鄢明雄
(中石化江漢鹽化工湖北有限公司,湖北 潛江 433121)
消毒是自來水凈化處理最重要的環(huán)節(jié),其運行的好壞直接影響自來水水質(zhì)。氯氣因其使用成本低、投用設備簡單等優(yōu)點作為飲用水消毒處理劑已有上百年的歷史,目前仍有城市自來水廠采用氯氣進行自來水消毒。但由于氯氣在生產(chǎn)、儲存、運輸、使用等環(huán)節(jié)安全風險較大[1],部分城市已經(jīng)逐步禁止液氯槽車及液氯鋼瓶進入市區(qū)。尋找高效、穩(wěn)定、安全的氯消毒劑成為自來水消毒劑開發(fā)的焦點。次氯酸鈉作為一種廣譜的消毒殺菌劑,具有較好的殺菌滅藻效果,運輸過程中安全性好,使用次氯酸鈉替代液氯消毒已經(jīng)成為供水行業(yè)的趨勢[2-4]。
GB/T 19106—2013《次氯酸鈉》中將次氯酸鈉分為A型和B型兩種規(guī)格。A型次氯酸鈉對重金屬鉛和砷有明顯的含量最高要求,適用于消毒、殺菌及水處理等;B型僅適用于一般工業(yè)。因此,自來水廠所選用的次氯酸鈉消毒產(chǎn)品必須是符合GB/T 19106—2013中要求的A型次氯酸鈉產(chǎn)品。
中石化江漢鹽化工湖北有限公司(以下簡稱“江漢鹽化工”)是一家以氯堿化工、高效水處理消毒劑為主要產(chǎn)品的大型化工公司。其主要生產(chǎn)裝置包括60萬t/a鹽硝聯(lián)產(chǎn)裝置、20萬t/a氯堿裝置、7萬t/a鈉法漂粉精裝置和3萬t/a三氯異氰尿酸裝置。為進一步提高裝置的利用效率,江漢鹽化工在進行充分安全評估的基礎上,對氯堿廠事故氯氣處理裝置進行了工藝改進,改進后的事故氯氣處理裝置具備了連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)A型次氯酸鈉產(chǎn)品的能力。
江漢鹽化工事故氯氣處理裝置采用三塔吸收工藝。其中1#吸收塔為主要的氯氣吸收塔,2#吸收塔和3#吸收塔作為保護塔運行。裝置的氯氣來源主要有:由電解裝置送來的高濃度原氯,液化、鹽酸、液氯庫、檢瓶站送來的低濃度尾氯,電解經(jīng)事故管線送來的事故氯氣。裝置的氫氧化鈉來源于電解裝置。
氯氣經(jīng)管線進入吸收塔后與氫氧化鈉逆流接觸,反應生成次氯酸鈉,反應產(chǎn)生的熱量由冷凍水換熱帶走,不可吸收的氣體經(jīng)監(jiān)測達標后由風機排入大氣。
吸收塔中發(fā)生的化學反應方程式為:
(1)
為確保生產(chǎn)出的A型次氯酸鈉產(chǎn)品純凈,江漢鹽化工對事故氯氣處理裝置進行了工藝改進,主要做了如下工作:①從電解裝置輸送至氯氣處理的氯氣主管道上引出一根DN50氯氣管線,管線進2#吸收塔;②在新增的氯氣管線上加裝流量計及電動控制閥;③在1#吸收塔進2#吸收塔的氯氣管道上安裝自動切斷閥,并加裝手動閥。
改進后的工藝流程圖如圖1所示。工藝改進后,事故氯處理裝置流程劃分為事故氯處理和A型次氯酸鈉生產(chǎn)兩個部分。其中1#吸收塔及3#吸收塔串聯(lián)處理尾氯及事故氯氣,作為氯堿生產(chǎn)的安全保障;2#吸收塔用于A型次氯酸鈉的生產(chǎn),緊急情況下可以并入事故氯處理裝置。
1—燒堿罐;2—燒堿高位槽;3,5,8—吸收液受槽;4—1#吸收塔;6—2#吸收塔;7—3#吸收塔;9—次氯酸鈉儲罐。
圖1 次氯酸鈉生產(chǎn)工藝流程示意圖
Fig.1 Process flow diagram of sodium hypochlorite production
改進后的事故氯氣裝置用于生產(chǎn)A型次氯酸鈉的2#吸收塔原料氣為原氯,避免了事故氯氣中含有的雜質(zhì)進入吸收塔中,保證了產(chǎn)品的純度達標。
事故氯氣處理裝置建于2011年,自動化程度較低,氫氧化鈉堿液配制、次氯酸鈉產(chǎn)品倒槽均須通過人工開關閥門切換相關流程,存在堿液配比濃度不穩(wěn)定、人工勞動強度大、跑氯風險大等不利因素;裝置還存在儀表配置位置不合理、數(shù)量偏少等問題。為確保穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)A型次氯酸鈉產(chǎn)品,江漢鹽化工對事故氯氣裝置進行了自動化升級改造。
(1)配堿自動化。將1#吸收塔加堿及補水閥、2#吸收塔加堿及補水閥改為自動控制閥,并將控制信號引入氯氫處理中控DCS事故氯氣處理裝置控制系統(tǒng)。
(2)產(chǎn)品倒槽自動化。將1#、2#循環(huán)槽循環(huán)泵出口閥、倒槽閥改為自動控制閥,1#循環(huán)槽、2#循環(huán)槽4臺泵控制信號引入氯氫處理中控DCS事故氯氣處理裝置控制系統(tǒng)。
(3)合理布局監(jiān)控儀表。2#吸收塔新增2只熱電阻溫度探頭,分布在2#吸收塔氯氣進口,準確測定吸收塔內(nèi)溫度分布,并與氯氣進口流量進行聯(lián)鎖設置,超溫時降低氯氣流量;還對檢測點位置不合理的pH值及ORP探頭進行了重新移位。
自動化升級改造后,事故氯氣處理裝置實現(xiàn)了堿液配比自動化,產(chǎn)品倒槽自動化,且儀表監(jiān)控參數(shù)更加符合實際工藝流程,提高了生產(chǎn)效率,降低了人工勞動強度,減小了裝置的安全風險。
氯氣與氫氧化鈉反應是放熱反應,吸收過程中應及時移出反應熱,否則會使吸收液溫度上升,發(fā)生下面的副反應:
(2)
(3)
副反應的發(fā)生不僅會消耗次氯酸鈉,還會生成具有生理毒副作用的副產(chǎn)物氯酸鹽[5],因此,必須控制副反應的發(fā)生。分析A型次氯酸鈉生產(chǎn)工藝可知,導致副反應發(fā)生的主要原因有如下2點。
(1)反應溫度過高。溫度高于35 ℃時會發(fā)生反應(2)。因此在工藝控制過程中,采取的措施有:將對循環(huán)液換熱的冷凍水調(diào)節(jié)閥門開度與2#吸收塔溫度探頭進行聯(lián)鎖控制,溫度超過30 ℃時,冷凍水調(diào)節(jié)閥門自動開大;設置反應溫度高溫報警,溫度達到29 ℃時,操作人員手動降低進料氯氣流量。
(2)局部氯氣過量。局部氯氣過量現(xiàn)象,一方面取決于通入氯氣的速度; 另一方面,在通入氯氣速度一定時,取決于氯氣在氫氧化鈉溶液中的分散速度[6]。氫氧化鈉溶液的濃度越高,其密度和黏度就越大,而氯氣在氫氧化鈉中的分散性就越差,造成局部氯氣濃度過大,副反應增加。因此在A型次氯酸鈉生產(chǎn)過程中,須控制氫氧化鈉溶液的濃度不能太高;此外,要嚴格控制通氯速率,防止局部氯氣過量。
在實際生產(chǎn)過程中,對氫氧化鈉配堿濃度、通氯流量、通氯時間、反應終點ORP值和反應終點pH值等工藝控制參數(shù)進行調(diào)控,生產(chǎn)出的A型次氯酸鈉產(chǎn)品情況如表1所示。
表1 A型次氯酸鈉生產(chǎn)裝置運行工藝參數(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量
從表1可以看出:配堿液質(zhì)量分數(shù)控制在16%,通氯流量在100 kg/h,通氯時間為8 h,終點ORP值控制在560 mV時,生產(chǎn)出的次氯酸鈉產(chǎn)品有效氯、過堿量、氯酸鹽含量、重金屬元素鉛與砷含量均低于標準要求??梢宰鳛槌鞘凶詠硭緞┦褂?。
(1)對事故氯氣處理裝置進行工藝改進,自動化升級,在滿足裝置安全生產(chǎn)的前提下,生產(chǎn)出的A型次氯酸鈉產(chǎn)品可以作為城市自來水消毒劑使用。
(2)當氫氧化鈉堿液質(zhì)量分數(shù)16%、氯氣流量100 kg/h、通氯時間8 h、反應終點ORP值為560 mV時,生產(chǎn)出的A型次氯酸鈉產(chǎn)品有效氯質(zhì)量分數(shù)13%~14%、過堿量質(zhì)量分數(shù)0.65%~0.7%、氯酸鹽質(zhì)量分數(shù)0.27%~0.28%,滿足了下游客戶自來水廠的指標要求。