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        10 000 kN液壓機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析

        2012-01-22 11:24:58
        船海工程 2012年3期
        關(guān)鍵詞:液閥主閥液壓機(jī)

        (南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司,江蘇 南通 226005)

        10 000 kN液壓機(jī)可實(shí)現(xiàn)對(duì)板材、型材及構(gòu)件的彎曲成形、折彎、校正,主要用來(lái)加工船艏和船艉的雙曲率外板、單曲率外板及波狀壁等船用冷彎工件。因此,只有保證液壓機(jī)的正常運(yùn)行,才能確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。針對(duì)液壓系統(tǒng)加壓無(wú)壓力的故障,對(duì)系統(tǒng)原理及故障現(xiàn)象展開(kāi)分析。

        1 10 000 kN液壓機(jī)液壓系統(tǒng)原理

        為滿足加工工藝要求,要求主缸(柱塞缸)能夠完成空程下行-慢速加壓-卸壓-快速返回的工作循環(huán)。

        10 000 kN液壓機(jī)液壓系統(tǒng)原理見(jiàn)圖1。

        圖1 10 000 kN液壓機(jī)液壓原理

        空程下降時(shí)電磁鐵DT1、DT2得電,回程缸上腔(無(wú)桿腔)進(jìn)油,下腔油液經(jīng)閥9、閥4返回油箱;加壓時(shí),電磁鐵DT1、DT2 、DT4同時(shí)得電,油液進(jìn)主油缸和回程缸,并使充液閥關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)加壓功能;卸壓時(shí),電磁鐵DT4、DT6得電,使閥10打開(kāi),主缸內(nèi)及回程缸上腔油液經(jīng)閥10、閥4返回油箱;快速返回時(shí),DT3 、DT7同時(shí)得電,油液經(jīng)閥4、閥9、回程缸返回油箱,同時(shí)油液打開(kāi)充液閥(液控單向閥),主缸內(nèi)油液經(jīng)充液閥返回上油箱。

        2 故障檢查的思路和方法

        在液壓系統(tǒng)中,故障的現(xiàn)象與故障源并不是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。某一故障現(xiàn)象可能有多個(gè)不同的原因;一個(gè)故障源也會(huì)引起多種故障現(xiàn)象。并且液壓系統(tǒng)內(nèi)部情況“看不見(jiàn),摸不著”,這些都給故障的診斷、分析帶來(lái)了難度[1]。在日常設(shè)備維修中,筆者總結(jié)出故障診斷總的指導(dǎo)思想是先易后難,逐步排除。即從簡(jiǎn)單、易操作方面入手,向維修難度較大、維修不便的方面逐步排除,最后找到故障點(diǎn),加以排除。本文運(yùn)用故障樹(shù)分析法對(duì)10 000 kN液壓機(jī)液壓系統(tǒng)的故障進(jìn)行分析。

        3 故障原因分析

        導(dǎo)致10 000 kN液壓機(jī)不能加壓的原因可能是多種。分析故障現(xiàn)象,可能存在以下原因。

        1)液壓泵故障。泵不出油的主要原因有:①油箱內(nèi)油位過(guò)低;②吸油管漏氣;③油液粘度過(guò)大;④過(guò)濾網(wǎng)堵塞;⑤油泵泄漏;⑥油液污染;⑦油泵電機(jī)反轉(zhuǎn)等。

        2)溢流閥故障。若溢流閥出現(xiàn)故障,使通往主油缸的油從溢流閥泄漏,也會(huì)出現(xiàn)不能加壓的現(xiàn)象。溢流閥的故障主要有:①主閥芯阻尼孔堵塞; ②主閥芯卡死在開(kāi)口位置,油液未經(jīng)調(diào)壓直接回油箱; ③主閥芯磨損嚴(yán)重,起不到密封作用。

        3)主換向閥(圖1所示閥4)故障。當(dāng)閥4無(wú)法正常換向時(shí),會(huì)使油液無(wú)法到達(dá)主缸,引起加不上壓。主換向閥故障的主要原因有:① 閥4是二位四通電液換向閥,當(dāng)先導(dǎo)閥芯或主閥芯卡死在中位,會(huì)出現(xiàn)不換向的故障;②輔助油泵損壞,使液控回路無(wú)法推開(kāi)閥4的先導(dǎo)閥而不能換向;③輔助油泵出口的溢流閥13故障,使油液從溢流閥泄走,達(dá)不到推開(kāi)先導(dǎo)閥的壓力而使閥4無(wú)法換向。④閥芯的復(fù)位彈簧折斷。

        4)電磁換向閥6故障。當(dāng)閥6無(wú)法正常換向時(shí),會(huì)使油液無(wú)法到達(dá)主缸,引起加不上壓。主換向閥故障的主要原因有:①閥6是二位四通電液換向閥,當(dāng)先導(dǎo)閥芯或主閥芯卡死在中位,會(huì)出現(xiàn)不換向的故障;②輔助油泵損壞,使液控回路無(wú)法推開(kāi)閥6的先導(dǎo)閥而不能換向;③輔助油泵出口的溢流閥13故障,使油液從溢流閥泄走,達(dá)不到推開(kāi)先導(dǎo)閥的壓力而使閥6無(wú)法換向。④閥芯的復(fù)位彈簧折斷。

        5)充液閥故障。充液閥密封損壞、彈簧斷裂、主閥芯磨損或卡死、充液閥不能關(guān)閉等都可能導(dǎo)致不能加壓[2]。

        4 建立故障樹(shù)

        把加不上壓力作為故障樹(shù)的第一級(jí)事件,找出該事件發(fā)生的所有直接原因,前面所列的5方面原因作為第二級(jí)事件。找出第二級(jí)事件發(fā)生的全部直接原因和可能原因,再逐級(jí)查找下去,最終找到故障發(fā)生的根本原因。故障樹(shù)見(jiàn)圖2。

        圖2 液壓系統(tǒng)故障樹(shù)

        5 利用故障樹(shù)查找故障原因

        根據(jù)故障現(xiàn)象,在相關(guān)故障原因中,利用排除液壓故障的“先易后難”原則,依次進(jìn)行檢查[3]。第一,排除液壓泵故障和主換向閥故障,因?yàn)橐簤焊啄軐?shí)現(xiàn)上升和下降運(yùn)動(dòng),就不可能是泵和主換向閥的問(wèn)題;第二,同理排除電液換向閥6的故障;第三,當(dāng)主換向閥處于中位時(shí),液壓泵處于卸荷狀態(tài),此時(shí)將單向閥3的進(jìn)油口用堵頭堵住,看到泵出口的壓力表能上升到加壓所需壓力,因此排除溢流閥故障。檢查以上幾項(xiàng),均未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,則將故障原因鎖定在充液閥上。

        圖3為充液閥的結(jié)構(gòu)原理圖。當(dāng)主閥芯、卸荷閥芯關(guān)閉時(shí),系統(tǒng)完成加壓;當(dāng)控制閥進(jìn)油時(shí),控制閥桿下移,首先打開(kāi)卸荷閥,再打開(kāi)主閥芯,油液進(jìn)入油箱,實(shí)現(xiàn)回程上升功能。

        根據(jù)圖2進(jìn)行充液閥拆檢,步驟和結(jié)果如下。

        ①卸荷閥及控制閥的彈簧完好,無(wú)折斷及疲勞現(xiàn)象;

        ②主閥芯、卸荷閥芯的錐面磨損量不大,磨損量?jī)H為0.01 mm,確認(rèn)正常;

        圖3 充液閥結(jié)構(gòu)

        ③卸荷閥閥芯彈簧鎖緊螺母緊固正常,無(wú)松動(dòng),排除此原因;

        ④充液閥的密封完好;

        ⑤確認(rèn)主閥芯彈簧斷裂是該故障的根本原因。

        更換主閥芯彈簧,恢復(fù)系統(tǒng),試車(chē)加壓正常,最終完成維修工作。

        6 結(jié)論

        運(yùn)用故障樹(shù)分析法思路清晰,可避免盲目拆換液壓元件,節(jié)約維修時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。在今后的設(shè)備維修中,特別是對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行的維修,要盡可能多地運(yùn)用此法處理問(wèn)題。

        [1] 楊國(guó)平.現(xiàn)代工程機(jī)械故障診斷與排除大全[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.

        [2] 陸望龍.液壓維修工速查手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

        [3] 章宏甲,黃 宜.液壓傳動(dòng)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000.

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