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(中廣核工程有限公司陽江調(diào)試分部,廣東 陽江529941)
在嶺澳核電站二期循環(huán)水泵(L3CRF002PO)第1次啟動試驗中,發(fā)現(xiàn)在設(shè)計潮位下(-7.2m),泵的流量、軸功率均比設(shè)計值偏高?,F(xiàn)場測試數(shù)據(jù)與合同保證值對比見表1。
表1 循環(huán)水泵性能數(shù)據(jù)表Table 1 Data sheet of CW pump performance
續(xù)表
由表1可知,電機(jī)的輸入功率為6 924kW,比電機(jī)的額定功率6 500kW超出6.5%;電機(jī)穩(wěn)定電流在712A左右,比額定電流663A超出了約7%;流量132 813m3/h,比設(shè)計的額定流量115 794m3/h超出約15%。因此,該泵的工作點在較大程度上偏離了合同要求的保證值。針對此問題召集相關(guān)廠家、設(shè)計人員分析原因,最終在系統(tǒng)阻力、泵轉(zhuǎn)速、泵的幾何尺寸等方面進(jìn)行了重點分析。
泵的工作點為系統(tǒng)阻力曲線與泵的性能曲線交點,根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)繪制出系統(tǒng)近似阻力曲線。經(jīng)分析確認(rèn),系統(tǒng)實際阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計阻力,導(dǎo)致泵的揚程降低、流量增大,工作點發(fā)生改變。
在設(shè)計泵的模型時,泵的轉(zhuǎn)速設(shè)計為160r/min。設(shè)計時齒輪箱傳動比為整數(shù)比整數(shù),電機(jī)異步轉(zhuǎn)速也會有所保守,導(dǎo)致最終在現(xiàn)場實測水泵的實際轉(zhuǎn)速為161.8r/min。根據(jù)比例定律公式[1],得出:
式中,Q為流量,m3/h;H為揚程,m;P為軸功率,MW;n為泵轉(zhuǎn)速,r/min。
由于轉(zhuǎn)速的增大,致使泵軸功率增大為6 070kW。
泵廠設(shè)計時,對揚程進(jìn)行了適當(dāng)保守設(shè)計,線性比例因子取LSF=1.236?,F(xiàn)場測試后,證明LSF取1.212為宜。根據(jù)相似定律公式,
得出:
由于線性比例因子的增大,導(dǎo)致泵的軸功率增大至6 770kW。
針對上述分析得出的3種原因,擬采取下述幾種方法進(jìn)行處理。
在循環(huán)系統(tǒng)管路中修改水泵蝸殼及涵道結(jié)構(gòu),或在凝汽器出水側(cè)管路中增加節(jié)流孔板。此方法雖然能改變系統(tǒng)管路特性,增大水泵系統(tǒng)阻力,使流量減小和揚程提高,但從混流泵功率-流量性能曲線可知,功率反而稍有增加?;炝鞅玫墓β侍攸c是:功率-流量特性曲線比較平坦,流量變化幾乎不引起或只引起很小的功率變化。因此改變循環(huán)水系統(tǒng)管路特性曲線方法不可取。
電機(jī)轉(zhuǎn)速不變,通過改變齒輪箱太陽輪和行星輪的齒數(shù)比來降低水泵轉(zhuǎn)速,從而使泵的流量、揚程和功率降低。由式(3)可知,轉(zhuǎn)速應(yīng)為155.3r/min。
這一方案的優(yōu)點是:更換齒輪箱時間窗口容易安排,工期短,現(xiàn)場的工作量相對車削葉輪小。缺點是:經(jīng)濟(jì)成本較高,需要重新設(shè)計、制造及更換齒輪箱,制造工期長約1a;且在制造齒輪箱期間,電機(jī)在超功率的工況下長期運行,會對電機(jī)的壽命產(chǎn)生一定影響。
對循環(huán)水泵葉輪進(jìn)行切割,滿足切削定律,公式如下:
式中,D為葉輪直徑,mm。
可見,車削水泵的葉輪,減小葉輪的直徑,而其他幾何尺寸不變(僅是出口處葉片的寬度稍有變化),可以減小泵的流量,降低電機(jī)功率,但同時也會使泵的揚程降低。
這一方案的優(yōu)點是:可以降低泵的流量和電機(jī)功率,如果進(jìn)度安排合理,還具備時間窗口。缺點是:工作量大,工序復(fù)雜,工期長,實行難度也較大,4臺循環(huán)水泵全部車削葉輪至少需要3個月,再加上4臺泵拆卸、安裝、調(diào)試所需要的時間,一共需要大約5個月。
如果采用此方法,水泵性能曲線將下移,與合同要求的特性曲線重合。葉輪半徑尺寸車削掉約51.5mm,工作點預(yù)期變?yōu)椋毫髁繛?26 000m3/h;揚 程 為 15m;軸 功 率 為5 800kW;效率為91.3%。
葉輪切割后在設(shè)計潮位(-0.2m)時,循環(huán)水泵流量126 000m3/h較原設(shè)計流量115 794m3/h增加約10 000m3/h,水泵效率基本無變化,功率下降滿足原設(shè)計額定功率范圍。揚程15m比原設(shè)計16.48m小,經(jīng)過計算確認(rèn)此揚程能滿足循環(huán)水系統(tǒng)管路阻力的需求,能夠?qū)⒛魉覂?nèi)充滿水。
調(diào)試運轉(zhuǎn)中盡管電機(jī)超功率運行,但定子繞組溫度93℃遠(yuǎn)低于報警溫度140℃和跳泵溫度160℃。電機(jī)制造商指出在電機(jī)空氣冷卻器冷卻水溫低于30℃、電機(jī)電流711A以及功率約7 000kW時,可以進(jìn)行短期調(diào)試運行,但不能長期運行。顯然維持現(xiàn)狀的使用方案不可行。
如果更換大功率的電機(jī)大概需要2a,工期較長,其間電機(jī)超功率運行存在一定風(fēng)險。預(yù)計更換的電機(jī)功率需達(dá)到8 000kW,從長期運行的經(jīng)濟(jì)性角度分析,該方案難以接受。
綜合考慮各種因素,并結(jié)合上述幾種方法的可行性,最終決定采用切割葉輪的方案。
由于式(7)會產(chǎn)生過切割,需做修正。本次對泵的切割修正公式為:
葉輪直徑D2目標(biāo)值為2 776mm,即葉輪半徑切割掉的尺寸為51.5mm。切割的目標(biāo)工 作 點 是:流 量 為 126 000m3/h;揚 程 為15m;軸功率為5 800kW。具體切割量計算見表2。
表2 葉輪切割量計算Table 2 Calculation of impeller cutting
在平均潮位-0.2m時的試驗結(jié)果:流量為12 600m3/h;揚程為15.3m,較預(yù)計值高0.3m;軸功率為6 210kW,較預(yù)計值高7%;效率為86.6%,較預(yù)計值低4.7%。
從上述結(jié)果可知:流量和揚程基本符合葉輪切割計算的修正理論;效率比切割前低4.7%,致使切割后的軸功率略高,但已小于配套電機(jī)功率。
本次循環(huán)水泵超功率問題采用葉輪切割修正公式進(jìn)行計算,基本達(dá)到預(yù)期性能,為以后類似循環(huán)水泵這樣的大型水泵的葉輪一次切割到位提供了寶貴的經(jīng)驗。
[1] 郭立君 .泵與風(fēng)機(jī)[M].北京:中國電力工業(yè)出版社,1982.