朱道華,馬士東,馬運平
(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234101)
ZGM113G型磨煤機(jī)常見故障原因分析及處理
朱道華,馬士東,馬運平
(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234101)
磨煤機(jī)是否安全穩(wěn)定運行直接影響電廠的負(fù)荷和經(jīng)濟(jì)效益,介紹了ZGM113G型磨煤機(jī)的工作原理和特點,著重就磨煤機(jī)拉桿和機(jī)座密封漏粉、磨煤機(jī)加載力異常、磨煤機(jī)震動及磨煤機(jī)油站油溫偏高、排渣量偏大等問題進(jìn)行了分析,并提出了預(yù)防措施。
磨煤機(jī);常見故障;檢修;措施
華電宿州發(fā)電有限公司一期工程安裝2臺600MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組。鍋爐為東方鍋爐集團(tuán)有限公司制造的DG1913/25.4-II3直流爐,具有超臨界壓力變壓運行、單爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型布置等特點。每臺鍋爐制粉系統(tǒng)配備6臺由北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的ZGM113G型中速輥式磨煤機(jī),鍋爐制粉系統(tǒng)為正壓直吹式冷一次風(fēng)制粉系統(tǒng)。ZGM113G型中速輥式磨煤機(jī)主要由電動機(jī)、減速機(jī)、機(jī)座、傳動盤及刮板裝置、磨環(huán)及噴嘴環(huán)、磨輥裝置、機(jī)殼、分離器、排渣箱、密封管路系統(tǒng)、高壓油系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)等組成。每臺磨煤機(jī)供1層共4只燃燒器使用,正常運行5臺磨煤機(jī)能帶額定負(fù)荷,另有1臺磨煤機(jī)備用。
ZGM113G型磨煤機(jī)本體由機(jī)座、機(jī)殼、分離器、減速機(jī)、噴嘴、碾磨裝置(磨盤和3個輥子)、液壓加載裝置、煤粉分配箱、密封裝置、排渣裝置、蒸汽防爆裝置、基礎(chǔ)臺板、步道等組成。其主要的配套裝置有潤滑油站、液壓油站、密封風(fēng)機(jī)、電動機(jī)、電器控制柜等。
ZGM113G型磨煤機(jī)要把原煤磨制成一定細(xì)度和符合水分要求的合格煤粉,必須完成3個過程。
(1) 碾碎。碾磨由電動機(jī)驅(qū)動,通過行星減速機(jī)帶動磨煤機(jī)磨盤轉(zhuǎn)動,磨盤上的3個輥子在磨盤的帶動下轉(zhuǎn)動。經(jīng)落煤管進(jìn)來的原煤分布在磨盤上,由于加載力的作用,磨輥與磨盤之間產(chǎn)生擠壓力,使大顆粒煤被壓碎。依靠磨輥與磨盤的相對運動產(chǎn)生的滑動摩擦力,小顆粒煤被碾碎。在研磨過程中,磨輥活動范圍為自轉(zhuǎn)、上下、水平方向3個自由度。這就是ZGM113G型磨煤機(jī)獨特的碾磨機(jī)理(碾壓物料)。
(2) 干燥。原煤在磨內(nèi)被碾磨的同時被干燥。一般將溫度小于450℃的一次熱風(fēng)吹入,來干燥原煤,去掉原煤中的水分,達(dá)到規(guī)定的要求。
(3) 分離。碾磨后的煤粉通過一次風(fēng)輸送進(jìn)入分離器進(jìn)行分離。分離器將合格煤粉輸送出磨煤機(jī)送入(直吹式)鍋爐燃燒器進(jìn)行燃燒,不合格的粗煤粉則回到磨盤上進(jìn)行重磨。
煤中的雜物,如石子煤和鐵塊、石塊、木塊等,通過離心力作用甩到噴嘴口處,由于其自重不能被吹起送出而落入一次風(fēng)室,經(jīng)刮板將其刮入排渣箱內(nèi),如圖1所示。
(1) ZGM113G型磨煤機(jī)的3個磨輥通過輥軸各自固定,只有自轉(zhuǎn),沒有公轉(zhuǎn)。因此,磨輥研磨行程等于磨盤行程,這種良好的碾磨關(guān)系使得碾磨效率高、磨盤轉(zhuǎn)速低。
(2) ZGM113G型磨煤機(jī)3個磨輥互成120°布置,3點受力、碾磨力均勻,傳動部件受力均勻,減少了傳動元件的損壞,見圖2。
(3) 由于ZGM113G型磨煤機(jī)采用了大直徑輥子,碾磨阻力小,煤塊容易咬入,對提高生產(chǎn)能力、降低能耗和提高輥套壽命均有好處。
(4) 磨輥加載力直接傳到基礎(chǔ)上,這樣就可以施加盡可能高的加載力而不導(dǎo)致磨煤機(jī)振動。
(5) 固定的磨輥布置,保證了壓架和磨輥之間在相對運轉(zhuǎn)時具有良好的相互作用。這是做到最大出力所必不可少的條件。
(6) 原煤在磨盤內(nèi)均勻分布,而每個磨輥的加載力也是均勻的,因此在每個磨輥部位的煤層厚度也是一致的。所以,磨輥磨損均勻、運行平穩(wěn),使用壽命長。
(7) 磨輥有3個運動的自由度:3個磨輥和壓架整體的上下運動,用來整體補償磨輥和襯板的磨損;每個磨輥的轉(zhuǎn)動,用來碾壓物料;每個磨輥在水平面內(nèi)的自由擺動,用來補償磨輥和襯板局部磨損后的型線失真,保持磨機(jī)出力在磨損后期基本不下降(約5%)。而碗式磨磨輥不能在水平面上擺動,因而在磨損后期出力下降比較大(約10%)。
(8) 在同樣的磨盤直徑下,ZGM113G型磨煤機(jī)的磨輥直徑大,寬度大,轉(zhuǎn)速低,因而磨運行平穩(wěn),振動小,抗三塊(石塊、木塊、鐵塊)能力強(qiáng)。
磨煤機(jī)運行時振動較大的主要原因有:
(1) 磨盤內(nèi)無煤或煤量少;
(2) 磨內(nèi)堵煤;
(3) 磨內(nèi)有大的鐵塊、石塊或磨內(nèi)部件脫落;
(4) 導(dǎo)向板磨損,使切向支撐板與下壓環(huán)間隙過大超標(biāo);
(5) 磨輥、襯瓦使用后期,并且碾磨煤層薄;
(6) 磨輥出現(xiàn)故障;
(7) 磨輥液壓拉桿加載力不夠。
磨煤機(jī)磨輥軸承損壞的主要原因有以下幾點。
(1) 油封損壞。需要更換油封。
(2) 磨輥螺絲堵處或其他部位漏油,使磨輥內(nèi)的油流失。需要處理漏油部位。
(3) 磨內(nèi)溫度過高使磨輥油變質(zhì)或使用不合格的油。需要更換磨輥油,避免用其他潤滑油代用磨輥油。
輥套斷裂的主要原因有:
(1) 受較大的溫度變化影響;
(2) 磨煤機(jī)運行時劇烈振動。
磨內(nèi)脫落的主要部件有:磨輥架保護(hù)板、機(jī)殼襯板、噴嘴壓板、磨盤分段法蘭、緊固螺栓磨損或脫落。需要停磨處理。
刮板脫落的主要原因有以下幾點。
(1) 一次風(fēng)室積煤。需清理積煤。
(2) 一次風(fēng)室積煤自燃,在風(fēng)室四周結(jié)焦。需清理結(jié)焦。
(3) 緊固螺栓脫落。需重新緊固刮板。
石子煤排量過多的主要原因有:
(1) 磨煤機(jī)啟動或急停磨時,過多的石子煤屬正常情況;
(2) 煤質(zhì)較次,應(yīng)更換較好煤種;
(3) 運行后期,磨輥、襯瓦、噴嘴磨損嚴(yán)重;
(4) 運行時磨出力增加過快,一次風(fēng)量偏少,即風(fēng)煤比失調(diào);
(5) 磨煤機(jī)磨輥軸承損壞或鐵塊卡住磨輥,磨輥不轉(zhuǎn)。
關(guān)斷門關(guān)不嚴(yán)的主要原因有以下幾點。
(1) 關(guān)斷門密封面磨損。需修理密封面。
(2) 關(guān)斷門關(guān)閉時卡有物體。需清除雜物。
磨煤機(jī)拉桿密封處漏一次風(fēng)、粉的主要原因有以下幾點。
(1) 密封風(fēng)量或壓力不夠。檢查密封風(fēng)機(jī)風(fēng)壓和磨煤機(jī)內(nèi)部風(fēng)壓,應(yīng)不低于2.5 kPa。
(2) 錐形密封和盤根密封磨損嚴(yán)重。需更換新密封。
停磨時磨內(nèi)溫度過高的主要原因有以下幾點。
(1) 熱風(fēng)隔絕門盤根損壞,漏熱風(fēng)進(jìn)磨。應(yīng)在停爐時更換盤根。
(2) 熱風(fēng)隔絕門擋板沒關(guān)到位,漏熱風(fēng)進(jìn)磨。應(yīng)再次關(guān)隔絕門。
(3) 熱風(fēng)隔絕門軌道積有雜物、積灰。應(yīng)多次試關(guān)隔絕門,將軌道雜物沖走;若關(guān)不到位,則停爐解體檢修。
(4) 隔絕門擋板鎖緊裝置有問題,不能鎖緊擋板。配合熱工檢修、調(diào)試鎖緊裝置。
(5) 磨內(nèi)積煤自燃。滅火后清理積煤。
磨煤機(jī)機(jī)座密封漏粉的主要原因有:
(1) 磨煤機(jī)機(jī)座密封風(fēng)風(fēng)壓壓差低于2.5 kPa;
(2) 機(jī)座密封炭精密封環(huán)長時間磨損嚴(yán)重;
(3) 磨煤機(jī)運行滿磨;
(4) 磨煤機(jī)排渣不及時,渣倉滿倉;
(5) 磨煤機(jī)渣倉內(nèi)的動靜擋渣環(huán)磨損,其間隙大于4 mm以上。
在定加載的情況下壓力不正常,壓力變小或者無壓力,其主要原因有以下幾點。
(1) 油泵磨損,需更換新泵。其原因是由于長時間運行及油站中有雜質(zhì)顆粒在高速運行過程中對油泵造成了磨損。
(2) 泵出口的過濾器濾芯長時間沒有進(jìn)行更換,濾芯已經(jīng)嚴(yán)重堵塞,造成壓力不足。
(3) 泵出口的軟管管路磨損有泄漏(曾有2個電廠發(fā)生過類似故障),造成壓力有部分損失??梢詫⒂捅貌鸪龊髾z查泵出口的管路是否正常。
油缸頂部拉桿處滲油的主要原因是:由于運行時掉下的煤粉及雜質(zhì)跟著拉桿長時間動作,從而對油缸上部的密封件造成磨損??少徺I防塵罩做預(yù)先防護(hù)。
ZGM113G型磨煤機(jī)機(jī)殼上最大的人孔門為980mm×700mm,磨輥總裝及壓力架無法從人孔門處移出。因此,大修時必須基本上解體整臺磨,拆掉落煤管、出粉管、煤粉分離器后,才能再吊出碾磨系統(tǒng)和加載系統(tǒng)等部件,這就大大增加了檢修工作量,也增加了檢修費用和檢修工期。
ZGM113G型磨煤機(jī)的工作機(jī)理和設(shè)備結(jié)構(gòu)特點決定了磨輥、磨盤和噴嘴是易損件,這些部件的好壞和使用壽命的長短是磨煤機(jī)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。從設(shè)計上來講,磨輥輥套可翻面使用,以充分利用輥套,延長使用壽命。雖然輥套雙面使用的累計壽命≥12000h,但由于設(shè)備結(jié)構(gòu)造成大修拆裝工作量大、檢修工期長,而且翻面后的輥套使用壽命只有約4000h,因此綜合考慮各種因素,大小修時翻面使用輥套是不經(jīng)濟(jì)的。而且由于設(shè)備結(jié)構(gòu)和型號規(guī)格偏大,輥套及磨盤襯瓦輪廓尺寸大,碾磨部件的碾磨咬合軌跡大,所以當(dāng)輥套實際磨損后還剩30mm時,磨煤機(jī)振動劇烈,這時可認(rèn)為輥套已被充分利用。從使用情況來看,輥套單面實際使用壽命可達(dá)10000h,磨輥和輥套以在線焊補和更換相結(jié)合的方式進(jìn)行,能夠運行一個小修周期(1年)。
大小修必須做好磨輥中心找正和各間隙的調(diào)整工作。磨輥與磨盤咬合軌跡的好壞是磨煤機(jī)能否正常穩(wěn)定運行的關(guān)鍵所在,而磨輥中心找正和各間隙符合質(zhì)量要求是磨輥與磨盤咬合正常的根本保證。如,1B號磨在機(jī)組移交試生產(chǎn)后一直運行不穩(wěn)定,經(jīng)常振動,石子煤量很多,大量燃煤顆粒被排出,造成排渣系統(tǒng)經(jīng)常故障、機(jī)座密封漏粉和密封更換較頻繁,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運行。經(jīng)多次反復(fù)檢查處理,最后發(fā)現(xiàn)磨輥中心偏差最大達(dá)約8 mm,在對磨輥中心重新找正處理并調(diào)整各導(dǎo)向間隙后,1B號磨運行正常。
(1) 輥套、襯板不能接觸火焰、電焊,其本身溫度不能升降過快。磨煤機(jī)內(nèi)部降溫只能自然冷卻,任何加速磨煤機(jī)內(nèi)部降溫的措施,如用水、冷風(fēng)吹都是不允許的。
(2) 為了便于安裝和將來拆卸,所有螺栓、螺釘?shù)穆菁y處都必須涂抹二硫化鉬,擰入時不能別勁,否則必須修理。
(3) 開展焊接作業(yè)時,應(yīng)采取等電位保護(hù)措施,防止磨輥、減速機(jī)、油缸、關(guān)節(jié)軸承等關(guān)鍵部件因通過電流而損壞。
質(zhì)量重要控制點如表1所示。
針對ZGM113型磨煤機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)的故障進(jìn)行提前預(yù)防和治理,可以使磨煤機(jī)安全穩(wěn)定運行。只要仔細(xì)分析故障發(fā)生的原因并加以防范、解決,設(shè)備一定能在最佳工況下運行,為提高電廠的經(jīng)濟(jì)效益提供有利的保障。
表1 質(zhì)量重要控制點
1 朱全利. 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)[M]. 北京:中國電力出版社,2006.
2011-01-26)