朱 曜,楊 君
(上海電力股份有限公司吳涇熱電廠,上海 200241)
二次濾網(wǎng)的作用是攔住水中污物、保持凝汽器水室處于清潔狀態(tài),是凝汽式汽輪機的清潔衛(wèi)士;二次濾網(wǎng)是輔助設(shè)備,如果濾網(wǎng)被堵被卡,會使凝汽器真空下降,嚴重時還會影響發(fā)電機組的安全運行。目前,黃浦江水受污染比較嚴重,水面不時有垃圾和水葫蘆漂浮,水質(zhì)渾濁,加上小魚小蝦小蟹游竄,使得二次濾網(wǎng)頻繁啟動清掃,引發(fā)清掃設(shè)備故障,成為影響發(fā)電機組安全經(jīng)濟運行的設(shè)備之一。
1)濾網(wǎng)結(jié)構(gòu) 凝汽器進水管裝有ZXL-1800-Ⅱ型錐形機械旋轉(zhuǎn)二次濾網(wǎng)(見圖1),采用電動旋轉(zhuǎn)反沖式結(jié)構(gòu),由殼體、不銹鋼網(wǎng)芯、傳動機構(gòu)、減速機、強排污裝置等主要部件組成。濾網(wǎng)進口設(shè)計成線型錐頭,確保循環(huán)水能平滑流暢通過,并采用PLC微機控制系統(tǒng)進行日常清洗。
圖1 二次濾網(wǎng)
2)工作原理 經(jīng)過攔污柵和一次濾網(wǎng)過濾的循環(huán)水中仍含有不少懸浮物和泥沙等雜質(zhì),經(jīng)過循環(huán)水泵進入二次濾網(wǎng)再次過濾。當水中懸浮物、塑料薄膜等雜質(zhì),在濾網(wǎng)表面附著一定數(shù)量,導(dǎo)致濾網(wǎng)的內(nèi)外水壓差值超過正常值時,PLC微機控制系統(tǒng)啟動排污設(shè)備投入工作,將附著物排出二次濾網(wǎng);當濾網(wǎng)的內(nèi)外水壓差值恢復(fù)到正常值時,PLC微機控制系統(tǒng)關(guān)閉排污設(shè)備,停止清掃。如此循環(huán)清掃,直至完成整個過濾排污工作。
1)黃浦江潮位低 追溯黃浦江多年的潮位、水溫、水質(zhì)數(shù)據(jù)及查閱濾網(wǎng)清掃日志,發(fā)現(xiàn)一天不同時段的二次濾網(wǎng)堵塞次數(shù)是不同的,但具有一定的規(guī)律。因此,可以認為二次濾網(wǎng)發(fā)生故障與黃浦江的潮位高低有關(guān)。例如:2011年1月至3月期間,二次濾網(wǎng)投自動運行時黃浦江潮位與垃圾阻塞次數(shù)統(tǒng)計,如表1所示。
表1 潮位與垃圾阻塞統(tǒng)計
對比表1中數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)2月份黃浦江潮位落差最大值為1.04 m。也就是說,當黃浦江潮位較低時,由于江面接近攔污柵的底部,會在進水時將更多的漂浮物和水生物帶入循環(huán)水母管,從而造成二次濾網(wǎng)來不及排污而被堵塞。
通過對旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)排污量的統(tǒng)計,得出一旦垃圾量較大造成循泵濾網(wǎng)阻塞超出1次/h時,就容易發(fā)生二次濾網(wǎng)故障。
2)受循泵啟動影響 依據(jù)二次濾網(wǎng)設(shè)計規(guī)范及技術(shù)規(guī)程要求,二次濾網(wǎng)的內(nèi)外差壓值不得超過18.0 kPa。根據(jù)2011年2月份每周三啟動循泵數(shù)據(jù),并結(jié)合當月黃浦江的潮位變換,整理出輪換啟動循泵的次數(shù)如表2所示。
從表2可看出,無論當時黃浦江潮位在何位置,只要啟動循泵,二次濾網(wǎng)均發(fā)出報警信號,顯示二次濾網(wǎng)內(nèi)外差壓很大,均超過18.0 kPa。這是因為循泵啟動時水流量突然增大,使水上垃圾迅速流向濾網(wǎng),造成二次濾網(wǎng)內(nèi)外差壓大現(xiàn)象。
從表2還可看出,旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的網(wǎng)板碎片隨著循環(huán)水流入循環(huán)水管道,因網(wǎng)板碎片體積較大,無法通過二次濾網(wǎng)網(wǎng)板孔眼,在經(jīng)過二次濾網(wǎng)排污門時被卡在排污門處,導(dǎo)致二次濾網(wǎng)內(nèi)外差壓進一步增大。
表2 輪換啟動循泵次數(shù)
總之,在考慮潮位因素的同時,要多加注意循泵的啟動策略。
3)二次濾網(wǎng)清洗能力差 依據(jù)二次濾網(wǎng)設(shè)計規(guī)范及技術(shù)規(guī)程要求,正常運行時二次濾網(wǎng)的內(nèi)外差壓約為8.0 kPa。2012年2月份,對二次濾網(wǎng)清洗后的內(nèi)外差壓值匯總,如表3所示。
表3 二次濾網(wǎng)清洗后內(nèi)外差壓
從表3可看出,在黃浦江潮位和循泵啟動的狀況下,機11的2臺二次濾網(wǎng)清洗后的壓差值要比機12大,大多超過了8.0 k Pa標準值。機12的2臺二次濾網(wǎng)清洗后的內(nèi)外差壓值的范圍為6.6~8.6 k Pa,處在8.0 k Pa標準值附近。由此得出,機11二次濾網(wǎng)的清洗能力較差。
4)二次濾網(wǎng)控制方式 對濾網(wǎng)壓差進行連續(xù)監(jiān)控,正常運行時的壓差為5.0~7.0 k Pa。當壓差達到16.0 kPa動作值時,PLC微機控制系統(tǒng)啟動二次濾網(wǎng)旋轉(zhuǎn),進行反洗并打開排污門,開啟時間約為20 s。
在實際運行過程中,當循泵開啟后,瞬時水流造成大量垃圾沖向二次濾網(wǎng)并吸附在上面。由于濾網(wǎng)自動控制時只有當壓差為16.0 kPa時才會自動開啟,這就導(dǎo)致啟動濾網(wǎng)時,濾網(wǎng)已被較多垃圾吸附,無法及時排出,造成垃圾越積越多,壓差越來越大,最終堵塞濾網(wǎng)甚至跳閘。對濾網(wǎng)自動控制時的壓差進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,得出時間與壓差的關(guān)系成正相關(guān)。
這就說明,在自動控制方式時,當壓差超過16.0 kPa時,雖然啟動二次濾網(wǎng)的旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)并打開排污門,但是二次濾網(wǎng)的壓差并沒有隨著時間的推移而下降,反而逐漸上升,最終導(dǎo)致二次濾網(wǎng)堵塞。
5)二次濾網(wǎng)排污管排污能力差 二次濾網(wǎng)排污管接在循環(huán)水出水門前,正常運行時出水門并不全開,一般開度為35°~50°,冬天約為30°或者更小,這就影響到二次濾網(wǎng)的排污能力。
1)提早10~15 min啟動旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng) 這是因為旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)清洗時間短,還未清洗干凈循泵就啟動,容易造成大量垃圾沖擊旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)。輕則會使垃圾漏入循環(huán)水母管,影響二次濾網(wǎng)差壓;重則造成旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)網(wǎng)板破碎,大量垃圾從網(wǎng)板破碎處流入循環(huán)水系統(tǒng),造成二次濾網(wǎng)內(nèi)外差壓增大。尤其是旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的碎片容易使二次濾網(wǎng)的排污門卡住,引發(fā)二次濾網(wǎng)故障。總之,在啟動循泵前要有足夠的時間清洗二次濾網(wǎng)。不同時間清洗旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,如表4所示。
表4 不同時間清洗旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的統(tǒng)計
從表4可看出,啟動循泵前提早10~15 min啟動旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的清洗效果比較好。問題是提早時間越長,輔機消耗的電量也越多。因此,綜合考慮各種方案,確定提早10 min為最佳控制策略。實施這種控制策略后,旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的網(wǎng)板無破損,不會有大量垃圾漏入循環(huán)水母管,從而保證了二次濾網(wǎng)的內(nèi)外差壓及排污門的正常工作,同時也減少了二次濾網(wǎng)的清洗次數(shù)。
2)潮位高時開啟循泵 試驗數(shù)據(jù)表明,要在黃浦江潮位高時開啟循泵,可以減少垃圾量。
在循泵切換前,調(diào)整二次濾網(wǎng)由自動清洗控制方式切換至手動清洗控制方式。這是因為二次濾網(wǎng)在自動清洗時,只有當差壓大于16.0 kPa才會清洗。啟動循泵后,由于垃圾突然增多,自動清洗方式失效,等二次濾網(wǎng)開始清洗時差壓已經(jīng)很高了。為此,啟動循泵前要將二次濾網(wǎng)由自動清洗方式切至手動清洗方式,同時開足排污閥,用以保證濾網(wǎng)轉(zhuǎn)動和排污暢通。
調(diào)整清洗方式后,在啟動循泵時對二次濾網(wǎng)差壓進行比較,結(jié)果2臺300 MW機組的二次濾網(wǎng)差壓都有所下降,低于18.0 k Pa報警值。多次啟動循泵,二次濾網(wǎng)再無報警現(xiàn)象。
二次濾網(wǎng)的工作原理是利用排污閥后管道內(nèi)與二次濾網(wǎng)前壓力差將二次濾網(wǎng)上的垃圾吸走排出。排污管接在凝汽器循環(huán)水出水門后,其清洗能力與循環(huán)水出水門的開度有著直接關(guān)系,即循環(huán)水出水門開度越小,出水門后與二次濾網(wǎng)前壓差越大,二次濾網(wǎng)的清洗能力就越好。針對機11二次濾網(wǎng)清洗能力差的問題,決定在確保設(shè)備穩(wěn)定運行與經(jīng)濟性的前提下,關(guān)小機11循環(huán)水出水門。調(diào)整循環(huán)水出水門開度數(shù)據(jù),如表5所示。
表5 調(diào)整循環(huán)水出水門開度
利弊權(quán)衡后,將機11循環(huán)水出水門的開度設(shè)為50°。通過這個措施,既提高了機11二次濾網(wǎng)的清洗能力,使得清洗后的濾網(wǎng)內(nèi)外差壓值小于8.0 k Pa標準值,同時也不影響清洗設(shè)備的正常運行。
實施新的控制策略和優(yōu)化措施后,取得了較好的效果。2011第三季度,4臺300 MW機組二次濾網(wǎng)故障次數(shù)統(tǒng)計,如表6所示。
表6 二次濾網(wǎng)故障次數(shù)
由表6可看出,實施新的控制策略和優(yōu)化措施后,明顯減少了故障次數(shù),節(jié)約了大量的人力物力。通過解決二次濾網(wǎng)故障次數(shù)多的問題,在減小二次濾網(wǎng)差壓的同時略微提高了凝汽器真空,從而提升了300 MW機組的經(jīng)濟性。
以降低設(shè)備的故障次數(shù)、提高運行效率為目標,從故障發(fā)生時間和原因入手,逐一找出解決問題的方法,尤其是對啟動方式的調(diào)整、潮位的選擇,通過多次試驗和優(yōu)化,最終確定改進后的控制策略。通過對二次濾網(wǎng)故障的消缺,體會到在日常運行維護中,千萬不要把二次濾網(wǎng)的堵塞事件看成是個小問題。倘若不及時解決問題,它將嚴重影響燃煤供熱機組的經(jīng)濟、安全和穩(wěn)定運行。