焦高成
(昊華宇航化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454002)
乙炔清凈廢次鈉水循環(huán)利用工藝
焦高成
(昊華宇航化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454002)
通過研究新鮮次氯酸鈉有效氯含量、pH值等因素對新、廢次氯酸鈉混合過程及效果的影響,開發(fā)了廢次氯酸鈉溶液循環(huán)利用的新工藝。
乙炔;清凈廢次鈉水;pH值;有效氯
電石濕法生產(chǎn)的粗乙炔中含有磷化氫、硫化氫等雜質(zhì),會破壞氯乙烯合成中氯化汞催化劑的“活性中心”,加速其活性的下降,因此,工業(yè)粗乙炔必須進(jìn)行凈化。
粗乙炔清凈的方法很多,其原理都是利用氧化劑氧化以除去粗乙炔中的雜質(zhì)。目前,大多企業(yè)是把次氯酸鈉配制成有效氯含量為0.08%~0.12%的次氯酸鈉溶液,將乙炔中的硫化氫、磷化氫等雜質(zhì)氧化成酸性物質(zhì)除去。在此過程中產(chǎn)生了大量的廢次鈉水,這部分水的COD含量較高,約400~500 mg/L,且含有 Na2CO3、NaCl、Na2S、乙炔和 SS 等成分,不符合國家排放標(biāo)準(zhǔn),并且處理回用難度大,需要高昂的污水處理費(fèi)用和排污費(fèi)用,增加了生產(chǎn)成本。
為了解決廢次鈉水外排問題,實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用和“零排放”目標(biāo),昊華宇航化工公司開發(fā)了廢次鈉水循環(huán)利用的工藝。
以10萬t/aPVC生產(chǎn)裝置為例,粗乙炔清凈需要配制有效氯含量為0.08%~0.12%、流量約35 m3/h的次氯酸鈉溶液供乙炔清凈塔清凈連續(xù)使用,保證除去粗乙炔氣中S、P等雜質(zhì)的效果。由于乙炔水洗塔塔頂噴淋用一次水流量約為5 m3/h,則粗乙炔清凈過程中會產(chǎn)生約40 t/h的廢次鈉水。廢次鈉水經(jīng)過噴霧涼水塔降低溫度和COD含量后進(jìn)入廢次鈉池,然后經(jīng)自吸泵進(jìn)行分流,其中26 t/h廢水送至循環(huán)水系統(tǒng)作為循環(huán)補(bǔ)充水,14 t/h廢水排入污水處理裝置處理。次氯酸鈉溶液平衡圖見圖1。
從圖1可以看出,排入污水處理系統(tǒng)的14t/h廢次鈉水是解決廢次鈉水排放問題,實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用目標(biāo)的研究重點(diǎn)。
擬采用“廢次鈉水代替部分一次水,用于新鮮次氯酸鈉溶液配置”技術(shù),其關(guān)鍵是解決配置過程中的安全問題。提出了“一次配置提高濃次鈉水濃度,二次配置用廢次鈉水、濃次鈉水、稀堿經(jīng)過文丘里混合,配置有效氯含量為0.08%~0.12%,pH值為7.0~8.0的次氯酸鈉溶液”的技術(shù)方案。
用廢次鈉水代替部分一次水時(shí),無法回避的問題是,廢次鈉水中溶解的乙炔氣在配置次氯酸鈉溶液過程中與氯反應(yīng)產(chǎn)生的安全問題。因此,研究的重點(diǎn)是保證安全生產(chǎn)以及清凈效果。
常溫、常壓下,次氯酸鈉溶液的氧化性能隨pH值的降低而升高。經(jīng)取樣分析,廢次鈉水的pH值約為7.0~8.0,且基本保持穩(wěn)定,有效氯含量也穩(wěn)定。然后,再配置不同pH值、有效氯含量的濃次鈉水。配置濃次鈉水時(shí),一旦呈酸性,就會產(chǎn)生游離氯,與廢次鈉水中溶解的乙炔發(fā)生反應(yīng),因此,必須保證濃次鈉水的pH值不低于7,確定實(shí)驗(yàn)用pH值為6、8、9的濃次鈉水與廢次鈉水混合。最后,用濃次鈉水與廢次鈉水按1∶1比例混合,驗(yàn)證濃次鈉水的pH值對次氯酸鈉配置過程安全的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
表1 pH值對配置安全的影響
從表1可以看出,濃次鈉水的pH值對混合過程的安全影響非常大。在呈酸性的情況下,即使有效氯含量為0.16%,混合過程中也有刺激性氣味產(chǎn)生,容易產(chǎn)生爆鳴現(xiàn)象;pH值為8左右時(shí),濃次鈉的有效氯含量有一個(gè)分界點(diǎn)為0.20%~0.25%,低于這個(gè)值配置過程比較穩(wěn)定;高于這個(gè)值,就會出現(xiàn)爆鳴現(xiàn)象。pH值控制在9以上時(shí),濃次鈉水的有效氯含量的分界點(diǎn)也會上升。因此,控制濃次鈉水pH值在7以上,混合過程中的安全問題易于控制。
粗乙炔清凈用的次氯酸鈉溶液對有效氯含量有嚴(yán)格的要求,太低起不到清凈效果,太高容易引發(fā)危險(xiǎn)。當(dāng)有效氯含量達(dá)到0.25%以上時(shí),無論在氣相還是在液相中,均容易發(fā)生激烈反應(yīng)而爆炸,而次氯酸鈉溶液有效氯含量低于0.05%時(shí),則起不到清凈的效果。有效氯含量對清凈效果的影響情況見表2。
表2 有效氯含量對清凈效果的影響
從表2可以看出,在pH值不變,溫度不變的情況下,有效氯濃度增加,氧化能力增加。隨著濃次鈉水有效氯含量的增加,混合后有效氯含量先是緩慢增加,而后趨于穩(wěn)定,混合后的有效氯含量控制在一定范圍內(nèi),對于生產(chǎn)應(yīng)用過程是比較容易控制的。因此,選用濃次鈉水有效氯含量為0.2%左右。
將粗乙炔清凈所用的次氯酸鈉溶液由原來的一次配制工藝改為二次配制工藝。先配制濃次鈉水,工業(yè)水、5%堿及氯氣分別經(jīng)流量計(jì)進(jìn)入文丘里,按一定比例配制成濃次鈉水,有效氯含量控制為0.15%~0.20%,pH值控制為7.0~8.0,然后進(jìn)入濃次鈉貯槽。用濃次鈉水與廢次鈉水配制次鈉溶液,濃次鈉水通過泵,經(jīng)流量計(jì)、自動調(diào)節(jié)閥送至二次配制文丘里,廢次鈉水經(jīng)過涼水塔、曝氣池,通過廢次鈉泵經(jīng)流量計(jì)、自動調(diào)節(jié)閥送至二次配制文丘里與稀堿進(jìn)行二次配制,制得有效氯含量為0.08%~0.12%,pH值為7.0~8.0的次氯酸鈉溶液,供清凈系統(tǒng)使用,實(shí)現(xiàn)廢次鈉水全部回收。
改造后的次氯酸鈉水平衡圖見圖2。
(1)次氯酸鈉廢水曝氣池增加雷達(dá)式儀表液位。在試運(yùn)行過程中,廢次鈉曝氣池液位不穩(wěn)定,造成廢次鈉流量不穩(wěn)定,影響廢次鈉回收的穩(wěn)定運(yùn)行,為此,增加了雷達(dá)式儀表液位并引入微機(jī),保證回收系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
(2)廢次氯酸鈉回收泵的改進(jìn)。原自吸泵故障多,能力小,經(jīng)常出現(xiàn)不上壓現(xiàn)象,影響廢次鈉的正常流量輸送,不利于安全生產(chǎn),為此,將自吸泵改為臥式離心泵,保證回收裝置的正常運(yùn)行。
(3)將廢次氯酸鈉回收項(xiàng)目中所有自動閥、儀表溫度、儀表液位,儀表流量引入主控微機(jī),以便主控與巡檢聯(lián)系,方便操作,確保廢次鈉水回收正常運(yùn)行。
通過對廢次鈉水回收工藝的研究與改造,解決了廢次鈉水外排的問題,減少了外排水量和外排水COD含量,實(shí)現(xiàn)了廢次鈉水循環(huán)利用目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施以來,設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,具有較好的環(huán)保效益,按10萬t PVC/a裝置,年可節(jié)約一次水用量為12.8萬t,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。
Waste water of acetylene purification of recycling technology
JIAO Gao-cheng
(Haohua Yuhang Chemical Co.,Ltd., Jiaozuo 454002,China)
Across to study a fresh time a chloric acid sodium effective factors,such as chlorine content and pH value...etc.to new,discard the influence of a chloric acid sodium mixture,the new craft that developed to discard a chloric acid sodium aqua to circularly make use of.
acetylene;waste sodium hypochlorite;pH;effective chlorine
TQ221.24
文章編號:1009-1785(2011)11-0014-02
2011-07-04