許小玲
(廣西石化高級技工學(xué)校,廣西 南寧 530031)
南寧化工集團(tuán)有限公司氯堿廠氯氣壓縮輸送設(shè)備采用的是錦西化工機(jī)械廠生產(chǎn)的三級六段水平剖分離心式壓縮機(jī)。該設(shè)備是氯堿廠的關(guān)鍵設(shè)備,在工藝生產(chǎn)中擔(dān)負(fù)著氯氣壓縮和輸送任務(wù),它的穩(wěn)定運(yùn)行對氯堿廠和整個公司的安全穩(wěn)定生產(chǎn)有著非常重要的意義。
該機(jī)屬離心式壓縮機(jī),分六級三段,電機(jī)與壓縮機(jī)之間由增速齒輪箱連接,壓縮機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)速為 6000r·min-1,屬于高轉(zhuǎn)速設(shè)備。 其主要設(shè)計及操作參數(shù)如表1所示。
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該機(jī)組自從2004年投入使用后,運(yùn)行狀況一直不理想,軸振動一直位于臨界狀態(tài)居高不下,徑向軸振動值在低報警線50μm附近上下波動。2005年和2006年雖進(jìn)行多次檢修,問題仍得不到解決,兩年多以來共發(fā)生軸位移振動超差故障6次,造成機(jī)器聯(lián)鎖保護(hù)跳閘和生產(chǎn)停車,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。
為處理振動超差問題,公司抽調(diào)骨干人員組成攻關(guān)組,查找引起壓縮機(jī)軸振動超差的原因。經(jīng)過分析認(rèn)為,可引起H2C58-6壓縮機(jī)軸振動過高的主要因素有:(1)轉(zhuǎn)子動不平衡;(2)軸瓦間隙過大;(3)機(jī)組對中發(fā)生變化;(4)儀表顯示假值。
為徹底解決壓縮機(jī)軸振動偏高的問題,我們對上述各項(xiàng)可能的原因逐一進(jìn)行排查分析。
壓縮機(jī)工作時,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動存在不平衡離心力,從而引起轉(zhuǎn)子的徑向振動,并通過支承轉(zhuǎn)子的軸承沿徑向傳播,使得整個機(jī)組在工作過程中產(chǎn)生振動和噪聲。當(dāng)振動大小在規(guī)定的范圍內(nèi)時,振動不會影響機(jī)組的正常工作。但是,當(dāng)不平衡離心力增大到一定值后轉(zhuǎn)子會產(chǎn)生很大的橫向振動。這時振動不僅會影響機(jī)組正常工作,而且還會引發(fā)一系列嚴(yán)重后果,如軸承磨損、燒毀及轉(zhuǎn)子斷裂等。
為徹底排除轉(zhuǎn)子動不平衡對振動的影響,于2006年底將壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子送回生產(chǎn)廠家進(jìn)行轉(zhuǎn)子動平衡實(shí)驗(yàn),排除了由于轉(zhuǎn)子動平衡問題產(chǎn)生振動的可能性。
軸瓦間隙是影響軸承穩(wěn)定性的主要因素之一,因此對各間隙進(jìn)行了仔細(xì)的測量,標(biāo)準(zhǔn)值與實(shí)測值的對比,見表2。
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各軸瓦間隙均在正常范圍內(nèi),從而排除了由于軸瓦間隙過大引起軸振動的可能。
機(jī)組的對中找正就是使機(jī)組各轉(zhuǎn)子達(dá)到同一軸心線的調(diào)整過程,通常要選定轉(zhuǎn)子的軸心線為基準(zhǔn),通過對中找正,機(jī)組各轉(zhuǎn)子軸心線達(dá)到同軸心,消除不應(yīng)有的附加應(yīng)力,從而保證機(jī)組長期、穩(wěn)定的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
由于壓縮機(jī)為高轉(zhuǎn)速機(jī)器,在運(yùn)行狀態(tài)下機(jī)組的機(jī)殼、軸承座等部件的溫度也比環(huán)境溫度要高得多,而當(dāng)機(jī)組停止時,各部件的溫度趨于環(huán)境溫度。由于機(jī)組各部件存在熱脹冷縮現(xiàn)象,在冷態(tài)時機(jī)組各轉(zhuǎn)子軸心線處于同心線的位置,在熱態(tài)下可能處于不同心的位置。對機(jī)組冷、熱態(tài)對中曲線的測繪有一定的困難。
為做好此項(xiàng)工作,我們請廣西計量測試研究所采用先進(jìn)的激光找正儀來進(jìn)行找正工作。為徹底排除由機(jī)組對中原因的產(chǎn)生振動的可能性,本次檢修對整體機(jī)進(jìn)行了全面的找正工作。找正結(jié)果符合DEMAG機(jī)組對中找正的要求,因此可以排除振動是由機(jī)組對中不合格引起的。
氯壓機(jī)軸振動監(jiān)測系統(tǒng)采用了先進(jìn)的在線檢測儀,其中檢測振動的核心設(shè)備即傳感器為德國原裝進(jìn)口的申克傳感器。為排除傳感器原因而造成的虛假超差現(xiàn)象,我們拆下儀表,由電儀車間對檢測儀表進(jìn)行全面的校準(zhǔn)。結(jié)果證明儀表沒有超出偏差。
對工藝操作記錄進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)該機(jī)潤滑油的更換比較頻繁,最近一次換油在2006年4月份,使用還不到半年時間,還未到換油時間,但換出的潤滑油顏色偏黑。
將換出的機(jī)油送到化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果可知,由于潤滑油變質(zhì)造成潤滑不良,使止推瓦和推力盤發(fā)生急劇磨損是軸位稱振動超標(biāo)的主要原因。對潤滑油進(jìn)行觀察和化驗(yàn)的結(jié)果見表3。
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為了找出潤滑油變質(zhì)的原因,收集了變質(zhì)油中的綠色懸浮物做能譜分析,結(jié)果表明這種綠色懸浮物中氯元素的含量高達(dá)70%~80%。再取合格的潤滑油做通氯氣試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)通氯氣10min后,顏色變深,酸值超標(biāo),帶有刺激性氣味。通過以上分析化驗(yàn)及對比試驗(yàn)的結(jié)果可以知道,在氯氣壓縮機(jī)運(yùn)行過程中,油系統(tǒng)串進(jìn)了氯氣,使?jié)櫥臀章葰舛冑|(zhì)。氯氣的泄漏程度與軸封結(jié)構(gòu)和軸封在工作時的狀態(tài)有直接關(guān)系。
原因找到后,我們進(jìn)行下一步分析:壓縮機(jī)兩端軸封的結(jié)構(gòu)是完全相同的,都裝有五道迷宮密封環(huán)和一套填料密封。填料密封在工作時,外側(cè)通入密封氮?dú)猓⑶铱刂仆鈧?cè)壓力高于內(nèi)側(cè)壓力,形成一個壓差(設(shè)計值為686Pa),在壓差作用下,氯氣不能漏到填料密封外側(cè)。另外,壓縮機(jī)兩端還各裝有一套停機(jī)狀態(tài)使用的手動停車密封。油封采用的是一道迷宮密封環(huán)。
由軸封的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和設(shè)計要求可以看出,當(dāng)填料密封外側(cè)對內(nèi)側(cè)的壓差時Pd<0時,就會發(fā)生氯氣泄漏。另外,氮?dú)夤芫W(wǎng)中混入氯氣,氯氣隨軸封氮?dú)庠竭^填料密封外側(cè)的兩道迷宮密封環(huán)從軸封處泄漏。
(1)安裝專用的軸封密封氮?dú)鈱S霉芫€,同時向油系統(tǒng)充保護(hù)氣。對軸封氮?dú)夤苓M(jìn)行改造,采用專用的管線輸送密封氮?dú)?,不與其它工藝管路相混用,并將其與別的系統(tǒng)有聯(lián)系的地方完全斷開,防止氯氣、氫氣、氨氣等混入氮?dú)庵小?/p>
分別在壓縮機(jī)兩端軸瓦箱、增速箱及油箱上安裝保護(hù)氣接頭,增設(shè)保護(hù)氣充加裝置,不斷向油系統(tǒng)內(nèi)充加干燥氮?dú)饣蚋稍锟諝?,避免油與氯氣接觸。
(2)加強(qiáng)填料密封的檢查監(jiān)控。檢修時嚴(yán)格控制填料密封的密封間隙,保持0.15mm的標(biāo)準(zhǔn)。在檢修施工中認(rèn)真落實(shí)軸密封套和扇形塊的保護(hù)措施,并形成常規(guī)檢查制度。
(3)在主軸兩端軸瓦箱處安裝擋氣環(huán)。由于氯氣較重,它在高速旋轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生離心力。在壓縮機(jī)主軸兩端的暴露部位靠軸瓦處各安裝一個擋氣環(huán)。如果氯氣發(fā)生泄漏,由于它受到離心力,不斷向外甩出,通過擋氣環(huán)的作用,使泄漏的氯氣不能進(jìn)入到軸瓦箱,達(dá)到保護(hù)軸瓦和軸承的目的。
(4)嚴(yán)格工藝操作。通過工藝分析得知,密封氮?dú)獾膲毫刂茖γ芊庑阅苡泻艽笥绊?,而氯氣能否透過密封氣的密封作用進(jìn)入軸承座,取決于密封氣與工作氯氣的壓力差,因此控制密封氣與工作氯氣的壓力差是關(guān)鍵。為此,嚴(yán)格工作操作,把密封氣與氯氣的壓力差作為重要監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行控制。
引起氯氣壓縮機(jī)振動超標(biāo)的原因是多方面的,有時故障可能出現(xiàn)在周邊設(shè)備或工藝條件上,在生產(chǎn)實(shí)踐中,分析故障不能單純從機(jī)器本身出發(fā),一定要多方面分析,找出真正的原因,才能對癥下藥。經(jīng)過本次攻關(guān),先后實(shí)施了安裝擋氣環(huán),加強(qiáng)填料密封檢查監(jiān)控,安裝軸封氮?dú)鈱S霉芫€等三項(xiàng)措施,使軸位移故障大為減少,運(yùn)行效果十分良好。2008年進(jìn)行停車大檢修時,對潤滑油進(jìn)行化驗(yàn)檢查,沒有發(fā)現(xiàn)變質(zhì)現(xiàn)象。 隨后又實(shí)施了向油系統(tǒng)充加保護(hù)氣的措施,效果顯著,2009年運(yùn)行至今,未發(fā)生過類似故障。
經(jīng)過2年多的使用檢驗(yàn)證實(shí),為防止軸位移故障的發(fā)生所采取的措施是正確和可靠的,并且投資少,符合生產(chǎn)實(shí)際情況,易于在生產(chǎn)和檢修中實(shí)施及操作和維護(hù)。
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