)泥皮,能提高鉆孔灌注樁的樁側(cè)摩阻力。
1)根據(jù)有關(guān)資料,采用旋挖鉆進(jìn)成孔的灌注樁承載力相對正、反循環(huán)鉆進(jìn)的都要高,而且一般都能達(dá)到設(shè)計(jì)單樁極限承載力值,或超過10%~30%。2)根據(jù)國外資料顯示,國外已經(jīng)不再采用正、反循環(huán)鉆進(jìn)的成孔工藝,而是采用旋挖鉆機(jī)配合搓管機(jī)進(jìn)行全孔套管護(hù)壁的方法,避免了因泥漿護(hù)壁造成的泥皮過厚,沉渣過大,塌孔等不利因素。
[1] JGJ 94-94,建筑樁基技術(shù)規(guī)范[S].
[2] JGJ 106-2003,建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范[S].
[3] GBJ 202-83,地基與基礎(chǔ)施工及驗(yàn)收規(guī)范[S].
[4] 宋紀(jì)瑋.灌注樁在復(fù)雜地層上的試驗(yàn)分析[J].山西建筑,2011,37(13):67-68.