鄭能偉
(四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司,四川 廣安 638000)
汽輪機(jī)潤滑油系統(tǒng)采用主油泵-射油器供油方式。主油泵由汽輪機(jī)主軸直接驅(qū)動,器出口壓力油驅(qū)動射油器投入工作。潤滑油系統(tǒng)主要用于向汽輪發(fā)電機(jī)組各軸承及盤車裝置提供潤滑油,向調(diào)節(jié)系統(tǒng)、保安系統(tǒng)提供部分用油,向發(fā)電機(jī)氫密封系統(tǒng)提供密封用油油源,為主軸頂軸系統(tǒng)提供充足的油源,向汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器提供冷卻油,并具有回油排煙功能。其中,主油箱采用集裝方式,將潤滑油系統(tǒng)中的大量設(shè)備,如交流潤滑油泵、直流事故油泵、單舌止回閥、雙舌止回閥、油煙分離器、油位指示器、射油器、電加熱、溢油閥以及內(nèi)部管道集中布置在油箱內(nèi),方便運(yùn)行及監(jiān)視,簡化布置,便于防火,正常運(yùn)行時油箱容量為30.6 m3。
此前該機(jī)組因調(diào)令停機(jī),6月30日因調(diào)令開機(jī)啟動交流潤滑油泵后,主油箱油位由1.997 m降至1.600 m左右,此處油位下降屬于正?,F(xiàn)象,7月2日凌晨,主油箱油位降至1.480 m,機(jī)組沖轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)油位仍有繼續(xù)下降趨勢,立即組織人員查找原因,經(jīng)查找,A側(cè)冷油器水側(cè)排空門排水未見油花,B側(cè)冷油器水側(cè)排空僅有少許油花,潤滑油壓正常且高于冷卻水壓力,密封油真空油箱、回油擴(kuò)大槽、浮子油箱油位正常,發(fā)電機(jī)無進(jìn)油現(xiàn)象,各油水探測器也未見進(jìn)油及相應(yīng)報(bào)警,與小機(jī)油箱間無相互竄油,同時,其余相關(guān)區(qū)域也未見漏油現(xiàn)象,初步判斷為主機(jī)B冷油器漏油,于7:44將其水側(cè)和油側(cè)隔離,并安排檢修人員對該冷油器進(jìn)行查漏。在此過程中,主油箱油位下降到1.260 m,8:03機(jī)組并網(wǎng),為了保證機(jī)組安全運(yùn)行,防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大,立即安排相應(yīng)人員由主廠房外儲油箱向該主油箱補(bǔ)油,8:40,補(bǔ)油至1.400 m,因儲油箱油位低,輸油泵無法進(jìn)油而停止補(bǔ)油,由于機(jī)組處于開機(jī)過程中,就地人員觀察油位基本穩(wěn)定并和集控人員進(jìn)行DCS遠(yuǎn)傳油位校對正常后離開,約半小時后,集控人員發(fā)現(xiàn)油位仍有下降趨勢,立即聯(lián)系巡檢人員,經(jīng)就地確認(rèn)油位確實(shí)下降了約3 cm,同時,檢修人員回話對B冷油器查漏后未見異常,將此情況匯報(bào)相應(yīng)專業(yè)工程師,并增派人員繼續(xù)查找油位下降原因。經(jīng)逐一排查,10:38,就地人員檢查,懷疑主油箱溢流管有潤滑油流動跡象,通過進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)主油箱回油濾網(wǎng)內(nèi)濾筒堵塞,導(dǎo)致回油不暢,部分回油通過主油箱溢流管向事故油坑排放,使主油箱油位異常下降。
(1)主油箱回油濾網(wǎng)內(nèi)筒堵塞導(dǎo)致主機(jī)潤滑油回油不暢,主油箱臟油室油位高,部分回油通過溢流管排至事故油坑,造成主油箱跑油,油位下降,是本次油位異常的根本原因。
(2)因主油箱油位計(jì)接于回油濾網(wǎng)后,僅能反映凈油室油位而不能反應(yīng)臟油室油位,在整個事故處理過程中,該油位一直低位運(yùn)行,并低于主油箱溢流口,同DCS超聲波油位也能正常對應(yīng),在一定程度上“干擾”了巡視人員的視線。
(3)廣安電廠機(jī)組自投運(yùn)以來,從未因回油濾網(wǎng)堵塞發(fā)生類似異常事件,系統(tǒng)內(nèi)也未曾見過類似事故報(bào)道,無相關(guān)事故處理經(jīng)驗(yàn),使巡視人員疏忽了對溢流管路的排查,最終導(dǎo)致油位異常未能及時發(fā)現(xiàn)。
(4)該回油濾網(wǎng)未列入機(jī)組“逢停必檢、逢停必清”項(xiàng)目,機(jī)組長期運(yùn)行,使得濾網(wǎng)臟污,回油不暢。
原因查明后,立即采取措施以下措施。
①考慮到當(dāng)前主油箱油位,為確保機(jī)組正常運(yùn)行,臨時對溢流口進(jìn)行封堵,并要求檢修人員完全打開主油箱檢修口,前期將該濾網(wǎng)拉出少許,使部分回油不經(jīng)濾網(wǎng)直接回到凈油室,臟油室油位迅速下降,油箱不再溢流,同時觀察主油箱凈油室油位開始回升。
②經(jīng)持續(xù)觀察,主油箱油位逐步穩(wěn)定,隨即要求檢修人員對該濾網(wǎng)進(jìn)行更換,約15:30,檢修人員將該濾網(wǎng)內(nèi)筒更換完畢,回油正常。
③由于前期溢流較多,此時油位已低至1.050 m,為確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,安排相應(yīng)人員由臨機(jī)倒油至該機(jī)主油箱,凈油室油位達(dá)1.600 m后停止倒油。至此,該隱患得以消除,并逐步恢復(fù)此前隔離的相關(guān)設(shè)備。
④經(jīng)分析論證,利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會,在現(xiàn)有油位計(jì)旁增設(shè)一只玻璃管油位計(jì),與回油濾網(wǎng)外筒底部相連(如圖1所示),即臟油室油位計(jì),便于監(jiān)視主油箱臟、凈油室油位,解決基建遺留問題,目前,該項(xiàng)目已順利實(shí)施,并達(dá)到了預(yù)期效果。
圖1 改造后示意圖
經(jīng)試驗(yàn)確定,以臟、凈油室油位差100 mm作為衡量回油濾網(wǎng)臟污的依據(jù),同時,要求每個班對主油箱油位計(jì)進(jìn)行核實(shí),確保各油位計(jì)顯示油位正確,超聲波遠(yuǎn)傳DCS油位和就地油位指示相符,油位差若超過20 mm,要求熱工人員對其進(jìn)行校驗(yàn)。若主油箱臟油室和凈油室油位差達(dá)100 mm,應(yīng)通知檢修人員對濾網(wǎng)內(nèi)筒進(jìn)行清洗或更換,定期檢查臟油室油位,確保其低于主油箱溢流管口,定期開啟溢流管后的事故檢漏門檢查,機(jī)組停運(yùn),條件具備時,要求檢修人員對濾網(wǎng)進(jìn)行清洗。通過以上措施,能夠及時發(fā)現(xiàn)因回油濾網(wǎng)臟污等原因,導(dǎo)致主油箱腔室回油不暢,凈油室油位下降,臟油室油位過高,從溢流口跑油,造成主油箱凈油室油位過低,若發(fā)現(xiàn)處理不及時,甚至可能導(dǎo)致各油泵無法進(jìn)油,并引發(fā)汽輪機(jī)斷油燒瓦等惡性事件。
此次異常,由于設(shè)備本身安裝原因,故障原因非常隱蔽,發(fā)現(xiàn)問題較困難,不能通過現(xiàn)有油位計(jì)確定其臟油室油位,進(jìn)而判斷出回油濾網(wǎng)堵塞,由此給機(jī)組運(yùn)行帶來較大安全隱患,通過加裝該臟油室油位計(jì),同時完善相應(yīng)技術(shù)措施,巡視人員可以非常直觀、清晰地了解主油箱臟、凈油室油位,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況。同時,由于該項(xiàng)目具有投入經(jīng)費(fèi)少、施工簡單等優(yōu)點(diǎn),也在存在類似問題的機(jī)組中實(shí)施,據(jù)統(tǒng)計(jì),改造兩年來,該廠汽輪機(jī)油系統(tǒng)未發(fā)生跑油事件,消除機(jī)組潛在隱患,確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
[1]東方汽輪機(jī)廠.潤滑油系統(tǒng)說明書[Z].
[2]東方汽輪機(jī)廠.集裝油箱使用說明書[Z].