寧 偉 陳 亮 陳永生
(山東萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,山東 萊蕪 271104)
1、前言
萊鋼煉鋼廠新區(qū)2#板坯連鑄車間于2004年7月份建成投產(chǎn),由于投資少、建設工期緊、設備裝備水平差、產(chǎn)量壓力大等多方面原因,自投產(chǎn)至2007年一直以來工藝事故、設備事故頻出,造成產(chǎn)能受到極大限制,月平均產(chǎn)量在13萬噸左右,遠遠低于后線軋機軋鋼能力,極大影響了煉鋼產(chǎn)能的提升,為此,萊鋼煉鋼廠經(jīng)過系統(tǒng)研究,與中冶連鑄公司于2007年9月底共同對新區(qū)2#板坯連鑄車間(以下簡稱2#機)進行了高效改造的設計和實施。
2、2 板坯連鑄機改造工藝及設備總說明
本次改造項目,2#機的設備布置、工藝流程保持不變。通過優(yōu)化輥列設計,采用小輥徑密排布置和連續(xù)彎曲技術,從而有效地降低初生坯殼的鼓肚變形和彎曲應變。運用目前國際上先進的液壓振動技術,提高鑄坯的表面質(zhì)量。采用動態(tài)二冷水技術,嚴格控制鑄坯表面的溫度分布,得到良好的鑄態(tài)組織,提高鑄坯的內(nèi)部質(zhì)量。中間罐、中間罐車、結晶器、結晶器液壓振動、彎曲段、扇形段1~2段及對應的維修區(qū)設備進行重新設計。另外增加結晶器液壓振動動力站、液壓管路及閥臺。
表1 2#機改造前后主要工藝參數(shù)對比表
3、2 #板坯連鑄機重點設備改造工藝
3.1、結晶器
3.1.1、結晶器用于鑄坯的一次冷卻。液態(tài)金屬通過銅板的冷卻,以形成所要求的鑄坯幾何尺寸及適當厚度的凝固坯殼,為適應拉速提升的需要,本次改造將結晶器銅板長度由原有900mm增加到1000mm。
3.1.2、結晶器為帶背板的直結晶器,由銅板、背板、支撐框架、內(nèi)外弧水箱、夾緊機構、調(diào)寬機構、足輥、冷卻水配管、液壓及潤滑配管等組成。
3.1.3、結晶器銅板通過背板固定的內(nèi)外弧水箱和窄面支撐板上,有利于銅板的快速更換。結晶器通過螺栓螺母固定在振動臺上。結晶器安裝就位后,其各路冷卻水自動接通。
3.1.4、結晶器調(diào)寬方式為液壓自動調(diào)寬。
3.1.5、結晶器預留漏鋼預報功能及電磁制動功能。
3.2、振動臺
3.2.1、振動臺采用液壓驅動,每流使用2個振動單元;
3.2.2、振幅范圍2-9mm(+/-9mm)可在澆注過程中隨時調(diào)節(jié),具體公式:S=1.5+1.5v;
3.2.3、振動方式可采用正弦或非正弦振動曲線,振頻公式:f=150-10v;
3.2.4、主要元件構成:
-帶彎曲段支撐的基礎框架
-振動裝置基礎框架
-帶結晶器支撐、對中和固定裝置的結晶器臺
-帶液壓缸的振動裝置,配有控制閥、同步控制和控制單元
-無磨損的和預拉伸的結晶器導向系統(tǒng)(板簧式)
-自動連接的公用介質(zhì)(結晶器用水)
3.2.5、主要特點:
-用振動油缸、振動單元固定架、振動支架和導向板來支撐和引導結晶器振動
-振動參數(shù)在線調(diào)節(jié)
-用相同結構的兩個振動單元實現(xiàn)垂直運動和水平導向
3.3、二冷系統(tǒng)
3.3.1、一級水表控制系統(tǒng)
本次改造將原有的單一模式二冷系統(tǒng)改為具有6種可選水表的二冷控制系統(tǒng),水表根據(jù)不同冷卻強度設計,比水量范圍為0.71~1.1l/kg,每個水表冷卻強度由高向低依次遞減10%左右;
3.3.2、二級動態(tài)配水系統(tǒng)
本次改造首次使用了二冷動態(tài)配水系統(tǒng),該系統(tǒng)是采用坯齡模型通過溫度場數(shù)值計算動態(tài)調(diào)節(jié)各區(qū)水量,盡可能使鑄坯表面溫度與目標溫度保持一致,使得鑄坯按照預定的目標溫度均勻冷卻,以便達到控制鑄坯組織和內(nèi)部質(zhì)量的目的。
整套系統(tǒng)有兩種控制方式,一種是基于坯齡模型的用有效拉速代替瞬時拉速的動態(tài)配水模型,其優(yōu)點是考慮了鑄坯傳熱的滯后現(xiàn)象,可以避免因為拉速波動導致的水量劇烈變化,減小鑄坯冷卻不均勻性。另一種是在坯齡模型基礎上,根據(jù)計算出的鑄坯表面溫度與目標溫度的差值再次進行優(yōu)化調(diào)節(jié)水量,進一步消除鑄坯冷卻的不均勻性。本系統(tǒng)考慮到不同鋼種的冶金特點,根據(jù)連鑄過程中拉速、中包溫度、結晶器冷卻水量和進出水溫差以及二冷水量等工藝數(shù)據(jù)進行動態(tài)配水。
圖1 2#機二冷動態(tài)配水界面顯示圖
3.3.3、二冷噴嘴選型
本次改造對整個二冷系統(tǒng)冷卻噴嘴根據(jù)流量范圍及噴射角度全部重新選型,具體型號見表2。
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4、改造實施效果
通過本次改造,2#機在設備精度、設備保障、工藝操作水平上都得到極大提高,產(chǎn)量得到有效提升,07年12月月產(chǎn)達到168660.79t,創(chuàng)2#機投產(chǎn)以來的月產(chǎn)最高記錄,同時溢漏率、鑄坯質(zhì)量合格率也得到明顯提升;
結束語
萊鋼煉鋼廠2#機高效改造首次在板坯連鑄引入了液壓振動及二冷動態(tài)配水技術,應用效果明顯,達到了產(chǎn)能提升、效益提升的目的,在相關改造中具有很高的借鑒意義。
[1]王俊杰,楊吉春,盧翔宇.連鑄板坯熱送過程傳熱模型研究 [J].包頭鋼鐵學院學報,1999年02期.
[2]林建農(nóng),馬富昌,張憲成,王志道,岳爾斌,李隨生.舞鋼連鑄板坯液芯長度測定[J].寬厚板,2005年05期.