李鴻剛
(哈爾濱軸承集團公司 南直軸承分廠,哈爾濱 150036)
閉式深溝球軸承采用YG-3型軸承油脂壓蓋機注入鋰基脂,注脂時以壓縮空氣為動力源,通過風壓將油脂注入到成品軸承內(nèi)部,壓蓋后再進行勻脂。其工作過程為:首先由QT-1型圓盤自動上料機將軸承運送到第1個工位等待注脂,然后JZ-3型軸承注脂機接收到電信號,注脂裝置向下運動,通過注脂裝置前端定位臺階與軸承內(nèi)圈配合并將軸承固定進行注脂,注脂時間為2~4 s;注脂后由傳送帶將軸承運送到第2個工位,壓裝第1面防塵蓋;再通過料道自動翻轉(zhuǎn)進入第3個工位,壓裝另外一面防塵蓋;隨后運送至第4個工位,由EZ-5型軸承勻脂機進行勻脂。
改進前注脂裝置結(jié)構(gòu)如圖1所示,注油孔垂直向下,孔徑約為1 mm。因注油時間為2~4 s,油脂只能注入到成品軸承保持架兩兜孔之間。甩油裝置如圖2所示,軸承勻脂時通過電動機帶動一個甩油頭,甩油頭向下運動,其前端斜面與軸承內(nèi)圈內(nèi)孔相接觸,通過電動機旋轉(zhuǎn)帶動軸承轉(zhuǎn)動,從而把油脂均勻甩到軸承溝道內(nèi)部。由于受定位、勻脂時間及輔助工裝結(jié)構(gòu)等因素限制,油脂只能注入到軸承保持架兩兜孔之間,無法被均勻甩到溝道內(nèi)而形成有效的潤滑油膜,從而對軸承振動產(chǎn)生影響。
圖1 改進前注脂裝置結(jié)構(gòu)簡圖
圖2 甩油裝置結(jié)構(gòu)簡圖
改進后注脂裝置結(jié)構(gòu)如圖3所示,將注油孔方向進行調(diào)整(45°時效果最佳),使注脂出油口對準溝道與保持架間隙處,同時加大注油孔直徑,使其瞬間通過的油脂量增加。這樣注脂量達到工藝要求,且油脂直接注入到溝道中,再通過勻脂把油脂均勻甩開,能很好地形成有效油膜,軸承振動值達到要求。另外,原注脂裝置油脂存儲空間較大(圖1),壓縮空氣壓力也較大,雖有密封圈密封,但依然會有多余油脂外溢,同時造成注油壓力不足。因此,增設一個固定套,其與注脂頭形成一個密閉空間,既避免了壓力不足時注脂量不足和注脂斷流,又在增加壓力的同時阻塞了油脂外溢的通道。
甩油結(jié)構(gòu)不變,對擋料板結(jié)構(gòu)進行了改進。改進前勻脂擋料板結(jié)構(gòu)如圖4a所示,料道擋板只起到攔阻作用,擋板與軸承為間隙配合(配合過緊軸承移動受阻,易造成卡活),甩油時軸承只依靠甩油頭軸向固定,徑向無法固定,勻脂效果不好。改進后擋料板增加兩處限位觸點(圖4b),觸點的進出由程控器控制,使軸承在甩油時軸向和徑向都能固定,勻脂效果更好。
圖3 改進后注脂結(jié)構(gòu)簡圖
圖4 勻脂擋料板結(jié)構(gòu)
6009和6310軸承的注脂試驗(各注脂100套)表明,用改進后的方法進行注脂,合格率均達100%,比原方法分別提高了6%和7%,生產(chǎn)效率明顯提高,減少了由于注脂質(zhì)量不合格造成的不必要重復勞動,降低了成本。