摘 要:目前,鏈條鍋爐由于熱效率低,耗能大, 給國(guó)家造成了巨大的能源浪費(fèi), 也給企業(yè)增效帶來(lái)了不利的影響,所以對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造已刻不容緩。文章結(jié)合筆者實(shí)踐,介紹了分層給煤裝置的原理、使用過(guò)程中的維護(hù)、應(yīng)用效果。最后得出燃盡率高達(dá) 90%, 灰渣含碳量由原來(lái)的20%以上下降到10% 以下,爐膛溫度比原來(lái)提高100℃~150℃,并且節(jié)約電能。
關(guān)鍵詞:分層給煤裝置;應(yīng)用維護(hù) ;節(jié)約能源
中圖分類號(hào):TK22.24 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
鏈條鍋爐由于熱效率低,耗能大, 已屬于國(guó)家禁止生產(chǎn)的爐型,但目前在各企業(yè)中繼續(xù)使用的鏈條鍋爐仍占有相當(dāng)大的比例,這些鏈條鍋爐給國(guó)家造成了巨大的能源浪費(fèi), 也給企業(yè)增效帶來(lái)了不利的影響,所以對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造已刻不容緩。
1 某公司目前現(xiàn)狀
某公司共有工業(yè)鍋爐9臺(tái), 鍋爐鏈條爐為主,容量在4~20t/h之間,主要為公司生產(chǎn)、生活提供熱源。鍋爐煤種適應(yīng)性差,熱效率多數(shù)在60% 左右, 原煤消耗量大。鍋爐采用閘板式給煤機(jī)構(gòu),用調(diào)節(jié)煤閘板與爐排面間的垂直距離來(lái)調(diào)節(jié)煤層厚度, 以達(dá)到調(diào)節(jié)鍋爐負(fù)荷,適應(yīng)外界變化的目的。燃煤從儲(chǔ)煤倉(cāng)經(jīng)溜槽靠自重落入煤斗,然后通過(guò)煤閘板調(diào)節(jié)厚度后進(jìn)入燃燒室燃燒。從工作原理可以看出,這樣形成的煤層擠壓的非常密實(shí),大小顆粒錯(cuò)落無(wú)序,雜亂無(wú)章。大顆粒煤間隙被小的煤屑填滿,致使煤層的通風(fēng)阻力增加,煤的透氣性變差;同時(shí),大顆粒煤比較集中的地方(主要在爐排兩側(cè)), 由于透氣性較其它部位好,造成了這些地方易形成火口,使?fàn)t膛內(nèi)的熱量分布不均勻,燃燒不充分,燃燒速度較慢,以至到了爐排燃燼區(qū)時(shí)仍未燃燒完,出現(xiàn)了爐排尾部跑紅火現(xiàn)象,爐渣含碳量高,熱損失較大。如何提高燃燒技術(shù)、降低煤耗、提高熱效率,已成為急待解決的問(wèn)題。針對(duì)存在的問(wèn)題,在鏈條爐上應(yīng)用了分層給煤裝置。
2 分層給煤裝置原理
分層給煤裝置較好的克服了普通給煤裝置的以上缺點(diǎn), 當(dāng)燃煤從儲(chǔ)煤倉(cāng)進(jìn)入爐前煤斗時(shí), 由旋轉(zhuǎn)著的移煤輥(動(dòng)力來(lái)自于爐排減速器,并與爐排同步旋轉(zhuǎn))轉(zhuǎn)動(dòng)到達(dá)撥煤輥,再將煤播到篩分器上,燃煤中的塊煤由于其粒度較大,不能通過(guò)篩分器垂直落到爐排面,結(jié)果被篩分器向前導(dǎo)向而落在赤裸的爐排面上,這樣塊煤和細(xì)煤在爐排上的落點(diǎn)便產(chǎn)生一定的距離,便是燃煤分層的關(guān)鍵所在。由于這一距離的存在,當(dāng)爐排上的某一點(diǎn)經(jīng)過(guò)篩分器的垂直落點(diǎn)時(shí),爐排上已均勻地墊鋪了一層塊粒,而在篩分器垂直落點(diǎn)上下落的燃煤,則是能通過(guò)篩分器網(wǎng)格的細(xì)煤,依靠時(shí)間差和位置差形成大顆粒在下、小顆粒在上的排列順序,均勻地將煤撒在爐排上,煤層厚度通過(guò)調(diào)整煤閘板高度,調(diào)節(jié)輸煤量,從而控制燃燒煤層的厚度。通過(guò)該裝置形成的煤層結(jié)構(gòu)具有“分層、疏松有序、透氣性好”的特點(diǎn),從而使整個(gè)燃燒過(guò)程更符合鏈條爐要求。
3 使用過(guò)程中的維護(hù)
3.1新設(shè)備安裝完后,應(yīng)空車試運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動(dòng)輕松平穩(wěn),各潤(rùn)滑點(diǎn)應(yīng)逐個(gè)檢查,注入新油。投入運(yùn)行后,由于轉(zhuǎn)速慢,又是黃油潤(rùn)滑,可以每半個(gè)月加油一次,也可以與爐排前軸同步進(jìn)行, 確保油量油質(zhì)有保證的情況下,每一個(gè)年度作為一個(gè)檢修周期。停爐期間對(duì)鏈條牙輪、鏈條、布煤輥兩側(cè)軸承作清洗檢查,重新注油, 即可保證運(yùn)行周期安全可靠。
3.2運(yùn)行使用中, 應(yīng)注意觀察布煤輥轉(zhuǎn)況及布煤狀況,爐排橫向布煤是否均勻應(yīng)打開觀察門,檢查是否有大塊或柴、棉絲、塑料等雜物,防止因布煤不均出跑風(fēng)影響燃燒。對(duì)煤的顆粒度,如有條件應(yīng)選用能破碎到40mm以下燃煤為好,40mm大塊不易過(guò)多,但如個(gè)別超過(guò)100mm時(shí),易卡在調(diào)整擋板處, 將影響布煤狀態(tài)和燃燒效果,巡視檢查時(shí)作為一項(xiàng)內(nèi)容,每日交接班時(shí),應(yīng)檢查布煤輥上部存煤情況,尤其應(yīng)將異物清理。
3.3下部擋煤板雖然不經(jīng)常動(dòng), 但也要多檢查。因有時(shí)擋板合頁(yè)或被煤塊卡住,造成擋板與爐排之間出現(xiàn)縫隙,會(huì)使部分煤粒從此處跑到爐前落入灰斗內(nèi),造成燃煤損失。所以,下部擋板處的檢查和調(diào)整,應(yīng)作為運(yùn)行人員的一項(xiàng)檢查內(nèi)容。該擋板應(yīng)調(diào)整到在爐排上略有磨擦為宜,一般應(yīng)運(yùn)行期后, 檢查調(diào)整一次。另外, 擋板與爐排接觸過(guò)多, 成為傾角必然會(huì)影響分層布煤效果。
3.4壓火停爐后的檢查和預(yù)防性處理,應(yīng)該認(rèn)真落實(shí),壓火停爐前應(yīng)降低鍋爐負(fù)荷,降低爐膛溫度,調(diào)整兩側(cè)風(fēng)門,盡量使火床縮短,做好壓火的準(zhǔn)備。停風(fēng)停爐排40分鐘后,待前拱溫度降低時(shí),應(yīng)開啟爐排向后移動(dòng)火床0.5米左右,停止?fàn)t排轉(zhuǎn)動(dòng),每?jī)蓚€(gè)小時(shí)檢查一次,檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)仍有燃燒現(xiàn)象,可將爐排上的煤向爐內(nèi)推,使之露出爐排將燃燒現(xiàn)象隔斷是最為保險(xiǎn)的辦法,或是將布煤滾筒的保險(xiǎn)螺母松開,只走動(dòng)爐排,布煤滾筒不轉(zhuǎn)動(dòng)停止布煤。如有半月門也可提前將其關(guān)閉,將裝置內(nèi)的煤燒凈??傊A(yù)防措施得當(dāng)就不會(huì)造成自然燒壞的重大損失。
4 應(yīng)用效果
自從較好地應(yīng)用這項(xiàng)分層給煤裝置以來(lái),在強(qiáng)化管理和精心維護(hù)下, 取得了非常顯著的效果:鏈條爐排上的煤層通風(fēng)條件好透氣性強(qiáng),提高煤的燃燒效率,燃盡率高達(dá) 90%, 灰渣含碳量由原來(lái)的20%以上下降到10% 以下,爐膛溫度比原來(lái)提高100℃~150℃,并且節(jié)約電能,因?yàn)殒湕l爐排上的煤層透氣性好,通風(fēng)力減小, 鼓風(fēng)、引風(fēng)機(jī)的電流均比改造前有所減小,耗電量也就隨之減少了,所以節(jié)約電能。改造后爐排后部的老鷹鐵和爐排兩側(cè)的側(cè)密而不被燒損,原來(lái)的煤斗有時(shí)竄火被除了原來(lái)的煤斗, 這一現(xiàn)象就徹底杜絕造后的效果和效益都十分明顯。我公司由于對(duì)分層給煤裝置選型得當(dāng), 應(yīng)用中強(qiáng)化管理精心維護(hù), 所以使該裝置在 20t/h和 6t/h正轉(zhuǎn)鏈條爐排鍋爐上應(yīng)用時(shí)間久, 為發(fā)生因該裝置的技術(shù)問(wèn)題而停止使用的現(xiàn)象, 給公司帶來(lái)了較好的經(jīng)濟(jì)效益。目前該裝置仍在我公司鍋爐運(yùn)行人員強(qiáng)化管理精心維護(hù)中繼續(xù)應(yīng)用,充分發(fā)揮分層給煤裝置的節(jié)能優(yōu)越性, 為企業(yè)節(jié)能和為國(guó)家構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)作出貢獻(xiàn)。
鏈條爐的發(fā)展至今已有150年的歷史。由于它的機(jī)械化程度高,又無(wú)需價(jià)格昂貴的煤粉制備系統(tǒng),在中等容量的鍋爐中使用相當(dāng)普遍。但隨著人們節(jié)能意識(shí)和環(huán)保意識(shí)的提高,鏈條爐能否在工業(yè)鍋爐中充當(dāng)主角,開始受到人們的懷疑。當(dāng)然,如果在其實(shí)際運(yùn)行中,注重克服其自身缺陷,還是可以使其順應(yīng)人們的需求的。
參考文獻(xiàn)
[1]工業(yè)鍋爐原理[M].西安交通大學(xué)出版社,1990.