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        機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR)技術(shù)在全鹵制堿工藝中的應(yīng)用

        2011-01-16 08:55:42閆成林胡洪銘
        中國氯堿 2011年10期
        關(guān)鍵詞:鹵制淡鹽水氯堿

        閆成林,胡洪銘

        (1.重慶江北化肥有限公司,重慶 401120;2.重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶 401221)

        機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR)技術(shù)在全鹵制堿工藝中的應(yīng)用

        閆成林1,胡洪銘2

        (1.重慶江北化肥有限公司,重慶 401120;2.重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶 401221)

        探討了離子膜法制堿工藝實行全鹵制堿的一些方法,并結(jié)合重慶市映天輝氯堿化工有限公司資源能源情況,對MVR技術(shù)在全鹵制堿工藝中的應(yīng)用作了全方位分析。

        全鹵制堿;MVR機(jī)械蒸汽再壓縮;降膜蒸發(fā)器

        1 全鹵制堿工藝分析

        1.1 離子膜法燒堿淡鹽水的特征

        要實現(xiàn)離子膜法全鹵制堿,其核心技術(shù)在于淡鹽水的濃縮處理和回收利用,淡鹽水的特征如下。

        (1)純凈,Ca2+、Mg2+等雜質(zhì)含量<40 ×10-9;

        (2)NaCl質(zhì)量濃度只有 180~200 g/L,常壓下沸點(diǎn)約為103.5℃;

        (3)有一定的溫度,脫氯淡鹽水為75℃左右,部分淡鹽水經(jīng)膜法除硝處理與未處理的淡鹽水混合后為60℃左右;

        (4)腐蝕性強(qiáng)。

        1.2 工藝簡介

        離子膜法燒堿要實現(xiàn)全鹵制堿,就是要處理淡鹽水到接近飽和。使淡鹽水接近飽和有2種方式,即去掉水分或者加鹽[1]。去掉水分的方式有膜過濾、多效蒸發(fā)、機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR)蒸發(fā)及淡鹽水返井。

        (1)膜過濾的原理是此膜只允許水分子通過,過濾掉部分水,得到飽和的氯化鈉溶液。此種方法能耗低,但在氯堿行業(yè)的應(yīng)用上有許多技術(shù)難題還未突破,需關(guān)注進(jìn)展。

        (2)多效蒸發(fā)是制鹽行業(yè)普遍采用的一種方法。此法需要蒸汽作為能源,消耗蒸汽來達(dá)到濃縮的目的。最后一效的二次汽需要用循環(huán)水進(jìn)行冷卻。

        (3)機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR)技術(shù)在食品、海水淡化及廢水處理等行業(yè)應(yīng)用較多,但國內(nèi)氯堿行業(yè)還未用過。其原理是將單效蒸發(fā)系統(tǒng)蒸發(fā)出來的二次汽用壓縮機(jī)再次壓縮,重新返回系統(tǒng)中供熱[2]。壓縮的目的是在一定程度上提高二次汽的焓值和溫度,使之得以循環(huán)利用,將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為熱能,減少能量損失。

        (4)淡鹽水返井是將地下鹽井當(dāng)作一個大的化鹽池,使淡鹽水飽和,然后送往一次鹽水處理。

        1.3 各種全鹵制堿工藝的比較

        膜過濾因技術(shù)還處于開發(fā)階段,這里暫不考慮。多效蒸發(fā)、機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR)蒸發(fā)、淡鹽水返井全鹵制堿工藝比較見表1(按配套15萬t/a離子膜燒堿裝置)。

        通過以上比較可以看出,選擇何種工藝要視企業(yè)的資源能源情況而定。關(guān)鍵因素有鹽井深度、輸送距離和高差、鹵水雜質(zhì)含量、蒸汽與電的價格、采鹵和制堿是否在同一企業(yè)等。

        表1 各種全鹵制堿工藝的比較

        2 全鹵制堿工藝的選擇

        2.1 資源能源背景

        (1)資源背景。重慶市映天輝氯堿化工有限公司位于重慶長壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重化工園區(qū),距長壽雙龍鎮(zhèn)約40 km,高差約100 m,該鎮(zhèn)有豐富的鹽鹵資源,探明儲量達(dá)14億t,鹽井深度約2 800 m,鹵水為鈣型鹵水,鈣鎂平均含量為1.5 g/L,硫酸根平均含量為1.8 g/L,現(xiàn)已有2家采鹵企業(yè)在生產(chǎn),并且鹵水管道已經(jīng)鋪設(shè)到了廠區(qū)。

        (2)能源背景?;@區(qū)實行一體化供熱,公司沒有自備熱電廠,并且廠區(qū)內(nèi)沒有多余的副產(chǎn)蒸汽,外購蒸汽,價格為200元/t,平均電價為0.6元/kW·h。

        2.2 工藝選擇

        根據(jù)資源背景和表1的全鹵制堿工藝對比可以看出,實施淡鹽水返井難度大,并且采鹵和制堿不屬于同一企業(yè),此方案不可選。實施多效蒸發(fā),蒸發(fā)1 t水的成本為82.8元,而采用MVR蒸發(fā)1 t水的成本為21.6元,故選擇MVR更適合實際情況。

        3 MVR工藝介紹

        3.1 生產(chǎn)技術(shù)

        機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù)(簡稱MVR),俗稱熱泵技術(shù),是重新利用蒸發(fā)濃縮過程產(chǎn)生的二次蒸汽的冷凝潛熱,從而減少蒸發(fā)濃縮過程對外界能源需求的一項先進(jìn)節(jié)能技術(shù)[2]。MVR的工作原理是將低溫位的二次蒸汽經(jīng)蒸汽再壓縮機(jī)壓縮,以提高溫度、壓力和熱焓,然后,再進(jìn)入蒸發(fā)器冷凝供熱,以充分利用蒸汽的潛熱。原來要排放的廢蒸汽就得到了充分利用,既回收了其潛熱,提高了熱效率,又可回收蒸汽冷凝液。MVR系統(tǒng)除開車啟動外,正常運(yùn)行后整個蒸發(fā)過程無需生蒸汽,其能源利用效率相當(dāng)于多效蒸發(fā)的20效。

        該公司通過對國際上此項技術(shù)的考察和論證,最后選擇了有成功經(jīng)驗,并在鹽水處理方面處于世界領(lǐng)先地位的某公司技術(shù)。

        (1)淡鹽水濃縮系統(tǒng)。自脫氯工序來的淡鹽水一部分經(jīng)膜法除硝后進(jìn)入淡鹽水中間槽,另一部分直接進(jìn)入淡鹽水中間槽,二次鹽水再生的回收鹽水也直接進(jìn)入淡鹽水中間槽,3部分淡鹽水在中間槽混合后,通過泵送往預(yù)熱器進(jìn)行預(yù)熱,并在泵出口加入少量Na2SO3,保證不含游離氯,與蒸汽冷凝水和濃鹽水并聯(lián)換熱后,進(jìn)入降膜蒸發(fā)器進(jìn)行蒸發(fā)。為保證鹽水蒸發(fā)后的濃度到310 g/L,再送往強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器進(jìn)行蒸發(fā),蒸發(fā)后的濃縮液與鹵水換熱后,進(jìn)入過濾精鹽水貯槽,然后進(jìn)入二次鹽水進(jìn)行處理。

        (2)生蒸汽系統(tǒng)。生產(chǎn)裝置系統(tǒng)開車時,使用生蒸汽將蒸發(fā)器內(nèi)的淡鹽水通過加熱室升高溫度,產(chǎn)生二次蒸汽,通過二次蒸汽的循環(huán)利用,系統(tǒng)產(chǎn)生的二次蒸汽達(dá)到平衡后,關(guān)閉生蒸汽閥門,停止生蒸汽的使用。當(dāng)進(jìn)料鹽水溫度過低時,需要補(bǔ)充少量生蒸汽。進(jìn)料負(fù)荷由低負(fù)荷向高負(fù)荷調(diào)整時,根據(jù)溫度變化情況,補(bǔ)充生蒸汽。

        (3)二次蒸汽系統(tǒng)。在淡鹽水濃縮過程中,降膜蒸發(fā)器和強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器內(nèi)同時產(chǎn)生二次蒸汽,通過降膜蒸發(fā)器和強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器內(nèi)的除膜器進(jìn)行第一次除掉二次蒸汽中夾帶的氯離子和其他雜質(zhì),然后,二次蒸汽進(jìn)入二次蒸汽洗滌器,通過洗滌泵用洗滌器內(nèi)的循環(huán)洗滌水第二次洗滌二次蒸汽,產(chǎn)生的冷凝液通過調(diào)節(jié)閥控制液位,排出冷凝液系統(tǒng)。洗滌后的二次蒸汽再次用加熱室冷凝液進(jìn)行第三次洗滌,確保進(jìn)入壓縮機(jī)的二次蒸汽中含鹽量低于10×10-6保證蒸汽壓縮機(jī)長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,合格的二次蒸汽進(jìn)入第一級和第二級蒸汽壓縮機(jī)進(jìn)行加壓升溫。為了避免二次汽過熱,使用加熱室產(chǎn)生的冷凝液對壓縮機(jī)和二次蒸汽管道進(jìn)行噴霧降溫,獲得需要的飽和蒸汽。加壓升溫后的二次汽進(jìn)入降膜蒸發(fā)器和強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器加熱室,通過熱量交換,將熱量傳遞給蒸發(fā)器的淡鹽水,進(jìn)行蒸發(fā)產(chǎn)生二次蒸汽,實現(xiàn)二次蒸汽的循環(huán)利用。

        3.2 工藝流程簡述

        MVR工藝流程圖見圖1。

        4 實施MVR工藝的優(yōu)點(diǎn)

        (1)經(jīng)濟(jì)效益顯著。采用MVR工藝對淡鹽水進(jìn)行濃縮,實現(xiàn)全鹵制堿,與用固體精制鹽相比,在15萬t/a生產(chǎn)規(guī)模下每年可以節(jié)約成本2 150萬元,而且隨著能源價格和精制鹽價格的上漲,節(jié)約成本將會更大,經(jīng)濟(jì)效益很可觀。

        (2)節(jié)約能源?,F(xiàn)有工藝是用固體鹽去飽和淡鹽水,而固體鹽是由鹵水通過真空制鹽工藝制得,制1 t固體鹽的能源和原料消耗為 (5效真空制鹽)1.08 t蒸汽、54 kW·h電、4.0~5.0 m3鹵水。 加固體鹽將108萬m3淡鹽水 (配套15萬t離子膜燒堿,摻鹵25%情況下)飽和,需要16萬t固體鹽,鹵水制鹽的能耗為17.28萬t蒸汽,864萬kW·h電,折合標(biāo)煤2.33 萬t。

        采用MVR工藝濃縮淡鹽水后,可以直接使用鹵水作為制堿原料,108萬m3淡鹽水濃縮至飽和的能源消耗為 1 752萬kW·h,折合標(biāo)煤0.22萬t。

        (3)間接擴(kuò)大一次鹽水規(guī)模。使用MVR工藝后,濃縮后的淡鹽水因質(zhì)量較好,可以直接送往二次鹽水,一次鹽水的處理量減小了一半,對于新建和擴(kuò)建企業(yè),可以省下一次鹽水投資幾千萬元。

        (4)減少一次鹽水精制劑。一般一次鹽水NaOH過量平均為0.15g/L,Na2CO3過量平均為0.4 g/L,相當(dāng)于年可以減少過NaOH量108 t,過Na2CO3量288 t。

        (5)減少二次鹽水再生次數(shù)。二次鹽水再生周期與鹽水中雜質(zhì)含量有關(guān),而采用MVR工藝濃縮后的淡鹽水十分干凈,如果一次鹽水處理質(zhì)量不變的話,混合后就相當(dāng)于雜質(zhì)含量減少了一半,再生次數(shù)也減少一半。

        (6)產(chǎn)生的蒸汽冷凝水質(zhì)量好,可作為脫鹽水用。

        (7)系統(tǒng)產(chǎn)生的蒸汽冷凝水和濃鹽水可以和鹵水換熱,充分利用所有熱量。

        (8)溫差低,對設(shè)備的腐蝕比多效蒸發(fā)小。

        (9)整個系統(tǒng)占地面積小,全自動控制。

        5 實施MVR工藝的注意事項

        (1)淡鹽水濃縮相當(dāng)于一個閉環(huán)系統(tǒng),一些二次鹽水除不掉的雜質(zhì)會富集,需要定期排往鹵水貯槽,進(jìn)入一次鹽水處理。

        (2)淡鹽水中的游離氯必須除盡,不然會對蒸發(fā)設(shè)備造成腐蝕和對二次鹽水樹脂造成破壞。

        (3)使用蒸發(fā)濃縮技術(shù)后,系統(tǒng)中的水盡量不回收化鹽,比如二次鹽水中回收的反洗水,脫氯工序的氯水等,需想辦法作為他用。

        [1]黃澤茂.離子膜燒堿裝置水平衡及鹵水利用方案的選擇.中國氯堿,2006(11):15-18.

        [2]陳敏恒,叢德滋,方圖南,齊鳴齋.化工原理(上冊).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008:257-259.

        Application of mechanical vapor recompression in alkali with whole bittern

        YAN Cheng-lin1,HU Hong-ming2
        (1.Chongqing Jiangbei Fertilizer Co.,Ltd.,Chongqing 401120,China;2.Chongqing Yingtianhui Chlor-alkali Chemical Co.,Ltd.,Chongqing 401221,China)

        Some methods of ionic membrane caustic soda production with whole bittern were discussed.Combing with the resource and energy of Chongqing Yingtianhui Chlor-alkali Chemical Co.,Ltd.,the application of mechanical vapor recompression in caustic soda with whole bittern were analysed.

        caustic soda with whole bittern;mechanical vapor compression;falling-film evaporator

        TQ114.26+1

        B

        1009-1785(2011)10-0009-03

        2011-05-10

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