吳浩明
(廣州東方電力有限公司,廣東 廣州 511457)
珠江電廠2號發(fā)變組及1號啟備變掛220 kV 2M母線運(yùn)行;2號機(jī)組廠用電由2號高廠變供電,6 kV公用I段母線由1號啟備變供電;公用IB段與廠用IIB段聯(lián)絡(luò)650b開關(guān)合閘,620b開關(guān)處于聯(lián)鎖備用狀態(tài);6 kV脫硫II段由6 kV廠用IIB段607c開關(guān)供電。電廠6 kV廠用電具體接線見圖1。
2011-03-31,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)670c開關(guān)柜二次室內(nèi)端子排C相端子破裂。
10:25~10:50,將6 kV脫硫II段母線由6 kV公用IB段供電倒至6 kV廠用IIB段供電。
10:52,更換脫硫II段電源開關(guān)670c電流回路端子。檢修人員更換了670c電流回路全部電流端子,并經(jīng)CT伏安特性、裝置采樣、回路絕緣、通流及直阻試驗,確認(rèn)CT特性及控制回路正常。
16:51,檢修處理結(jié)束。運(yùn)行人員拆除670c開關(guān)安措(拉開開關(guān)柜內(nèi)接地刀閘),并測得電纜絕緣合格。
19:09,運(yùn)行人員將6 kV脫硫II段由6 kV廠用II段供電倒至6 kV公用IB段供電。
19:09:04,合620b開關(guān)正常,將6 kV公用IB段與6 kV廠用IIB段環(huán)網(wǎng)運(yùn)行。
19:09:51,合670c開關(guān)。
19:09:52,“650b過流、低壓側(cè)分支二后備跳閘、高廠變差動、高廠變重瓦斯動作、高廠變壓力釋放閥動作”光字牌報警。605b,620b,602a,602b,2202,F(xiàn)MK,41E開關(guān)跳、主機(jī)跳閘,鍋爐滅火,6 kV廠用IIa段自投正常。6 kV公用IB段、6 kV廠用IIb段失壓,廠低備變25T自投正常。6 kV公用I段配電室冒煙,消防隊到場滅火,670c開關(guān)未跳閘,手動打跳。
2號發(fā)變組保護(hù)A、B屏高廠變差動保護(hù)動作報警,發(fā)變組保護(hù)C屏2號高廠變重瓦斯保護(hù)動作報警,2號高廠變壓力釋放閥動作,670c開關(guān)過流I段、過流II段保護(hù)動作報警,620b開關(guān)過流保護(hù)動作報警,650b開關(guān)過流保護(hù)動作報警,1號啟備變保護(hù)低壓B分支過流保護(hù)動作報警,直流控制I段(6 kV公用IB段直流電源接在該段)負(fù)極接地報警。各保護(hù)裝置均正確動作。
事故造成2號高廠變防爆玻璃破裂,大量變壓器油噴出。對2號高廠變開展油色譜檢查發(fā)現(xiàn),2號高廠變油中各特征氣體均嚴(yán)重超標(biāo),其中總烴值為12.255 ‰,乙炔值為4.702 ‰。而2號主變、1號啟備變的油色譜檢查結(jié)果合格。
電纜室內(nèi)三相電纜接線排及電纜線耳全部燒損,其中A,C相電纜燒損最嚴(yán)重;三相接地刀靜、動觸頭首觸部分都有明顯的燒損痕跡,接地刀的軟連接被燒熔;電纜室內(nèi)靠A相側(cè)柜板嚴(yán)重?zé)龘p。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),670c開關(guān)“五防”閉鎖功能正常,開關(guān)本體被故障波及熏黑,670c開關(guān)鄰近開關(guān)柜被故障波及而熏黑。
查閱故障錄波器,顯示如下:
19:09:05,運(yùn)行人員合620b開關(guān);
19:09:58,運(yùn)行合670c開關(guān),發(fā)變組高廠變高壓側(cè)C相電流相量突變量啟動,6 kV廠用IIB段三相電壓由6 000 V下降至540 V,電流由1 248 A上升至最高19 144 A(平均值18 400 A);
1 500 ms后,670c開關(guān)過流I段、過流II段保護(hù)動作(開關(guān)未跳開);
故障發(fā)生1 825 ms后,650b開關(guān)過流保護(hù)動作跳開650b開關(guān);
故障發(fā)生1 874 ms后,620b開關(guān)過流保護(hù)動作跳開620b開關(guān)。此時6 kV廠用IIB段602b開關(guān)電流由A相17 916 A下降至負(fù)荷電流值,6 kV廠用IIB段三相電壓A相電壓為0,B、C相電壓升高至5 869 V,顯示公用段故障點(diǎn)已與2號機(jī)組隔離,但高廠變已發(fā)生A相接地;
故障發(fā)生2 019 ms后,高廠變重瓦斯保護(hù)出口顯示2號高廠變已發(fā)生匝間短路,跳2202開關(guān)、602a,602b開關(guān)、勵磁系統(tǒng)FMK,41E開關(guān);
故障發(fā)生2 376 ms后,因發(fā)電機(jī)衰減電壓造成匝間短路發(fā)展為相間接地短路,高廠變差動保護(hù)動作出口,但因公用IB未切除三相短路負(fù)荷造成電壓低,6 kV廠用IIB段電源切換裝置因“備用電源電壓低 ”而“閉鎖切換”,620b開關(guān)未自投;
故障發(fā)生2 003 ms后,1號啟備變B分支過流保護(hù)動作,605b開關(guān)跳閘切除短路電流。
670c保護(hù)、1號啟備變保護(hù)、2號發(fā)變組保護(hù)、650b開關(guān)保護(hù)整定值均與定值單相符,檢查動作回路為完好狀態(tài),故障過程開關(guān)動作情況與定值單相符。
(1) 從故障錄波圖可以看出,670c開關(guān)故障為三相短路故障,故障點(diǎn)在開關(guān)電纜室內(nèi)。故障直接原因為:電纜頭絕緣不良或在交叉部位存在絕緣缺陷,670c開關(guān)柜因負(fù)荷電流較大,電纜出線根數(shù)較多(每相3根,共9根),電纜之間接線交叉,而電纜交叉處存在絕緣碰磨減薄現(xiàn)象。670c開關(guān)合閘時,操作過電壓首先將A,C相電纜頭交叉處擊穿,相間短路,短路電弧在電纜室內(nèi)迅速發(fā)展為三相短路,將A,B,C三相電纜接線板燒損。
(2) 670c開關(guān)合閘后,670c開關(guān)電纜室三相短路電弧產(chǎn)生的氣體沖擊及振動引起跳閘回路輔助結(jié)點(diǎn)接觸不好,導(dǎo)致670c開關(guān)跳閘回路斷線(DCS系統(tǒng)報“控制回路斷線”),造成670c開關(guān)保護(hù)出口動作,但開關(guān)未跳開,未能及時切除故障點(diǎn)。
(3) 02T高廠變是雙分裂變壓器,屬沈陽變壓器廠上世紀(jì)90年代初的產(chǎn)品,該類變壓器本身存在抗短路能力差、耐短路機(jī)械強(qiáng)度不夠的隱患。本次670c開關(guān)柜三相短路點(diǎn)在6 kV公用I段,短路電流18 400 A,小于按國標(biāo)規(guī)定計算的耐受短路電流20 320 A,且2號高廠變在1 800 ms切除故障時,已經(jīng)發(fā)生內(nèi)部故障,這表明2號高廠變抗沖擊能力不能滿足國標(biāo)的要求。因此,2號高廠變自身存在抗短路能力差的隱患。
(1) 2號高廠變在670c開關(guān)三相短路中,耐受19 000 A(8.3Ie)的短路電流在1 820 ms內(nèi)發(fā)生匝間短路,證明其耐受短路沖擊能力薄弱。因此,需對變壓器進(jìn)行增容及增強(qiáng)抗短路能力改造。
(2) 6 kV系統(tǒng)段間聯(lián)絡(luò)線、脫硫電源、電動給水泵電機(jī)等電源由于工作電流較大,多采用多根電纜并聯(lián)的供電方式。因此,必須對這些設(shè)備電纜的交叉情況開展普查、建立臺賬,并定期巡視檢查,對絕緣存在問題的電纜重做電纜終端頭。對其他存在交叉的電纜頭,采取增加熱縮絕緣套、改大零序電流互感器孔徑等方法來改善電纜接線空間條件,盡量保證各相電纜頭在空間位置上留有空氣距離。如受條件限制無法做到,應(yīng)在交叉部位采取增加熱縮絕緣墊等措施。
(3) 加強(qiáng)對6 kV開關(guān)設(shè)備的檢查維護(hù)力度,定期對開關(guān)輔助結(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查,并對6 kV系統(tǒng)電氣保護(hù)配置的合理性進(jìn)行評估、整改。
(4) 電廠6 kV系統(tǒng)備用電源保護(hù)現(xiàn)仍使用繼電器保護(hù),保護(hù)功能單一,離散性大,配合困難。因此,計劃將所有備用電源保護(hù)改造為微機(jī)保護(hù),并將小級差時限配合范圍擴(kuò)大至6 kV系統(tǒng)。