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        “神舟八號”飛船主傘的改進(jìn)設(shè)計與試驗

        2011-10-11 02:21:50唐明章
        航天返回與遙感 2011年6期
        關(guān)鍵詞:傘衣塔架風(fēng)洞試驗

        李 健 唐明章

        (北京空間機電研究所,北京100076)

        1 引言

        “神舟號”飛船主傘從1993年開始研制,經(jīng)過持續(xù)改進(jìn),可靠性不斷增長,已經(jīng)成功完成“神舟五號”至“神舟七號”三艘載人飛船的回收任務(wù)。但是在長期使用中發(fā)現(xiàn),主傘經(jīng)常出現(xiàn)少量的局部破損,雖然破損面積不到主傘面積的1%,并不影響主傘的功能和性能,但從載人航天對可靠性的高要求考慮,還是對“神舟八號”主傘進(jìn)行了局部的改進(jìn)設(shè)計。改進(jìn)的目的是減少主傘的局部破損,提高主傘的可靠性。改進(jìn)的主要措施是增加了傘衣保護(hù)布和牽頂傘。改進(jìn)后的主傘經(jīng)過了數(shù)十次的地面試驗和空投試驗的驗證,主傘破損比改進(jìn)前減少了約70%,達(dá)到了改進(jìn)目的。

        本文介紹“神舟八號”飛船主傘改進(jìn)的設(shè)計與試驗工作。

        “神舟號”飛船主傘的功能是,在飛船正常返回、應(yīng)急返回、逃逸救生等多種情況下,在減速傘將主傘從主傘艙中拉出后,利用氣動阻力,穩(wěn)定返回艙的姿態(tài),降低返回艙的下降速度,為著陸反推裝置對返回艙進(jìn)一步減速創(chuàng)造必要條件。

        “神舟號”飛船主傘傘型是環(huán)帆傘。環(huán)帆傘的結(jié)構(gòu)特點是由很多傘衣片拼接而成,每片傘衣的形狀像一個獨立的風(fēng)帆,傘衣片與傘衣片之間形成梯形或月牙形的縫隙。環(huán)帆傘的性能特點是充氣性能好,開傘動載小,阻力系數(shù)大,穩(wěn)定性好,抗損傷能力強。因為環(huán)帆傘有這些優(yōu)秀性能,所以廣泛用作航天器的回收主傘。

        “神舟號”飛船主傘的名義面積為1 200m2,是目前國內(nèi)面積最大的單體降落傘。主傘的結(jié)構(gòu)示意圖見圖1所示。

        圖1 主傘結(jié)構(gòu)示意圖

        2 主傘的改進(jìn)設(shè)計

        2.1 改進(jìn)的原因

        “神舟號”飛船主傘從1993年開始研制,經(jīng)過了大量的地面試驗和空投試驗驗證,并歷經(jīng)多次改進(jìn),技術(shù)狀態(tài)逐漸固化,可靠性逐步增長,已經(jīng)成功完成“神舟五號”至“神舟七號”三艘載人飛船的回收任務(wù)。

        雖然“神舟號”飛船主傘已經(jīng)相當(dāng)成熟,但是在使用中經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)傘衣有一些局部破損,表現(xiàn)為少量傘衣有摩擦熔燙痕跡,小洞,甚至個別傘衣撕裂,損傷面積小于傘衣總面積的1%。圖2和圖3所示為典型的傘衣破損型式。

        圖2 熔洞、燙痕

        圖3 傘衣幅撕裂

        雖然主傘的局部破損不影響主傘的功能和性能,但考慮到載人航天對可靠性的高要求,有必要進(jìn)行改進(jìn)。

        2.2 改進(jìn)方案

        “神舟八號”主傘改進(jìn)的目的是減少主傘的局部破損,提高主傘的可靠性。

        改進(jìn)的原則是,在達(dá)到改進(jìn)目的的前提下,盡量少增加質(zhì)量,盡量少改變“神舟七號”主傘的技術(shù)狀態(tài),不改變主傘與其它產(chǎn)品的接口關(guān)系,不改變傘包的形狀。

        經(jīng)過反復(fù)分析論證,判定主傘傘衣局部破損產(chǎn)生的原因是:在開傘過程(拉直和充氣過程)中,傘衣摩擦和抽打造成了傘衣的初始損傷,然后在充氣氣流的作用下,受傷的部位進(jìn)一步破壞。

        傘衣在傘包中包裝時采用了壓力包裝,包裝密度約為0.5kg/m3,大致與松木的密度相當(dāng)。主傘傘繩和傘衣順序從傘包中拉出成直線的過程叫做拉直過程。傘衣拉直過程的末段,傘衣與傘包之間的相對速度大約是70m/s。傘衣材料為錦綸,熔點為220℃~260℃。從包裝非常緊密的傘包中高速拉出傘衣,傘衣與傘衣之間因摩擦生熱,引起了材料局部熔燙損傷。

        傘衣拉直之后,第一股空氣團(tuán)開始從傘衣底部給傘衣充氣,并迅速的向傘頂推進(jìn),在空氣團(tuán)推進(jìn)過程中,傘衣頂部會在周圍氣流的作用下迅速甩動,嚴(yán)重的情況會形成魚鉤的樣子,自己抽打自己,這種抽打很容易造成傘衣的損傷。

        為了減少傘衣的摩擦損傷,可以采用兩種方法。一種方法是從提高傘衣自身的耐摩擦損傷的角度著手,更換傘衣材料,或者在現(xiàn)有材料上涂覆新型防灼劑。采用這種方法,對主傘的技術(shù)狀態(tài)改動較大,主傘質(zhì)量增加較多,以往各項試驗的可靠性數(shù)據(jù)難以繼續(xù)使用,需要重新進(jìn)行大量的驗證試驗,技術(shù)風(fēng)險較大。第二種方法是從防止傘衣材料之間摩擦的角度著手,采取的措施是在傘衣外包裹一塊保護(hù)布。這塊保護(hù)布縫在傘衣某根徑向帶上。在包傘時,用這塊布將折疊好的傘衣裹起來,然后用縫線將保護(hù)布邊緣縫在一起,形成一個圓筒的樣子。這樣,在包傘時,上下部的傘衣被保護(hù)布隔離,不能直接接觸。在傘衣拉出傘包的過程中,理論上只有保護(hù)布自身在高速摩擦,避免了傘衣之間的直接摩擦。在傘衣充氣過程中,保護(hù)布邊緣的縫線崩斷,不影響傘衣正常充氣。因為傘衣保護(hù)布有依靠自身摩擦避免傘衣摩擦的工作特點,所以它又叫犧牲片。采用傘衣保護(hù)布的方法,對主傘的改動很小,質(zhì)量增加不多,以往的可靠性試驗數(shù)據(jù)可以繼續(xù)使用,僅需做少量的驗證試驗,技術(shù)風(fēng)險小,所以經(jīng)分析比較后,決定采用第二種方法,即在傘衣外包裹傘衣保護(hù)布。

        為了抑制傘衣頂部的抽打,可以給傘頂施加一個牽引力,限制傘頂運動,使傘頂不能抽打到下部的傘衣。牽引力的提供可以采用兩種方法。一種方法是采用撕裂帶,撕裂帶是兩根縫制在一起的帶子,其中一根帶子與傘包相連,一根帶子與傘頂相連。在主傘初始充氣階段,受到分離的傘包與傘衣的力的作用,撕裂帶間縫合部的縫線依次拉斷,在傘衣頂部維持了一定的牽引力。這種方法結(jié)構(gòu)簡單,但質(zhì)量增加較多[1]。第二種方法是在主傘頂連接一頂牽頂傘,依靠牽頂傘的氣動阻力,給主傘頂提供一定的牽引力。這種方法結(jié)構(gòu)略復(fù)雜,但質(zhì)量增加較少。這兩種方法都不需要對主傘進(jìn)行改動。經(jīng)綜合分析論證,決定采用牽頂傘方案。

        2.2.1 傘衣保護(hù)布設(shè)計

        傘衣保護(hù)布是一塊綢布,縫制在傘衣的某根徑向帶上。當(dāng)傘衣在包傘臺桌上折疊好后,用這塊保護(hù)布將折疊好的傘衣包裹起來,然后用縫線將保護(hù)布縫合,之后才將傘衣裝填入傘包[2-3]。圖4所示為傘衣保護(hù)布在傘衣上的安裝簡圖。

        圖4 傘衣保護(hù)布簡圖

        圖5 傘衣保護(hù)布包裹與縫合簡圖

        傘衣保護(hù)布的主要設(shè)計參數(shù)有保護(hù)布的長度、寬度及縫合方法。

        從防止摩擦的角度考慮,傘衣保護(hù)布越長,受保護(hù)的傘衣就越多。從歷次空投試驗和飛行試驗結(jié)果看,傘衣下部很少出現(xiàn)摩擦損傷,從減輕質(zhì)量與實際需要的角度看,傘衣保護(hù)布不必包裹傘衣的全長。綜合考慮后,取保護(hù)布的長度為10m,這樣能夠包裹住一半長度的傘衣。

        傘衣保護(hù)布的寬度根據(jù)實際測量折疊好的傘衣的周長得到,為便于最后的縫紉,做適當(dāng)?shù)姆艑挕?/p>

        傘衣保護(hù)布最后包裹傘衣后,用縫線將邊緣縫合,形成一個管狀。縫合的方式為隔一段長度縫紉一段,最好不要連續(xù)縫紉。試驗表明,在開傘過程中,連續(xù)縫紉的縫線會堆積在一起,增加了保護(hù)布縫線破壞的難度,縫線不易被破壞,保護(hù)布存在不能打開的可能,保護(hù)布打不開,傘衣就不能正常充氣,反而會引起傘衣的大面積損傷。圖5所示為傘衣保護(hù)布包裹傘衣與縫紉簡圖。

        2.2.2 牽頂傘設(shè)計

        牽頂傘的主要設(shè)計參數(shù)有面積、傘型、連接帶型式。

        牽頂傘面積的大小由其所需要提供的牽引力的大小決定。因為牽頂傘的主要作用是在主傘初始充氣的大部分時間內(nèi)都要保證對主傘頂部施加足夠的牽引力,防止主傘頂部產(chǎn)生回彈,所以考慮牽頂傘的牽引力只要能夠達(dá)到主傘自身質(zhì)量的2倍左右,就應(yīng)該能夠達(dá)到設(shè)計目的[4]。

        由于主傘的預(yù)充氣時間很短,所以在牽頂傘傘型的選擇上,就要求充氣迅速,為了使主傘得到理想的充氣形狀,牽頂傘還應(yīng)當(dāng)具有良好的穩(wěn)定性。根據(jù)以往的設(shè)計經(jīng)驗,在方案階段選取了三種傘型,分別是無肋導(dǎo)向面?zhèn)恪⑹謧愫透倪M(jìn)十字傘。這三種傘型充氣都比較快,都有比較好的穩(wěn)定性。為了進(jìn)一步優(yōu)化穩(wěn)定性,每種傘型又選擇了兩種透氣量的傘衣材料,這樣共有6種狀態(tài)的牽頂傘。對這6種狀態(tài)的牽頂傘進(jìn)行風(fēng)洞試驗,對比后發(fā)現(xiàn),低透氣量的無肋導(dǎo)向面?zhèn)愕姆€(wěn)定性和充氣性俱佳,因此將這種狀態(tài)的傘型選為牽頂傘的最終方案。

        牽頂傘與主傘頂部之間的連接帶要有足夠的長度,保證在主傘的初始充氣的大部分時間內(nèi),牽頂傘位于主傘尾流區(qū)以外。因為連接帶長度較長,連接帶及牽頂傘從傘包拉出的時間就較長,在這段時間內(nèi),牽頂傘還沒有充氣,還不能提供有效的牽引力,為了在這段時間仍能對主傘頂部施加牽引力,連接帶設(shè)計成了剝離帶的結(jié)構(gòu)型式。

        2.2.3 改進(jìn)后的主傘工作過程

        改進(jìn)后的主傘組件的工作過程見圖6所示。

        3 改進(jìn)試驗

        3.1 傘衣保護(hù)布試驗

        傘衣保護(hù)布在研制過程中,共進(jìn)行了風(fēng)洞試驗、塔架投放試驗和試包試驗3項地面試驗。

        1)風(fēng)洞試驗。傘衣保護(hù)布風(fēng)洞試驗的目的是觀察保護(hù)布縫合部的解除過程。試驗中對多種縫合形式的保護(hù)布結(jié)構(gòu)進(jìn)行了試驗,試驗結(jié)果表明,連續(xù)縫紉的縫合部不能可靠保證保護(hù)布的順利打開,必須采用隔一段縫紉一段的結(jié)構(gòu)型式[5]。

        2)塔架投放試驗。塔架投放試驗的目的是進(jìn)一步驗證保護(hù)布的工作可靠性。將一頂縮比的主傘吊掛在高100m的塔架上,試驗傘下掛配重,配重自由落體后,牽引試驗傘完成開傘程序。在試驗過程中,觀察傘衣保護(hù)布的工作性能。試驗結(jié)果表明,采用隔一段縫紉一段的結(jié)構(gòu)形式,傘衣保護(hù)布能夠可靠打開。

        3)試包試驗。試包試驗的目的是研究傘衣保護(hù)布的縫合部在主傘壓力包裝過程中是否會意外斷裂。反復(fù)對一頂主傘進(jìn)行包傘,觀察保護(hù)布縫合部的破壞情況。試驗結(jié)果表明,壓力包裝過程中,絕大部分的保護(hù)布縫合部完好,個別縫合部會出現(xiàn)斷裂,斷裂是在傘衣填實過程和加壓過程中產(chǎn)生的。保護(hù)布的個別縫合部斷裂,不影響保護(hù)布的功能和性能。

        3.2 牽頂傘試驗

        牽頂傘在研制過程中進(jìn)行了風(fēng)洞試驗、地面汽車拖曳試驗、塔架投放試驗和主傘地面彈射試驗。

        3.2.1 風(fēng)洞試驗

        風(fēng)洞試驗有兩類,一類是靜態(tài)的牽頂傘選型試驗,一類是動態(tài)的開傘試驗。

        牽頂傘的選型試驗對象為6種狀態(tài)的備選牽頂傘,試驗在不同風(fēng)速下進(jìn)行,測量了牽頂傘的阻力系數(shù),觀察了穩(wěn)定性。綜合比較后判斷,低透氣量的無肋導(dǎo)向面?zhèn)愕姆€(wěn)定性和充氣性俱佳,選為最終傘型。圖7所示為風(fēng)洞試驗中的無肋導(dǎo)向面?zhèn)恪?/p>

        圖7 無肋導(dǎo)向面?zhèn)阍陲L(fēng)洞試驗中

        牽頂傘在真實狀態(tài)下開傘時是處在主傘后部,為驗證有前體干擾情況下,牽頂傘的開傘性能,進(jìn)行了牽頂傘動態(tài)開傘試驗。試驗中研究了牽頂傘距前體距離對牽頂傘的開傘性能的影響,最終確定了連接帶的長度。

        3.2.2 地面汽車拖曳試驗

        牽頂傘連接帶采用了剝離帶的結(jié)構(gòu)形式。地面汽車拖曳試驗用汽車的牽引力將剝離帶的縫合部剝離,測量了剝離力的大小,驗證了連接帶能夠按照設(shè)計程序順利剝開。圖8所示為汽車拖曳試驗示意圖。

        圖8 汽車拖曳試驗示意圖

        3.2.3塔架投放試驗

        塔架投放試驗的目的是驗證牽頂傘的開傘程序的可行性。將試驗用的牽頂傘吊掛在高100m的塔架上,牽頂傘下掛配重,配重自由落體后,迫使?fàn)宽攤阃瓿砷_傘程序。試驗結(jié)果表明牽頂傘開傘程序正常。圖9所示為牽頂傘塔架投放試驗示意圖。

        圖9 牽頂傘塔架投放試驗示意圖

        3.2.4 主傘地面彈射試驗

        主傘地面彈射試驗的目的是綜合驗證各種改進(jìn)措施之間是否有不良干擾。試驗時,通過火工彈射的方法,給配重50m/s的初始速度,配重牽引主傘迅速完成主傘拉直及牽頂傘開傘過程。試驗結(jié)果表明,各項改進(jìn)措施匹配良好,相互間沒有不良干擾。圖10所示為試驗配重剛剛彈射的瞬間。

        圖10 彈射瞬間

        3.3 空投試驗

        地面試驗后,改進(jìn)后的主傘參加了30余次的空投試驗,全面驗證了主傘的改進(jìn)效果??胀对囼灂r,將返回艙模型從運輸機上空投,按照預(yù)定程序完成各級降落傘的開傘。試驗結(jié)果表明,牽頂傘和傘衣保護(hù)布的改進(jìn)效果明顯,達(dá)到了預(yù)期目的。

        4 改進(jìn)效果

        4.1 綜合改進(jìn)效果

        空投試驗結(jié)果表明,改進(jìn)后的主傘的破損得到了明顯的減少(比改進(jìn)前減少70%),各項改進(jìn)措施均沒有產(chǎn)生負(fù)面影響,達(dá)到了改進(jìn)設(shè)計目的。

        4.2 增加牽頂傘的效果

        圖11所示為改進(jìn)前后主傘的開傘過程對比圖。從圖中看出,改進(jìn)前,主傘在預(yù)充氣過程中,傘頂會出現(xiàn)魚鉤狀的甩動,改進(jìn)后,傘衣上部的運動受到牽頂傘的制約,傘頂沒有出現(xiàn)勾狀甩動,牽頂傘的使用達(dá)到了改進(jìn)設(shè)計目的。

        4.3 增加傘衣保護(hù)布的效果

        空投試驗表明,保護(hù)布的存在,對減少傘衣頂部傘衣與下部傘衣、傘衣與傘包之間摩擦起到了有效保護(hù)作用,回收后的主傘頂部的摩擦痕跡明顯減少,傘衣保護(hù)布的使用達(dá)到了改進(jìn)設(shè)計目的。

        圖 11 改進(jìn)前主傘(左)與改進(jìn)后主傘(右)開傘過程對比

        5 結(jié)束語

        “神舟八號”飛船主傘基本繼承了“神舟七號”主傘的技術(shù)狀態(tài),為減少主傘破損,進(jìn)行了局部改進(jìn),主要措施是增加了傘衣保護(hù)布和牽頂傘。改進(jìn)方案經(jīng)過了充分論證,改進(jìn)措施也經(jīng)過了充分的試驗驗證。試驗結(jié)果表明,主傘傘衣的局部破損得到了顯著減少,主傘的可靠性得到了提高,達(dá)到了預(yù)期目的。

        [1]李健,王立武.傘頂控制帶的設(shè)計、試驗與應(yīng)用[J].航天返回與遙感,2010,31(2):10-15.

        [2]TheoW K.Parachute Recovery Systems Design Manual[R].AD-A247 666.

        [3]Phillip R D.Evolution of The Ringsail Parachute[R].AIAA,A99-30927.

        [4]林斌.牽頂傘設(shè)計分析[C].中國宇航學(xué)會返回與再入專業(yè)學(xué)術(shù)交流會論文集,2006.

        [5]唐明章,李健.傘衣保護(hù)布風(fēng)洞試驗研究[C].中國空間技術(shù)研究院科技委返回與回收專業(yè)組2007年研討會論文集,2007.

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