劉修文
(霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司辛置煤礦,山西 霍州 031412)
辛置煤礦位于山西省南部臨汾市北緣,是霍州煤電集團(tuán)的一對(duì)主力生產(chǎn)礦井,始建于1956年,現(xiàn)核定生產(chǎn)能力250萬(wàn)t/年。該礦井分為東區(qū)和南區(qū)兩個(gè)獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng),東區(qū)主采太原組10#煤,南區(qū)主采山西組2#煤。
目前,礦井東區(qū)回采順槽巷道基本沿10#煤層頂板布置,為充分利用K2灰?guī)r頂板的穩(wěn)定性,對(duì)末采回收巷進(jìn)行改進(jìn),改變現(xiàn)在使用的回收巷為刷擴(kuò)、鋪網(wǎng)、打錨桿的方式,在末采期間使用“爬坡”的方法,末采結(jié)束后回收巷道頂板為K2灰?guī)r。因此,回采順槽巷道布置方式為:先沿K2灰?guī)r頂板掘進(jìn)至停采線位置,頂部不支護(hù),幫部采用錨網(wǎng)支護(hù);然后平掘10 m,再按8°下山穿越巖層掘進(jìn),見(jiàn)到10#煤頂板后,改為沿10#煤頂板掘進(jìn),巷道采用11#工字鋼架棚支護(hù)。巷道布置剖面圖見(jiàn)圖1。
圖1 巷道布置剖面圖
9#煤與10#煤的層位關(guān)系見(jiàn)圖2。
圖2 9#煤與10#煤的層位關(guān)系圖
該礦目前使用的回收巷為工作面推進(jìn)到距停采線剩余2.4 m(剩4個(gè)循環(huán)時(shí)),采煤機(jī)割煤后,停止移架,沿頂板打1排錨桿,之后每個(gè)循環(huán)只移溜割煤,不移架,在頂板上共打4排錨桿,并在支架頂梁前端0.3 m處布置1排錨索,在第二排和第三排錨桿中間布置1排錨索,共計(jì)2排錨索。停采后在回采機(jī)尾處擴(kuò)三角區(qū),沿工作面長(zhǎng)3 m,沿順槽寬2 m,從而留出足夠空間以便回撤設(shè)備。
現(xiàn)改為末采回收巷使用“爬坡”的方法進(jìn)入到K2灰?guī)r頂板下方,順利回撤設(shè)備。按照該礦目前使用的采煤機(jī)組的爬坡能力,10°以下的坡度機(jī)組完全能夠適應(yīng)正常生產(chǎn)。由于K2灰?guī)r頂板的厚度在8.5~12m,屬于相對(duì)穩(wěn)定的單一巖層,因此,按簡(jiǎn)支梁模式計(jì)算極限跨落控距如下:
式中:
L—極限跨距;
h—K2 灰?guī)r頂板厚度,m,取8.5;
R—極限抗拉強(qiáng)度,MPa,取10.5。
Qx—上覆巖層的載荷;
r—K2 灰?guī)r容重,kg/m3,取 2.4 ×103。
因此,只考慮2層上覆巖層的載荷對(duì)頂板的影響。
完全滿足末采回收巷最寬處,即三角區(qū)的控頂寬度。
原設(shè)計(jì)中當(dāng)工作面推進(jìn)到距停采線10.2 m時(shí)(剩余17個(gè)循環(huán)),采煤機(jī)割煤后從機(jī)尾到機(jī)頭鋪設(shè)4道菱形金屬網(wǎng)(規(guī)格10 m×0.9 m),以后每個(gè)循環(huán)鋪1道菱形金屬網(wǎng),距停采線7.8 m時(shí)(剩余13個(gè)循環(huán)),割煤鋪網(wǎng)后沿工作面方向在第五道網(wǎng)中間掛聯(lián)1道鋼絲繩(d22 mm),以后每個(gè)循環(huán)聯(lián)1道鋼絲繩,共鋪聯(lián)9道鋼絲繩,工作面推進(jìn)到距停采線2.4 m時(shí)(剩余4個(gè)循環(huán)),采煤機(jī)割煤后,停止移架,沿頂板打1排錨桿(d18 mm×2 000 mm左旋錨桿,排間距600 mm×1 000 mm),每3根錨桿配合1根2.0 m桁架,之后每個(gè)循環(huán)只移溜割煤、不移架,在頂板上共打4排錨桿;在支架頂梁前端0.3 m處布置1排錨索(d17.8 mm ×4 500 mm,排間距 1 200 mm ×3 000 mm),在第二排和第三排錨桿中間布置1排錨索,共計(jì)2排錨索。推至停采位置后在煤幫打2排幫錨桿(d14.6 mm×1 600 mm普通錨桿,排間距900 mm×1 000 mm,每2根錨桿配合1根2.0m桁架),如頂板壓力較大或頂板破碎時(shí),錨桿排間距相應(yīng)縮小,且應(yīng)在停采線靠煤壁側(cè)加打貼幫柱。
頂板良好時(shí)末采期間所用支護(hù)材料統(tǒng)計(jì)如下(假定工作面切巷長(zhǎng)度為210 m):鋼絲繩長(zhǎng)度:l=9×210=1 890 m頂錨桿數(shù)量:n=(210÷1)+7=217錨索長(zhǎng)度:m=(210÷3)×2×4.5=633 m桁架長(zhǎng)度:k=(210÷3)×2=140 m幫錨桿數(shù)量:q=(210÷1)×2=420
末采期間采用“爬坡”方法尋找K2頂板,整個(gè)過(guò)程采煤機(jī)組是在液壓支架的保護(hù)下前進(jìn),但在切割泥巖、砂紙泥巖夾層時(shí)對(duì)采煤機(jī)截齒造成了損壞,相比之下節(jié)省了末采回收巷的支護(hù)材料。
按采煤機(jī)正常情況下割煤計(jì)算末采17個(gè)循環(huán)所用時(shí)間A計(jì)算如下(假定工作面寬度210 m,采煤機(jī)割煤速度4 m/min,采用端部進(jìn)刀割三角煤方式進(jìn)刀),每循環(huán)所用時(shí)間:
式中:
a—工作面切巷長(zhǎng)度,m,取210;
b—返刀長(zhǎng)度,m取45;
c—割煤速度,m/min,取 4;
d—移機(jī)頭、機(jī)尾、轉(zhuǎn)載機(jī)時(shí)間,min,取60。
按四六制組織正規(guī)循環(huán)生產(chǎn)(即3班生產(chǎn)、1班檢修)計(jì)算,每班循環(huán)次數(shù):
C=(360-f)÷B循環(huán)=(360-30)÷135=2.45
式中:
f—交接班時(shí)間,取每班2個(gè)工作循環(huán),每天6個(gè)循環(huán)。
所以,末采所用時(shí)間為A=2.84天。
按鋪網(wǎng)、打錨桿的方式實(shí)施末采,17個(gè)循環(huán)所用時(shí)間D計(jì)算如下(假定前13個(gè)循環(huán)鋪網(wǎng)、掛繩工序在采煤時(shí)完成):
D=(13 ÷6)+E后4個(gè)循環(huán)時(shí)間
后4個(gè)循環(huán)需要移溜割煤、打錨桿、打錨索,按照辛置礦現(xiàn)場(chǎng)操作時(shí)間統(tǒng)計(jì),2排幫錨需施工1天,2排頂錨桿、錨索需施工2 天,因此,E后4個(gè)循環(huán)時(shí)間=3 天。
D=(13 ÷6)+E后4個(gè)循環(huán)時(shí)間=2.17+3=5.17 天
施工三角區(qū)時(shí),沿K2頂板刷擴(kuò),頂板不須支護(hù),只須施工幫錨桿。在K2頂板下回撤支架每天可順利回撤15架(210 m長(zhǎng)的工作面需140架支架),耗時(shí)9.34天;在原回收巷下每天只可回撤10架,耗時(shí)14天,兩方案相比前者節(jié)省4.64天。
所以,優(yōu)化設(shè)計(jì)方案的末采回收巷施工工期是原方案工期的54.93%,回撤工期是原方案工期的66.71%,總共為下一個(gè)工作面的安裝提前了6.97天的時(shí)間。
辛置礦東區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)10#煤末采期間普遍采用刷擴(kuò)、鋪網(wǎng)、打錨桿的方式,該優(yōu)化方案井下工業(yè)性試驗(yàn)成功后,大大縮短末采工期,節(jié)約了大量支護(hù)材料,相應(yīng)提高末采期間的安全性。為后期完全在K2頂板下布置回采巷道積累經(jīng)驗(yàn),“爬坡”過(guò)程完成后,可根據(jù)地質(zhì)條件適當(dāng)推后停采線,使機(jī)組沿K2灰?guī)r頂板在9#煤中向前推進(jìn)一段距離,期間可重點(diǎn)收集9#煤的各項(xiàng)回采參數(shù)及開(kāi)采9#煤對(duì)底板(即10#煤頂板)及周圍巷道以及地表壓煤村莊的影響。
霍州煤電集團(tuán)干河礦、三交河礦、曹村礦、回坡底礦都存在近距離煤層開(kāi)采問(wèn)題,9#煤雖然是薄煤層(平均厚度0.85 m),但結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、賦存穩(wěn)定,煤質(zhì)好、無(wú)夾矸、低硫、高發(fā)熱量,開(kāi)采效益好。各礦可根據(jù)各自的地質(zhì)條件,合理選擇巷道設(shè)計(jì)參數(shù),首先優(yōu)化末采回收巷,進(jìn)而推廣到改進(jìn)順槽、切巷,做到充分利用K2灰?guī)r頂板的穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)礦井效益最大化。
此外,該優(yōu)化方案同樣可以推廣到其它地區(qū),類似地質(zhì)條件的礦井中,用于探索近距離煤層的分層聯(lián)合開(kāi)采。
對(duì)末采回收巷進(jìn)行改進(jìn),是立足于辛置礦多年來(lái)利用K2灰?guī)r頂板設(shè)計(jì)主要巷道的經(jīng)驗(yàn),由于工作面回采過(guò)程中回收巷鋪網(wǎng)、打錨桿工藝繁瑣,在采煤機(jī)械能夠適應(yīng)現(xiàn)有地質(zhì)條件的基礎(chǔ)上,改進(jìn)巷道設(shè)計(jì),優(yōu)化末采方法,提高安全系數(shù),快速實(shí)現(xiàn)工作面搬家的好方法。在末采期間使用“爬坡”的方法,減少了鋪網(wǎng)、打錨桿的工藝,提高了工作效率和安全性能,減少了煤柱留設(shè)和支撐壓力,增加了煤炭的回收率,并為后一階段探索礦井東區(qū)的9#+10#煤聯(lián)合開(kāi)采積累經(jīng)驗(yàn)。
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