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        發(fā)電機(jī)滑環(huán)溫度高的原因及對策

        2011-03-31 16:21:01吳干東
        電力安全技術(shù) 2011年6期
        關(guān)鍵詞:碳刷滑環(huán)勵(lì)磁

        吳干東,張 雄

        (廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 廣州 510731)

        某公司發(fā)電機(jī)勵(lì)磁采用靜止整流型勵(lì)磁系統(tǒng),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子額定勵(lì)磁電壓為430 V,額定勵(lì)磁電流為1 820 A,發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電流由靜止碳刷通過旋轉(zhuǎn)滑環(huán)流入轉(zhuǎn)子繞組,碳刷安裝在刷架上,通過恒壓式彈簧的壓迫,與滑環(huán)滑動接觸。滑環(huán)外表面有螺旋溝,沿滑環(huán)表面均布傾斜30°的通風(fēng)孔,每極滑環(huán)碳刷有40只,設(shè)置成4列,二極共8列。熱能由裝在轉(zhuǎn)子上的離心式風(fēng)扇驅(qū)散。

        1 故障現(xiàn)象

        2009年11月,運(yùn)行人員在定期檢查發(fā)電機(jī)組時(shí),發(fā)現(xiàn)碳刷存在過熱現(xiàn)象,安排人員對其進(jìn)行測溫。通過測溫發(fā)現(xiàn),5號發(fā)電機(jī)第5列碳刷溫度相對較高。具體數(shù)據(jù)如下:41號為87 ℃,43號為85 ℃,45號為71 ℃,47號為75 ℃,而其他機(jī)組滑環(huán)碳刷的溫度基本在40~60 ℃,最高點(diǎn)的溫度也只有66 ℃。對碳刷的彈簧壓力進(jìn)行測量,壓力為21 kPa,在合格范圍內(nèi),而碳刷和刷辮均未有嚴(yán)重過熱跡象。用手觸模觸頭引至碳刷的刷握時(shí),明顯地感覺到整個(gè)第5列碳刷的振動要比其他幾列大?,F(xiàn)場對準(zhǔn)備更換的碳刷進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)碳刷原始接觸面局部底角邊緣位置有大量紫銅色痕跡。仔細(xì)檢查紫銅色表面并用工具清除后,發(fā)現(xiàn)里面有氣孔。對這些未使用的碳刷進(jìn)行批量檢查,發(fā)現(xiàn)65 %以上都存在這一現(xiàn)象,比例非常高。咨詢運(yùn)行人員有關(guān)碳刷使用情況,得知現(xiàn)更換的碳刷系某公司生產(chǎn)的,已經(jīng)更換了好幾批,4臺機(jī)組前后已換上了約38只。

        另外,檢查更換下來的碳刷接觸鏡面存在刮痕,表面出現(xiàn)微小坑洞,碳刷接觸面四周邊緣出現(xiàn)面積不等的殘損。對碳刷進(jìn)行測量監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)5,6列刷握盒彈簧槽的底部(離溫度最高點(diǎn)的滑環(huán)表面位置最近)溫度達(dá)到125~134 ℃。

        2 滑環(huán)發(fā)熱的相關(guān)因素

        5號發(fā)電機(jī)滑環(huán)在2009年8月進(jìn)行了一次紅外線測溫,在當(dāng)時(shí)環(huán)境溫度35 ℃的情況下,其最高點(diǎn)的溫度為103 ℃,溫升68 ℃,而在這次環(huán)境溫度只有27 ℃的情況下,其相同點(diǎn)溫度達(dá)到120℃。為此對發(fā)熱的相關(guān)因素進(jìn)行了分析。

        2.1 熱量平衡

        碳刷正常運(yùn)行溫度,一般為40~60 ℃,滑環(huán)在70 ℃左右。理論上,流過每只碳刷的電流大致一樣,可實(shí)際上相差甚大,最大的超過100 A,而最小的不到10 A。碳刷與滑環(huán)運(yùn)行中所產(chǎn)生的熱量由通風(fēng)系統(tǒng)帶走,要求發(fā)熱與散熱達(dá)到基本平衡。當(dāng)發(fā)電機(jī)加負(fù)荷時(shí),勵(lì)磁電流也會隨之增大,溫度會有短時(shí)升高,但系統(tǒng)能維持在新的平衡點(diǎn)上。

        2.2 發(fā)熱因素

        碳刷發(fā)熱主要由4部分組成:碳刷自身電阻發(fā)熱、碳刷接觸面壓降發(fā)熱、刷辮與刷握接觸電阻發(fā)熱和摩擦發(fā)熱。當(dāng)然,這4部分熱量在碳刷發(fā)熱中所占的份額不是一成不變的,而是隨著碳刷運(yùn)行時(shí)間及工況的改變不斷變化的。

        滑環(huán)發(fā)熱主要由3部分組成:滑環(huán)自身電阻發(fā)熱,滑環(huán)接觸壓降發(fā)熱,碳刷熱傳導(dǎo)發(fā)熱。在這3者之中,滑環(huán)自身電阻發(fā)熱所占比例甚少,可以忽略不計(jì);滑環(huán)接觸壓降發(fā)熱所占比例也不多,所以滑環(huán)的發(fā)熱主要由碳刷的發(fā)熱所決定,隨著碳刷溫度的不斷變化,滑環(huán)溫度也隨之變化。

        3 存在問題

        3.1 機(jī)械磨損

        對碳刷詳細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),碳刷接觸面殘余大量紫銅雜質(zhì),增大了滑環(huán)表面的機(jī)械磨損。從碳刷鏡面可以看出,碳刷磨面上的粗顆粒子易嵌入滑環(huán)表面。在高速運(yùn)轉(zhuǎn)中,刷面上的硬粒對滑環(huán)表面刮傷嚴(yán)重,加重了機(jī)械磨損,甚至引起摩擦振動,久而久之,造成惡性循環(huán),導(dǎo)致摩擦增大,溫度升高。

        3.2 氧化膜的形成

        碳刷接觸面在運(yùn)行中形成氧化膜,氧化膜的潤滑性能降低了摩擦系數(shù),減少了摩擦熱的產(chǎn)生。氧化膜通常在65 ℃時(shí)較易形成,當(dāng)溫度達(dá)到100 ℃以上時(shí),即使換上新的碳刷,氧化膜也不易形成。該廠的故障情況與各個(gè)碳刷的物理性能不同有很大關(guān)系,更換后的碳刷破壞了原有的氧化膜,無法形成新的氧化膜,導(dǎo)致碳刷磨損加劇,溫度繼續(xù)升高。

        3.3 滑環(huán)振動

        5號發(fā)電機(jī)滑環(huán)第5列的10只碳刷幾乎都存在振動大的問題,這表明滑環(huán)表面可能存在大量粗顆粒以及偏心度可能超標(biāo)(發(fā)電機(jī)運(yùn)行10多年來,表面車削修理數(shù)次)。5號機(jī)6號瓦振動值最大,達(dá)到40 μm,在高速運(yùn)轉(zhuǎn)中,影響到滑環(huán)壽命。

        3.4 滑環(huán)與刷架調(diào)整存在偏差

        由于刷架與滑環(huán)是分開檢修的,再加上刷架安裝基本上在檢修的最后階段,而此時(shí)工作最緊張,因此可能導(dǎo)致刷架的位置調(diào)整存在偏差。

        3.5 碳刷與刷握配合問題

        碳刷更換時(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)。按照規(guī)程要求,碳刷在刷握內(nèi)的間隙應(yīng)為0.1~0.2 mm,如碳刷打磨過多,碳刷在刷握內(nèi)晃動,易破損,還會造成接觸面過小而發(fā)熱;打磨過少,又容易造成碳刷膨脹后卡澀而發(fā)熱。從已檢查的情況來看,2種情況都存在。

        3.6 電流偏差

        (1) 由于不同廠家、不同批次的碳刷混用,致使各碳刷的電阻系數(shù)不一樣,造成電流分配不均勻,磨損增大。

        (2) 碳刷中心線并非完全垂直于滑環(huán)表面,有一定的傾斜角度,目前使用的碳刷頂部也為斜面,致使運(yùn)行中恒壓彈簧壓力在表面上產(chǎn)生水平與垂直2個(gè)分壓力,加之彈簧壓力不一致,導(dǎo)致碳刷與滑環(huán)的接觸面不均勻,造成碳刷電流偏差增大,引起發(fā)熱與振動。

        (3) 滑環(huán)冷卻螺旋槽內(nèi)有積碳粉現(xiàn)象,導(dǎo)致冷卻效果差,滑環(huán)與碳刷之間的摩擦溫度升高,從而造成部分碳刷導(dǎo)電能力下降,引起電流偏差。

        4 措施和對策

        根據(jù)以上分析,對溫度較高的5號發(fā)電機(jī)碳刷進(jìn)行定時(shí)定量的更換,對其他機(jī)組碳刷也進(jìn)行一批更換,并采取了如下幾項(xiàng)措施:

        (1) 增加對滑環(huán)和碳刷的紅外測溫檢查次數(shù),每個(gè)班次對5號發(fā)電機(jī)滑環(huán)和碳刷測溫1次并記錄,同時(shí)記錄當(dāng)時(shí)的發(fā)電機(jī)有功負(fù)荷及勵(lì)磁電流;

        (2) 將碳刷逐步更換為性價(jià)比高、品牌好的碳刷,并做好有關(guān)更換記錄;

        (3) 用紅外線成像技術(shù)對4臺發(fā)電機(jī)的滑環(huán)、碳刷進(jìn)行日常檢查,并對各點(diǎn)溫度進(jìn)行分析;

        (4) 碳刷更換前對備品進(jìn)行檢查,對20 %的碳刷進(jìn)行直流電阻測量,電阻大的不用,保證換上去的碳刷質(zhì)量良好;

        (5) 定期對碳刷之間的負(fù)載電流分配情況和碳刷的彈簧壓力進(jìn)行測量和檢查,用儀用壓縮空氣對各臺發(fā)電機(jī)的滑環(huán)和碳刷架等進(jìn)行吹掃,做好記錄;

        (6) 加強(qiáng)對環(huán)火、發(fā)熱、火花較大的滑環(huán)和碳刷的監(jiān)測,及時(shí)匯報(bào)并調(diào)整無功負(fù)荷,對滑環(huán)凹凸不平嚴(yán)重的及時(shí)停機(jī)車削,以防事故擴(kuò)大。

        采取以上措施后,發(fā)電機(jī)滑環(huán)和碳刷溫度高的現(xiàn)象基本上得到了解決。

        1 耿道波. 發(fā)電機(jī)勵(lì)磁碳刷滑環(huán)發(fā)熱的分析預(yù)防和應(yīng)急處理分析[J]. 甘肅電力技術(shù),2007(4).

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