李松生,黃曉,李東烥,周鵬,陳斌
(1.上海大學(xué) 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院,上海 200072;2.大連大友高技術(shù)陶瓷有限公司,遼寧 大連 116600)
隨著先進(jìn)制造技術(shù)的不斷發(fā)展和機(jī)床對提高效率、速度的日益追求,各種機(jī)床主軸的轉(zhuǎn)速越來越高[1]。由于軸承設(shè)計(jì)分析技術(shù)與制造技術(shù)的發(fā)展,脂潤滑的混合陶瓷球高速主軸軸承所能達(dá)到的極限轉(zhuǎn)速和速度參數(shù)Dmn值不斷提高[2],迎合了機(jī)床等在高速方面的需要,與油霧或油氣潤滑的全鋼軸承相比,不僅使用方便,而且污染小并能節(jié)約能源,目前在高速精密數(shù)控機(jī)床中得到了廣泛應(yīng)用[3],大有替代油霧或油氣潤滑全鋼軸承的趨勢。但是由于在實(shí)際使用過程中,數(shù)控機(jī)床中主軸需要頻繁和快速啟停,以期減少輔助時(shí)間、達(dá)到提高效率之目的,主軸軸承常常出現(xiàn)早期失效現(xiàn)象。因此,研究脂潤滑的混合陶瓷球高速主軸軸承出現(xiàn)早期失效的原因和尋求相應(yīng)的解決對策,就顯得十分迫切和重要。
針對高速主軸軸承的早期失效現(xiàn)象,不少學(xué)者進(jìn)行了多方面的探索和研究。文獻(xiàn)[4-5]認(rèn)為高速工況下軸承內(nèi)的熱量不能有效地散發(fā)會(huì)導(dǎo)致軸承因溫升過高而發(fā)生早期失效;文獻(xiàn)[6]認(rèn)為高速球軸承早期失效的主要原因是擦傷、磨損以及接觸軌跡不穩(wěn)定;文獻(xiàn)[7]認(rèn)為高速軸承早期失效的主要原因是保持架運(yùn)動(dòng)不穩(wěn)和發(fā)生破壞;文獻(xiàn)[8]認(rèn)為高速軸承早期失效是由保持架引導(dǎo)面嚴(yán)重磨損所致,而非球在套圈溝道上的接觸疲勞所致;文獻(xiàn)[9]認(rèn)為軸承過熱時(shí)滾動(dòng)體與保持架的間隙變小而產(chǎn)生的應(yīng)力集中所導(dǎo)致的保持架斷裂,會(huì)引起軸承的早期失效;文獻(xiàn)[10]認(rèn)為軸承在非穩(wěn)定狀態(tài)下高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),滾動(dòng)體和保持架的碰撞和沖擊加劇,導(dǎo)致軸承更容易失效;文獻(xiàn)[11]通過現(xiàn)場使用壽命試驗(yàn)證實(shí),高速磨頭軸承早期失效的主要原因是保持架的磨損;文獻(xiàn)[12]認(rèn)為高速主軸軸承失效的主要形式是保持架的損壞,而損壞的原因主要是保持架的磨損及滾動(dòng)體對保持架的沖擊等等。
下文針對脂潤滑的混合陶瓷球高速主軸軸承的工作特點(diǎn),進(jìn)行了早期失效試驗(yàn)研究,以分析探討其具體原因,并尋求相應(yīng)的預(yù)防措施和解決對策。
采用如圖1所示的120GS51高速電主軸作為試驗(yàn)裝置,電主軸最高工作轉(zhuǎn)速為51 000 r/min,輸出功率為4.5 kW,其前、后支承軸承的型號(hào)為B7005C,并通過軸向圓柱螺旋彈簧對軸承施加軸向預(yù)載荷;電主軸的外殼中有冷卻水通道,通過循環(huán)水對內(nèi)裝電動(dòng)機(jī)的定子進(jìn)行冷卻;電主軸的運(yùn)轉(zhuǎn)通過變頻器驅(qū)動(dòng),改變變頻器的輸出頻率即可實(shí)現(xiàn)電主軸的調(diào)速。為了在試驗(yàn)時(shí)對被試軸承的溫升進(jìn)行監(jiān)測,在靠近各軸承外圈的軸承座上開有軸向小孔,以便放置測溫元件。
1—前支承軸承;2—電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子;3—電動(dòng)機(jī)定子;4—彈簧;5—后軸承座;6,8,13,15—測溫孔;7—后蓋;9—后支承軸承;10—冷卻水腔;11—外殼3;12—前軸承座;14—轉(zhuǎn)軸
為了達(dá)到試驗(yàn)?zāi)康?,試?yàn)時(shí)電主軸前、后軸承均采用2套軸承平行配置(即DTA)的方式,并且采用脂潤滑,潤滑脂為NDU15高速高性能潤滑脂;試驗(yàn)軸承為國內(nèi)某品牌的B7005C/P4精密混合陶瓷球高速主軸軸承。
試驗(yàn)系統(tǒng)原理如圖2所示,電主軸由DELTA變頻器直接驅(qū)動(dòng);在電主軸前、后各套軸承外圈附近的測溫孔內(nèi)放置熱電偶元件,以便隨時(shí)監(jiān)測被試軸承外圈部位的溫升;在電主軸外殼表面靠近前、后軸承的部位各放置一個(gè)加速度傳感器,將采集到的振動(dòng)信號(hào)傳送至B&K聲學(xué)/振動(dòng)分析系統(tǒng),監(jiān)測運(yùn)行過程中電主軸的振動(dòng)信號(hào);另外,通過變頻器本身面板電流顯示功能,監(jiān)測運(yùn)行過程中電主軸內(nèi)裝電動(dòng)機(jī)的輸入電流,并將其作為判斷被試軸承運(yùn)行狀態(tài)的依據(jù)之一。
圖2 試驗(yàn)系統(tǒng)原理圖
試驗(yàn)時(shí)電主軸轉(zhuǎn)速從6 000到48 000 r/min逐步升高,電主軸在每一種轉(zhuǎn)速下均累計(jì)運(yùn)行一定時(shí)間,并且進(jìn)行一定次數(shù)的快速啟停試驗(yàn),以模擬實(shí)際工況條件和考察被試軸承發(fā)生早期失效的狀況。為了獲得可靠和充分的試驗(yàn)數(shù)據(jù),在同樣的安裝狀態(tài)和同樣的運(yùn)行工況等條件下,對同樣型號(hào)的被試軸承進(jìn)行了多組試驗(yàn),并且每天的開、關(guān)機(jī)時(shí)間均固定不變,直至該組軸承發(fā)生咬死,振動(dòng)突然變大,或溫升超過80 ℃,即認(rèn)為被試軸承失效。
總共試驗(yàn)了4組8對軸承,圖3~圖5所示為其中同一組軸承試驗(yàn)過程中的一套軸承外圈附近的溫升、電主軸的振動(dòng)和電主軸內(nèi)裝電動(dòng)機(jī)電流的變化情況。從圖3~圖5可以看出,在軸承運(yùn)行臨近失效之前的時(shí)刻,軸承外圈的平均溫升值、電主軸振動(dòng)速度值和電主軸內(nèi)裝電動(dòng)機(jī)的輸入電流值均出現(xiàn)明顯上升趨勢,因此可以將此作為判定軸承是否失效的輔助依據(jù)。
圖3 試驗(yàn)軸承溫升變化情況
圖4 試驗(yàn)軸承振動(dòng)變化情況
圖5 試驗(yàn)軸承電流變化情況
試驗(yàn)結(jié)果及失效軸承狀態(tài)匯總見表1,從中可以明顯看出,高速條件下脂潤滑的主軸軸承發(fā)生早期失效的現(xiàn)象多數(shù)是由保持架的損壞所致(圖6~圖9),并且多為保持架部分兜孔之間的梁發(fā)生斷裂豁穿,甚至所有梁均發(fā)生斷裂豁穿,使保持架整體從梁處沿周向裂為兩半(圖7)。對發(fā)生失效軸承的套圈溝道和球表面進(jìn)行顯微分析,結(jié)果均未發(fā)現(xiàn)明顯的磨痕、剝落或其他損傷等破壞現(xiàn)象,進(jìn)一步證實(shí)軸承早期失效為保持架損壞所致。
表1 各組試驗(yàn)軸承失效情況
圖6 A組前端軸承之一
圖7 B組后端軸承之一
圖8 C組后端軸承之一
圖9 D組后端軸承之一
對于混合陶瓷球高速主軸軸承,在結(jié)構(gòu)和運(yùn)行等方面有以下特點(diǎn):(1)為減少高速時(shí)球的離心力等慣性效應(yīng)的影響和便于達(dá)到較高的極限轉(zhuǎn)速,并且獲得較大的支承剛度等高速性能,多采用數(shù)量較多、直徑較小的球,即“小球密珠型”結(jié)構(gòu),因此保持架不僅因徑向厚度受到限制往往很薄,而且相鄰兩兜孔之間的梁尺寸很小,是保持架強(qiáng)度最弱的部位(圖10),例如上述被試的主軸軸承,球徑小(5.48 mm),球數(shù)多(15粒),而保持架的徑向厚度為2 mm,梁沿周向的最窄處僅為2.12 mm,因此,梁最小截面面積非常?。?2)在快速啟停過程中,保持架的角加速度往往達(dá)到很大的值(如3 000 rad/s2),該加速度是通過球?qū)Ρ3旨芏悼组g梁的周向側(cè)面進(jìn)行直接沖擊和擠推作用而實(shí)現(xiàn)的,因此保持架相鄰兩兜孔之間梁的周向側(cè)面會(huì)受到球頻繁而劇烈的沖擊、滑磨和擠壓作用,而且啟停時(shí)間越短,加速度越大,保持架兜孔梁的周向側(cè)面所受到球的沖擊和擠推力也越大;(3)在高速運(yùn)行過程中,外部載荷的不均勻會(huì)導(dǎo)致軸承運(yùn)行速度和保持架本身動(dòng)力學(xué)狀態(tài)的不斷變化,使得保持架相鄰兩兜孔之間梁的周向側(cè)面也會(huì)受到球與運(yùn)轉(zhuǎn)方向同向或反向的頻繁而劇烈的碰磨和擠壓作用;(4)相對油霧或油氣潤滑,脂潤滑軸承內(nèi)部不僅工作溫度較高,而且由于潤滑脂的黏度遠(yuǎn)高于潤滑油的黏度,考慮保持架與引導(dǎo)套圈之間的相互作用,導(dǎo)致快速啟停過程中保持架受到的切向阻力較大,使得保持架兜孔間梁的周向側(cè)面所受到的沖擊和擠推力較油霧或油氣潤滑的更大;(5)為了減輕質(zhì)量,降低高速時(shí)的慣性效應(yīng),高速主軸軸承的保持架均采用酚醛壓布等密度較小、強(qiáng)度較高的輕質(zhì)非金屬材料,但這些材料的耐磨性和強(qiáng)度與鋼等金屬材料相比要差。因此,保持架的損壞是脂潤滑的混合陶瓷球高速主軸軸承發(fā)生早期失效的最主要原因;而保持架強(qiáng)度最弱、受力條件最惡劣的兜孔之間梁的斷裂豁穿是最易出現(xiàn)的現(xiàn)象之一。
圖10 高速主軸軸承及保持架結(jié)構(gòu)示意圖
(1)脂潤滑的混合陶瓷球高速主軸軸承早期失效的最主要原因之一,是保持架兜孔之間梁的斷裂豁穿破壞。
(2)頻繁的快速啟停所引起的沖擊振動(dòng)、劇烈磨損和高速條件下較高的工作溫度是導(dǎo)致軸承保持架兜孔之間梁發(fā)生斷裂豁穿破壞的主要原因。
(3)由于保持架材料和幾何結(jié)構(gòu)等方面的原因,其兜孔之間梁是保持架受力最大、強(qiáng)度最薄弱、最易出現(xiàn)破壞的部位,因此,在對軸承和保持架進(jìn)行動(dòng)力學(xué)狀態(tài)分析研究的基礎(chǔ)上,除研究和采用更高強(qiáng)度、更小質(zhì)量密度的材料外,對保持架的各部位進(jìn)行強(qiáng)度分析,并采取相應(yīng)的措施,設(shè)法改進(jìn)保持架的幾何結(jié)構(gòu),研究合適的球徑與保持架兜孔直徑匹配比,設(shè)法增加兜孔之間梁的強(qiáng)度,是提高保持架性能、避免軸承發(fā)生早期失效的重要途徑。