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        雙進風再過熱雙壓余熱鍋爐在水泥工業(yè)余熱發(fā)電中的應用

        2011-11-02 02:35:17魏連友朱理
        水泥技術 2011年1期
        關鍵詞:窯頭汽包過熱器

        魏連友,朱理

        雙進風再過熱雙壓余熱鍋爐在水泥工業(yè)余熱發(fā)電中的應用

        魏連友,朱理

        針對目前水泥窯純低溫余熱發(fā)電中余熱鍋爐布置分散、產(chǎn)汽量低等問題,中材節(jié)能發(fā)展有限公司采用新型一體式雙進風再過熱雙壓余熱鍋爐,通過內(nèi)部沉降室和槽型分離器、底部雙進風、高、低過熱器及高壓再熱器等獨特設計,有效縮小了余熱鍋爐尺寸,增加了產(chǎn)汽量,進一步提高了水泥余熱發(fā)電系統(tǒng)的性能。

        雙進風;高壓再熱器;雙壓;余熱鍋爐

        1 引言

        現(xiàn)有成熟新型干法水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電系統(tǒng)中,普遍采用冷卻機中部取余熱廢氣,經(jīng)分離器降塵后,由窯頭余熱鍋爐頂部進入生產(chǎn)過熱蒸汽及高溫熱水的布置形式。以5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線為例,占地面積共約182m2,冷卻機車間空余場地有限,窯頭余熱廢氣回收部分建設施工難度較大;另一方面由于采用分離器與余熱鍋爐的分散布置形式,為防止管道積灰,必須使煙風管道與水平方向保持一定傾斜角度,管道過長,散熱損失增大,實際發(fā)電量降低,從而影響余熱資源的有效回收利用。針對上述情況,中材節(jié)能發(fā)展有限公司在反復論證實驗的基礎上,開發(fā)出新型一體式窯頭雙進風再過熱逆向換熱雙壓余熱鍋爐,從根本上解決了上述問題。

        2 雙進風雙壓余熱鍋爐結(jié)構(gòu)及運行過程

        2.1 余熱鍋爐結(jié)構(gòu)

        如圖1所示,鍋爐本體的一側(cè)設置為具有高壓過熱器1與高壓再熱器2的高壓區(qū),另一側(cè)設置為具有低壓過熱器6的低壓區(qū),頂部設置為平行過渡區(qū);上部設置有高壓蒸發(fā)器3,其兩端分別連接高壓汽包4的進口和出口,高壓區(qū)的底部設置為粉塵沉降區(qū),兩側(cè)為余熱廢氣進氣口;余熱鍋爐中部設置有低壓蒸發(fā)器7,兩端分別連接低壓汽包5的進口和出口,低壓區(qū)的下部設置有省煤器8,底部一側(cè)設置有通向水泥生產(chǎn)線廢氣總管的余熱廢氣排氣口。

        2.2 余熱鍋爐運行過程

        2.2.1 廢氣側(cè)的工作過程

        (1)余熱廢氣首先由位于高壓區(qū)鍋爐底部的兩個進氣口進入粉塵沉降區(qū);

        (2)從所述的粉塵沉降區(qū)分別經(jīng)過位于高壓區(qū)的高壓過熱器1和高壓再熱器2混合,并流經(jīng)高壓蒸發(fā)器3至位于爐頂?shù)倪^渡區(qū);

        (3)由過渡區(qū)行進至低壓區(qū)的廢氣,再以由上至下的順序依次通過位于低壓區(qū)的低壓過熱器6、低壓蒸發(fā)器7及省煤器8,到達低壓區(qū)底部的排氣口,并通過所述的排氣口進入水泥生產(chǎn)線的廢氣總管。

        2.2.2 蒸汽側(cè)的工作過程

        圖1 雙進風雙壓余熱鍋爐

        (1)余熱鍋爐給水首先經(jīng)過設置于低壓區(qū)下部的省煤器8預熱;

        (2)根據(jù)余熱品質(zhì)及發(fā)電的需要,經(jīng)優(yōu)化計算并按一定比例將預熱水分流至高壓汽包4和低壓汽包5及窯尾余熱鍋爐;

        (3)分流至高壓汽包4和低壓汽包5的熱水分別進入高壓汽包4和低壓汽包5,并經(jīng)過所述高壓汽包4和低壓汽包5的出口分別進入位于高壓區(qū)的高壓蒸發(fā)器3和位于低壓區(qū)的低壓蒸發(fā)器7,分別生成高壓飽和蒸汽和低壓飽和蒸汽;

        (4)所述的高壓飽和蒸汽通過位于高壓區(qū)的高壓過熱器1與來自窯尾余熱鍋爐的過熱蒸汽混合,進入位于高壓區(qū)的高壓再熱器2,并通過高壓再熱器2生產(chǎn)出高壓過熱蒸汽作為主蒸汽進入補汽凝汽式汽輪發(fā)電機組做功發(fā)電;與此同時,所述的低壓飽和蒸汽通過位于低壓區(qū)的低壓過熱器6作為補汽進入補汽凝汽式汽輪發(fā)電機組做功發(fā)電。

        3 雙進風雙壓余熱鍋爐應用實例

        3.1 余熱條件

        以5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線為例,廢氣余熱主要來源于窯頭熟料冷卻機中部和窯尾預熱器兩個部分,確定可利用余熱資源如下:

        a水泥生產(chǎn)線窯頭熟料冷卻機中部兩級取風,廢氣參數(shù)分別為:

        一級:風量:597800 m3(標)/h,溫度:420℃

        二級:風量:150400 m3(標)/h,溫度:336℃

        b水泥生產(chǎn)線窯尾預熱器廢氣參數(shù)為:

        風量:350000m3(標)/h,溫度:330℃

        根據(jù)氣候條件及原料水分估算,設定SP鍋爐廢氣出口溫度按210℃設計,以滿足生料烘干要求。

        3.2 余熱發(fā)電系統(tǒng)的構(gòu)成及主要熱力參數(shù)

        系統(tǒng)采用復合雙壓系統(tǒng),主要參數(shù)如下:

        鍋爐主汽參數(shù):1.55MPa-380℃;汽機進汽參數(shù):1.45MPa-370±10℃,補汽參數(shù)為:0.25MPa-170℃。具體如下:

        (1)AQC余熱鍋爐

        采用新型雙進風雙壓余熱鍋爐,參照圖1所示,窯頭余熱鍋爐高壓過熱器1生產(chǎn)1.6MPa-325℃-14.6t/h過熱蒸汽,窯尾余熱鍋爐生產(chǎn)1.6MPa-310℃-25t/h過熱蒸汽,二者共同進入窯頭余熱鍋爐高壓再熱器2,生產(chǎn)1.55MPa-380℃-39.6t/h的過熱蒸汽作為汽輪機的主蒸汽,窯頭余熱鍋爐低壓過熱器6生產(chǎn)0.35MPa-180℃-5.2t/h低壓過熱蒸汽作為汽輪機的補汽,窯頭余熱鍋爐省煤器8生產(chǎn)137℃-46.2t/h的熱水作為窯頭及窯尾余熱鍋爐給水。

        (2)SP余熱鍋爐

        根據(jù)廢氣參數(shù)計算,窯尾余熱鍋爐產(chǎn)汽量如下:主蒸汽1.6MPa-25t/h-310℃;

        (3)汽輪發(fā)電機組

        根據(jù)余熱鍋爐生產(chǎn)蒸汽參數(shù),確定:以39.6t/h-1.45MPa-370℃作為汽輪機主進汽,發(fā)電量12MW;以5.2t/h-0.25 MPa-170℃作為汽輪機補汽,發(fā)電量9MW。

        4 效果

        (1)將現(xiàn)有技術的分離器與余熱鍋爐合并設計,從而做到裝備一體化,簡化了余熱鍋爐的布置形式,使設備的占地面積由原來的182m2減少到133.32m2。

        (2)將雙進風、雙壓技術應用于逆向換熱余熱鍋爐中,同時產(chǎn)生高、低兩種參數(shù)的過熱蒸汽,配合補汽凝汽式汽輪發(fā)電機做功發(fā)電,發(fā)電效率提高。

        (3)相對于現(xiàn)有技術,新型余熱鍋爐在余熱廢氣條件同等情況下,可將蒸汽參數(shù)由原來的1.35MPa-340℃提高至1.55MPa-380℃,同時,汽輪機進汽參數(shù)的提高也使發(fā)電效率獲得提高。

        (4)分離器與余熱鍋爐的一體化設計方式,使原有余熱廢氣管道長度(以5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線中?3820的管道為例)從常規(guī)布置方式中需要的30~50m減小到10m或小于10m。

        (5)設備得到簡化,減少了表面散熱損失,降低了廢氣出口溫度,與原有的窯頭余熱回收系統(tǒng)相比,鍋爐效率提高了約10%。

        (本論文根據(jù)中材節(jié)能發(fā)展有限公司承擔的課題“水泥窯余熱梯級利用技術及裝備研究”成果撰寫,該課題已獲國家專利,專利號:200920250899.)

        The Application of the Dual-pressure Reheat Waste Heat Boiler with Double Intake and in Cement Industry Cogeneration

        WEI Lian-You,ZHU Li
        Tianjin Cement Industry Design&Research Institute Co.,Ltd.Tianjin,300400,China

        The waste heat boilers in cement plants for pure low temperature waste heat power generation were arranged dispersedly and the steam production was low.To solve those problems,Sinoma Energy Conservation Ltd.developed a new type of integrated dual-pressure reheat waste heat boiler with double intake.Because of unique designs of setting chamber,groove separator,double intake from the bottom,high-pressure superheater,low-pressure superheater and high-pressure reheater,the size of this waste heater boiler is reduced effectively and its steam production is increased,further improving the performance of the cement kiln cogeneration system.

        Double intake;High-pressure reheater;Double Pressure;Waste heat boiler

        TQ172.625.9

        B

        1001-6171(2011)01-0096-02

        2010-07-27; 編輯:沈 穎

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