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        水輪機(jī)主軸密封更換的捷徑

        2011-02-09 11:09:20楊春華陳來新
        電力安全技術(shù) 2011年5期
        關(guān)鍵詞:水導(dǎo)密封圈漏水

        楊春華,楊 忠,陳來新

        (大理供電局西洱河電廠,云南 大理 671000)

        水力發(fā)電廠水輪機(jī)的主軸密封是水輪機(jī)的一道重要保護(hù)裝置。密封裝置的工作條件決定了它必然會(huì)有磨損或漏水。如果主軸密封漏水嚴(yán)重,會(huì)使水導(dǎo)軸承進(jìn)水,油質(zhì)劣化,發(fā)出“水導(dǎo)油位過高”信號,甚至?xí)蜎]水導(dǎo)軸承,造成停機(jī)事故,對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成威脅。因此,水輪機(jī)的主軸密封裝置需要經(jīng)常檢修或更換。由于水輪機(jī)主軸密封一般裝設(shè)在主軸法蘭的上方,地方狹窄,照明不足,檢修工作條件較差。因此,在設(shè)計(jì)上要求密封裝置結(jié)構(gòu)簡單、輕便、容易檢修、便于更換;在檢修中要求保證質(zhì)量,盡量延長檢修的周期。

        水輪機(jī)主軸密封裝置的形式很多,各有優(yōu)缺點(diǎn)。但就是同一種形式的密封,裝在不同的水電站,其止水性能和使用壽命往往也不一樣。因此,各水電廠在水輪機(jī)主軸密封裝置的檢修中,應(yīng)根據(jù)具體情況具體分析的原則,制訂出適合電廠實(shí)際的檢修措施,探索出方便快捷的檢修方法。一旦主軸密封損壞、需要檢修或更換時(shí),電廠能在較短的時(shí)間內(nèi)檢修或更換完畢,保證機(jī)組盡快投入運(yùn)行,避免機(jī)組被迫停運(yùn)事故的發(fā)生,保證密封裝置有良好的止水效果和較長的使用壽命,保證機(jī)組安全、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行。

        1 主軸密封結(jié)構(gòu)

        西洱河電廠1,2,3,4級電站,共裝設(shè)13臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組,主軸密封全部使用V型邊矩形橡膠端面結(jié)構(gòu)的密封裝置,如圖1所示。

        在運(yùn)行中常出現(xiàn)水輪機(jī)主軸密封橡膠圈磨損、燒壞的情況。一旦出現(xiàn)這種情況,水輪機(jī)主軸漏水就會(huì)增大;嚴(yán)重時(shí)機(jī)坑噴水,大量的主軸漏水噴到水導(dǎo)軸承油盆里,使?jié)櫥腿榛?,軸瓦溫度升高。如果此時(shí)再遇到機(jī)坑排水不暢或排水口堵塞,漏水就會(huì)漫過機(jī)坑,流到水機(jī)層地面上,水導(dǎo)軸承的油也會(huì)隨著漏水漂流到地面上,可能發(fā)生直流系統(tǒng)接地、短路,水導(dǎo)軸承瓦溫升高導(dǎo)致緊急停機(jī)事故。當(dāng)發(fā)生上述情況時(shí),就必然要更換水輪機(jī)主軸密封。

        2 主軸密封漏水增大的主要原因

        (1) 潤滑水質(zhì)較差、水中含沙量大、導(dǎo)致橡膠密封圈過度磨損,使主軸密封漏水增大。

        (2) 密封水壓調(diào)整過大,增加橡膠密封面與小轉(zhuǎn)環(huán)之間的磨損,降低使用壽命。

        (3) 由于水污染嚴(yán)重,水中固形漂浮物增多,固形漂浮物卡在橡膠密封圈和小轉(zhuǎn)環(huán)之間,使主軸漏水增大。

        (4) 由于小轉(zhuǎn)環(huán)是分瓣組裝的,如果加工面光潔度不夠或者組裝得不好,結(jié)合面有錯(cuò)口(與橡膠密封圈的摩擦面不在同一個(gè)平面上),就會(huì)加速橡膠密封面與小轉(zhuǎn)環(huán)之間的磨損,降低使用壽命。

        (5) 由于某種原因,潤滑水源中斷,橡膠密封圈卡在槽內(nèi)不能下落,造成橡膠密封圈與小轉(zhuǎn)環(huán)干摩擦而燒損。

        (6) 在機(jī)組甩負(fù)荷或緊急停機(jī)、導(dǎo)水葉快速關(guān)閉時(shí),由于水流慣性的作用,在轉(zhuǎn)輪室和尾水管段產(chǎn)生脫流,使轉(zhuǎn)輪室內(nèi)出現(xiàn)真空,主軸密封供水中斷(頂蓋供水時(shí))。當(dāng)尾水倒灌時(shí),產(chǎn)生抬機(jī)現(xiàn)象。此時(shí)橡膠密封圈在抬機(jī)壓力作用下,與小轉(zhuǎn)環(huán)強(qiáng)硬摩擦而燒損。

        3 正常更換主軸密封的作業(yè)步驟

        當(dāng)主軸密封損壞漏水增大,危及機(jī)組安全運(yùn)行時(shí),必須立即更換主軸密封。正常更換主軸密封的作業(yè)步驟如下:

        (1) 停止機(jī)組運(yùn)行,并做好防止機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)的措施。全關(guān)蝶閥、旁通閥、導(dǎo)葉,投入導(dǎo)葉接力器鎖錠。

        (2) 主軸定位,防止位移。用對稱的4塊下導(dǎo)軸瓦抱緊主軸;在主軸定位中,要注意百分表的讀數(shù);主軸固定后,百分表應(yīng)“調(diào)零”。

        (3) 拆下水導(dǎo)軸承溫度計(jì)、油位信號器、冷卻水管接頭、上油盆蓋等附件。

        (4) 抽出水導(dǎo)油盆內(nèi)的透平油。

        (5) 拆出水導(dǎo)軸承冷油器、上油盆。

        (6) 按程序拆出水導(dǎo)軸承及下油盆蓋。

        (7) 解脫導(dǎo)葉接力器推拉桿與控制環(huán)的銷子。

        (8) 解開雙連臂,吊起控制環(huán)和支持環(huán)。

        (9) 拆出轉(zhuǎn)動(dòng)油盆。

        (10) 拆卸小轉(zhuǎn)環(huán),將其分解成2瓣取下。

        (11) 取出主軸密封。

        (12) 清潔水導(dǎo)油盆等。

        (13) 更換密封圈,然后按照導(dǎo)水機(jī)構(gòu)和水導(dǎo)軸承安裝調(diào)整工序裝復(fù)上述部件,安裝程序與拆卸程序剛好相反。其間還要復(fù)核導(dǎo)葉間隙、軸承間隙等。

        1992年8月,1級電站1號機(jī)組大修完成后,開機(jī)試運(yùn)行。水輪機(jī)在開始運(yùn)轉(zhuǎn)的幾分鐘后,在發(fā)電機(jī)層就聞到一股非常濃烈的橡膠焦臭味。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),1號機(jī)水車室內(nèi)濃煙滾滾。采取緊急停機(jī),待濃煙消散后,檢查為主軸密封燒壞,決定辦理大修工作延期手續(xù)。按照上述步驟更換主軸密封,10個(gè)檢修人員輪流加班搶修,用了30多h才把主軸密封換好。

        4 HL160-LJ-140型水輪機(jī)主軸密封快速更換

        云南電網(wǎng)公司大理供電局西洱河電廠主要承擔(dān)著大理地區(qū)電網(wǎng)的調(diào)峰、調(diào)頻和調(diào)相任務(wù),機(jī)組運(yùn)行時(shí)段都是在負(fù)荷高峰期。由于洱海是多年調(diào)節(jié)的天然水庫,西洱河電廠的主要發(fā)電任務(wù)都是在每年的3~5月。當(dāng)運(yùn)行中的機(jī)組出現(xiàn)故障時(shí),由于電廠的特殊性,很難申請停機(jī)處理缺陷;但如果不及時(shí)消缺,小缺陷就會(huì)發(fā)展成為大事故。即使值班調(diào)度員同意電廠的消缺申請,所給的消缺時(shí)間也很短暫,特別是像更換水輪機(jī)主軸密封這樣的工作,很難做到在給定的時(shí)間內(nèi)完成檢修任務(wù)。一旦機(jī)組強(qiáng)迫停止運(yùn)行超過8 h就要算作設(shè)備一般事故,中斷安全紀(jì)錄,接受經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核,給電網(wǎng)安全運(yùn)行造成威脅和電廠造成經(jīng)濟(jì)損失。對這些要求檢修時(shí)間短、工作量大、技術(shù)含量高的檢修工作,作為檢修人員,必須想盡辦法,根據(jù)具體情況具體分析的原則,制定出適合本廠實(shí)際的檢修措施,探索方便、快捷、安全、優(yōu)質(zhì)的檢修方法,以保證機(jī)組盡快投入運(yùn)行,避免發(fā)生機(jī)組被迫停運(yùn)的設(shè)備事故。

        對HL160-LJ-140型水輪機(jī),經(jīng)長期的檢修維護(hù)工作總結(jié)出了一套快速更換主軸密封的方法,該方法不用拆開雙連臂、水導(dǎo)軸承、支持環(huán)和控制環(huán)等部件。因?yàn)檫@種機(jī)組的支持環(huán)和控制環(huán)在180°的方向上開有2個(gè)窗口,支持環(huán)窗口400 mm×200 mm,控制環(huán)窗口560 mm×280 mm,而小轉(zhuǎn)環(huán)是卡在大軸上隨著大軸轉(zhuǎn)動(dòng)的,只要機(jī)組停止轉(zhuǎn)動(dòng)后,手動(dòng)調(diào)整導(dǎo)葉開度,將支持環(huán)和控制環(huán)的2個(gè)窗口重合,檢查小轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)接合面是否在支持環(huán)和控制環(huán)窗口的中間便于拆卸的位置處,如圖2所示。如果不在中間位置,則需要重新調(diào)整。將機(jī)組慢速轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)角度就剎車,使小轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)接合面停留在支持環(huán)和控制環(huán)窗口的中間便于拆卸的位置,然后做好防止機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)的措施,關(guān)閉調(diào)速器壓力油源,準(zhǔn)備好照明燈具和專用工具,將手伸進(jìn)控制環(huán)與支持環(huán)的兩個(gè)窗口內(nèi),拆開小轉(zhuǎn)環(huán)組合螺絲,將其分解成兩瓣,用起子或撬棍撬出舊的橡膠密封圈,清潔密封座,塞進(jìn)新的橡膠密封圈,裝復(fù)小轉(zhuǎn)環(huán),不到3 h就能更換完畢,可謂是快速高效,省時(shí)省力。更重要的是可以在值班調(diào)度員給定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)、按質(zhì)完成設(shè)備搶修任務(wù),避免了考核事故,增加了安全記錄,保證了電網(wǎng)安全運(yùn)行。

        2007-04-26,西洱河2級電站2號水輪機(jī)主軸密封損壞,大量的主軸漏水噴到水導(dǎo)軸承油盆里,使?jié)櫥腿榛?,軸瓦溫度升高。申請緊急停機(jī),消除缺陷。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,需要更換主軸密封。向值班調(diào)度員提出停機(jī)搶修申請,但是在負(fù)荷高峰期,值班調(diào)度員同意申請,但只給4 h的搶修時(shí)間。采用了新方法更換主軸模范,只用了3 h,就完成了主軸密封的更換。如果按正常更換水封的作業(yè)程序根本不可能按時(shí)完成任務(wù)。

        用上述方法更換水輪機(jī)主軸密封,避免了考核事故,保證了電網(wǎng)的安全運(yùn)行,還極大地縮短了搶修時(shí)間,減少勞動(dòng)強(qiáng)度。這是一個(gè)具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,值得推廣的檢修方法。

        5 注意事項(xiàng)

        (1) 橡膠密封圈在廠家出廠時(shí)是一個(gè)完整的圓圈,更換時(shí)要把它鋸斷,并根據(jù)機(jī)組的旋轉(zhuǎn)方向鋸割搭接口,搭接口應(yīng)鋸成30°~45°角,安裝時(shí)上搭口的方向應(yīng)與機(jī)組旋轉(zhuǎn)方向一致,如圖3所示。

        (2) 新的橡膠密封圈往往由于澆鑄的原因,潤滑水孔不通,因此安裝前應(yīng)該仔細(xì)檢查橡膠密封圈上的潤滑水通孔是否暢通,如有不通的孔應(yīng)將其疏通,并在密封面上開一條5~10 mm寬,3~5 mm深的引水溝槽,以免燒損密封圈。

        (3) 裝好密封圈后,要仔細(xì)檢查橡膠密封圈能否在密封槽內(nèi)上下移動(dòng),應(yīng)能通過密封水壓的調(diào)整,來調(diào)節(jié)密封圈與小轉(zhuǎn)環(huán)的壓力。

        (4) 全部裝復(fù)后,應(yīng)進(jìn)行通水試驗(yàn),調(diào)整密封供水壓力,檢查密封效果,允許有少量的漏水。

        6 結(jié)束語

        西洱河電廠2級和4級電站共裝有8臺(tái)型號為HL160-LJ-140型水輪機(jī),可以用上述方法更換水輪機(jī)主軸密封,或者說只要支持環(huán)和控制環(huán)上開有窗口,通過調(diào)整導(dǎo)葉開度,能將支持環(huán)和控制環(huán)的窗口重合,就能拆卸小轉(zhuǎn)環(huán)的機(jī)組,都可以用上述方法更換主軸密封。

        根據(jù)電廠實(shí)際設(shè)備情況,制定檢修措施,探索方便快捷的檢修方法,能避免設(shè)備強(qiáng)迫停止運(yùn)行事故,能贏得事故搶修時(shí)間,保證機(jī)組和電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行。收到了顯著的社會(huì)效益、安全效益和經(jīng)濟(jì)效益。

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