黎新民 趙榮華
安陽鋼鐵股份有限公司(455004)
隨著變頻技術(shù)的日益發(fā)展,變頻調(diào)速系統(tǒng)相對傳統(tǒng)的繼電器接觸器控制系統(tǒng)有了較高的性價比,使變頻器在起重機(jī)上的應(yīng)用不斷增長。因此,變頻器的故障診斷也已成為起重機(jī)電控系統(tǒng)故障診斷的重要組成部分之一。變頻器產(chǎn)生故障的因素,有硬件方面的,也有因使用維護(hù)不當(dāng)造成的。對于硬件故障,要通過檢測找到故障件并進(jìn)行修復(fù)或更換。通常查找重點(diǎn)放在I/O擴(kuò)展模塊、接線端子等地方。而對于主電路板、電機(jī)控制和I/O板、控制盤的電路,由于其集成度極高且與其他電路之間都有可靠的隔離措施,因此故障率很低。即使發(fā)生故障,現(xiàn)場條件和常規(guī)手段也難以檢測,所以應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系,若有問題要更換電路板。對于使用維護(hù)方面的問題,應(yīng)以變頻器自診斷或保護(hù)功能動作時顯示的信息為線索,對照電氣原理圖和其他相關(guān)圖紙,進(jìn)行分析,采用相應(yīng)的檢測手段找到故障點(diǎn)并修復(fù)。
輸入變頻器啟動指令后,如變頻器無輸出電壓,可能是以下原因。
1)主回路未接通。依照原理圖,檢查主回路通道中所有開關(guān)、熔斷器、接觸器及電力電子器件是否完好,導(dǎo)線接頭有無接觸不良或松脫。2)控制回路接線有錯誤,變頻器為正確啟動。以變頻器說明書為依據(jù),對照原理圖及接線圖認(rèn)真核對控制回路接線,找出錯誤處并加以糾正。
1)變頻器輸出濾波器與變頻器不匹配,造成輸出側(cè)高頻短路。2)電機(jī)受潮或進(jìn)水造成電機(jī)接地短路。3)線路受損接地。
1)變頻器輸入信號不正確。調(diào)速電位器或凸輪觸點(diǎn)接觸不良,或相關(guān)元件損壞,或端子松動及斷線,使變頻器給定值不能升高,導(dǎo)致電動機(jī)不能正常升速。2)交流電源或變頻器輸出缺相。電源缺相使變頻器輸出電壓降低,變頻器輸出缺相造成三相電壓不對稱而產(chǎn)生負(fù)序轉(zhuǎn)矩,都會使電動機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩變小,不能驅(qū)動負(fù)載加速。此時應(yīng)檢查熔絲有無熔斷,導(dǎo)線接頭有無松落斷路,逆變橋晶閘管是否損壞或有無觸發(fā)脈沖等現(xiàn)象。3)變頻器參數(shù)中頻率或電流設(shè)定值偏小。如果頻率設(shè)定在低值點(diǎn)上,頻率就會受到限制而無法升高,電機(jī)不能高速。如果電流設(shè)定值偏小,產(chǎn)生最大轉(zhuǎn)矩的能力就會被限制,使電動機(jī)不能加速。若電流設(shè)定值已達(dá)變頻器的最大值,則可能變頻器容量偏小,需要更換更大容量的變頻器。若為閉環(huán)矢量控制,則可能自學(xué)習(xí)不成功,在輕載時工作正常,重載時由于特性差而不能加速。此時應(yīng)檢查電機(jī)參數(shù)輸入是否正確并再次自學(xué)習(xí)。
這種故障出現(xiàn)無規(guī)律性且多為短暫性。主要有以下情況:1)電源為臨時電,同時現(xiàn)場電焊機(jī)等眾多設(shè)備工作無規(guī)律,造成電壓不穩(wěn)定,使機(jī)構(gòu)工作也不穩(wěn)定。2)負(fù)載不正式、不穩(wěn)定。3)外界噪音使變頻器信號受干擾變化。應(yīng)考慮使用屏蔽電纜,或增設(shè)進(jìn)線濾波器等措施。
對于變頻器在調(diào)試與試運(yùn)行期間出現(xiàn)過電流故障,可從電源、負(fù)載、變頻器、振蕩干擾等方面找原因。1)電源電壓超限或缺相。電壓超限應(yīng)按說明書規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整。無論電源缺相或變頻器缺相,都會導(dǎo)致電動機(jī)轉(zhuǎn)矩減小而過流。2)負(fù)載過重或負(fù)載側(cè)短路。重點(diǎn)檢查機(jī)組有無異聲、振動和卡滯現(xiàn)象,是否因工藝條件或操作方法的改變而造成超載。負(fù)載側(cè)短路或接地,可用兆歐表進(jìn)行檢測。逆變器同一橋臂的兩只晶體管同時導(dǎo)通也會形成短路。3)變頻器設(shè)定值不合適。①電壓頻率曲線中電壓提升大于頻率提升,破壞了U1/fi的比例關(guān)系,造成低頻率高壓而過流;②加速時間過短,所需加速轉(zhuǎn)矩過大而造成過流;③減速制動時間設(shè)定過短,機(jī)組迅速再生發(fā)電回饋給中間回路,造成中間回路電壓過高和制動回路過流。4)振蕩過流。一般在以某轉(zhuǎn)速(頻率)運(yùn)行時發(fā)生。主要原因有兩個:①電氣頻率與機(jī)械頻率發(fā)生共振;②純電氣回路引起如功率開關(guān)管的死區(qū)控制時間,中間直流回路電容電壓的波動,電動機(jī)滯后電流的影響及外界干擾源的干擾等。對于第一種情況,降低載波頻率可能減小共振。在找出發(fā)生共振的頻率范圍后,利用跳躍頻率功能跳過該共振頻率。值得注意的是,使用變頻器驅(qū)動大慣量如大車機(jī)構(gòu)時,常由一個變頻器驅(qū)動多個電機(jī),采用V/f控制方式。當(dāng)要求起制動較快時(如2秒),則往往出現(xiàn)大車起制動振動劇烈,同時常伴有變頻器過流。這與機(jī)械傳動回路間隙成正比有很大關(guān)系。因此,應(yīng)在機(jī)械減少間隙的同時采取減震措施。大車電機(jī)懸浮可擺動安裝就是這一事例的成功應(yīng)用。5)變頻器容量偏小,應(yīng)考慮換成大容量的變頻器。
在機(jī)構(gòu)減速制動時變頻器常發(fā)生過電壓故障,其原因大都與中間回路及制動環(huán)節(jié)有關(guān),主要是:1)電源電壓過高,一般超過10%以上。2)制動電阻阻值過大或損壞,無法及時釋放回饋的能量而造成過電壓。3)中間回路濾波器電容失效容量變小或檢測電路故障。應(yīng)認(rèn)真檢查電容器有無異味、變色,安全閥是否脹出,箱體有無變形及漏液等現(xiàn)象。4)減速時間設(shè)定過短。5)對于安川CIMR—G5A4系列變頻器,由于工廠現(xiàn)場電源一般為AC380V,所以應(yīng)重新設(shè)定變頻器及制動斬波器電源電壓使之與其一致,以免起制動時變頻器出現(xiàn)過電壓故障。
電源方面的主要問題:1)交流電壓過低或缺相。2)供電變壓器容量較小,線路阻抗過大,帶載后變壓器及線路壓降過大而造成變頻器輸入電壓偏低。3)變頻器整流橋二極管損壞而使整流電壓降低。
1)環(huán)境溫度過高。2)內(nèi)部冷卻風(fēng)扇損壞或運(yùn)轉(zhuǎn)不正常。3)通風(fēng)口罩柵被雜物堵塞。4)負(fù)載過重。
采用變頻器作驅(qū)動的起重機(jī)一般均配置PLC控制系統(tǒng),以提高整機(jī)的自動化程度。這時PLC系統(tǒng)可能受變頻器諧波干擾出現(xiàn)誤動作,特別是操作信號與限位開關(guān)信號極易受干擾而失真。最常見的原因是電氣線路較長(超過100 m),變頻電機(jī)動力線與限位開關(guān)以及操作信號等控制線并行敷設(shè)距離較長,特別是拖動電纜部分。觸點(diǎn)信號輸入PLC輸入模塊時,受變頻器高頻諧波干擾,線路漏電流增大,即使輸入的開點(diǎn)為(0),PLC也可能失真為閉點(diǎn)造成PLC系統(tǒng)故障。
為解決諧波干擾,主要采取以下措施:1)縮短控制線路長度。PLC系統(tǒng)采用集散結(jié)構(gòu),例如在起重機(jī)各部位設(shè)置PLC從站,共用一個PLC主站來實(shí)現(xiàn)集中控制與分布式布置,同時各PLC之間通過屏蔽電纜通訊,拖動部位可采用光纜。這樣,各部位控制線只需在內(nèi)部走線,大大縮短了線路長度,降低了高次諧波干擾。2)控制信號通過中間繼電器輸入PLC,可有效解除諧波干擾。3)控制信號線采用屏蔽電纜。4)變頻器輸出端加濾波器,變頻電機(jī)動力線采用屏蔽電纜。5)把PLC裝置做成柜或置于單獨(dú)的PLC室中,可降低變頻器等驅(qū)動裝置對PLC裝置的影響。
上述均為調(diào)試維護(hù)中發(fā)生幾率較高的故障,通過檢測分析,一般都可較快找到故障點(diǎn),并有效地加以解決。
隨著變頻技術(shù)在起重機(jī)上越來越廣泛的應(yīng)用,在起重機(jī)的維護(hù)中,變頻器故障維修也成為一個越來越常見的問題。為此,文章特按照實(shí)際工作中調(diào)試維護(hù)順序,對常見故障做了歸納總結(jié),并提出了相應(yīng)的解決措施,通過實(shí)踐證明,均取得良好效果。因而對電氣設(shè)計(jì)人員在今后的設(shè)計(jì)及調(diào)試中有一定的借鑒作用。