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        高雜質下生產高純陰極銅方法的探討

        2011-09-27 10:48:08高紅霞
        中國有色冶金 2011年1期
        關鍵詞:陰極銅陽極泥液量

        高紅霞

        (北方銅業(yè)股份有限公司垣曲冶煉廠,山西 垣曲 043700)

        高雜質下生產高純陰極銅方法的探討

        高紅霞

        (北方銅業(yè)股份有限公司垣曲冶煉廠,山西 垣曲 043700)

        通過對陽極銅雜質在電解過程中行為以及電解液成分的分析,了解了陰極銅質量惡化的主要原因,通過相應的對策,降低陽極銅的雜質,改善電解生產的條件,加強電解液的凈化,實現(xiàn)高雜質條件下生產出高純陰極銅。

        高純陰極銅;雜質;添加劑;凈液量

        北方銅業(yè)垣曲冶煉廠是1970年設計并建造的國有煉銅企業(yè),主要冶煉工藝是鼓風爐熔煉-轉爐吹煉-反射爐精煉-電解精煉。經過多次改擴建,產能從投產時的不足1萬t粗銅,發(fā)展到目前的4.5萬t陰極銅,標準陰極銅于1998年在上海金屬交易所成功注冊。2006年9月設計并投產的2.7萬t銅精煉改造工程,使陰極銅質量穩(wěn)步提高,生產的高純陰極銅2007年8月7日在上海交易所成功注冊。

        由于公司自產礦有限,自產礦粗銅僅占年產量的46%,54%的原料要靠外部采購。隨著銅原料日趨緊張,外采銅原料雜質多,有害元素多,給高純陰極銅的生產帶來了很大影響。公司從工藝設計、工藝控制、添加劑的配比、電解液凈化等方面研究提高陰極銅質量的方法,取得了較好的效果。

        1 生產現(xiàn)狀

        電解車間分新老兩個系統(tǒng),生產工藝均采用傳統(tǒng)始極片電解法。在直流電的作用下,陽極銅進行電化學溶解,陰極上進行純銅的沉積。由于化學性質的差異,貴金屬和部分雜質進入陽極泥,大部分雜質則以離子形態(tài)保留在電解液中,從而實現(xiàn)了銅與雜質的分離。

        隨著陽極的溶解,電解液中的雜質如砷、銻、鉛、鎳等會不斷積累,影響銅在陰極上的析出,因此各電解廠都對電解液成分加以嚴格控制,根據(jù)原料情況,電解液成分的控制范圍見表1。

        表1 電解液成分的控制范圍 g/L

        當陽極銅中雜質超標時,大量的雜質進入電解液,使硫酸銅溶解度降低,同時會使電解液的電阻、密度和粘度都增大,陽極泥的沉降速度減慢,增加了電解液中懸浮物(漂浮陽極泥)的含量,加大了電解液和懸浮物對陰極銅的污染,導致陰極銅質量降低。

        2007年7月由于銅原料成分復雜,導致陽極銅雜質超標,抽查銅精礦、陽極銅雜質含量情況見表2。

        從表2可以看出,原料中Pb、Zn、Sb、As不符合采購標準,導致陽極銅中Sb嚴重超標,Pb、As也超出允許含量。由于陽極銅中Sb超標嚴重,導致有幾個爐次的陽極銅氧化還原后不能正常出銅,澆鑄時銅水不流,不得已重新進行氧化還原操作,打亂了冶煉工作制度。

        陽極銅雜質進入電解液,引起電解液中雜質含量超標,電解液中雜質分析見表3。

        從表3可以看出,電解液中砷含量已超過標準值1倍多,銻、鎳值也接近標準控制上限,由此導致陰極銅質量惡化,電解液銅離子濃度下降,電銅出現(xiàn)“燒板”現(xiàn)象,電解液渾濁度增大,陰極銅表面粒子增多。從同期陰極銅成分的全分析可以看出,有多個批次的陰極銅雜質含量超出了高純陰極銅質量標準,超標的主要雜質是鉛和銻。

        表2 2007年7月抽查銅精礦、陽極銅雜質的含量 %

        表3 2007年7月抽查的電解液雜質的含量 g/L

        2 原因分析及改進措施

        根據(jù)對陽極雜質在電解過程中的行為以及電解液成分的分析,導致陰極銅質量惡化的主要原因是電解液中所含的砷、銻雜質超標。

        As、Sb、Bi因其電位與銅相近,是影響電銅質量最有害的雜質,不僅能在陰極發(fā)生析出反應,還容易產生“飄浮陽極泥”,機械粘附在陰極上。飄浮陽極泥經化驗分析以Pb,As,Sb,Bi為主,因此陰極銅中所含的砷、銻、鉍主要是由飄浮陽極泥污染以及陰極銅沉積物晶體間的毛細空隙吸附了含有砷、銻、鉍的電解液所引起的。由于我廠電解液選用的是上進下出的循環(huán)方式,漂浮的陽極泥很難循環(huán)出電解槽,很容易粘附在陰極上并逐漸被銅所包裹,在陰極上半部甚至整個板面產生開花型及木耳狀銅結粒,當循環(huán)不好或電解液溫度低時更為嚴重。針對存在的問題,制定了以下改進措施。

        2.1 降低陽極銅雜質含量

        2.1.1 鼓風爐車間做好配料工作

        加強精礦及配料管理,做好精細化配料,要求外購原料化驗結果出來后才能有計劃入爐,使雜料均勻進入熔煉系統(tǒng),避免了大量雜質同時進入系統(tǒng)。

        2.1.2 轉爐吹煉要求適度過吹

        要求轉爐操作要造好渣,使雜質盡量在吹煉階段除去,此外在轉爐適當加入蘇打、生石灰脫除砷、銻,減少砷、銻在陽極銅的含量,保證陽極銅的正常生產,并產出合格的陽極銅。

        2.1.3 火法精煉強化氧化除雜

        主要采取加長氧化管的長度,加深氧化管進入銅熔體的深度,提高了氧的利用率,對有效脫除砷、銻起一定的作用,降低了陽極銅中雜質的含量。

        2.2 電解工藝過程的控制

        2.2.1 控制電解液循環(huán)

        當電解液循環(huán)效果不好時,陰陽極附近的濃差極化現(xiàn)象嚴重。電解液溫度較低,砷、銻、鉍超出允許濃度時,砷、銻、鉍會與銅一起在陰極上析出,表現(xiàn)為槽電壓瞬時顯著升高,陰極板出現(xiàn)燒板現(xiàn)象。在這次陰極銅質量惡化事件中,老系統(tǒng)比新系統(tǒng)要好一些,這是由于新系統(tǒng)的槽子較大,而電解液循環(huán)速度偏小。針對存在的問題,我們增加一臺循環(huán)泵,同時對循環(huán)系統(tǒng)上液管路進行疏通,保證了電解液的循環(huán)量。

        2.2.2 控制電解液中硫酸的濃度

        雖然提高硫酸濃度會提高電解液的導電性,但是過高會影響到CuSO4的溶解度,使CuSO4的溶解度降低,Cu2+濃度下降,引起陽極鈍化。一般要求硫酸濃度控制在160~180 g/L。

        2.3 添加劑配比

        根據(jù)電解液中濃度增長最快的雜質順序,首先是砷,第二是鎳,但這兩個元素在陰極銅中均不超標,超標的主要是鉛和銻。說明這時使用的添加劑對于抑制砷、鎳在陰極銅上析出效果良好,但對鉛、銻的抑制效果不好,導致陰極銅中鉛、銻含量超標。

        針對添加劑配比不當,采取以下措施:增加聚丙烯酰胺(絮凝劑)作為添加劑,和骨膠、硫脲、干酪素共同使用,使Pb盡量以PbSO4形態(tài)沉降。適當調整對Sb有較強抵制作用的骨膠用量。骨膠用量:老系統(tǒng)由50 g/tCu提高到60 g/tCu,新系統(tǒng)由60 g/tCu提高到70 g/tCu。實施后,電解液中懸浮物明顯減少,降低了Pb在陰極上機械粘附的幾率,陰極銅析出平滑,硫脲條紋正常,粒子明顯減少。

        2.4 電解液的過濾和凈化

        2.4.1 加大電解液的過濾

        電解液的過濾主要是去除固體懸浮物,保持電解液的清潔,降低電解液的密度,給陽極泥沉降創(chuàng)造條件。我廠對新老系統(tǒng)制定了凈液方案,每天對部分電解液進行過濾,同時陽極泥濾液要求進行二次過濾后再進入循環(huán)系統(tǒng),最大限度的保證了電解液的清潔。

        2.4.2 凈液量不夠

        由于原料復雜,造成進入電解工序的雜質成倍增長。2007年6月與5萬t電解相配套設計的凈液系統(tǒng)建成并投入運行,設計凈液量為35 m3/d,在投產初期凈液量不足10 m3/d,雜質在電解液中不斷累計,使電解液中的Ni、As、Sb、Pb均超出允許的極限濃度。針對凈液量不夠,對凈液系統(tǒng)進行改造,更新了影響凈液的蒸汽鍋爐,增大了蒸發(fā)缶的蒸發(fā)能力,使凈液量達到設計水平。主要雜質元素在電解液中的含量不再大幅累計,其中Ni、Sb、Pb含量均明顯降低,但是As的含量仍然超出允許含量,這主要還是原料中As較高,且不斷在電解液中積累所致。

        3 結語

        綜上所述,北方銅業(yè)垣曲冶煉廠影響高純陰極銅生產的主要雜質是砷、銻、鉛。我廠通過采取適當?shù)拇胧?,選擇和穩(wěn)定適宜的電解技術條件,合理的添加劑配比,同時加強電解液的過濾和凈化,達到高雜質條件下生產出滿足高純陰極銅標準的陰極銅,但是電解液中As的含量仍然超標。如果繼續(xù)增大凈液量,勢必影響電解液的銅酸平衡,增大硫酸用量,在現(xiàn)階段銅原料緊張的情況下,降低電解液中As含量可行的方法是,對凈液中含As等雜質高的產品開路處理,不再返回熔煉系統(tǒng)。

        Abstract:The main reason for deterioration of the copper cathode quality was fund out based on impurities behav?ior in the copper anode during electrolysis and analysis of the electrolyte components.The high purified ER cop?per cathode was produced under the high impurity conditions by taking related measures to reduce impurities in the copper anode,to improve the conditions of electrolysis and to enhance the purification of the electrolyte.

        Key word:high purified copper cathode;impurities;additives;purified liquid volume

        Study on production of high purified copper cathode under high-impurities condition

        GAO Hong-xia

        TF811

        B

        1672-6103(2011)01-0027-03

        高紅霞(1972—),女,山西襄汾縣人,冶煉工程師。

        2010-11-01

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