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        LD-30電控冷軋管機(jī)送進(jìn)與回轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)的改進(jìn)

        2010-12-01 07:27:40
        設(shè)備管理與維修 2010年1期
        關(guān)鍵詞:程序段管坯芯棒

        王 偉

        作者通聯(lián):西部鈦業(yè)有限責(zé)任公司 西安市 710016

        E-mail:w.ang.v@163.com

        瑞安新型LD-30電控冷軋管機(jī),是在液壓或機(jī)械傳動(dòng)的基礎(chǔ)上,依據(jù)我國(guó)冷軋管機(jī)的需求研制而成的。該設(shè)備工藝先進(jìn)、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便、生產(chǎn)效率高(120次/min),但由于回轉(zhuǎn)及送進(jìn)系統(tǒng)測(cè)量編碼器為長(zhǎng)期工作器件,其聯(lián)軸器易松動(dòng),松動(dòng)后編碼器計(jì)數(shù)不準(zhǔn),易引起主電路電機(jī)誤動(dòng)作,輕微時(shí)損壞主電路固態(tài)繼電器等電氣元件,在管材表面產(chǎn)生劃痕,嚴(yán)重時(shí)會(huì)將芯棒及管坯一起扭曲變形,造成較大的損失。

        1.設(shè)備工作原理

        直流主電機(jī)經(jīng)皮帶將動(dòng)力傳送給主減速機(jī),與主減速機(jī)輸入軸同軸相連著輔助減速機(jī),該減速機(jī)的輸出軸上安裝著一個(gè)位置控制盤,用來調(diào)整送進(jìn)、回轉(zhuǎn)動(dòng)作在機(jī)架往復(fù)運(yùn)動(dòng)期間的起始位置。位置控制盤的轉(zhuǎn)動(dòng)周期與工作機(jī)架的往復(fù)周期是相同的,位置控制盤的形狀如圖1。

        當(dāng)軋機(jī)工作時(shí),位置控制盤轉(zhuǎn)動(dòng),控制盤上90°突出部分周期性地觸發(fā)與其垂直的接近開關(guān)(X006)。X006 接通時(shí),執(zhí)行程序段 1(圖 4a)、2(圖 5a),Y014、Y016輸出,使固態(tài)繼電器 SSR1、SSR3導(dǎo)通(圖 2),開始送進(jìn)、回轉(zhuǎn)。當(dāng)送進(jìn)、回轉(zhuǎn)電機(jī)同軸安裝的增量編碼器輸出脈沖數(shù)達(dá)到C235~C240設(shè)定值時(shí),Y014、Y016停止輸出,SSR1、SSR3 關(guān)斷,Y015、Y017 輸出,SSR2、SSR4導(dǎo)通,送進(jìn)、回轉(zhuǎn)剎車(能耗制動(dòng)),能耗制動(dòng)電流由R1及R2限制。X000~X005是三菱PLC FX1N內(nèi)部高速計(jì)數(shù)器的輸入端,它們對(duì)應(yīng)著高速計(jì)數(shù)器C235~C240。轉(zhuǎn)動(dòng)送進(jìn)量選擇開關(guān)KK(圖3),使其滑動(dòng)端接至X000~X004中的任一個(gè),可選擇不同的計(jì)數(shù)器設(shè)定值,它們分別對(duì)應(yīng)著五種送進(jìn)量。X005為回轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)器C240的脈沖輸入端。程序(圖5)中:X026為主機(jī)電機(jī)風(fēng)機(jī)熱保護(hù),M4為送進(jìn)回轉(zhuǎn)啟動(dòng)信號(hào),M5為送進(jìn)小車前進(jìn)信號(hào),M6為送進(jìn)小車后退信號(hào),M11為工藝潤(rùn)滑油泵啟動(dòng)信號(hào)及送進(jìn)回轉(zhuǎn)電機(jī)電樞過流信號(hào),M13為送進(jìn)回轉(zhuǎn)電機(jī)失磁保護(hù)。在正常軋制過程中上述常閉觸點(diǎn)的狀態(tài)不變,常開觸點(diǎn)閉合。

        2.故障分析

        如果在軋機(jī)工作時(shí),編碼器突然損壞或編碼器聯(lián)軸器松動(dòng)及送進(jìn)脈沖輸入信號(hào)線斷,都會(huì)引起計(jì)數(shù)脈沖不足。此時(shí)如果機(jī)架中的軋輥已將管坯牢牢壓死,但PLC中的計(jì)數(shù)器未記錄夠設(shè)定的脈沖數(shù),PLC會(huì)認(rèn)為機(jī)架仍在后伺點(diǎn)附近,繼續(xù)為送進(jìn)、回轉(zhuǎn)電機(jī)供電,直到位置控制盤突出的90°部分轉(zhuǎn)過接近開關(guān)。主電機(jī)的轉(zhuǎn)速越低,接近開關(guān)接通時(shí)間越長(zhǎng),送進(jìn)、回轉(zhuǎn)過載時(shí)間也就越長(zhǎng),芯棒較細(xì)時(shí),芯棒及管坯扭曲變形的概率越大;芯棒較粗時(shí),SSR發(fā)熱損壞的可能性越大。主電機(jī)的轉(zhuǎn)速越高,接近開關(guān)接通的時(shí)間越短,送進(jìn)、回轉(zhuǎn)電機(jī)通電時(shí)間也就越短,送進(jìn)過載時(shí)間也就越短,SSR損壞的可能性就越小。但會(huì)因?yàn)闄C(jī)架已經(jīng)遠(yuǎn)離后伺點(diǎn),軋輥與管坯間隙減小或消失,送進(jìn)回轉(zhuǎn)動(dòng)作還沒有消失,管坯與軋輥間產(chǎn)生摩擦,管材外表面出現(xiàn)劃痕。這是不希望看到的。

        3.改進(jìn)方案

        為了避免編碼器引起的以上問題,同時(shí)減少器件、簡(jiǎn)化電路,降低故障率。使用開環(huán)控制系統(tǒng)替換原有的編碼器測(cè)量反饋系統(tǒng)。送進(jìn)距離及回轉(zhuǎn)角度由PLC內(nèi)部定時(shí)器控制,只要定時(shí)器時(shí)間設(shè)置合理,送進(jìn)距離、回轉(zhuǎn)角度同樣能夠達(dá)到理想的效果。因?yàn)闆]有了外部編碼器的故障影響,送進(jìn)、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)的可靠性得到大幅提高。

        4.外圍硬件及程序改動(dòng)

        (1)在硬件上將送進(jìn)及回轉(zhuǎn)測(cè)量編碼器拆除,送進(jìn)量選擇開關(guān)KK(圖3)固定端a直接接+12V,X5閑置不用,其余不變。

        (2)修改PLC程序。將程序段1由程序段3替換,程序段2由程序段4替換。因?yàn)镻LC的定時(shí)器精度與程序的安排有關(guān),如果定時(shí)器的觸點(diǎn)在線圈之前,精度將會(huì)降低。平均誤差為1.5個(gè)掃描周期。為此修改程序時(shí)程序段3應(yīng)在程序段4前,并且中間沒有其他程序。程序段3中定時(shí)器T12~T17的延時(shí)時(shí)間控制送進(jìn)、回轉(zhuǎn)電機(jī)的通電時(shí)間即送進(jìn)量和回轉(zhuǎn)角度,可根據(jù)實(shí)際需要,在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)獲得。應(yīng)注意的是延時(shí)時(shí)間不能超過X006的接通時(shí)間,如果超過,在機(jī)架往復(fù)速度慢時(shí)送進(jìn)量和回轉(zhuǎn)角度會(huì)超過正常軋制時(shí)的正常值;在機(jī)架往復(fù)速度較快時(shí),送進(jìn)、回轉(zhuǎn)又會(huì)失去剎車動(dòng)作。以120次/min的機(jī)架最高往復(fù)速度為標(biāo)準(zhǔn),位置控制盤轉(zhuǎn)過90°的時(shí)間t=125ms。因?yàn)樗瓦M(jìn)、回轉(zhuǎn)電機(jī)的供電電壓已使送進(jìn)回轉(zhuǎn)系統(tǒng)完全具備在125ms內(nèi)完成送進(jìn)、回轉(zhuǎn)及剎車的能力,所以定時(shí)器延時(shí)時(shí)間只要小于90ms就可以了,剩余的35ms留給能耗制動(dòng)也是充裕的。

        5.結(jié)束語

        在某些特殊情況下,合理利用PLC內(nèi)部軟元件代替外部硬件的功能,不僅降低了控制系統(tǒng)的復(fù)雜程度使設(shè)備的可靠性得到大幅提升,同時(shí)減少了硬件維修、更新費(fèi)用。簡(jiǎn)化后的PLC外部控制線路,為設(shè)備維護(hù)人員快速準(zhǔn)確的判斷、排除故障也提供了方便。

        通過一年來對(duì)設(shè)備維修記錄及管材質(zhì)量控制卡片的統(tǒng)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)觀察,改進(jìn)后的送進(jìn)、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)送進(jìn)距離及回轉(zhuǎn)角度穩(wěn)定可靠。由該軋機(jī)生產(chǎn)出得無縫管材內(nèi)外表面均無劃痕,而且再未發(fā)生過因送進(jìn)、回轉(zhuǎn)失控而引起的設(shè)備及管材質(zhì)量事故。改進(jìn)后,數(shù)臺(tái)同型號(hào)軋機(jī)每年可為公司節(jié)約的編碼器、工模具、鈦材損耗費(fèi)用近兩萬元。 W10.01-27

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