劉凌云
(湖北汽車工業(yè)學(xué)院 電氣與信息工程學(xué)院,湖北 十堰 442002)
激光視覺焊接熔池實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)控制的應(yīng)用研究
劉凌云
(湖北汽車工業(yè)學(xué)院 電氣與信息工程學(xué)院,湖北 十堰 442002)
針對(duì)弧焊機(jī)器人在焊接操作中自適應(yīng)能力差的特點(diǎn),本文提出了一種改進(jìn)方法。在Motoman Up6機(jī)器人系統(tǒng)基礎(chǔ)上,通過增加一套視覺傳感子系統(tǒng),提取CO2保護(hù)焊中焊接熔池圖像的特征值,采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和PID控制相結(jié)合的控制策略,實(shí)時(shí)調(diào)整焊接規(guī)范參數(shù),從而提高弧焊機(jī)器人的自適應(yīng)能力。
視覺傳感;弧焊機(jī)器人;焊接熔池;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;PID控制
目前應(yīng)用廣泛的弧焊機(jī)器人大多屬于示教再現(xiàn)型機(jī)器人,操作者通過示教盒在直角坐標(biāo)系和極坐標(biāo)系中移動(dòng)機(jī)器人各關(guān)節(jié),使焊矩沿焊接軌跡運(yùn)動(dòng),在焊矩路徑上記錄示教的位置、焊矩姿態(tài);設(shè)置運(yùn)動(dòng)參數(shù)和工藝參數(shù),并生成一個(gè)可連續(xù)執(zhí)行全部操作的示教程序。但當(dāng)焊接件的截面尺寸變化較大、或由于定位夾緊點(diǎn)的作用而導(dǎo)致各段焊縫的散熱條件不同時(shí),弧焊機(jī)器人卻不具備對(duì)焊接過程中的熱變形等環(huán)境和對(duì)工作對(duì)象變化自適應(yīng)能力。因此開發(fā)新一代利用視覺傳感來自動(dòng)調(diào)整焊接規(guī)范參數(shù)以適應(yīng)外部條件變化的智能焊接機(jī)器人成為未來的發(fā)展方向。
一般來說,在焊絲直徑、氣體成分和電流極性確定的情況下,CO2焊的焊接規(guī)范參數(shù)主要有焊接電流、電弧電壓和焊接速度等。而對(duì)于焊接零件的焊縫成型(熔深、熔寬和余高),除了受焊接規(guī)范參數(shù)的影響外,還要受接口形狀、尺寸及散熱條件等因素的影響。因此若能建立焊接電流、電弧電壓和焊接速度三者與焊接熔池之間的數(shù)學(xué)模型,則可采用閉環(huán)控制,根據(jù)檢測(cè)到的有關(guān)焊接熔池的信息,實(shí)時(shí)調(diào)整焊接電流、電弧電壓和焊接速度的實(shí)際輸出值,確保焊接熔池形態(tài)的穩(wěn)定,從而提高焊縫成型的一致性。
在本課題中采用的技術(shù)平臺(tái)為Motoman公司的UP6型焊接機(jī)器人,該機(jī)器人系統(tǒng)包括有Motoman-UP6工業(yè)機(jī)器人本體,YASNAC-XRC控制柜、Motoweld-S350焊機(jī)和相關(guān)的外部設(shè)備(機(jī)器人供電系統(tǒng)、雙軸變位機(jī)、末端執(zhí)行器等)以及與計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信的軟件Motocom32。在此基礎(chǔ)上,增加了一套視覺傳感系統(tǒng),用于焊接熔池動(dòng)態(tài)過程的監(jiān)控。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
其工作原理為:在焊接時(shí),視覺傳感系統(tǒng)獲得的熔池圖像經(jīng)圖像采集卡處理后,將圖像特征參數(shù)上傳給PC機(jī),同時(shí)PC機(jī)利用軟件Motocom32與XRC控制柜串口通訊,通過一定的控制算法實(shí)時(shí)修改XRC控制柜中焊接規(guī)范參數(shù)的設(shè)定值,即實(shí)現(xiàn)對(duì)焊接過程的全閉環(huán)控制,以便獲得期望、穩(wěn)定的焊接熔池圖像。
在本系統(tǒng)中,為了獲得更加豐富的熔池信息,采用了一套由強(qiáng)脈沖激光柵格狀多結(jié)構(gòu)條紋和高電子快門攝像機(jī)組成的熔池圖像檢測(cè)系統(tǒng),激光器采用的是美國Lumics公司生產(chǎn)的脈沖光纖激光器模塊Lu1064F400,其平均輸出功率為4W,在一個(gè)脈沖周期內(nèi)激光持續(xù)時(shí)間為100ns,激光脈沖功率可達(dá)8KW,激光波長1060~1080nm。采用的攝像機(jī)型號(hào)為:VC2048/E。工作時(shí),攝像機(jī)的電子快門與激光脈沖保持同步,由于在激光脈沖持續(xù)時(shí)間內(nèi),激光的能量密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于弧光的能量密度,在攝像機(jī)爆光時(shí)間內(nèi)激光的光強(qiáng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于弧光的光強(qiáng),另外在攝像機(jī)成像的光路系統(tǒng)中又加有與激光波長相匹配的窄帶光學(xué)濾光片,有效的抑制了弧光干擾。進(jìn)一步提高了圖像的信噪比。能夠獲得非常清晰地熔池表面反射圖像。
由于CO2焊接時(shí),其熔滴過渡形式相對(duì)復(fù)雜,熔池的有關(guān)信息也各不相同。一般認(rèn)為,當(dāng)采用熔滴短路過渡時(shí),在熔滴短路階段弧光及飛濺的干擾較小,熔池的形態(tài)也較穩(wěn)定,是獲取熔池圖像的最佳時(shí)期。因此在本系統(tǒng)中,通過對(duì)Motoweld-S350焊機(jī)改造,設(shè)計(jì)了一套電流檢測(cè)及同步邏輯控制電路,以解決攝像機(jī)的固定工作時(shí)序與熔滴短路階段的同步。該電路能夠?qū)Χ搪窌r(shí)間小于2ms的非正常短路、短路開始2ms內(nèi)出現(xiàn)跨場(chǎng)以及同一場(chǎng)中出現(xiàn)的第二次短路等現(xiàn)象自動(dòng)加以屏蔽。當(dāng)對(duì)熔滴短路階段進(jìn)行檢測(cè)、識(shí)別后,輸出一個(gè)脈沖,從而觸發(fā)脈沖激光的發(fā)生以及攝像機(jī)的曝光。其系統(tǒng)組成如圖1中所示。
3.1. 熔池特征參數(shù)的提取
攝像機(jī)獲得的視頻信號(hào)在傳輸和數(shù)字化過程中由于受干擾影響,每一幀數(shù)字圖像中包含著各種各樣的隨機(jī)噪聲和畸變。在熔池圖像的預(yù)處理中采用了基于局部灰度分布特點(diǎn)的對(duì)比增強(qiáng)CE技術(shù),這樣更有利于圖像的邊緣增強(qiáng),提高目標(biāo)和背景的對(duì)比度。
為了建立CO2保護(hù)焊熔池的幾何特征尺寸參數(shù)與焊縫成形質(zhì)量之間的關(guān)系,必須從經(jīng)過預(yù)處理后的熔池圖像中提取出熔池的幾何特征尺寸信息。這里采用的熔池特征尺寸參數(shù)為熔池的最大寬度maxW 和最大半長maxL 。實(shí)際獲得經(jīng)過預(yù)處理后的熔池圖像如圖2所示。
其中熔池寬度由沿著x軸方向A、B兩個(gè)邊界點(diǎn)決定,熔池半長由邊界點(diǎn)D到x軸的垂線段決定。由圖像的灰度分布特點(diǎn)可知:在熔池的中心區(qū)域灰度值最大,向四周方向迅速下降,并且在熔池圖像的邊緣灰度值發(fā)生突變?;谝陨先鄢鼗叶取吧健毙畏植家?guī)律,為了提取熔池的最大寬度 maxW 和最大半長 maxL ,采用的算法流程如圖3所示。
圖3 特征參數(shù)的提取算法流程
3.2 焊接熔池動(dòng)態(tài)過程閉環(huán)控制器的設(shè)計(jì)
焊接過程是一個(gè)復(fù)雜的變化過程,具有高度非線性和時(shí)變的特點(diǎn)。對(duì)焊接過程難以建立精確數(shù)學(xué)模型,因此在這里采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型(BNNM)和傳統(tǒng)的PID控制相結(jié)合的方式來實(shí)現(xiàn)焊接熔池動(dòng)態(tài)過程的閉環(huán)控制。如圖(4)虛線框中所示。
其控制原理為:在弧焊機(jī)器人再現(xiàn)操作過程中,當(dāng)執(zhí)行引弧指令“ARCON”時(shí),PC機(jī)與XRC控制柜進(jìn)行通訊,獲得此時(shí)的焊接規(guī)范參數(shù)(電流、電壓和焊接速度的設(shè)定值),作為此期間(引弧指令“ARCON”至熄弧指令“ARCOF”程序段)閉環(huán)控制的期望值 Ie、Ue和e;同時(shí)視覺傳感系統(tǒng)將提取的熔池特征參數(shù)(熔池的最大寬度 Wmax、最大半長 Lmax)上傳給PC機(jī),在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型(BNNM)中,由當(dāng)前變量 Wmax、 Lmax和前兩個(gè)脈沖的歷史值以及焊接速度e共7個(gè)變量作為輸入,
圖4 閉環(huán)控制系統(tǒng)原理圖
BNNM模型的輸出為當(dāng)前預(yù)測(cè)的焊接電流1I及電弧電壓1U ;期望值eI、eU 與對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)值1I、1U 作比較,經(jīng)PID控制器調(diào)節(jié)后實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)值向期望值的快速跟隨,從而達(dá)到對(duì)焊接過程的閉環(huán)控制。
利用MOTOMAN機(jī)器人自帶的遠(yuǎn)程控制軟件MOTOCOM32,可通過RS232串口通訊或構(gòu)建Ethernet網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)PC機(jī)與XRC控制柜之間的數(shù)據(jù)交換。在本系統(tǒng)中采用串口通訊方式,將XRC控制柜設(shè)置為遠(yuǎn)程控制模式。PC機(jī)為主控單元,不斷的讀取機(jī)器人的工作狀態(tài)信息,獲得每段焊縫的焊接規(guī)范參數(shù)(電流、電壓、焊接速度)的設(shè)定值,同時(shí)實(shí)時(shí)的將閉環(huán)控制產(chǎn)生的焊接規(guī)范參數(shù)修正值通過RS232串口通訊傳給XRC控制柜。
在Motoman UP6機(jī)器人系統(tǒng)中加入視覺子系統(tǒng)后,在汽車前懸支架上進(jìn)行了大量的焊接實(shí)驗(yàn),焊接后的前懸支架及部分焊縫如圖(5)所示。
從圖中看出,通過采用視覺傳感系統(tǒng)對(duì)焊接熔池圖像進(jìn)行視覺監(jiān)控,實(shí)時(shí)調(diào)整弧焊機(jī)器人的焊接規(guī)范參數(shù),可大大增強(qiáng)
圖5 前懸支架及部分焊縫
弧焊機(jī)器人焊接過程中的自適應(yīng)能力,保證焊接件所有焊縫成型的一致性。
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1673-2219(2010)12-0026-03
2010-10-09
湖北省教育廳資助項(xiàng)目(B200723002)
劉凌云(1972-),男,湖北荊州人,碩士,講師,研究方向?yàn)闄C(jī)器視覺、機(jī)器人應(yīng)用的研究。
(責(zé)任編校:何俊華)