張 濤
(洛陽實華合纖有限責任公司,河南 洛陽 471012)
洛陽實華合纖公司聚酯裝置采用的是日本鐘紡五釜聚合工藝,裝置設(shè)計生產(chǎn)能力500 t·d-1。自2005年投產(chǎn)以來,通過不斷的工藝優(yōu)化和技術(shù)改造,裝置產(chǎn)能、消耗、運行周期等指標在原設(shè)計基礎(chǔ)上都有不同程度進步,但同時也發(fā)現(xiàn),縮聚噴淋系統(tǒng)堵塞現(xiàn)象也越來越嚴重,制約著裝置潛能的發(fā)揮?,F(xiàn)根據(jù)裝置實際情況,對影響噴淋系統(tǒng)長周期運行的因素進行分析并提出改進措施。換熱器葉片上的結(jié)垢,以保證循環(huán)EG的換熱效果和流量;并且從每天EG噴淋流量的記錄結(jié)果可知EG流量有逐漸降低的趨勢,每次流量偏低時都需調(diào)節(jié)閥門的開度來調(diào)節(jié)EG的噴淋流量,直接影響了真空系統(tǒng)真空度波動和切片的等級。
裝置采用的日本鐘紡直接酯化、連續(xù)縮聚生產(chǎn)工藝,有2個酯化釜、3個縮聚釜。3臺縮聚反應(yīng)釜各配有1套EG噴淋系統(tǒng)。
噴淋系統(tǒng)由刮板冷凝器、液封槽、循環(huán)泵、冷卻器及相關(guān)附件組成,工作原理為:縮聚釜中的乙二醇混合蒸氣經(jīng)氣相管線進入刮板冷凝器后,經(jīng)刮板冷凝器頂部的乙二醇液噴淋,大部分氣相物冷凝,少部分被真空泵吸入真空系統(tǒng),同時混合蒸氣中所夾帶的聚合單體、低聚物和其他低分子物質(zhì),被乙二醇液噴淋后經(jīng)刮板式攪拌器清除,隨凝液收集在液封槽,液封槽有內(nèi)外兩層,一部分低聚物沉積在液封槽內(nèi)層低部,另一部分隨凝液由內(nèi)層溢流到外層的過程中,沉積在液封槽頂部的弧形濾網(wǎng)內(nèi),并定期清理。經(jīng)過濾的乙二醇通過循環(huán)泵和冷卻器循環(huán)使用。具體工藝流程如圖1所示。
隨著裝置的長周期運行和生產(chǎn)負荷的提高,我們發(fā)現(xiàn)低聚物沉積量越來越大,離心泵泵前過濾器堵塞也越來越頻繁,離心泵需頻繁切換,有時甚至幾個小時切換一次;換熱器也需經(jīng)常切換以便沖洗
圖1 真空噴淋系統(tǒng)工藝流程Fig1 Vaccum spary system technological process
聚酯合成的主反應(yīng)有酯化反應(yīng)、縮聚反應(yīng),副反應(yīng)主要包括醚鍵(即二甘醇,簡稱DEG)、環(huán)聚體的生成和聚酯高分子的降解。在終縮聚反應(yīng)釜進行縮聚的單體BHET和低聚合度聚酯中,存在著未酯化的羧基。在縮聚過程中,除了BHET和低聚合度聚酯的端基β-羥乙酯基脫EG縮聚外,還有未酯化的殘余羧基和端基β-羥乙酯基脫水進行的酯化反應(yīng)。由此可知,縮聚反應(yīng)中EG真空噴淋系統(tǒng)中主要的低聚物和小分子組分可能有:對苯二甲酸、苯甲酸、二甘醇、乙醛、各種醚和酯以及在高溫(250~286℃)和高真空階段形成的含有酯和醚鍵的環(huán)狀二聚體、三聚體和少量四聚體。
刮板冷凝器(圖2)的作用是把從最終反應(yīng)釜里抽出來的EG蒸氣進行冷凝,以確保真空系統(tǒng)正常運行。由于EG蒸氣在冷凝降溫過程中會把其中夾帶的低聚物析出,這些低聚物析出后附在刮板冷凝器內(nèi)壁上,經(jīng)刮板刮除后隨凝液進入液封槽。在生產(chǎn)中出現(xiàn)過大刮板變形和刮板電機聯(lián)軸節(jié)銷子折斷的現(xiàn)象。
圖2 刮板冷凝器結(jié)構(gòu)示意圖
2.1.1 大刮板變形
由于氣相管線出口處堆積的物料粘度和硬度較高,大刮板在刮剝過程中產(chǎn)生微量變形,刮板變形導致間隙變大,間隙變大后堆積的物料體積和強度更大,導致刮板更大的變形,由此形成惡性循環(huán)。由于在刮板冷凝器中凝結(jié)的物料塊過大,當最終被刮下來時無法從液相排出管線順利排出而堵塞在出口上。
改進措施:在大刮板后面焊接1條加強筋,提高大刮板強度。這樣在刮剝過程中,大刮板不會產(chǎn)生變形,間隙不會變大,保證刮剝下來的物料不會堆積成強度和體積都過大的物料塊。
2.1.2 刮板電機聯(lián)軸節(jié)銷子折斷
當刮板冷凝器中凝結(jié)的物料塊過大時,刮板電機的電流也隨之增大,電機負荷過高,由于刮板系統(tǒng)采用的是聯(lián)軸節(jié)銷子自斷保護系統(tǒng),銷子會被折斷,導致電機空轉(zhuǎn),造成刮板系統(tǒng)仍正常運行的假象,會使刮板冷凝器中的凝結(jié)物越來越多,進而影響真空系統(tǒng)。
改進措施:根據(jù)刮板電機電流曲線圖,設(shè)定電流報警值,并手動盤泵,優(yōu)化工藝,加強巡檢,設(shè)立特護監(jiān)控。
隨著裝置的長期運行,部分凝結(jié)物會沾附在大氣腿上,造成大氣腿內(nèi)壁“變窄”,當生產(chǎn)負荷過大或凝結(jié)物物塊過大時,會造成大氣腿堵塞,凝液溢流不暢,進而影響真空系統(tǒng)。
改進措施:初期,我們采取用木錘定期敲擊大氣腿的辦法,起到了一定效果,但隨著運行周期的增長,效果逐漸不明顯,并且還會對大氣腿管線造成破壞。經(jīng)過優(yōu)化,我們在停工檢修期間在大氣腿低部引入1根氮氣管線(圖3),定期對大氣腿氮氣吹掃,雖然此操作會對真空系統(tǒng)穩(wěn)定產(chǎn)生一定影響,但可以通過后續(xù)反應(yīng)彌補,基本上解決了大氣腿堵塞的問題。
圖3 大氣腿改造工藝流程圖
開工初期,液封槽內(nèi)循環(huán)EG雜質(zhì)比較少,離心泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn),換熱器運行周期長,換熱效果好,隨著裝置運行周期加長和負荷的提高,堵塞現(xiàn)象越來越嚴重,經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)有以下兩方面的原因:(1)泵前過濾器堵塞是由于分散的絲狀物或絮狀物未能被及時清理,且當操作人員處理液封槽內(nèi)層與外層之間的過濾網(wǎng)時,所有易堵塞的絲狀物或絮狀物順流進入循環(huán)管道并積聚在管道的泵前過濾器,因此而產(chǎn)生堵塞。(2)生產(chǎn)實際還表明,在整個工藝流程中,對于循環(huán)回用EG中的懸浮物或乳狀物,除液封槽中用于過濾絲狀凝結(jié)物的粗過濾網(wǎng)和泵前的目數(shù)為10的過濾網(wǎng)外,根本沒有分離和清理EG中懸浮物或絮狀物的設(shè)施或過程,導致絮狀物在泵前過濾器和板式換熱器葉片上沉積。
改進措施:(1)在進行弧形濾網(wǎng)清渣作業(yè)時,預先用一方形濾網(wǎng)卡在液封槽內(nèi)層,暫時取代弧形濾網(wǎng),阻止液封槽內(nèi)層的乳狀物進入外層,保證液封槽內(nèi)層EG純凈。(2)在液封槽頂部引入新鮮EG,定期對液封槽內(nèi)的回用EG進行置換,減少回用EG中雜質(zhì)含量,提高EG純度。
液封槽內(nèi)的回用EG雜質(zhì)較多,在長時間的循環(huán)過程中,這些雜質(zhì)和低分子物質(zhì)會沉積在系統(tǒng)管線的管壁上,尤其是流量控制閥部分、回用EG收集槽17-T03的入口處等位置,其管徑為DN25的管線,時間長后會造成管線堵塞。此外管線的彎頭部分,如果管線內(nèi)部焊接面不夠光滑,低分子物質(zhì)就很容易在此沉積。
改進措施:以往的經(jīng)驗處理方法是在裝置停工時對整個系統(tǒng)管線進行堿洗,效果很好。但在裝置運行期間發(fā)生堵塞就很難處理,對于流量控制閥部分和17-T03入口的堵塞可以拆法蘭進行疏通,但對于管線彎頭部分的堵塞,無法進行疏通,在裝置運行期間沒有較好的處理方法。為了保證EG能夠正常打入17-T03,現(xiàn)增加了由EG循環(huán)泵至17-T03的臨時管線,在板式換熱器的EG放空管線處接皮管將EG引入17-T03,調(diào)節(jié)手閥閥位即可控制流量,暫時解決了管線堵塞問題。在裝置停工檢修時對EG回流管線進行改造,可以更好的解決堵塞問題。中紡院設(shè)計的EG回流管線管徑為DN25,檢修時可將管徑改為DN40,對于管線彎頭,可以將1個90°彎頭改為2個45°彎頭,以降低局部阻力,增加EG的流動性,并且把主管線(DN150)與液封槽液位控制管線的接頭由鋼管改為軟連接,堵塞時可以將管線拆下,臨時接皮管代替,拆下的管線進行堿洗后重新投用,就能有效地解決管線堵塞問題。
通過以上分析可以看出,噴淋系統(tǒng)最容易出現(xiàn)的問題就是堵塞問題,堵塞的根本原因是縮聚反應(yīng)過程中的氣相物內(nèi)含有低分子夾帶物,氣相物在被抽出和冷凝的過程中使真空系統(tǒng)變臟,堵塞設(shè)備和管線。針對這些原因,首先應(yīng)盡量保持噴淋EG清潔,并及時清渣,其次對容易堵塞的部分管線、設(shè)備進行工藝改進,找準堵塞原因,有針對性地給予沖洗、疏通。