張 凱 侯守全
(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)機械學(xué)院,內(nèi)蒙古呼和浩特 010051)
目前,鋼軌的焊縫打磨基本上都是人工完成,費時費力并且工作效率低,磨削質(zhì)量不高,并且人工磨削出的鋼軌焊縫處在列車經(jīng)過時還會產(chǎn)生難以消除的巨大噪聲。因此,鋼軌焊縫磨削機床的研發(fā)意義重大,對我國鐵路的發(fā)展,尤其是列車的提速和優(yōu)化我國鐵路的路網(wǎng)結(jié)構(gòu)起著舉足輕重的作用。
25 m短軌焊接成長軌后,要對軌頂和軌底的焊縫高點進行打磨。軌頂打磨采用液壓或電伺服靠模原理,在國內(nèi)焊軌廠已得到普遍應(yīng)用。目前,國內(nèi)有11個百米鋼軌焊接基地。軌底打磨采用兩種方法:一種是靠人工打磨,因為人眼睛不能直接觀察打磨過程,所以人為因素影響較大,打磨質(zhì)量不能保證,常發(fā)生磨傷母材;另一種是靠機器打磨,打磨質(zhì)量得到了很大提高,但機器自動化水平較差,特別是砂輪進給靠人工操作,由于環(huán)境粉塵較大,加之沒有自動測量平直度裝置,人為因素造成打磨質(zhì)量超差也時有發(fā)生,軌底打磨質(zhì)量不能得到完全保證,對鐵路安全行車造成隱患。
加速我國高速鐵路的發(fā)展,要在鐵軌上尋求降低噪聲,并且能保證在列車行駛安全的前提下提速才是根本?!颁撥壾壍缀缚p磨削專用機床”的研發(fā),要解決兩大方面的問題:一要解決磨削質(zhì)量的問題;二要解決工作效率的問題。鋼軌焊縫自動磨削機床的研發(fā)成功,既提高了工作效率,又可以保證工作的可靠性。
縱觀系統(tǒng)的整體方案,考慮系統(tǒng)結(jié)構(gòu),應(yīng)從以下幾個方面入手:磨削火花的檢測;自動控制系統(tǒng)的編程;監(jiān)測和控制;記錄歷史數(shù)據(jù)。綜合以上幾個方面,初步確定方案如下。
鋼軌磨削的火花檢測問題,關(guān)系到整個程序是否能實現(xiàn)自動化的關(guān)鍵。
該控制系統(tǒng)初步確定檢測的方案:要用到兩個光電傳感器GB5-A1DPH,通過光導(dǎo)纖維電纜檢測到火花信號后使第一個光電傳感器接通,使LED發(fā)光二極管發(fā)光。通過一個LED發(fā)光二極管將光信號傳輸?shù)搅硪粋€光電傳感器中,外加電壓為±5 V,控制電磁繼電器MY-2NJ,并且在繼電器兩端并聯(lián)一個續(xù)流二極管,以短路繼電器線圈斷電瞬間其感應(yīng)電動勢對電路中的元件產(chǎn)生反向電壓,當(dāng)反向電壓高于元件的反向擊穿電壓時,會把元件如三極管等擊穿,造成破壞,從而起到保護電路中元件的作用。通常情況下,LED發(fā)光二極管的工作電流是20~30 mA。但是在本項目中用到的LED發(fā)光二極管只需2~3 mA,所以不需要放大電路。用兩個光電傳感器的原因是:因為砂輪磨削鋼軌的光不是持續(xù)的光,并且需要及時地接受光信號,所以第一個光電傳感器迅速的捕捉光信號并將光信號傳輸進來,第二個光電傳感器受到光照后,接通電路,控制一個小型繼電器。在光電傳感器與小型繼電器之間需要接一個放大器,需要將光信號放大,所以選用一個放大器9013。如圖1所示。
用小型繼電器的常開觸點來控制程序是否開始運行。也就是說砂輪向上移動,當(dāng)接觸到鋼軌磨削出火花后,光電傳感器檢測到火花信號,小型繼電器常開觸點閉合,砂輪停止移動,然后由磁致伸縮位移傳感器來測焊縫高度,再按每次進給量進行磨削。所以說光電傳感器的檢測準(zhǔn)確度至關(guān)重要。為了防止外界光的干擾,還要把發(fā)光二極管和光電傳感器用一個黑色的熱縮管包起來。
主機由磨頭、三坐標(biāo)工作臺等組成(圖2)。碗型砂輪直接通過螺紋聯(lián)接在電動機輸出軸上,電動機安裝在Z軸移動臺面上。Z軸垂直于被打磨鋼軌底面。Z軸移動臺采用滾動直線導(dǎo)軌導(dǎo)向,由安裝在Z軸底座上的伺服電動機和滾珠絲桿驅(qū)動實現(xiàn)砂輪的Z軸進給。Z軸底座安裝在Y軸移動臺面上,Y軸垂直于鋼軌縱斷面,與鋼軌底面平行。Y軸移動臺采用滾動直線導(dǎo)軌導(dǎo)向,由安裝在Y軸底座上的伺服電動機和滾珠絲桿驅(qū)動實現(xiàn)砂輪的Y軸進給。X軸移動臺與Y軸底座為一體,X軸平行于鋼軌縱斷面,與鋼軌底面平行。X軸移動臺采用滾動直線導(dǎo)軌導(dǎo)向,由安裝在X軸底座上的伺服電動機和滾珠絲桿驅(qū)動實現(xiàn)砂輪的X軸移動。X軸底座固定在除塵車上,除塵車可以沿鋼軌縱向移動。
焊縫平直度自動測量裝置設(shè)計:打磨機必須具有焊縫平直度自動測量功能,以測量數(shù)據(jù)判斷打磨質(zhì)量是否合格以及下一步的進給量,這樣才能實現(xiàn)自動化作業(yè)。焊縫平直度自動測量裝置包括氣缸、測量頭和位移傳感器等。氣缸固定在Z軸移動臺面上,活塞桿中心線垂直于鋼軌底面,測量頭固定在活塞桿的端部。測量時壓縮空氣推動活塞桿,使測量頭頂住鋼軌底面;這時X軸移動,測量頭隨著X軸移動通過軌底焊縫;因為X軸平行于鋼軌底面而壓縮空氣相當(dāng)于氣體彈簧,所以軌底的不平導(dǎo)致活塞桿上下微動;位移傳感器可以測出活塞桿上下微動的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)送入計算機處理,實現(xiàn)焊縫平直度自動測量。
控制方式初步定為3種方案:一是單片機控制;二是運動控制卡;三是可編程邏輯控制器。使用單片機控制雖然也能實現(xiàn)目的,但是需要開發(fā)的內(nèi)容過多,對本項目來說不是最優(yōu)方案。運動控制卡能實現(xiàn)多軸聯(lián)動,可以實現(xiàn)較為復(fù)雜的運動控制,但成本相對較高。本項目需要實現(xiàn)的是簡單的三軸聯(lián)動,動作簡單,并且要實現(xiàn)順序控制,而可編程邏輯控制器可以實現(xiàn),并且成本相對來說不算太高,屬于最優(yōu)方案。
該控制系統(tǒng)選用三菱FX2N-48MR的PLC,以及其擴展模塊。其擴展模塊有:通訊模塊 FX2N-485ADP;2個模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊FX2N-2AD;3個FX2N-10PG脈沖輸出模塊。通訊模塊FX2N-485ADP用于實現(xiàn)計算機和PLC之間的數(shù)據(jù)交換。圖3是PLC主模塊及其擴展模塊的排序,把每個模塊編號定義為PLC編程做基礎(chǔ)。
模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊FX2N-2AD其中的一個通道用來采集磁致伸縮位移傳感器的信息。磁致伸縮位移傳感器測量焊縫的高度,通過FX2N-2AD模塊把采集回來的模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量傳輸進PLC中,模擬通道可接受的輸入為0~10 VDC,0~5 VDC,或者4~20 mA。因為FX2N-2AD模塊的兩個通道要使用相同的偏移量和增益值,所以兩個通道所設(shè)置的模擬輸入必須一致。故本課題將模擬輸入通道設(shè)為4~20 mA,使用FROM/TO指令與PLC進行數(shù)據(jù)傳輸。如圖4所示。
說明:第一行,通道的選擇程序,用TO語句將b0=0寫入0號模塊的#17緩存區(qū),即選擇A/D輸入通道CH1;第二行,輸入通道CH1轉(zhuǎn)換開始;第三行,輸入數(shù)據(jù)的當(dāng)前值,當(dāng)前數(shù)據(jù)以二進制形式存儲,將數(shù)據(jù)(低八位)寫入M40~M47中;第四行,將數(shù)據(jù)高端四位存儲到M48~M51中;第五行,將0000賦予高四位M52~M55中;第六行,將M40~M55的值傳送到寄存器D2中。PLC把采集回來的數(shù)字量經(jīng)過程序控制轉(zhuǎn)化為Z軸的位移,也就是實際需要磨削的量。
FX2N-10PG脈沖輸出模塊是最大輸出1 MHz脈沖列并且驅(qū)動單軸的步進電動機和伺服電動機的特殊模塊。這里用來驅(qū)動伺服電動機來進行位置控制,即對X、Y、Z三個軸的位置控制。FX2N-10PG脈沖輸出模塊是通過使用FROM/TO指令對所連接的PLC進行數(shù)據(jù)讀寫。這里用PLC的模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊FX2N-2AD與FX2N-10PG進行數(shù)據(jù)交換。FX2N-10PG的輸入電壓為24 VDC,速度和位移由緩沖存儲器來設(shè)定,定位程序由PLC的程序來實現(xiàn)定位,占用的I/O點數(shù)是8點,如圖5所示。
伺服驅(qū)動器使用三菱MR-J3-100A來控制交流伺服電動機HF-SP102B。交流伺服電動機HFSP102B的功率是1.0 kW,轉(zhuǎn)速為2 000 r/min。
整個PLC控制圖如圖6所示。
組態(tài)軟件是數(shù)據(jù)采集與過程控制的專用軟件,實時數(shù)據(jù)庫是組態(tài)軟件的關(guān)鍵部分。實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)處于工控系統(tǒng)各功能模塊數(shù)據(jù)交換的中心位置,在組態(tài)系統(tǒng)進入運行環(huán)境時,工業(yè)現(xiàn)場的生產(chǎn)情況將實時地反映在變量的數(shù)值中,操作者用計算機發(fā)布的指令也要迅速送達生產(chǎn)現(xiàn)場,所有這一切都是以實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)為中介。同時實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)又是事務(wù)調(diào)度中心,數(shù)據(jù)采集事務(wù)、圖形顯示事務(wù)、報警事務(wù)和歷史存盤事務(wù)等都由實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中的事務(wù)調(diào)度系統(tǒng)完成,從而達到監(jiān)控的實時性、正確性和一致性。
此控制系統(tǒng)所用世紀(jì)星監(jiān)控組態(tài)軟件的關(guān)鍵問題是各參數(shù)設(shè)置以及變量數(shù)據(jù)庫的標(biāo)定,進給速度的設(shè)定,磨削量的設(shè)定,數(shù)據(jù)庫的建立及應(yīng)用命令語言的編寫等。磁致伸縮位移傳感器的標(biāo)定是控制系統(tǒng)能否順利進行的關(guān)鍵。磁致伸縮位移傳感器所測的焊縫的高度,也就是需要磨削的量,由此才能確定Z軸的進給量。只有準(zhǔn)確地測量出焊縫的高度,才能磨削至所需要的精度;磨削結(jié)束后再進行一次檢測,目的是檢測焊縫是否符合要求。
在磨削火花過程中,第一個光電傳感器GB5-A1DPH可以接收光的信號并把光信號轉(zhuǎn)換為電信號使LED發(fā)光二極管發(fā)光,使第二個光電傳感器GB5-A1DPH受光照后導(dǎo)通,小型繼電器工作。這樣就大大提高了傳輸信號的穩(wěn)定性,使PLC接收到準(zhǔn)確的信號。
在進行PLC程序調(diào)試時,需要分步進行。該控制系統(tǒng)采用步進梯形圖指令的方式進行磨削。使用步進梯形圖指令對鋼軌焊縫的磨削優(yōu)點是焊縫磨削需要循環(huán)進行,并且磨削過程需要分步進行。調(diào)試程序時,先調(diào)試前半部分,讓每個軸按照程序都準(zhǔn)確運行,包括位置和速度。程序后半部分是磨削部分,也是程序的主體部分。在實驗室現(xiàn)有的條件下(無鋼軌),磁致伸縮位移傳感器無法檢測焊縫的高度,所以要確定Z軸的步進狀況,須先設(shè)定焊縫高度,然后調(diào)試Z軸的運行軌跡是否符合要求。在磨削結(jié)束后,需要磁致伸縮位移傳感器再檢測一次焊縫的高度,與所設(shè)定的精度進行比較,看是否符合要求。
世紀(jì)星監(jiān)控組態(tài)軟件的調(diào)試與PLC程序的調(diào)試需要同時進行。首先要調(diào)試圖形界面上的各個按鈕是否能實現(xiàn)與PLC程序所要求的一一對應(yīng),并且還要計算數(shù)據(jù)庫所顯示的值與實際的X、Y、Z三軸運行的位移是否一致。其次,焊縫高度的測量與世紀(jì)星監(jiān)控組態(tài)中的變量數(shù)據(jù)庫是否建立一一對應(yīng)的關(guān)系,因為磁致伸縮位移傳感器在數(shù)據(jù)庫中標(biāo)定的精度關(guān)系到焊縫的磨削精度,所以要把標(biāo)定的精度調(diào)到盡可能的高。
在實驗中,通過調(diào)A/D模塊的增益和偏移來調(diào)整位移傳感器與數(shù)據(jù)庫的對應(yīng)關(guān)系。但是在調(diào)增益和偏移的過程中,總是有誤差超出所要求的精度范圍,并且調(diào)試太慢,效率不高,因此,采用電流表測電流的方法來調(diào)整。因為在最低點處磁致伸縮位移傳感器的位移量設(shè)定為0.00 mm,相對應(yīng)的電流是4.000 mA,而在位移傳感器到達最高點時實際高度是98.50 mm,對應(yīng)的電流是16.404 mA,數(shù)據(jù)庫中的I/O變量與對應(yīng)的位移量呈現(xiàn)線性關(guān)系,同時與對應(yīng)的電流值也是線性的關(guān)系。經(jīng)過調(diào)整后,實際位移量0.00~98.50 mm對應(yīng)的I/O量是32~3 300,誤差縮小到0.02 mm,實際磨削精度是0.10 mm,所以這個誤差就達到了所要求的范圍。
當(dāng)測頭測量焊縫高度后,還需要在程序中實現(xiàn)磨削的值,同時世紀(jì)星組態(tài)的應(yīng)用命令語言中計算出總磨削量單位轉(zhuǎn)換值,以及一次磨削單位轉(zhuǎn)換值。
基于三菱PLC和世紀(jì)星監(jiān)控組態(tài)軟件的鋼軌軌底焊縫全自動磨削機床數(shù)控系統(tǒng),利用抗干擾能力強,實現(xiàn)可編程邏輯控制,適合工業(yè)現(xiàn)場作業(yè)的特點,依靠世紀(jì)星監(jiān)控組態(tài)軟件的實時監(jiān)測和控制,并且記錄歷史數(shù)據(jù),為后續(xù)工作做到有據(jù)可依,實現(xiàn)了大大提高磨削質(zhì)量和提高工作效率的目的。
目前,鋼軌軌底焊縫全自動磨削機床已經(jīng)投入生產(chǎn),效果良好,并且準(zhǔn)備把設(shè)備推廣到全國范圍內(nèi)使用。
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