鐘厚德
(南寧產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司,廣西 南寧 530022)
挪威鮑利葛電站原有機(jī)組5臺(tái),經(jīng)過改造擴(kuò)容,增加了2臺(tái)均由南寧發(fā)電設(shè)備總廠提供的單機(jī)容量為10 MW的發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)容后該電站總裝機(jī)容量為95 MW,新增裝的這2臺(tái)發(fā)電機(jī)為懸吊式結(jié)構(gòu)。
2008年9 月至2009年7月,筆者在原工作單位南寧發(fā)電設(shè)備總廠曾帶領(lǐng)16人組成的專業(yè)隊(duì)伍,承擔(dān)出口到挪威鮑利葛電站的這2套10 MW水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的安裝工程。在安裝過程中,針對1號機(jī)組在整體盤車時(shí)擺度出現(xiàn)異常的問題,對整個(gè)盤車過程的各次擺度記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行對比、分析,排查了可能造成影響的部位,根據(jù)多年的安裝經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了問題的癥結(jié)并給予解決,使得盤車工作進(jìn)行順利,擺度亦合乎規(guī)范要求。
機(jī)組采取一次性整體盤車,機(jī)組聯(lián)軸后參照GB/T8564-2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》第9.5.7中條款c)推力軸承剛性盤車,各軸瓦受力應(yīng)初調(diào)均勻,鏡板水平偏差應(yīng)在0.02 mm/m以內(nèi),并調(diào)整靠近推力頭的導(dǎo)軸瓦的單側(cè)間隙,一般為0.03~0.05 mm。
上導(dǎo)軸承為分塊瓦共12塊,在X、Y方向?qū)ΨQ抱4塊瓦。為了使4塊軸瓦間隙均勻,分別在軸承瓦面與主軸軸承位之間墊上0.05 mm的薄銅片,對稱打緊楔子板,并測量鎖板到導(dǎo)軸承端面的距離H做好記錄,然后松開取出薄銅片,再調(diào)整好原記錄在案的距離H,用塞規(guī)檢查各塊軸瓦間隙基本都在0.05 mm的范圍內(nèi)。
機(jī)組調(diào)整符合技術(shù)規(guī)范要求后,在X、Y方向,分別在上導(dǎo)、下導(dǎo)軸承位、聯(lián)軸法蘭、水導(dǎo)軸承位安放百分表監(jiān)測盤車擺度,以原廠內(nèi)聯(lián)軸校擺的8個(gè)等分點(diǎn)作為基準(zhǔn)(如圖1)。
圖1 內(nèi)聯(lián)軸校擺的8個(gè)等分點(diǎn)
啟動(dòng)高壓頂起轉(zhuǎn)動(dòng)部分后,把第一點(diǎn)轉(zhuǎn)到X標(biāo)位置上。把百分表調(diào)對坐標(biāo)上的點(diǎn),開始第一次盤車。轉(zhuǎn)動(dòng)過程中覺得非常沉重,4條推桿用16個(gè)人合力來推,第一次盤車數(shù)據(jù)記錄見表1。
根據(jù)GB/T8564-2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》第9.5.7條表33的規(guī)定,機(jī)組軸線的允許擺度值(雙振幅),參照本機(jī)組的轉(zhuǎn)速屬于250 r/min以下的機(jī)組,發(fā)電機(jī)軸允許的相對擺度為0.03 mm/m;水輪機(jī)軸允許的相對擺度為0.05 mm/m;根據(jù)擺度允許值,可計(jì)算出機(jī)組部位的允許值。
從第一次盤車記錄的數(shù)據(jù)來看,1、8、7、6 點(diǎn),百分表顯示出的讀數(shù)均為正值,而2、3、4、5的數(shù)值為負(fù)值。從這些數(shù)據(jù)分布看,總覺得有點(diǎn)異常,覺得這些數(shù)據(jù)總是一邊倒。這軸線不是一條垂直線,象是一條斜線只是繞著抱軸的上導(dǎo)瓦轉(zhuǎn)動(dòng)而己。而且這些數(shù)據(jù)還有一個(gè)特點(diǎn),正值由小到大,負(fù)值卻是由大到小,軸線沒有出現(xiàn)折彎點(diǎn)。類似這樣的問題,有必要進(jìn)行深入分析。第一次盤車計(jì)算出各部位相對擺度數(shù)據(jù)記錄(見表2)
表1 第一次盤車數(shù)據(jù)記錄表 (單位:mm)
表2 相對擺度情況記錄表(單位:mm)
從表2看,除了水導(dǎo)軸承位符合中標(biāo)GB/T8564-2003規(guī)定的允許偏差值之外,其各部位都已超出規(guī)定范圍。再從表1的盤車數(shù)據(jù)來看,縱使計(jì)算的相對擺度符合規(guī)定要求,筆者認(rèn)為軸線也要進(jìn)一步調(diào)整。
其實(shí),目前這條軸線并非是一條垂直的軸線,是一條繞著上導(dǎo)軸承瓦旋轉(zhuǎn)的斜線。見圖2所示。
圖2 軸線偏擺示意圖
出現(xiàn)這種狀況,筆者認(rèn)為應(yīng)從3個(gè)方面考慮:
(1)推力軸承瓦受力不均;
(2)推力頭環(huán)鍵槽不垂直或是環(huán)鍵兩端面不平行;(3)轉(zhuǎn)動(dòng)部分不平衡。
對可能產(chǎn)生軸線偏擺原因分析如下:
(1)推力軸承瓦受力不均的原因,可以排除。如果是受力不均,盤轉(zhuǎn)時(shí)每點(diǎn)的數(shù)據(jù)都會(huì)變動(dòng),不會(huì)出現(xiàn)表1中的數(shù)據(jù);
(2)推力頭環(huán)鍵槽不垂直,或是環(huán)鍵兩端面不平行,都有可能出現(xiàn)這種情況。當(dāng)推力頭受力以后,環(huán)鍵槽上端面和環(huán)鍵的上端面就會(huì)壓平,這樣推力頭與鏡板把合,就會(huì)形成一個(gè)斜面。盤車轉(zhuǎn)動(dòng)起來a面總是正值、b面則總是出現(xiàn)負(fù)值,上導(dǎo)的測點(diǎn)的數(shù)值正好與之相反;
(3)轉(zhuǎn)動(dòng)部分不平衡,也會(huì)出現(xiàn)與上述(2)相似的情形,如果出現(xiàn)的不平衡點(diǎn)在轉(zhuǎn)子上或是在轉(zhuǎn)輪上,都是會(huì)產(chǎn)生類似情況。
根據(jù)以上分析,我們先用塞規(guī)檢查推力頭的環(huán)鍵槽與環(huán)鍵配合狀況,看是否符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)檢查,推力頭上、下端面用0.02 mm塞規(guī)插不進(jìn),這證明推力頭的配合是良好的。
再檢查上導(dǎo)軸承瓦的間隙,上導(dǎo)軸承瓦上、下間隙均勻不存在傾斜現(xiàn)象。
各種可能產(chǎn)生偏擺的現(xiàn)象排除后,覺得問題應(yīng)出在轉(zhuǎn)動(dòng)部分的平衡上。轉(zhuǎn)輪在廠內(nèi)已做過靜平衡,出現(xiàn)問題的可能性應(yīng)當(dāng)較小,而轉(zhuǎn)子磁軛是在工地現(xiàn)場疊壓,出現(xiàn)不平衡的機(jī)率也許就比較大。
為此,筆者認(rèn)為有必要重新校核轉(zhuǎn)子平衡。因?yàn)椋瑒偛艡z查導(dǎo)軸承瓦的間隙是在靜壓狀況下進(jìn)行的,現(xiàn)在啟動(dòng)高壓頂起液壓裝置,把轉(zhuǎn)動(dòng)部分頂起來,讓轉(zhuǎn)動(dòng)部分處于懸浮狀態(tài)下,再檢查上導(dǎo)軸承瓦的間隙。轉(zhuǎn)動(dòng)部分頂起來后,經(jīng)過檢查4塊導(dǎo)瓦,X、Y方向軸上的分布點(diǎn)為第1點(diǎn)和第7點(diǎn),這個(gè)方位的導(dǎo)瓦,上面間隙大,下面間隙小;分布點(diǎn)上的第3和第5點(diǎn)的這兩塊導(dǎo)瓦恰好相反,上小下大;導(dǎo)瓦上下間隙相差0.02 mm。這樣,總算證實(shí)了偏差是受磁軛不平衡的影響所致。
找到了問題的癥結(jié),下一步是要對轉(zhuǎn)子磁軛添加平衡塊。其方法有二:一是反復(fù)試驗(yàn),做到平衡為止;二是先計(jì)算好應(yīng)添加平衡塊的凈質(zhì)量,一次添加完成。
利用靜力平衡條件,計(jì)算出兩端質(zhì)量差t,設(shè)
兩端質(zhì)量分別為 t1、t2;
兩端半徑差為1.mm;
兩半徑分別為 r1、r2;
兩端的凈質(zhì)量相等為T=45 000 kg;
轉(zhuǎn)子直徑為D=4 700 mm。
根據(jù)靜力平衡條件計(jì)算t1、t2的值
計(jì)算得應(yīng)該加平衡塊的凈質(zhì)量為19.1 kg,添加在分布點(diǎn)的7點(diǎn)和8點(diǎn)之間。
加好了平衡塊,重新對各部位進(jìn)行校核合格后,啟動(dòng)高壓頂起液壓裝置,頂起轉(zhuǎn)動(dòng)部分。就在轉(zhuǎn)動(dòng)部分頂起來之時(shí),奇跡發(fā)生了,轉(zhuǎn)動(dòng)部分在沒有外力作用的情況下,卻自己滴溜溜地轉(zhuǎn)動(dòng)了起來。這一奇跡,是筆者多年來從未見到過的,就連剛才一起盤車時(shí)推得氣喘如牛的外籍人士,看到了也感到有點(diǎn)神奇。
第二次盤車數(shù)據(jù)記錄如表3。
表3 第二次盤車數(shù)據(jù)記錄表
表3的盤車數(shù)據(jù)來看,無論是上導(dǎo)、下導(dǎo)、主軸法蘭及水導(dǎo)各部位,都有了很明顯的變化,轉(zhuǎn)子添加了平衡塊以后,軸線有了很大的改善。這也進(jìn)一步證明了轉(zhuǎn)子要求進(jìn)行動(dòng)平衡,是很有必要的。
同時(shí)監(jiān)測到鏡板的軸向擺度為0.04 mm,按國標(biāo)GB/T8564-2003的表34鏡板允許的軸向擺度屬≤0.15 mm系列,故此,軸向擺度符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。再看表4計(jì)算出的相對擺度。
表4 相對擺度數(shù)據(jù)表
從表4分析,機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分的軸線是一條很理想的軸線。因此,當(dāng)轉(zhuǎn)動(dòng)部分在高壓頂起時(shí),會(huì)在沒有任何外力的情況下,自己就轉(zhuǎn)動(dòng)起來了。這與軸線的垂直和轉(zhuǎn)動(dòng)部分的平衡,有著必然的聯(lián)系。所以,轉(zhuǎn)動(dòng)部分在標(biāo)準(zhǔn)及圖紙和相關(guān)的技術(shù)文件里,都強(qiáng)調(diào)機(jī)組要進(jìn)行動(dòng)平衡的必要性。從以上的情況可以看出轉(zhuǎn)動(dòng)部分進(jìn)行平衡,是很有必要的。
在水電機(jī)組安裝當(dāng)中,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部分平衡與否,不只是影響在安裝過程中盤車軸線找正,更重要是影響到機(jī)組的運(yùn)行。
通過盤車檢查上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸承位的擺度,利用盤車測量到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并作出相應(yīng)的處理。因此,盤車只是測定機(jī)組軸線是否符合規(guī)定要求及尋找原因的一種手段,而正確處理問題和解決問題以保證機(jī)組正常運(yùn)行才是目的。
在機(jī)組安裝過程中出現(xiàn)問題,不同的人有著不同的處理方法,但萬變不離其宗,都要處理到符合相關(guān)規(guī)定和滿足技術(shù)要求,確保機(jī)組可靠穩(wěn)定運(yùn)行,才能得到用戶的認(rèn)可和滿意。
[1]GB/T8564-2003,水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范[S].