傅學(xué)軒
窯尾密封摩擦環(huán)損壞故障的分析
Failure Analysis of Friction Ring for Rotary Kiln Inlet Sealing
傅學(xué)軒
我集團(tuán)公司下屬金塔公司有一條2500t/d的新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn),分解爐為在線(xiàn)型管道式,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格?4m×60m,窯尾密封采用氣缸壓緊端面的密封方式。2005年5月投料生產(chǎn),一直運(yùn)行比較正常,但在2008年4月30日和2008年5月17日分別在窯尾過(guò)渡帶40m前后位置因結(jié)后圈被迫止料停窯處理,在這么短的時(shí)間內(nèi)因同樣原因造成連續(xù)2次工藝故障,時(shí)間共計(jì)7d。
第1次:4月30號(hào)窯系統(tǒng)阻力大,窯尾煙室負(fù)壓在-300~-600Pa,煙室溫度在980℃左右,窯頭呈正壓,頭、尾煤燃燒效果差,還原氣氛濃,煙室氣體分析儀顯示NOx和O2含量明顯走低,CO含量高。將入窯生料產(chǎn)量從185t/h降至160t/h,三次風(fēng)門(mén)開(kāi)度由50%關(guān)小至30%,頭煤由5.5t/h逐步降至3.5t/h,窯速提至最快4.0r/min,煙室氣體分析儀顯示NOx和O2含量上升,CO含量走低,窯爐系統(tǒng)工況有所好轉(zhuǎn)。但從9:00時(shí)起窯尾煙室負(fù)壓上升至-800~-1000Pa,窯尾密封處開(kāi)始漏料,且越來(lái)越嚴(yán)重,將產(chǎn)量降到100t/h也未改善,12:55時(shí)止料停窯。停機(jī)后入窯檢查,在44~46m結(jié)后圈達(dá)1m左右,有效內(nèi)徑只有約1.5m。
第2次:從5月15號(hào)中班開(kāi)始,窯尾煙室負(fù)壓增大,爐煤用量持續(xù)增大至11t/h,窯喂料產(chǎn)量由185t/h降至170t/h;16號(hào)夜班煙室負(fù)壓繼續(xù)增大,再減產(chǎn)至150t/h,至4:56時(shí),窯尾密封圈處漏料,減產(chǎn)至65t/h燒SP窯后才沒(méi)有漏料現(xiàn)象;16號(hào)日、中班隨著窯狀況好轉(zhuǎn),將入窯生料產(chǎn)量逐步加到160t/h;5月17號(hào)夜班接班后窯尾密封圈處再次出現(xiàn)漏料,被迫燒SP窯40t/h,5月17號(hào)日班接上班窯尾密封處繼續(xù)漏料,且越來(lái)越嚴(yán)重,被迫于11:00時(shí)止料停窯。停機(jī)后入窯檢查:分別在32.8~36m、39~41m、43~45m結(jié)有三道后圈,有效內(nèi)徑只有約1.0m,被迫冷窯入內(nèi)處理。
金塔公司窯尾密封采用氣缸壓緊端面的密封方式,運(yùn)行近3年時(shí)間,因日常維護(hù)不到位,密封摩擦環(huán)固定端變形嚴(yán)重且有部分襯板脫落,密封摩擦環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)端耐磨襯板脫落部分,轉(zhuǎn)動(dòng)端與固定端最大間隙有300mm,最小間隙也有100mm,漏風(fēng)比較大,從而使窯內(nèi)通風(fēng)大幅度減少。窯尾高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)越大,此處漏風(fēng)也越大,也就是說(shuō)窯尾嚴(yán)重漏風(fēng),高溫風(fēng)機(jī)則將漏風(fēng)抽走,以致于窯頭缺氧煅燒,對(duì)燃燒十分不利,很易在窯尾形成結(jié)圈、結(jié)皮等不良狀況,主要原因有:
(1)在氧化氣氛下,原燃料中的硫形成二氧化硫,與氧化鈣作用生成硫酸鈣(CaSO4),而在高溫還原氣氛下,硫酸鈣分解形成二氧化硫,與鉀、鈉氧化物作用,生成低熔點(diǎn)的硫酸鹽(K2SO4)或溫度更低的復(fù)式硫酸鹽(K2SO4·C2S),易在窯尾結(jié)皮、結(jié)圈、結(jié)蛋。
(2)未完全燃燒的燃料中的碳隨窯氣后逸的過(guò)程中下落至窯內(nèi)料面,隨窯內(nèi)物料的翻轉(zhuǎn)而埋在窯料內(nèi),碳在缺氧條件下燃燒,造成周邊窯料溫度提高,若沉降量大,則窯料溫度較高,也易使窯料結(jié)皮、結(jié)圈,但此部位比窯尾后結(jié)圈靠窯頭些。
表1 正常生產(chǎn)時(shí)窯爐系統(tǒng)主要參數(shù)
表2 異常生產(chǎn)時(shí)窯爐系統(tǒng)主要參數(shù)
窯爐系統(tǒng)在上述原因下呈惡性循環(huán),使窯內(nèi)40m前后出現(xiàn)低溶液相,副窯皮越長(zhǎng)越厚直至無(wú)法再正常連續(xù)生產(chǎn)而不得不停窯處理。4月30號(hào)第1次停窯處理結(jié)圈后急于恢復(fù)生產(chǎn),且對(duì)事故主因分析不到位,沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性,直至5月17日再次因結(jié)圈而停窯處理。
事故其他原因:
(1)窯頭燃燒器一次風(fēng)用量大,以前正常用量在1200~1300r/min時(shí),一次風(fēng)壓能達(dá)到30kPa,但這根窯頭燃燒器要達(dá)到30kPa的風(fēng)壓,一次風(fēng)用量要1400r/min以上;一次風(fēng)動(dòng)量降低,在二次風(fēng)溫低時(shí),煤粉容易沉降在物料表面使窯內(nèi)形成還原氣氛,造成長(zhǎng)后圈。
(2)窯尾煙室氣體檢測(cè)異常,O2含量近半個(gè)月來(lái)顯示一直比較高,比C1出口O2含量還高出2.0%左右,實(shí)際上后期窯內(nèi)已經(jīng)嚴(yán)重缺氧煅燒。
(3)出磨煤粉方面:水分和細(xì)度均控制在<1.0%以下,煤粉的發(fā)熱量也能穩(wěn)定在26000kJ/kg左右,所以煤粉質(zhì)量對(duì)結(jié)圈沒(méi)有直接影響。
(4)生料配料方面:由于粉煤灰供應(yīng)不足,粉煤灰配比時(shí)有時(shí)無(wú),入窯生料的預(yù)燒性也時(shí)好時(shí)壞,實(shí)際上已經(jīng)造成入窯生料成分的波動(dòng)。
(5)操作方面:對(duì)異常參數(shù)敏感性和綜合判斷、分析能力不足。幾次厚圈長(zhǎng)得比較快時(shí),都是在同一臺(tái)時(shí)產(chǎn)量爐煤越燒越多才能穩(wěn)定爐溫,而此時(shí)煙室氣體分析儀顯示O2含量一直都富氧,C1出口O2含量卻越來(lái)越低,至2.0%以下。雖然采取減產(chǎn)、關(guān)小三次風(fēng)門(mén)、加快窯速等措施,但減產(chǎn)的幅度和關(guān)小三次風(fēng)門(mén)的幅度還不夠大,分解爐出口溫度控制不穩(wěn),窯內(nèi)和分解爐內(nèi)均產(chǎn)生還原氣氛。窯筒體掃描儀也顯示窯整體溫度都不高,缺氧還原造成液相提早出現(xiàn),副窯皮越長(zhǎng)越厚,最終形成長(zhǎng)厚圈。
停機(jī)后機(jī)械部門(mén)對(duì)窯尾密封摩擦環(huán)變形固定端部分進(jìn)行整形處理,更換固定端和轉(zhuǎn)動(dòng)端脫落的摩擦環(huán),使固定端和轉(zhuǎn)動(dòng)端摩擦環(huán)緊貼;調(diào)整縮短密封干油泵工作間隔時(shí)間,間隔時(shí)間從4h縮短至1h;將密封干油泵的工作時(shí)間延長(zhǎng),從工作2min延長(zhǎng)至5min。
針對(duì)回轉(zhuǎn)窯過(guò)渡帶連續(xù)長(zhǎng)厚圈造成停窯工藝事故,對(duì)工藝管理方面作出如下規(guī)定:
(1)生料配料方面:由于粉煤灰供應(yīng)時(shí)有時(shí)無(wú)而造成的入窯生料成分波動(dòng),采取暫時(shí)停用粉煤灰配料的措施,待粉煤灰供應(yīng)充足時(shí)再作配料考慮;
(2)嚴(yán)格控制分解爐出口溫度在900~920℃;
(3)控制窯尾煙室O2含量:1.5%~3.5%、NOX含量:1000~2000ppm、C1出口O2含量:3%~3.5%(煙室氣體分儀數(shù)據(jù)顯示異常時(shí),以C1出口氣體檢測(cè)為準(zhǔn));
(4)窯尾煙室負(fù)壓<-200Pa;
(5)保證一次風(fēng)出口壓力>30kPa;
(6)C4上部分料開(kāi)度:50%~70%、C4下部分料開(kāi)度:30%~50%;保證爐內(nèi)煤粉良好的燃燒和料粉均勻分散,每班接班后預(yù)熱器巡檢工必須清理分解爐底部熱電偶處的結(jié)皮,保證測(cè)溫的準(zhǔn)確性和對(duì)應(yīng)性;
(7)篦冷機(jī)一室篦下壓力控制在6000±200Pa、F1風(fēng)機(jī)電流100±5A,二次風(fēng)溫控制在1100~1200℃;
(8)每班窯巡檢工每小時(shí)校對(duì)窯筒體溫度(0~60m相應(yīng)位置高值、低值),上報(bào)中控室,并做好詳細(xì)記錄;
(9)各班不得擅自加產(chǎn),加產(chǎn)必須征得部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)允許。
TQ172.622.29
B
1001-6171(2011)02-0044-02
2010-10-18; 編輯:沈 穎