蘇紅軍
集卷區(qū)域承擔(dān)的任務(wù)是將生產(chǎn)出來的成品整齊的收集起來。這個看起來簡單的任務(wù),同樣有難度,在生產(chǎn)中集卷的好壞,直接關(guān)系著產(chǎn)品的質(zhì)量和效益。集卷的整齊與否,托板起著決定性的作用,因此保證托板可靠穩(wěn)定的運(yùn)行成為集卷區(qū)的重要任務(wù)。
投產(chǎn)之初集卷區(qū)的設(shè)計(jì)方案是依靠安裝在集卷筒上的五組對射光電開關(guān)來實(shí)現(xiàn)整個集卷自動的,五組光電開關(guān)從下至上依次排開,分別為第一,第二,……,第五。具體的控制程序如下:
1)當(dāng)前三組光電開關(guān)檢測到有鋼信號時,PLC執(zhí)行隔板打開命令和托板下降慢速一命令,通常這個慢速設(shè)定要比實(shí)際集卷速度稍慢一點(diǎn),并且在HMI人機(jī)操作界面上可以做一定范圍的修改;2)當(dāng)?shù)谒慕M和第五組光電開關(guān)檢測到有鋼信號時,PLC執(zhí)行托板下降慢速二命令,慢速二要比實(shí)際集卷速度稍快一點(diǎn);3)當(dāng)?shù)谖褰M光電開關(guān)的信號丟失,第四組光電開關(guān)的信號也丟失,而前三組光電開關(guān)的信號未丟失時,PLC重新給定托板慢速一下降命令;4)設(shè)計(jì)要求集卷速度比慢速一快,又比慢速二慢,所以在集卷過程中,托板的速度給定會在慢速一和慢速二之間跳動;5)當(dāng)后三組光電開關(guān)的信號都丟失,但前兩組光電開關(guān)的信號有任一組不丟失時,托板給定慢速一下降;6)當(dāng)五組光電開關(guān)的信號全都丟失時,PLC執(zhí)行托板快速下降命令,并且在收到托板下降到位的信號后,執(zhí)行隔板關(guān)閉命令;7)將線卷送出并且在收到托板的上升和關(guān)閉信號后,PLC發(fā)出集卷就緒命令,等待再次集卷開始;8)說明每組信號的得到與丟失,都加有延時濾波,用以確保信號穩(wěn)定;慢速二的觸發(fā)置位是光電信號五,復(fù)位是信號四;慢速一的觸發(fā)置位是光電信號三,復(fù)位是光電信號五和一。
由于集卷筒周圍環(huán)境比較惡劣,有高溫和振動兩大因素。因此安裝在集卷筒上的五組光電開關(guān),經(jīng)常發(fā)生以下兩種現(xiàn)象:
1)控制電纜被燙傷或光電開關(guān)被燙壞,每次電纜燙傷或燙壞后都需要花費(fèi)大量的時間去查找和處理,嚴(yán)重的限制了生產(chǎn)速度;2)光電開關(guān)對中偏離,誤發(fā)信號,無法保證筒內(nèi)集卷,導(dǎo)致產(chǎn)生次廢品,影響集卷速度和集卷質(zhì)量。
針對上面的現(xiàn)象我們經(jīng)過認(rèn)真的研究和分析后,做出了下面的改造:1)將集卷筒上的五組光電開關(guān)全部去掉,減少現(xiàn)場的檢測元件。在離集卷筒較遠(yuǎn)的鋼梁上安裝一個激光檢測儀,并把原第五組光電開關(guān)的信號接在激光檢測儀上;2)在風(fēng)冷輥道的末端安裝一個接近開關(guān),把第三組光電開關(guān)的信號接在接近開關(guān)上,通過機(jī)械裝置實(shí)現(xiàn)對來鋼信號的檢測;3)把所有從PLC放過來的電纜,全部從外圍重新布置。
1)當(dāng)來鋼裝置檢測到有鋼信號時,PLC發(fā)出集卷開始命令; 2)當(dāng)激光檢測儀檢測到有鋼信號時,PLC執(zhí)行隔板打開命令,并且給定托板慢速下降一命令;3)在集卷過程中,如果來鋼信號保持為“1”不變,則:a.當(dāng)激光檢測儀的信號丟失時,PLC執(zhí)行托板慢速二,慢速一比慢速二稍快一點(diǎn);b.如果減速后激光檢測儀再次檢測到信號時,PLC就再次執(zhí)行托板慢速一下降命令,依次循環(huán)確保整個過程都能在筒內(nèi)集卷,使卷形保持整齊不亂;4)當(dāng)來鋼信號和激光檢測儀的信號都丟失時,PLC執(zhí)行托板快速下降命令,并且在收到托板下降到位信號后,執(zhí)行隔板關(guān)閉命令;5)同樣PLC在收到托板的上升和關(guān)閉到位信號后,發(fā)出集卷準(zhǔn)備就緒命令,等待再次集卷開始;6)說明為了保證信號穩(wěn)定,激光檢測信號和來鋼檢測信號都加有接通和斷開的延時濾波;7)為了保證在筒內(nèi)集卷,設(shè)計(jì)要求集卷速度比慢速一慢,比慢速二快。流程圖見圖1。
通過此次改造,不僅減少了現(xiàn)場的隱患點(diǎn),克服了信號誤觸發(fā)的現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了筒內(nèi)集卷的目標(biāo),還大大提高了生產(chǎn)速度和產(chǎn)品質(zhì)量,為我廠軋制品種鋼提供了有力的保障。
在生產(chǎn)中經(jīng)常遇到托板失速從高空高速墜落摔壞設(shè)備的現(xiàn)象。
1)托板控制存在缺陷,生產(chǎn)中經(jīng)常需要手動將托板停在某個合適的位置,以保證筒內(nèi)集卷,往往失速就是在這種啟停的過程中發(fā)生;2)抱閘發(fā)生故障,抱不住或是不動作,造成事故;3)原電機(jī)自帶的抱閘是受變頻器控制,雖然動作靈敏,但在故障情況下不能及時動作,需要人工操作才起作用。
1)在原控制系統(tǒng)不變的基礎(chǔ)上,在電機(jī)的負(fù)荷側(cè)再增加一套機(jī)械抱閘;并從PLC中引出一對點(diǎn)接到該抱閘上,讓PLC直接控制此抱閘。2)抱閘功能的實(shí)現(xiàn):在PLC中設(shè)計(jì)一個速度檢測程序塊,用來比較設(shè)定速度和實(shí)際運(yùn)行速度的差值。設(shè)計(jì)內(nèi)容為:a.當(dāng)實(shí)際速度比設(shè)定速度大于+100時,PLC認(rèn)為托板失速;b.當(dāng)實(shí)際速度比設(shè)定速度小于-100時,PLC認(rèn)為是碼盤松動丟轉(zhuǎn)引起;c.當(dāng)實(shí)際速度比設(shè)定速度小于-100時,還有一種情況就是現(xiàn)場機(jī)械發(fā)生卡阻使速度變慢,輕微時會使電機(jī)過載跳閘,如果長時間運(yùn)行將會有燒壞電機(jī)的可能;d.綜合以上三種情況,我們在PLC中取這個比較值的絕對值,只要絕對值大于 100,就立即切斷托板使能,關(guān)閉抱閘,同時給變頻器輸出 0速度命令,讓電機(jī)立即停止運(yùn)行。
通過此次改造徹底解決了托板失速墜落的現(xiàn)象,從設(shè)計(jì)上為設(shè)備的可靠運(yùn)行提供了安全保障,不僅延長了設(shè)備的使用壽命,還減輕了操作工和維護(hù)人員的工作壓力與勞動量。
經(jīng)過上面幾次改造不僅提高了我們的專業(yè)技術(shù)水平,積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),還增強(qiáng)了我們在工作中的自信心。使我們堅(jiān)信在工作中遇到困難并不可怕,只要我們肯下功夫去學(xué)習(xí)去鉆研,就沒有解決不了的問題。