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        高壓往復(fù)泵出口水擊原因分析及處理措施

        2012-04-01 01:57:42康少華亓仁東李普芳
        關(guān)鍵詞:閥瓣泵體閥座

        康少華,亓仁東,梅 軍,李普芳

        (中國(guó)石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)

        中國(guó)石油廣西石化公司250萬(wàn)t·a-1石腦油加氫裝置,反應(yīng)產(chǎn)物空冷后注水泵190-P102A/B為某泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的3WCR-30-65M3型高壓往復(fù)泵,額定功率30kW,額定流量14.7t·h-1,最高出口工作壓力4.851MPa,減速比4.5,用于輸送49℃除鹽水注入空冷器前。

        1 問(wèn)題及分析

        在單機(jī)試車(chē)階段,注水罐加新鮮水(溫度t=25℃),泵出口加臨時(shí)管線,與注水罐形成閉路(如圖1)。經(jīng)4h的試運(yùn),期間增補(bǔ)新鮮水置換,保持入口溫度30℃左右,泵正常運(yùn)行,未見(jiàn)異常情況。投產(chǎn)階段,為防止加氫反應(yīng)生成的銨鹽在低溫下結(jié)晶堵塞反應(yīng)產(chǎn)物空冷器管束,在反應(yīng)產(chǎn)物空冷器前注入除鹽水以洗去銨鹽。啟運(yùn)注水泵A,緩慢關(guān)小泵出口返回線,提高泵出口壓力至2.0MPa。每隔15min升高1MPa直至壓力升至4.8MPa,在2.0MPa往4.8MPa升壓過(guò)程中泵體出現(xiàn)水擊聲并伴隨出口管線強(qiáng)烈震動(dòng),出口壓力表劇烈震動(dòng)。切換至B泵運(yùn)行,泵體同樣出現(xiàn)水擊聲,但出口管線震動(dòng)稍微變?nèi)?,出口壓力表也同樣存在震?dòng)。出現(xiàn)此類情況,可能由以下幾個(gè)方面引起:

        (1)壓力表根部閥開(kāi)度過(guò)大。調(diào)整壓力表根部閥開(kāi)度,壓力表擺動(dòng)稍微變小。但未能消除泵體水擊聲及出口管線震動(dòng)。

        (2)泵吸排氣閥泄露或吸排氣閥損壞。拆開(kāi)泵體檢查吸排氣閥完好,且閥彈簧完好,未見(jiàn)斷裂。

        圖1 現(xiàn)場(chǎng)管線布置圖

        (3)入口濾網(wǎng)堵,介質(zhì)不干凈。拆開(kāi)入口濾網(wǎng),未發(fā)現(xiàn)明顯顆粒。系統(tǒng)供的除鹽水是經(jīng)過(guò)10 超濾膜過(guò)濾后進(jìn)行管網(wǎng)系統(tǒng),除了極少管線本身殘存的顆粒外,介質(zhì)是干凈的。

        (4)管線存在懸空部位。懸空部位加橡膠墊,地面支撐加膨脹螺栓固定。泵重新運(yùn)行后,管線震動(dòng)明顯好轉(zhuǎn)。但是,泵內(nèi)一旦出現(xiàn)水擊聲,出口管線就會(huì)劇烈震動(dòng)。

        (5)泵內(nèi)存在氣體。泵體及出口管線做排氣操作完畢后才啟運(yùn)泵。但泵運(yùn)行后,依然沒(méi)有消除泵體的水擊聲及出口管線劇烈震動(dòng)的情況。

        (6)泵出口緩沖罐氣囊充壓過(guò)高或過(guò)低。利用緩沖罐廠家提供的專用工具對(duì)氣囊進(jìn)行壓力校驗(yàn),氣囊充氣壓力維持在出口壓力的70%(要求60%~90%),完全符合要求。

        (7)泵入口壓頭偏低。

        如圖1所示,注水罐的高度1755mm,各段管線的長(zhǎng)度如圖注,注水量為12t·h-1。其中管件、閥門(mén)包括90°彎頭,三通,閘閥,P102A與P102B為一開(kāi)一備,注水量為13t·h-1,計(jì)算P102B計(jì)算入口壓力。

        在1、2界面處應(yīng)用伯努利方程:

        Z2=0; ∑hf可分為 A-B;B-C 兩段。

        主要管件、閥門(mén)包括1個(gè)90°彎頭、一個(gè)直角彎頭、一個(gè)全開(kāi)閘閥。查表得40℃水的密度ρ=992.2kg·m-3;粘度μ=65.6×10-5pa·s,

        取管道的絕對(duì)粗糙度ε=0.3mm, 則相對(duì)粗糙度ε/d1=0.003; ε/d2=0.00375,查摩擦系數(shù)與Re及相對(duì)粗糙度關(guān)系圖,得:λ1=0.028;λ2=0.028。管件、閥門(mén)當(dāng)量長(zhǎng)度∑lei=90°彎頭當(dāng)量長(zhǎng)度+標(biāo)準(zhǔn)三通當(dāng)量長(zhǎng)度+全開(kāi)閘閥當(dāng)量長(zhǎng)度=3m+6m+0.7m。

        經(jīng)由廠家核實(shí),泵入口壓力要求不低于80kPa,因此在此工況下泵入口存在氣蝕情況,造成出口管線震動(dòng),影響長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件將泵入口罐加盲板隔離,直接引系統(tǒng)除鹽水。啟運(yùn)泵后,經(jīng)測(cè)量入口壓力 >200kPa,但泵體仍有水擊聲。雖然出口管線震動(dòng)情況有所減緩,但還需查找根本原因。

        (8)閥瓣與閥座間隙小,存在摩擦。再次解體泵后,檢查閥瓣與閥座情況發(fā)現(xiàn),閥瓣與閥座間有不明顯的摩擦痕跡。

        圖2 吸入口和排出口的閥瓣與閥座示意圖

        如圖2所示,4、6的閥座內(nèi)徑d1=d2=50.000mm,外 徑 D1=D2=95.000mm,3、5的 閥 瓣 外 徑(下 部)d3=d4=49.970mm,常溫t1=25℃,閥座處溫度t2≈50℃,經(jīng)查表得,高鉻鋼0℃與20℃時(shí)平均線性膨脹系數(shù)α0= 9.29×10-6mm·(mm· ℃ )-1;50℃ 與 20℃ 時(shí) 線 性膨脹系數(shù)α50= 9.59×10-6mm·(mm·℃)-1,所以高鉻鋼在t1=25℃的線性膨脹系數(shù)α25=(9.59-9.29)/50×25+9.29=9.44×10-6mm·(mm· ℃ )-1,則閥座及閥瓣在25℃時(shí)總膨脹量為:δ1=α25×D1×Δt1=9.44×10-6×95×5=0.0045mm,則閥座及閥瓣在50℃時(shí)總膨脹量δ2=α50×D1×Δt2=9.59×10-6×95×30= 0.0273mm,所以 Δδ=δ2-δ1≈0.023mm。

        廠家提供的閥瓣與閥座工作環(huán)境是按常溫25℃考慮,其間隙較小。間隙Δd=d1-d3=d2-d4=50.000mm-49.970mm=0.030mm。

        閥座與泵缸間隙可以忽略,可以考慮閥瓣與閥座向內(nèi)間隙膨脹。則有 Δδ≈Δd,泵閥座與閥瓣在高速運(yùn)行存在摩擦,閥瓣未能及時(shí)開(kāi)啟或關(guān)閉,從而造成泵體產(chǎn)生水擊聲,進(jìn)而造成泵出口管線劇烈震動(dòng)。

        3 解決措施

        根據(jù)以上原因分析及相關(guān)計(jì)算結(jié)果,需要采取以下解決措施:

        (1)出口管線支撐部位加膨脹螺栓緊固,防止管線振動(dòng)。

        (2)將閥座與泵缸間隙調(diào)大,可根本解決泵體產(chǎn)生水擊聲問(wèn)題。咨詢?cè)瓘S家后,只要間隙Δd≯0.6mm就能滿足設(shè)計(jì)要求。綜合考慮,將閥座內(nèi)徑擴(kuò)大至50.300mm,則有Δd =50.330mm。閥座改造后,回裝完畢,重新投運(yùn)機(jī)泵,泵體沒(méi)有再發(fā)生水擊聲。

        (3)根據(jù)計(jì)算結(jié)果顯示,泵入口壓力低,存在氣蝕情況。采用泵入口罐盲板,直接引用系統(tǒng)0.4MPa左右的除鹽水??梢员苊獗萌肟趬侯^過(guò)低,引起氣蝕,造成設(shè)備損壞。

        4 結(jié)論

        經(jīng)過(guò)以上的原因分析及處理,不僅從根本上找到了引起泵內(nèi)產(chǎn)生水擊聲及出口管線劇烈震動(dòng)的原因,而且找到了解決的方法。經(jīng)過(guò)改造后,重新運(yùn)行的高壓往復(fù)注水泵泵體沒(méi)有再出現(xiàn)水擊聲,泵出口管線震動(dòng)隨之也得到了解決。為裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),同時(shí)在存在溫升的條件下,除了要考慮活動(dòng)密封件的膨脹量外,應(yīng)該密切結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際,從設(shè)備本身、工藝介質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及工藝管線布置綜合考慮,消除活動(dòng)密封件的摩擦。只有通盤(pán)考慮各種制約因素,經(jīng)過(guò)計(jì)算、分析判斷,逐個(gè)原因分析排除,才能更好地解決現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的各種故障和難題。

        [1] 黃希賢,曹占友.泵操作與維修技術(shù)問(wèn)答[M].北京:中國(guó)石化出版社,2005.

        [2] 姚玉英、陳常貴.化工原理[M].天津:天津大學(xué)出版社,2003.

        [3] GB 150-1998,鋼制壓力容器[S].

        [4] GB/T 7782-1996,計(jì)量泵[S].

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