摘要:本文介紹了前灣燃機電廠化學(xué)水處理系統(tǒng)流程及運行狀況,分析膜系統(tǒng)受污染的原因,通過采用在線化學(xué)清洗的措施,使系統(tǒng)恢復(fù)了良好的透水和除鹽性能,保證了反滲透膜安全、穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:反滲透膜;化學(xué)在線清洗
中圖分類號:TD841+.3文獻標(biāo)識碼:A
深圳前灣燃機電廠3×390MW燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的化學(xué)水處理系統(tǒng)配有2套出力為35m3/h的全膜水處理系統(tǒng),主要設(shè)備見表1。全膜水處理系統(tǒng)主要由超濾系統(tǒng)、一級反滲透系統(tǒng)、二級反滲透系統(tǒng)、EDI系統(tǒng)及附屬系統(tǒng)組成。在全膜水處理系統(tǒng)運行過程中,一級反滲透膜不可避免地會被無機鹽垢、膠體、微生物、金屬氧化物等污染,這些物質(zhì)沉積在膜表面上,將會引起反滲透膜出力下降或脫鹽率下降,為了恢復(fù)良好的透水和除鹽性能,需要定期對一級反滲透膜進行化學(xué)在線清洗。一級反滲透系統(tǒng)具體流程如下:一級反滲透前過濾器管道泵→一級反滲透前保安過濾器→一級反滲透高壓泵→一級反滲透膜→一級反滲透水箱。
表1 一級反滲透系統(tǒng)主要設(shè)備
1 一級反滲透系統(tǒng)介紹
1.1 運行狀況分析
2011年3月16日,一級#1反滲透系統(tǒng)進水壓力比正常運行時上升了18%,一段壓差偏高,達到了0.3MPA,二段壓差升高,達到了0.2MPA,脫鹽率偏低,已低于99.5%,系統(tǒng)出力下降了21%,實際運行參數(shù)與設(shè)計參數(shù)見表2。該廠化學(xué)運行規(guī)程規(guī)定:進水壓力比正常運行時上升了15%,產(chǎn)水量下降了20%,應(yīng)對反滲透進行化學(xué)清洗。
表2 實際運行參數(shù)與設(shè)計參數(shù)
1.2 污染物的確定
根據(jù)現(xiàn)場實際和實踐經(jīng)驗,分析一級#1反滲透系統(tǒng)受污染的原因主要為以下四個方面:
1.2.1 從系統(tǒng)運行狀況來看,一級#1反滲透系統(tǒng)進水壓力升高,一段壓差偏高,二段壓差升高,系統(tǒng)的出力下降,說明一段可能存在微生物、膠體、有機物的污染,二段可能存在鈣、鎂等無機鹽垢的污染。
1.2.2 3月5日~15日,測定#1超濾產(chǎn)水SDI值時,測試膜上出現(xiàn)了一層綠色粘稠狀物質(zhì),說明超濾系統(tǒng)無法完全去除原水中的有機物,導(dǎo)致一級#1反滲透膜存在有機物污堵。
1.2.3 3月10日,拆開一級#1反滲透膜一段端蓋觀察,端蓋內(nèi)表面附著一層粘稠的透明膠狀物質(zhì),并有腥臭味,說明膜主要受有機物污染為主,鈣、鎂等無機鹽垢較少。
1.2.4 2010年12月前,一級反滲透系統(tǒng)沒有安裝保安過濾器,一級反滲透的供水直接來自超濾水箱,水箱內(nèi)滋生的微生物、膠體物質(zhì)和管路中破碎雜質(zhì)未經(jīng)過濾直接進入一級反滲透系統(tǒng),影響了一級反滲透膜正常安全運行。
2 一級反滲透系統(tǒng)膜的清洗
2.1 清洗方案及藥劑的選擇
根據(jù)膜的污染物類型,綜合分析各種反滲透膜清洗劑的優(yōu)缺點,決定采用堿洗與酸洗相結(jié)合的在線清洗方案,堿洗使用歐美化學(xué)的反滲透膜專用堿洗藥劑CLN751,配合使用氫氧化鈉(分析純);酸洗使用歐美化學(xué)的反滲透膜專用酸洗藥劑CLN711,配合使用濃鹽酸(分析純)。清洗順序為:先堿洗后酸洗。
2.2 在線清洗及過程控制
2.2.1 在線清洗系統(tǒng)清洗流程圖(見圖1)
清洗流程:清洗水箱→清洗水泵→清洗保安過濾器→一級#1反滲透清洗水進口閥→一級#1反滲透本體系統(tǒng)→一級#1反滲透清洗濃(產(chǎn))水手動閥→清洗水箱
2.2.2 清洗前準(zhǔn)備
a.記錄清洗前系統(tǒng)運行數(shù)據(jù);b.用超濾產(chǎn)水沖洗系統(tǒng)管路;c.檢查清洗系統(tǒng):清洗水箱,清洗水泵,保安過濾器,清洗閥門等,保證系統(tǒng)清潔,通暢。d.使用EDI產(chǎn)水模擬系統(tǒng)清洗,以保證清洗系統(tǒng)正常工作下盡量減少用水量。
2.2.3 清洗過程
2011年3月17日,對一級#1反滲透系統(tǒng)進行化學(xué)在線清洗,實施過程如下:
堿洗:
a.清洗水箱注入1.2噸EDI產(chǎn)水,20千克CLN751,配成PH為12,藥液濃度為1.67%的堿性清洗液。
b.第一個2h低流量循環(huán),時刻監(jiān)測清洗液PH為12左右,清洗流量約為35m3/h,出口壓力約為0.25MPA。
c.采用動態(tài)循環(huán)與靜態(tài)浸泡相結(jié)合方式,先清洗一段,同時浸泡二段;半小時后,清洗二段,浸泡一段,監(jiān)測清洗液PH值為12左右,若PH值下降超過0.5,則適當(dāng)加入氫氧化鈉。
d.系統(tǒng)浸泡12小時,浸泡過夜。
e.重復(fù)c.項的步驟,并時刻監(jiān)測清洗液PH值為12左右,若PH值下降超過0.5,則適當(dāng)加入氫氧化鈉。
f.最后一個2h高流量循環(huán),時刻監(jiān)測清洗液PH為12左右,清洗流量約為35m3/h,出口壓力約為0.25MPA,根據(jù)清洗液顏色的變化,酌情延長清洗時間。
g.排放堿性清洗液,啟動一級#1反滲透系統(tǒng)低壓沖洗系統(tǒng),使沖洗時進、出水電導(dǎo)率、PH值一樣或接近。
酸洗:
h.清洗箱注入1.2噸EDI產(chǎn)水,20千克CLN711,配成PH為2,藥液濃度為1.67%的酸性清洗液。
i.酸性過程與堿洗過程相同,酸洗過程中PH值變化要適當(dāng)添加濃鹽酸,重復(fù)b.~g.項,清洗系統(tǒng)。
j.恢復(fù)系統(tǒng)到運行狀態(tài),系統(tǒng)正常運行后記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.2.4 清洗效果
表3 一級反滲透膜清洗前后參數(shù)對比
由表3可知,一級#1反滲透系統(tǒng)清洗后出力比清洗前上升了22.4%,一段壓差下降了50%,二段壓差下降了50%,脫鹽率上升為97.6%。清洗效果良好,系統(tǒng)恢復(fù)正常制水功能。
結(jié)論
實踐證明,采用堿洗-酸洗的復(fù)合清洗技術(shù),同時結(jié)合靜態(tài)浸泡與動態(tài)循環(huán)交替的分段清洗方式,收到了良好的效果,有效的提高反滲透膜的使用性能,延長使用壽命。清洗過程中也取得了一些經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了一些需要改進的設(shè)計細節(jié)以及日常維護的注意事項,總結(jié)如下:a.本次清洗是在3月左右,氣溫只有22℃,清洗未能達到最佳效果。后繼實驗證明清洗液溫度在30℃~35℃時清洗效果最佳。因此建議清洗水箱加裝加熱器,便于清洗液的溫度能夠精確控制。b.清洗液的壓力和流量對于清洗效果影響較大,建議在清洗水泵出口加裝壓力表和流速計,便于準(zhǔn)確調(diào)節(jié)。c.定期檢查保安過濾器前后壓差,一旦壓差升高超過規(guī)定值,必須及時更換過濾器濾芯。同時定期檢查超濾系統(tǒng),調(diào)整凝聚劑的投加量和檢測超濾膜絲的完整性,保證一級反滲透進水SDI值小于4。d.為防止清洗液從一級#1反滲透滲漏到一級#2反滲透,影響產(chǎn)水水質(zhì),建議清洗一級#1反滲透期間停運一級#2反滲透。e.清洗過程可取部分清洗液,以便分析沉積在膜系統(tǒng)上的鈣、鎂等無機鹽垢含量。
參考文獻
[1]化學(xué)分冊.前灣燃機電廠培訓(xùn)資料.
[2]前灣燃機電廠燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組運行規(guī)程.
[3]張愛敏.電廠化學(xué)設(shè)備運行[M].北京:中國電力出版社,2005.