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        鹽水系統(tǒng)的節(jié)能改造及效果

        2020-05-12 03:09:08陳勇江熊鵬趙宗強(qiáng)
        氯堿工業(yè) 2020年1期
        關(guān)鍵詞:氯堿碳酸鈉精制

        陳勇江,熊鵬,趙宗強(qiáng)

        (新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 838100)

        氯堿行業(yè)的競爭越來越激烈,節(jié)能降耗勢在必行。鹽水一次精制過程中升溫需要蒸汽,電解槽產(chǎn)堿帶走的水分須用生產(chǎn)水進(jìn)行彌補(bǔ)。新疆圣雄氯堿有限公司(以下簡稱“圣雄氯堿”)通過改造,降低生產(chǎn)水和蒸汽的使用量,實(shí)現(xiàn)鹽水一次精制過程中生產(chǎn)水和蒸汽零使用的目標(biāo)。

        1 工藝簡介

        1.1 裝置簡介

        圣雄氯堿38萬t/a離子膜法燒堿裝置的工藝流程如圖1所示,配套的一次鹽水工藝采用的是配水槽、化鹽池、預(yù)處理器、后反應(yīng)槽、膜過濾器裝置。

        1.2 水平衡

        1#、2#生產(chǎn)裝置都是采用生產(chǎn)水來彌補(bǔ)堿中帶走的水分,除去回收泵機(jī)封水、樹脂塔再生酸堿廢水、氫氣洗滌液、酸洗膜過濾器等廢水外,每條線每天須加入系統(tǒng)的生產(chǎn)水量(表實(shí)際顯示值)為300 m3。

        1.3 使用蒸汽量

        在鹽水精制過程中,鹽水的升溫、碳酸鈉配制都是通過蒸汽加熱進(jìn)行的。鹽水升溫消耗蒸汽量為4.97 t/h,則鹽水加熱單條線需要蒸汽量為:

        4.97 t/h×24 h/天×330天/a =39 362.4 t/a 。

        配制碳酸鈉消耗蒸汽:

        2 t/天×330天/a=660 t/a。

        具體調(diào)查數(shù)據(jù)如圖2所示。

        2 生產(chǎn)水和蒸汽的使用情況[1]

        2.1 生產(chǎn)水的使用情況

        生產(chǎn)水的損失主要是在電解槽生產(chǎn)的燒堿中帶走的水分,除回收泵機(jī)封水、樹脂塔再生酸堿廢水、氫氣洗滌液外,每天須加入300 m3生產(chǎn)水。因此,在廠區(qū)尋找水源,最終決定將動(dòng)力車間混床再生酸堿廢水送至一次鹽水,每天輸送300 m3,以彌補(bǔ)堿中帶走的水分。在接收過程中,對廢水進(jìn)行質(zhì)量檢測,安裝pH計(jì)進(jìn)行在線監(jiān)測,安裝在線ORP探頭進(jìn)行游離氯檢測,分析室每天都對廢水做樣進(jìn)行全分析,確保廢水中不帶入其他雜質(zhì)。接收酸堿中和廢水中的pH值為8.0~11.0,游離氯含量為0,一旦檢測到指標(biāo)超標(biāo)即刻停止接收廢水。

        圖1 預(yù)處理器+膜過濾器一次鹽水工藝流程Fig.1 Process flow of primary brine refining composed of preprocessor and membrane filter

        圖2 1#裝置生產(chǎn)水加入量隨運(yùn)行時(shí)間變化曲線圖
        Fig.2 Curve of production water feed change with operation time in 1#unit

        2.2 蒸汽的使用情況

        在鹽水一次精制過程中,使用蒸汽的位置是鹽水升溫處和碳酸鈉配制處。使用前,鹽水須從40 ℃升溫至60 ℃,所需蒸汽熱量的計(jì)算公式為:

        Q1=m1×cp1×(60-40) 。

        其中:Q1為熱量,kJ;m1為鹽水流量,m3/h;cp1為鹽水的比熱容,J/(kg·℃)。

        熱流體釋放的熱量計(jì)算式為:

        Q2=m2×r+ 65m2×cp。

        其中:Q2為熱流體釋放的熱量,kJ;m2為蒸汽流量,m3/h;r為汽化潛熱,kJ/kg;cp2為水的比熱容,J/(kg·℃);65為飽和蒸汽的溫度,℃。

        兩個(gè)熱量在理論上相等,計(jì)算其蒸汽消耗量為:

        m1×cp1×(60-40)=m2×r+m2×cp× 65。

        計(jì)算可得:

        m2=39 362.4(t/a)。

        對鹽水升溫系統(tǒng)進(jìn)行改造,將廠區(qū)氯乙烯轉(zhuǎn)換熱水熱量進(jìn)行回收,并將其引至一次鹽水化鹽系統(tǒng)進(jìn)行換熱。換熱之后將熱水送回至氯乙烯工序進(jìn)行回收利用[2]。

        配制碳酸鈉需要的蒸汽和生產(chǎn)水全部用片堿工藝?yán)淠捍妫瑴p少蒸汽的使用量,同時(shí)減少生產(chǎn)水的使用量,使鹽水一次精制過程中實(shí)現(xiàn)蒸汽零使用、生產(chǎn)水零使用的目標(biāo)。

        3 廢水、廢汽循環(huán)利用的實(shí)施細(xì)節(jié)[2]

        3.1 水平衡方面

        利用原有動(dòng)力車間至事故水池DN150再生廢水管線,在鹽水廠房濾液槽外引至濾液槽,利用濾液泵將廢水送至配水槽與鹽水混合,安裝流量計(jì)、pH值、ORP在線監(jiān)測儀對廢水流量和質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測。

        注意事項(xiàng):為保證鹽水系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,在pH值不在控制指標(biāo)范圍內(nèi)時(shí),拒絕接收廢水;配水槽液位≥50%時(shí),拒絕接收廢水;電解停車時(shí),拒絕接收廢水。

        3.2 蒸汽平衡方面

        從氯乙烯工序引溫度為115 ℃的轉(zhuǎn)換熱水至一次鹽水鹽場,利用原有板式換熱器(材質(zhì)為鈦,換熱面積為50 m2)進(jìn)行換熱,管線為DN200碳鋼管線,管道中設(shè)有U形彎。換熱后的水繼續(xù)送至氯乙烯工序,將片堿工藝?yán)淠和ㄟ^鹽水廠房南側(cè)的DN50碳鋼管道引至碳酸鈉配制槽,利用工藝?yán)淠捍嬲羝蜕a(chǎn)水。工藝?yán)淠簻囟葹?5~60 ℃,配制碳酸鈉可以使碳酸鈉充分溶解,防止沉淀堵塞管道。

        4 改造后的運(yùn)行狀況和效果

        4.1 改造后的運(yùn)行狀況

        圣雄氯堿2017年改造完成后,鹽水系統(tǒng)無明顯變化,運(yùn)行數(shù)據(jù)穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求如圖3、圖4所示。

        圖3 1#裝置精鹽水懸浮物質(zhì)量濃度隨運(yùn)行時(shí)間變化曲線圖Fig.3 Curve of change of suspended substance concentration in refined brine with operation time in 1# unit

        4.2 改造后生產(chǎn)水的效益

        圣雄氯堿電解車間一次鹽水兩條線,每條線上計(jì)量表的實(shí)際計(jì)數(shù)示為“300”(300 m3);1年按330天生產(chǎn)時(shí)間計(jì),生產(chǎn)水的用量為:

        300×330×2=198 000(m3);

        生產(chǎn)水單價(jià)為0.6元/t,費(fèi)用為:

        198 000×0.6=11.88萬(元/a)。

        罐的體積為17 m3,每天4罐;2條生產(chǎn)線每年碳酸鈉配制使用生產(chǎn)水量為:

        17×4×330×2=44 880(m3/a) ;

        費(fèi)用為:

        44 880×0.6=2.692 8(萬元/a)。

        共計(jì):

        2.692 8+11.88=14.572 8(萬元)。

        圖4 1#裝置精鹽水Ca2和+Mg2+質(zhì)量濃度隨運(yùn)行時(shí)間變化曲線圖Fig.4 Curve of change of Ca2+ and Mg2+ concentration in refined brine with operation time in 1# unit

        4.3 改造后蒸汽的效益

        圣雄氯堿一次鹽水使用蒸汽量為:

        (39 362.4+660)×2=80 044(t/a)。

        蒸汽單價(jià)為95元/t,共節(jié)約蒸汽費(fèi)用為:

        80 044×95=760.418萬(元/a)。

        4.4 改造后直接獲得的總經(jīng)濟(jì)效益

        14.572 8+760.418≈775(萬元)。

        5 結(jié)語

        氯堿行業(yè)中鹽水精制使用蒸汽和生產(chǎn)水是不可少的,但是利用合格的廢水和熱水代替這部分的蒸汽和生產(chǎn)水的效益顯著。圣雄氯堿經(jīng)過此次改造,可獲直接經(jīng)濟(jì)效益775萬元/a;改造完成后至今,運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)指標(biāo)合格,沒有出現(xiàn)指標(biāo)偏離的狀況。因此,利用酸堿廢水和熱水代替生產(chǎn)水和蒸汽是可行的,此次改造為氯堿行業(yè)中水和蒸汽的使用改造提供了參考依據(jù)。在生產(chǎn)過程中,氯堿企業(yè)可根據(jù)自身能源的協(xié)調(diào),合理利用廢水、廢蒸汽來代替堿中帶走的水分和鹽水升溫所需的熱量。

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