王同善
(福清核電有限公司,福建 福清 350318)
應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組作為核電廠的重要保安電源,它的運(yùn)行可靠性對(duì)核電廠安全的意義十分重大。因此,在運(yùn)行電廠中必須最大程度地保證應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組的可用性,保障其運(yùn)行的可靠性。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),核電廠的維修、運(yùn)行人員一直都在各自領(lǐng)域進(jìn)行著不懈的努力,本文將從維修人員的角度,對(duì)應(yīng)急柴油機(jī)充氣冷卻水系統(tǒng)典型故障的處理方法進(jìn)行分析。
本文提及核電廠使用的應(yīng)急柴油機(jī)為德國(guó)MTU-Friedrichshafen公司生產(chǎn)20V956TB33型柴油機(jī),這是一種直噴式四沖程柴油機(jī),共有20個(gè)氣缸,呈60°V形分布,內(nèi)循環(huán)采用水冷方式,外循環(huán)采用風(fēng)冷方式,采用兩級(jí)順序渦輪增壓方式對(duì)充氣進(jìn)行增壓,額定轉(zhuǎn)速為1500 r/min,額定功率為5720 kW(見(jiàn)圖1)。
在柴油機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,進(jìn)氣通過(guò)渦輪增壓機(jī)的增壓同時(shí)也被它所走過(guò)的零部件加熱,進(jìn)氣的密度隨其溫度的提高而降低,實(shí)際上降低了柴油機(jī)的進(jìn)氣量,影響了柴油在柴油機(jī)氣缸中的燃燒情況,對(duì)提高柴油機(jī)功率產(chǎn)生負(fù)面影響。為解決這一問(wèn)題便設(shè)計(jì)了充氣冷卻水系統(tǒng)冷卻柴油機(jī)的進(jìn)氣;同時(shí),充氣冷卻水系統(tǒng)也是柴油機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)除開(kāi)機(jī)體散熱的唯一冷源。
因此,充氣冷卻水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)保證柴油機(jī)的正常運(yùn)行具有重要的意義。
結(jié)合國(guó)內(nèi)某運(yùn)行電廠應(yīng)急柴油機(jī)在試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的故障,對(duì)應(yīng)急柴油機(jī)充氣冷卻水系統(tǒng)故障處理的思路及方法進(jìn)行探討。
柴油機(jī)充氣冷卻水的典型故障之一便是其壓力的異常波動(dòng)。對(duì)此核電廠采用的應(yīng)急柴油機(jī),如果其壓力波動(dòng)過(guò)程中,最低壓力低于120 kPa便會(huì)產(chǎn)生報(bào)警。
充氣冷卻水系統(tǒng)的主要功能在于,將經(jīng)過(guò)渦輪增壓器增壓后的進(jìn)氣和柴油機(jī)的潤(rùn)滑油進(jìn)行冷卻。因此,在壓力較低的情況下,冷卻水流量變?。辉诔掷m(xù)運(yùn)行的工況下,會(huì)造成潤(rùn)滑油油溫及柴油機(jī)進(jìn)氣溫度的升高;油溫的持續(xù)升高易造成柴油機(jī)潤(rùn)滑故障,甚至零件的損壞;進(jìn)氣溫度升高直接導(dǎo)致進(jìn)氣密度下降,使柴油機(jī)效率降低。綜上所述,此故障可能造成的危害主要有以下兩點(diǎn):
(2)由于空氣進(jìn)氣量相對(duì)減少,燃油和空氣的混合比例失調(diào),使柴油機(jī)的燃燒過(guò)程不正常,會(huì)發(fā)生早燃或爆燃現(xiàn)象;從而油耗增加,功率下降,排氣管冒黑煙;工作的可靠性和耐久性惡化[1]。
從充氣冷卻水系統(tǒng)的流程上依次查找、排查故障原因,簡(jiǎn)略流程圖見(jiàn)圖2[2]。
冷卻水循環(huán)是靠機(jī)帶循環(huán)泵202PO(圖2中的1)驅(qū)動(dòng),經(jīng)過(guò)冷卻器冷卻的充氣冷卻液由2口吸入,并從3口泵出,被輸送至驅(qū)動(dòng)端的冷卻液入口9,冷卻液進(jìn)入并聯(lián)連接在發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端左右側(cè)的低壓中間冷卻器(圖2中的6)和高壓中間冷卻器(圖2中的7),中間冷卻器中的冷卻液在發(fā)動(dòng)機(jī)左右側(cè)流入收集管路,然后進(jìn)入機(jī)油熱交換器(圖2中的4)。冷卻液在熱交換器后面匯合,進(jìn)入充氣冷卻液冷卻器,在那里經(jīng)過(guò)冷卻后再次被充氣冷卻液泵抽回到柴油機(jī)體中。
從充氣冷卻水系統(tǒng)的流程及相關(guān)設(shè)備的狀況分析,可能的原因分為以下幾方面:
(1)機(jī)油熱交換器,高低壓中間冷卻器等熱交換器換熱管路發(fā)生堵塞等故障;
(2)葉輪上有異物或葉輪出現(xiàn)缺陷;
(3)水泵的驅(qū)動(dòng)齒輪與柴油機(jī)的齒輪嚙合間隙較大;
(4)充氣冷卻液泵軸承發(fā)生故障;
胡益興[1]以回收廢舊高密度聚乙烯(RHDPE)為改性對(duì)象,研究制備以線型低密度聚乙烯(LLDPE)、廢舊膠粉及熱塑性彈性體為主要成分的復(fù)合改性劑,對(duì)RHDPE改性研究,開(kāi)發(fā)成功了廢棄橡塑復(fù)合材料,應(yīng)用于道路鋪設(shè)材料。
(5)驅(qū)動(dòng)齒輪磨損嚴(yán)重,造成水泵運(yùn)行不穩(wěn)定,輸出功率不足;
(6)系統(tǒng)連接管路和設(shè)備中存在未排出氣體。
(1)從報(bào)警上獲得的信息可以判斷,雖然系統(tǒng)壓力波動(dòng)較大,最低值小于120 kPa,但并非持續(xù)低壓,因此排除上述熱交換器發(fā)生堵塞的可能性,因?yàn)橐坏┕苈凡粫常瑝毫Ρ銜?huì)持續(xù)在較低的水平[3]。
(2)將疑點(diǎn)較多的部位——充氣冷卻水泵拆卸后,觀察葉輪(見(jiàn)圖3)。
通過(guò)對(duì)葉輪的檢查可以排除(2)項(xiàng)中故障原因。
(3)在拆卸充氣冷卻水泵過(guò)程中,整個(gè)泵體拆開(kāi)之前,應(yīng)著力于葉輪,對(duì)水泵進(jìn)行嘗試性地左右盤(pán)動(dòng);如果葉輪可以較大幅度地轉(zhuǎn)動(dòng),說(shuō)明水泵的驅(qū)動(dòng)齒輪與柴油機(jī)的齒輪嚙合間隙較大。實(shí)際操作過(guò)程中并未發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象,排除(3)項(xiàng)中可能故障原因。
(4)將此泵完全拆離柴油機(jī)本體后首先進(jìn)行盤(pán)動(dòng),以檢查其軸承是否存在問(wèn)題,圖4為拆下來(lái)的充氣冷卻液泵。
盤(pán)動(dòng)后表面:軸承靈活,無(wú)任何阻滯感且無(wú)明顯竄動(dòng),故(4)項(xiàng)中可能故障原因亦可排除。
(5)將低溫水泵整體拆除后,對(duì)齒輪嚙合部位進(jìn)行觀察,見(jiàn)圖5。
齒輪存在明顯磨損,分析認(rèn)為此處磨損原因在于泵軸與柴油機(jī)軸的平行度存在誤差。此誤差的產(chǎn)生原因是:20V956TB33型柴油機(jī)的原型機(jī)用在船舶上,低溫水是由輔機(jī)系統(tǒng)的泵(小型柴油機(jī)或蓄電池驅(qū)動(dòng))而非機(jī)帶泵抽取海水作為充氣冷卻水;而改為陸用之后,臨時(shí)在柴油機(jī)的KGS端進(jìn)行了加工,因此,加工精度并未能得到很好的保證;以前也因此造成過(guò)較大程度的齒輪磨損,導(dǎo)致充氣冷卻水系統(tǒng)的問(wèn)題(這是MTU公司應(yīng)對(duì)此型號(hào)柴油機(jī)進(jìn)行重點(diǎn)改進(jìn)的部分之一)。此次故障機(jī)器的齒輪雖然存在不均勻磨損(本應(yīng)是沿著齒根部的均勻磨損),但不像以前那樣嚴(yán)重,并不足以造成壓力波動(dòng)的問(wèn)題。故可排除(5)項(xiàng)中可能故障。
(6)經(jīng)過(guò)對(duì)前述可能故障的逐一排除,可以確定問(wèn)題應(yīng)該通過(guò)充水排氣解決。
將移動(dòng)泵連到風(fēng)冷散熱器上的充水管線為柴油機(jī)充水,并重點(diǎn)對(duì)倒U形部位的管路和儀表接口的管路進(jìn)行由低到高的逐步排氣,最終通過(guò)膨脹箱排出氣體。
經(jīng)過(guò)后續(xù)的品質(zhì)再鑒定試驗(yàn),柴油機(jī)充氣冷卻水系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)均合格,成功解決了系統(tǒng)壓力波動(dòng)大且最低壓力低于限值的故障。通過(guò)對(duì)此次故障的思考,可以做出如下總結(jié),如果出現(xiàn)以下3條:(1)充氣冷卻水系統(tǒng)壓力波動(dòng)大;(2)水溫隨之有所升高;(3)膨脹水箱水溫異常上升,并大多能在停機(jī)后恢復(fù)正常,則可以確定系統(tǒng)需要排氣了。
另外,通過(guò)上述故障處理過(guò)程,還可以總結(jié)出一條柴油機(jī)故障處理的通則,即柴油機(jī)上的故障可以從系統(tǒng)入手,從系統(tǒng)流程上找出所有可能的故障原因,然后逐一地進(jìn)行排除,如此進(jìn)行,最終一定可以找到故障原因并順利排除故障。
[1]宋振海,吳鵬.某型船用柴油機(jī)竄氣故障診斷與排除[J].柴油機(jī),2002,11(4):21-24.(SONG Zhenhai, WU Peng.Failure Diagnosis and Troubleshooting for Some Type of Marine Diesel Gas Blowby [J].Diesel Engine, 2002, 11(4): 21-24.)
[2]MTU.Equipment operation and maintenance manual genset EDG [R].德國(guó):MTU,2010.
[3]陳勇,郭麗.DF4型機(jī)車(chē)?yán)鋮s水系統(tǒng)常見(jiàn)故障分析及處理[J].內(nèi)燃機(jī)車(chē),2002,23(6):115-117.(CHEN Yong, GUO Li.Common Fault Analysis and Treatment for DF4 Locamotive Cooling Water System [J].Diesel Locomotive, 2002,23(6):115-117.)