鐘厚德
(南寧產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司,廣西 南寧 530022)
挪威鮑利葛電站原有機組5臺,經(jīng)過改造擴容,增加了2臺均由南寧發(fā)電設備總廠提供的單機容量為10 MW的發(fā)電機組,擴容后該電站總裝機容量為95 MW,新增裝的這2臺發(fā)電機為懸吊式結構。
2008年9 月至2009年7月,筆者在原工作單位南寧發(fā)電設備總廠曾帶領16人組成的專業(yè)隊伍,承擔出口到挪威鮑利葛電站的這2套10 MW水輪發(fā)電機組設備的安裝工程。在安裝過程中,針對1號機組在整體盤車時擺度出現(xiàn)異常的問題,對整個盤車過程的各次擺度記錄數(shù)據(jù)進行對比、分析,排查了可能造成影響的部位,根據(jù)多年的安裝經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了問題的癥結并給予解決,使得盤車工作進行順利,擺度亦合乎規(guī)范要求。
機組采取一次性整體盤車,機組聯(lián)軸后參照GB/T8564-2003《水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范》第9.5.7中條款c)推力軸承剛性盤車,各軸瓦受力應初調(diào)均勻,鏡板水平偏差應在0.02 mm/m以內(nèi),并調(diào)整靠近推力頭的導軸瓦的單側間隙,一般為0.03~0.05 mm。
上導軸承為分塊瓦共12塊,在X、Y方向?qū)ΨQ抱4塊瓦。為了使4塊軸瓦間隙均勻,分別在軸承瓦面與主軸軸承位之間墊上0.05 mm的薄銅片,對稱打緊楔子板,并測量鎖板到導軸承端面的距離H做好記錄,然后松開取出薄銅片,再調(diào)整好原記錄在案的距離H,用塞規(guī)檢查各塊軸瓦間隙基本都在0.05 mm的范圍內(nèi)。
機組調(diào)整符合技術規(guī)范要求后,在X、Y方向,分別在上導、下導軸承位、聯(lián)軸法蘭、水導軸承位安放百分表監(jiān)測盤車擺度,以原廠內(nèi)聯(lián)軸校擺的8個等分點作為基準(如圖1)。
圖1 內(nèi)聯(lián)軸校擺的8個等分點
啟動高壓頂起轉(zhuǎn)動部分后,把第一點轉(zhuǎn)到X標位置上。把百分表調(diào)對坐標上的點,開始第一次盤車。轉(zhuǎn)動過程中覺得非常沉重,4條推桿用16個人合力來推,第一次盤車數(shù)據(jù)記錄見表1。
根據(jù)GB/T8564-2003《水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范》第9.5.7條表33的規(guī)定,機組軸線的允許擺度值(雙振幅),參照本機組的轉(zhuǎn)速屬于250 r/min以下的機組,發(fā)電機軸允許的相對擺度為0.03 mm/m;水輪機軸允許的相對擺度為0.05 mm/m;根據(jù)擺度允許值,可計算出機組部位的允許值。
從第一次盤車記錄的數(shù)據(jù)來看,1、8、7、6 點,百分表顯示出的讀數(shù)均為正值,而2、3、4、5的數(shù)值為負值。從這些數(shù)據(jù)分布看,總覺得有點異常,覺得這些數(shù)據(jù)總是一邊倒。這軸線不是一條垂直線,象是一條斜線只是繞著抱軸的上導瓦轉(zhuǎn)動而己。而且這些數(shù)據(jù)還有一個特點,正值由小到大,負值卻是由大到小,軸線沒有出現(xiàn)折彎點。類似這樣的問題,有必要進行深入分析。第一次盤車計算出各部位相對擺度數(shù)據(jù)記錄(見表2)
表1 第一次盤車數(shù)據(jù)記錄表 (單位:mm)
表2 相對擺度情況記錄表(單位:mm)
從表2看,除了水導軸承位符合中標GB/T8564-2003規(guī)定的允許偏差值之外,其各部位都已超出規(guī)定范圍。再從表1的盤車數(shù)據(jù)來看,縱使計算的相對擺度符合規(guī)定要求,筆者認為軸線也要進一步調(diào)整。
其實,目前這條軸線并非是一條垂直的軸線,是一條繞著上導軸承瓦旋轉(zhuǎn)的斜線。見圖2所示。
圖2 軸線偏擺示意圖
出現(xiàn)這種狀況,筆者認為應從3個方面考慮:
(1)推力軸承瓦受力不均;
(2)推力頭環(huán)鍵槽不垂直或是環(huán)鍵兩端面不平行;(3)轉(zhuǎn)動部分不平衡。
對可能產(chǎn)生軸線偏擺原因分析如下:
(1)推力軸承瓦受力不均的原因,可以排除。如果是受力不均,盤轉(zhuǎn)時每點的數(shù)據(jù)都會變動,不會出現(xiàn)表1中的數(shù)據(jù);
(2)推力頭環(huán)鍵槽不垂直,或是環(huán)鍵兩端面不平行,都有可能出現(xiàn)這種情況。當推力頭受力以后,環(huán)鍵槽上端面和環(huán)鍵的上端面就會壓平,這樣推力頭與鏡板把合,就會形成一個斜面。盤車轉(zhuǎn)動起來a面總是正值、b面則總是出現(xiàn)負值,上導的測點的數(shù)值正好與之相反;
(3)轉(zhuǎn)動部分不平衡,也會出現(xiàn)與上述(2)相似的情形,如果出現(xiàn)的不平衡點在轉(zhuǎn)子上或是在轉(zhuǎn)輪上,都是會產(chǎn)生類似情況。
根據(jù)以上分析,我們先用塞規(guī)檢查推力頭的環(huán)鍵槽與環(huán)鍵配合狀況,看是否符合相關規(guī)定。經(jīng)檢查,推力頭上、下端面用0.02 mm塞規(guī)插不進,這證明推力頭的配合是良好的。
再檢查上導軸承瓦的間隙,上導軸承瓦上、下間隙均勻不存在傾斜現(xiàn)象。
各種可能產(chǎn)生偏擺的現(xiàn)象排除后,覺得問題應出在轉(zhuǎn)動部分的平衡上。轉(zhuǎn)輪在廠內(nèi)已做過靜平衡,出現(xiàn)問題的可能性應當較小,而轉(zhuǎn)子磁軛是在工地現(xiàn)場疊壓,出現(xiàn)不平衡的機率也許就比較大。
為此,筆者認為有必要重新校核轉(zhuǎn)子平衡。因為,剛才檢查導軸承瓦的間隙是在靜壓狀況下進行的,現(xiàn)在啟動高壓頂起液壓裝置,把轉(zhuǎn)動部分頂起來,讓轉(zhuǎn)動部分處于懸浮狀態(tài)下,再檢查上導軸承瓦的間隙。轉(zhuǎn)動部分頂起來后,經(jīng)過檢查4塊導瓦,X、Y方向軸上的分布點為第1點和第7點,這個方位的導瓦,上面間隙大,下面間隙??;分布點上的第3和第5點的這兩塊導瓦恰好相反,上小下大;導瓦上下間隙相差0.02 mm。這樣,總算證實了偏差是受磁軛不平衡的影響所致。
找到了問題的癥結,下一步是要對轉(zhuǎn)子磁軛添加平衡塊。其方法有二:一是反復試驗,做到平衡為止;二是先計算好應添加平衡塊的凈質(zhì)量,一次添加完成。
利用靜力平衡條件,計算出兩端質(zhì)量差t,設
兩端質(zhì)量分別為 t1、t2;
兩端半徑差為1.mm;
兩半徑分別為 r1、r2;
兩端的凈質(zhì)量相等為T=45 000 kg;
轉(zhuǎn)子直徑為D=4 700 mm。
根據(jù)靜力平衡條件計算t1、t2的值
計算得應該加平衡塊的凈質(zhì)量為19.1 kg,添加在分布點的7點和8點之間。
加好了平衡塊,重新對各部位進行校核合格后,啟動高壓頂起液壓裝置,頂起轉(zhuǎn)動部分。就在轉(zhuǎn)動部分頂起來之時,奇跡發(fā)生了,轉(zhuǎn)動部分在沒有外力作用的情況下,卻自己滴溜溜地轉(zhuǎn)動了起來。這一奇跡,是筆者多年來從未見到過的,就連剛才一起盤車時推得氣喘如牛的外籍人士,看到了也感到有點神奇。
第二次盤車數(shù)據(jù)記錄如表3。
表3 第二次盤車數(shù)據(jù)記錄表
表3的盤車數(shù)據(jù)來看,無論是上導、下導、主軸法蘭及水導各部位,都有了很明顯的變化,轉(zhuǎn)子添加了平衡塊以后,軸線有了很大的改善。這也進一步證明了轉(zhuǎn)子要求進行動平衡,是很有必要的。
同時監(jiān)測到鏡板的軸向擺度為0.04 mm,按國標GB/T8564-2003的表34鏡板允許的軸向擺度屬≤0.15 mm系列,故此,軸向擺度符合標準規(guī)定要求。再看表4計算出的相對擺度。
表4 相對擺度數(shù)據(jù)表
從表4分析,機組轉(zhuǎn)動部分的軸線是一條很理想的軸線。因此,當轉(zhuǎn)動部分在高壓頂起時,會在沒有任何外力的情況下,自己就轉(zhuǎn)動起來了。這與軸線的垂直和轉(zhuǎn)動部分的平衡,有著必然的聯(lián)系。所以,轉(zhuǎn)動部分在標準及圖紙和相關的技術文件里,都強調(diào)機組要進行動平衡的必要性。從以上的情況可以看出轉(zhuǎn)動部分進行平衡,是很有必要的。
在水電機組安裝當中,發(fā)電機轉(zhuǎn)動部分平衡與否,不只是影響在安裝過程中盤車軸線找正,更重要是影響到機組的運行。
通過盤車檢查上導、下導、水導軸承位的擺度,利用盤車測量到的數(shù)據(jù)進行分析并作出相應的處理。因此,盤車只是測定機組軸線是否符合規(guī)定要求及尋找原因的一種手段,而正確處理問題和解決問題以保證機組正常運行才是目的。
在機組安裝過程中出現(xiàn)問題,不同的人有著不同的處理方法,但萬變不離其宗,都要處理到符合相關規(guī)定和滿足技術要求,確保機組可靠穩(wěn)定運行,才能得到用戶的認可和滿意。
[1]GB/T8564-2003,水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范[S].