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        1000萬(wàn)噸年常減壓裝置節(jié)能成效分析與對(duì)策

        2011-05-12 08:41:26
        關(guān)鍵詞:閃蒸汽化加熱爐

        高 鵬

        (中石化股份天津分公司煉油部聯(lián)合五車(chē)間,天津 300271)

        一、概述:

        中石化股份天津分公司1000萬(wàn)噸年常減壓裝置由SEI設(shè)計(jì),天建設(shè)時(shí)間為2008年1月1日,中交時(shí)間為2009年8月31日,于2009年12月19日首次開(kāi)車(chē)成功;裝置主要由原油電脫鹽脫水部分、常壓蒸餾部分、減壓蒸餾部分、輕烴回收部分等組成,同時(shí),裝置內(nèi)設(shè)有塔頂注氨、注緩蝕劑、注水等防腐設(shè)施,為防止減渣系統(tǒng)結(jié)垢,設(shè)有阻垢劑注入系統(tǒng);裝置加工沙特阿拉伯輕質(zhì)、重質(zhì)各50%的混合原油,處理能力為1000萬(wàn)噸/年,年開(kāi)工時(shí)數(shù)按8400小時(shí)計(jì);生產(chǎn)乙烯裂解料、重整料、航煤精制料、柴油精制料、加氫裂化料、蠟油加氫料和焦化料等;本裝置采用原油進(jìn)裝置→電脫鹽→閃蒸塔→常壓塔→減壓塔的工藝路線,同時(shí)為回收輕烴和輕、重石腦油的切割,設(shè)置了穩(wěn)定塔和石腦油分離塔,全裝置總能耗的設(shè)計(jì)值為10.64kg標(biāo)油/t;開(kāi)工以來(lái),我們按照原油種類(lèi)及性質(zhì)的變化,適時(shí)的調(diào)整操作、優(yōu)化生產(chǎn),截止2010年1-8月份裝置平均總能耗有效的降低到9kg標(biāo)油/t以下,以下是我們自開(kāi)工以來(lái)所執(zhí)行的一些優(yōu)化方案,供大家討論:

        二、裝置應(yīng)用節(jié)能技術(shù)簡(jiǎn)介:

        1、裝置采用了原油預(yù)閃蒸工藝,將原油換熱至230℃左右進(jìn)入閃蒸塔進(jìn)行常壓下一次平衡汽化閃蒸,原油中的輕組分被閃蒸出來(lái),直接送入常壓塔的中部。在閃蒸塔進(jìn)料段以下設(shè)有3層人字擋板,防止進(jìn)料中的液體對(duì)塔底液面造成沖擊。進(jìn)料段上方設(shè)有6層浮閥塔板,保留從常一中泵出口引出的洗滌油回流手段,以防因閃頂氣攜帶量過(guò)大對(duì)柴油質(zhì)量造成不良影響;

        2、針對(duì)本裝置采用蒸汽噴射抽空器加機(jī)械抽真空的混合抽空系統(tǒng),由于采用了減壓深拔技術(shù),減壓加熱爐和減壓塔的操作溫度都較高,減頂不凝氣量達(dá)到了2190kg/hr,盡管采用了減頂抽真空系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì),優(yōu)化了各級(jí)抽空器的壓縮比,但第三級(jí)抽空器的蒸汽耗量仍然達(dá)到了9t/h,每年將消耗1.0Mpa蒸汽75600t。經(jīng)過(guò)對(duì)比,采用機(jī)械抽真空系統(tǒng)的效益是明顯的,同時(shí)也符合當(dāng)前國(guó)家對(duì)節(jié)能降耗的需求,因此本次設(shè)計(jì)選用了蒸汽和機(jī)械抽真空混合抽空方案。

        3、根據(jù)窄點(diǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)的換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化程序,從全裝置能量利用角度進(jìn)行系統(tǒng)分析,優(yōu)化裝置的物料平衡和操作條件,在滿(mǎn)足生產(chǎn)方案、產(chǎn)品質(zhì)量的前提下最大限度回收裝置余熱。結(jié)合裝置現(xiàn)有的生產(chǎn)方案、加工流程和生產(chǎn)條件,公用工程條件多方位地采取節(jié)能措施,降低加工能耗。節(jié)能手段包括在不影響換熱終溫的前提下利用窄點(diǎn)以下適宜溫位物流發(fā)生部分0.35Mpa低壓蒸汽供裝置內(nèi)自用;加熱低溫?zé)崴畲笙薅鹊鼗厥盏蜏責(zé)崃?;合理地選擇與下游裝置的熱聯(lián)合,確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品出裝置溫度。在換熱網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)中,選合適的部位采用高效換熱器,如螺紋管、內(nèi)波紋外螺紋管、螺旋折流板換熱器等,使本裝置在向輕烴回收穩(wěn)定塔和石腦油分離塔提供重沸器熱源的情況下,換熱終溫計(jì)算值達(dá)到313℃。

        三、裝置系統(tǒng)優(yōu)化分析與對(duì)策:

        3.1 換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化對(duì)能耗的影響

        對(duì)于裝置內(nèi)各個(gè)系統(tǒng)的能耗平衡來(lái)說(shuō),全部可以相應(yīng)的轉(zhuǎn)化為裝置各個(gè)系統(tǒng)熱量的平衡,如果在換熱網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)與計(jì)算上很好的引用了窄點(diǎn)技術(shù),那么換熱網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化對(duì)換熱終溫的影響將起到?jīng)Q定性的作用,同時(shí)也對(duì)降低裝置能耗起到關(guān)鍵作用。

        從本裝置的加工原油性質(zhì)的變化情況來(lái)看,常壓、減壓各個(gè)側(cè)線產(chǎn)品的收率變化非常大,因此換熱網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)分支溫差最大能達(dá)到10℃以上,為了確保原油在各個(gè)溫位下都能與相應(yīng)溫位的熱源換熱,我們通過(guò)調(diào)整分支換熱網(wǎng)絡(luò)的取熱量來(lái)控制各分支的終端溫度,并取得了非常好的效果。

        3.2 過(guò)汽化率的影響

        從常規(guī)角度來(lái)講,過(guò)汽化率越低越節(jié)能,但是從生產(chǎn)角度來(lái)講,過(guò)汽化率是取得產(chǎn)品高收率的保證,因此節(jié)能與收率之間存在著矛盾,通常我們所控制的過(guò)汽化率在2~4%,影響過(guò)汽化率的因素有很多,下面我們來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下在摻煉沙輕:沙重=1:1時(shí)過(guò)汽化率與進(jìn)料溫度、能耗之間相互的影響。

        從上圖可以看出過(guò)汽化率與進(jìn)料溫度的關(guān)系大概是進(jìn)料溫度每增加4℃,過(guò)汽化率大概能提高1%左右,但是同時(shí)燃料消耗將增加大約0.4kg標(biāo)油/t,總體能耗將增加約0.25kg標(biāo)油/t,其中損失的部分增加了一些多余的低溫?zé)?,從這個(gè)角度上來(lái)講,過(guò)度的增加過(guò)汽化率會(huì)導(dǎo)致能耗的上升,但會(huì)得到較高的總拔比能耗值,標(biāo)定期間摻煉沙輕:沙重=1:1時(shí)過(guò)汽化率的控制值為3%,總拔出率為80.1%,計(jì)算總能耗值為8.6kg標(biāo)油/t,此時(shí)總拔比能耗值為9.31,達(dá)到較高的水平。

        3.3 中段回流取熱分配及返塔溫差對(duì)能耗的影響

        當(dāng)確定過(guò)汽化率及如何控制爐出口溫度之后,中段回流的取熱優(yōu)化成為塔操作節(jié)能的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),他與整個(gè)裝置的熱量回收以及換熱網(wǎng)絡(luò)的調(diào)整有著密不可分的關(guān)系,同時(shí)與產(chǎn)品的收率有直接關(guān)系,如下部高溫位的熱源取熱量過(guò)大,將影響到上部產(chǎn)品的收率,因此每個(gè)回流的取熱量應(yīng)嚴(yán)格按照該段剩余熱量58~68%左右,還要保證上部塔盤(pán)上有足夠的內(nèi)回流,實(shí)現(xiàn)上部塔盤(pán)的精餾效果,確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

        當(dāng)中段回流取熱分配確定以后,剩下的就是優(yōu)化返塔溫差了,可通過(guò)回流量和返塔溫度兩個(gè)參數(shù)指導(dǎo)調(diào)節(jié),習(xí)慣做法是提高回流返塔與抽出的溫差,這樣相對(duì)來(lái)說(shuō)好控制一些,但是我們?yōu)榱颂岣邠Q熱器的膜傳熱系數(shù),加大了回流量,降低了回流的溫差,最終結(jié)果是提高了原油的換熱終溫,降低了能耗。

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        常壓塔&減壓塔回流與設(shè)計(jì)回流量對(duì)比

        調(diào)整后原油的換熱終溫提高了將近3℃,降低能耗約0.3kg標(biāo)油/t。

        3.4 加熱爐系統(tǒng)節(jié)能分析

        從系統(tǒng)角度來(lái)分析,加熱爐作為能量消耗最大的單元,有效的回收該系統(tǒng)的余熱以及提高其熱效率是當(dāng)前節(jié)能的一項(xiàng)主要手段,自本裝置首次開(kāi)工以來(lái),定期的進(jìn)行預(yù)熱器吹灰以確保其換熱效果,同時(shí)也對(duì)加熱爐的一些泄漏點(diǎn)進(jìn)行了封堵,從操作上努力降低加熱爐的排煙溫度以及降低其過(guò)剩空氣系數(shù),達(dá)到較高的加熱爐熱效率,以下為加熱爐熱效率的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù):

        從實(shí)測(cè)的熱效率來(lái)看,加熱爐的能耗降低了1%左右,約0.075kg標(biāo)油/t

        3.5 抽真空蒸汽優(yōu)化分析

        本裝置采用了蒸汽噴射抽空器加機(jī)械抽真空的混合抽空系統(tǒng),一級(jí)抽空器按照20%、40%、60%三臺(tái)設(shè)計(jì),二級(jí)抽空器按照3臺(tái)各50%設(shè)計(jì),三級(jí)按照三臺(tái)液環(huán)式真空泵各50%設(shè)計(jì),減塔頂設(shè)計(jì)絕壓為2.66KPa,實(shí)際操作中由于原料性質(zhì)較輕,減壓進(jìn)料一直未能達(dá)到深拔工況下的常渣性質(zhì),因此雖然在減壓塔的汽化段氣相負(fù)荷較大,但是裂解氣量卻很小,因此我們?cè)诓挥绊憸p壓拔出率的前提下對(duì)與抽空器的調(diào)整上做了一些工作,使其1.0MPa蒸汽的耗量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)水平,具體參照下表。

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        因此我們從一級(jí)抽空器節(jié)約了將近5t/h的蒸汽,能耗也降低了約0.3 kg標(biāo)油/t。因?yàn)槎?jí)抽空器耗氣量較小,而且受一級(jí)抽空器的排氣壓力和液環(huán)泵的入口壓力所限,沒(méi)有多少的調(diào)整余地,因此未做優(yōu)化。液環(huán)式抽真空泵的投用可節(jié)約三級(jí)抽真空蒸汽耗量為7.388t/h,節(jié)氣效果非常明顯。

        3.6 結(jié)垢后的清洗工作對(duì)裝置能耗的影響

        常減壓裝置的換熱網(wǎng)絡(luò)在開(kāi)工的初期、末期會(huì)產(chǎn)生不同程度的溫降,一般為4℃/年,造成的能量損失約為0.3 kg標(biāo)油/t,為此對(duì)重質(zhì)油的換熱器必須進(jìn)行定期的清垢,而且要加強(qiáng)渣油阻垢劑的注入工作,來(lái)確保高溫?fù)Q熱器的膜傳熱系數(shù),從而保持較平穩(wěn)的換熱效率。

        常減壓電脫鹽含鹽污水與凈化水(電脫鹽注水)的換熱器雖不在原油換熱系統(tǒng)中,但是卻對(duì)電脫鹽的原油進(jìn)罐溫度影響較大,一般為2~10℃的影響,開(kāi)工以后我們?cè)?jīng)清洗過(guò)一次,清洗前二級(jí)注水溫度只有50℃,清洗后能換熱到120℃,該水量為80t/h,影響換熱終溫達(dá)到5℃左右,對(duì)能耗的影響也是相當(dāng)大的。

        結(jié)論

        通過(guò)上述節(jié)能優(yōu)化方案的調(diào)整與實(shí)施,自2009年12月17日開(kāi)車(chē)以來(lái),裝置能耗的水平已經(jīng)從開(kāi)工初期的10.39 kg標(biāo)油/t降低到了目前的7.55 kg標(biāo)油/t,創(chuàng)有史以來(lái)最高水平。

        關(guān)于對(duì)中石化股份天津分公司煉油部聯(lián)合五車(chē)間3#常減壓裝置節(jié)能的幾點(diǎn)設(shè)想:

        1、還需要嚴(yán)格的控制罐區(qū)原油中的含水量,大量的含水將造成大量的能耗損失和加工損失;

        2、近快將加熱爐鼓引風(fēng)機(jī)的變頻系統(tǒng)投用,節(jié)約電耗;增上回流泵與空冷風(fēng)機(jī)的變頻器;

        3、將減壓過(guò)汽化油抽出作為重蠟油(蠟油加氫的原料);

        4、檢修時(shí)將加熱爐內(nèi)部的防輻射涂料重新修補(bǔ)完善,降低爐體散熱損失;

        5、對(duì)于裝置內(nèi)破損的保溫進(jìn)行修補(bǔ)完善;

        6、將減壓加熱爐單面輻射改為雙面輻射,有效降低爐管油膜溫度,同時(shí)降低燃料消耗;

        7、增加裝置的水伴熱數(shù)量,降低1.0MPa蒸汽的耗量;

        [1]林世雄.石油煉制工程第三版.石油工業(yè)出版社;2000年.

        [2]王 兵.常減壓蒸餾裝置操作指南.中國(guó)石化出版社;2006年.

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