叢曉蓉,張志剛,張湘禹,尹民權(quán)
(1.中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司,北京 100035;2.北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司,北京 100039;3.河南第一火電建設(shè)公司,河南 鄭州 450012;4.華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273422)
鋼球式磨煤機(jī)因煤種適應(yīng)范圍廣、運(yùn)行可靠性高等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電廠中,它已成為電站的主要制粉設(shè)備,占各類磨煤機(jī)的60%以上。早期諸多電廠多注重安全性而忽視經(jīng)濟(jì)性,使得許多電廠的制粉設(shè)備單耗高達(dá)40(kW·h)/t。一般制粉設(shè)備電耗占廠用電的1.5% ~2.0%,由此可以看出,鋼球式磨煤機(jī)的運(yùn)行狀況不但直接影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,還關(guān)乎節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
某發(fā)電廠有4臺(tái)300MW(先后改造為335MW)機(jī)組,均采用1000/170-1型亞臨界壓力、中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛燃煤汽包鍋爐。每臺(tái)鍋爐配置4套中間儲(chǔ)倉(cāng)式負(fù)壓制粉系統(tǒng),采用單進(jìn)單出、低速滾筒鋼球式磨煤機(jī)(參數(shù)見(jiàn)表1),磨煤機(jī)采用雙側(cè)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。每臺(tái)鍋爐設(shè)計(jì)甲、乙2個(gè)煤粉倉(cāng),容量均為440 m3,有效容積為343 m3,采用乏氣送粉。甲煤粉倉(cāng)為甲、乙制粉系統(tǒng)授粉,乙煤粉倉(cāng)為丙、丁制粉系統(tǒng)授粉。甲、乙煤粉倉(cāng)之間原設(shè)計(jì)有1臺(tái)螺旋(絞龍)可逆式輸粉機(jī),后因進(jìn)行微油點(diǎn)火裝置改造,為便于臨爐輸粉,改為2臺(tái)鍋爐合用1臺(tái)加長(zhǎng)齒索式輸粉機(jī),即#1,#2鍋爐共用1臺(tái)輸粉機(jī),#3,#4鍋爐共用1臺(tái)輸粉機(jī)。
(1)在鍋爐正常運(yùn)行過(guò)程中,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷情況決定啟、停制粉系統(tǒng)的數(shù)量。一般3套制粉系統(tǒng)即可維持額定負(fù)荷。一般情況下,當(dāng)磨煤機(jī)磨制的煤粉充滿煤粉倉(cāng)后就可停運(yùn)1臺(tái)磨煤機(jī)作為備用。因煤質(zhì)較差及鋼球裝載量不足等原因,該廠近年來(lái)各鍋爐(甲、乙制粉系統(tǒng)供粉甲煤粉倉(cāng))很少出現(xiàn)因磨制滿煤粉倉(cāng)而停運(yùn)1臺(tái)磨煤機(jī)的現(xiàn)象,反而多次出現(xiàn)因磨煤機(jī)鋼球裝載量偏低,煤質(zhì)較差時(shí)不能維持粉倉(cāng)的粉位而被迫運(yùn)行4套制粉系統(tǒng)的狀況。
(2)Ⅰ,Ⅱ期磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)的空載電流約為14 A,最大為18 A,磨煤機(jī)不加鋼球時(shí)的罐體空載電流一般在30 A左右。磨煤機(jī)設(shè)計(jì)鋼球裝載量為76 t,現(xiàn)在磨煤機(jī)大修或更換襯瓦后第1次添加鋼球的數(shù)量一般在40 t左右。在磨煤機(jī)正常運(yùn)行過(guò)程中,電流一般為71~76A,電流低于此數(shù)值就補(bǔ)加鋼球,所以,在當(dāng)前煤質(zhì)情況下磨煤機(jī)的出力維持在40~46 t/h較為適宜。影響磨煤機(jī)效率的因素很多,但鋼球的規(guī)格和鋼球的裝載量會(huì)直接影響磨煤機(jī)的效率。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士推薦的標(biāo)準(zhǔn),磨煤機(jī)罐體直徑大于3 m,其磨制褐煤時(shí)應(yīng)全部采用直徑40 mm的鋼球,磨制煙煤時(shí)則選擇65%直徑40 mm的鋼球,而直徑30 mm的鋼球只占鋼球總裝載量的35%。在后期磨煤機(jī)的運(yùn)行過(guò)程中,補(bǔ)充鋼球時(shí)只需添加直徑40 mm的鋼球。
(3)通過(guò)幾年來(lái)的跟蹤觀察,發(fā)現(xiàn)Ⅰ,Ⅱ期磨煤機(jī)的鋼球裝載量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。2011年9月檢查中發(fā)現(xiàn):在正常運(yùn)行過(guò)程中,電流71 A時(shí)#1鍋爐甲磨煤機(jī)鋼球裝載量明顯偏少;在正常運(yùn)行過(guò)程中,電流達(dá)107 A時(shí)停#7鍋爐F磨煤機(jī)后發(fā)現(xiàn),鋼球裝載量偏多,主要原因是鋼球中夾雜著大量石子。
(4)由于磨煤機(jī)鋼球裝載量偏低,其抵御煤質(zhì)變化的能力較差,只能適應(yīng)粉倉(cāng)粉位在一定范圍內(nèi)的微量變化,當(dāng)煤質(zhì)突變、水分過(guò)大和斷煤等因素干擾時(shí),其制粉困難的矛盾就會(huì)凸顯出來(lái)。2011年9月,出現(xiàn)了幾次因制粉困難、粉倉(cāng)粉位過(guò)低導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn)而被迫投油助燃及限負(fù)荷的狀況,嚴(yán)重影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
(1)磨煤機(jī)鋼球裝載量直接影響制粉單耗,磨煤機(jī)鋼球裝載量的最佳值與磨煤機(jī)類型、煤種以及鋼球直徑配比等因素有關(guān)。依據(jù)理論計(jì)算,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)來(lái)確定裝載量的最佳值,在試驗(yàn)過(guò)程中,通風(fēng)量應(yīng)維持在最佳通風(fēng)量附近。根據(jù)作者的經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)鋼球裝載量乘以系數(shù)0.8,基本上就是磨煤機(jī)的最佳鋼球裝載量。在最佳鋼球裝載量確定以后,運(yùn)行時(shí)應(yīng)根據(jù)制粉鋼球消耗及時(shí)補(bǔ)充鋼球,使其維持在最佳鋼球裝載量運(yùn)行。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),觀察磨煤機(jī)最佳鋼球裝載量位置時(shí),磨煤機(jī)內(nèi)鋼球表面距離磨煤機(jī)空心軸下沿約200mm為宜。例如,山東某電廠為中間儲(chǔ)藏式負(fù)壓制粉系統(tǒng),采用DTM320/580型單進(jìn)單出鋼球式磨煤機(jī),設(shè)計(jì)鋼球裝載量為55.0 t,在實(shí)際運(yùn)行中,鋼球裝載量為 37.5 t,制粉單耗為32.7(kW·h)/t。通過(guò)最佳鋼球裝載量試驗(yàn),將鋼球裝載量調(diào)整為42.3 t,制粉單耗降至22.7(kW·h)/t,明顯提高了制粉系統(tǒng)的效率。
(2)分析以往某電力科學(xué)試驗(yàn)研究院對(duì)制粉系統(tǒng)調(diào)整試驗(yàn)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),磨煤機(jī)存煤量與出力、電耗之間存在一定的關(guān)系。磨煤機(jī)最大出力點(diǎn)與最大功率點(diǎn)并不同步:在達(dá)到最大功率點(diǎn)之前,有效功率最大,制粉電耗最小;磨煤機(jī)達(dá)到最大出力前,出力隨著給煤量、存煤量的增加而增加,而磨煤機(jī)達(dá)到最大出力點(diǎn)后,出力隨著給煤量、存煤量的增加而降低。因此,在磨煤機(jī)達(dá)到最大出力點(diǎn)前,選擇磨煤機(jī)的經(jīng)濟(jì)存煤量比較合適,此工況下磨煤機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性較好。
(1)影響制粉設(shè)備單耗的因素很多,如磨煤機(jī)的料位控制、煤粉細(xì)度以及通風(fēng)量等。通風(fēng)量太大會(huì)將還未研磨好的煤粉攜帶走,造成粗粉分離器回粉量過(guò)大,導(dǎo)致煤在系統(tǒng)內(nèi)反復(fù)研磨。合適的制粉風(fēng)量可改善沿罐體方向燃料對(duì)鋼球的充滿度,從而提高出力,降低制粉系統(tǒng)電耗。例如,山東某電廠配置中間儲(chǔ)藏式負(fù)壓制粉系統(tǒng),采用DTM287/470型單進(jìn)單出鋼球式磨煤機(jī),開(kāi)始由于制粉系統(tǒng)漏風(fēng)加上木塊分離器清理不夠及時(shí),致使制粉單耗達(dá)35.71(kW·h)/t,調(diào)整到最佳風(fēng)量后,制粉單耗降為 29.54(kW·h)/t。
(2)磨煤機(jī)的存煤量是制粉系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行的一個(gè)重要指標(biāo)。制粉系統(tǒng)消耗的電功率包括制粉消耗的有效功率和鋼球之間、鋼球與襯板之間碰撞所消耗的無(wú)效功率;有效功率正比于出力,無(wú)效功率正比于鋼球消耗量。通過(guò)優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行,改善能耗分配比例,從而增加有效功率,減小無(wú)效功率。
(3)對(duì)于一臺(tái)鋼球式磨煤機(jī),在其他條件不變的情況下,如果磨煤機(jī)內(nèi)存煤量偏少,鋼球拋落處缺少足夠的煤層來(lái)吸收鋼球的動(dòng)能,則會(huì)造成鋼球與襯板碰撞加劇,無(wú)用能耗增加;反之,磨煤機(jī)內(nèi)存煤量偏多,雖然鋼球的動(dòng)能大部分都被煤層吸收,但由于鋼球拋落點(diǎn)到煤層間的下落高度減小,鋼球的勢(shì)能沒(méi)能得到充分轉(zhuǎn)化,導(dǎo)致磨煤機(jī)出力下降。因此,在磨煤機(jī)的正常運(yùn)行中,對(duì)于一定的裝球量和通風(fēng)量,存在一個(gè)最佳存煤范圍,當(dāng)磨煤機(jī)在此范圍運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)的制粉電耗最低。
隨著管理水平的不斷提高,制粉系統(tǒng)單耗得到明顯改善,Ⅰ,Ⅱ期鍋爐近年來(lái)制粉設(shè)備單耗、電量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。
表2 Ⅰ,Ⅱ期鍋爐近年來(lái)制粉設(shè)備單耗、電量統(tǒng)計(jì)
(1)提升磨煤機(jī)鋼球裝載量,可極大地提高4臺(tái)磨煤機(jī)的出力,粉倉(cāng)的充滿時(shí)間縮短,可以間斷運(yùn)行磨煤機(jī),停磨時(shí)間延長(zhǎng),節(jié)約了一定的電量,其節(jié)約的電量完全可以抵消因磨煤機(jī)電流升高及輸粉機(jī)運(yùn)行消耗的電量。
(2)目前,磨煤機(jī)只維持全天候運(yùn)行,難以出現(xiàn)磨滿粉倉(cāng)停磨的狀況。2臺(tái)650 kW的高壓電動(dòng)機(jī)如果每個(gè)運(yùn)行班停運(yùn)3 h,每天4個(gè)班最長(zhǎng)可停12 h,其節(jié)電效果是很可觀的。由于制粉系統(tǒng)出力提升,節(jié)約了大量廠用電。相當(dāng)于每天有1臺(tái)磨煤機(jī)減少一半的運(yùn)行時(shí)間,同時(shí)提高了設(shè)備的可靠性,減少了設(shè)備的維護(hù)量與費(fèi)用。尤其是能減少鋼球的用量,可降低制粉鋼球消耗。
(3)磨煤機(jī)鋼球裝載量少,磨煤機(jī)出力低,只有全天候運(yùn)行才能滿足運(yùn)行需求,導(dǎo)致磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)。采用最佳鋼球裝載量后,可使磨煤機(jī)在最佳料位下運(yùn)行,使得鋼球?qū)Σɡ送叩哪p明顯減輕,從而延長(zhǎng)襯瓦的使用壽命。
(4)2010年,Ⅰ,Ⅱ期鍋爐發(fā)電用煤量約為394.392萬(wàn)t,按照制粉單耗量下降5(kW·h)/t計(jì)算,預(yù)計(jì)全年可節(jié)約廠用電量19720 MW·h。
(1)應(yīng)盡量避免積粉。貯存的煤粉與空氣接觸發(fā)生氧化發(fā)熱,導(dǎo)致溫度逐步升高,最終會(huì)引起煤粉自燃??s短煤粉在粉倉(cāng)內(nèi)的儲(chǔ)存和停留時(shí)間,通過(guò)置換新粉達(dá)到避免積粉的目的。
(2)20世紀(jì)90年代,為了減少磨煤機(jī)的頻繁啟、停,磨煤機(jī)的鋼球裝載量為25~30 t。因當(dāng)時(shí)煤質(zhì)好,磨制的煤粉可維持粉倉(cāng)粉位,不用停磨煤機(jī),減少了操作,尤其是不用跑到粉倉(cāng)層操作。從2002年開(kāi)始,煤炭市場(chǎng)劣質(zhì)煤的問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn),制粉與接帶負(fù)荷困難,經(jīng)過(guò)論證后開(kāi)始向磨煤機(jī)內(nèi)補(bǔ)充鋼球,使鋼球的裝載量由30t提高到40t,電廠制粉設(shè)備單耗偏高的問(wèn)題有所改善(鍋爐制粉設(shè)備平均電耗由1994年的 40.03(kW·h)/t降到 2000年 28.86(kW·h)/t)。
(3)借助其他電廠鋼球最佳裝載量試驗(yàn)的成功經(jīng)驗(yàn),探索某電廠Ⅰ,Ⅱ期鍋爐磨煤機(jī)的鋼球裝載量由40 t調(diào)整為58~61 t的可行性。
(4)為了防止煤粉倉(cāng)溢粉,可以在煤粉倉(cāng)內(nèi)加裝雷達(dá)、遙感、遠(yuǎn)紅外等檢測(cè)設(shè)備,也可在煤粉倉(cāng)外安裝視頻檢測(cè)裝置,達(dá)到溢粉早發(fā)現(xiàn)、早處理的目的。既可避免環(huán)境污染,又可減輕因清理溢粉增加的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(5)在確保鋼球質(zhì)量的前提下,控制好鋼球的規(guī)格及添加時(shí)間,定期甩出碎、小鋼球,保持磨煤機(jī)在最佳鋼球裝載量范圍內(nèi)運(yùn)行。
(6)針對(duì)煤質(zhì)差使磨煤機(jī)波浪瓦磨損嚴(yán)重的現(xiàn)象,利用停運(yùn)磨煤機(jī)的機(jī)會(huì)進(jìn)行磨損量檢測(cè),做到及時(shí)更換波浪瓦,確保磨煤機(jī)最佳出力。
(7)值得注意是,由于啟/停、切換磨煤機(jī)(和啟/停輸粉機(jī))變得頻繁,不但運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度增加,而且對(duì)其責(zé)任心的要求亦會(huì)相應(yīng)提高。因此,應(yīng)加強(qiáng)管理,強(qiáng)化運(yùn)行人員的責(zé)任心,增加粉位測(cè)量頻率,經(jīng)常采用手動(dòng)或電動(dòng)升降粉標(biāo)來(lái)撞擊物料,刺激煤粉層的自流或垮塌,使其由高料位自動(dòng)流向低料位,保持最佳料位,使磨煤機(jī)保持最佳運(yùn)行時(shí)間以延長(zhǎng)備用磨煤機(jī)的停運(yùn)時(shí)間。
針對(duì)個(gè)別電廠鋼球式磨煤機(jī)存在的類似現(xiàn)象,如采用最佳鋼球裝載量的運(yùn)行方式,不僅可以明顯降低廠用電量,還會(huì)減少磨煤機(jī)的鋼耗,同時(shí)也符合發(fā)電企業(yè)“節(jié)能降耗”的戰(zhàn)略思路。
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