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        降低廢雜銅反射爐精煉渣含銅的生產(chǎn)實(shí)踐

        2010-09-14 07:05:20□文/王
        資源再生 2010年6期
        關(guān)鍵詞:措施

        □文/王 猛

        廣州珠江銅廠有限公司

        降低廢雜銅反射爐精煉渣含銅的生產(chǎn)實(shí)踐

        □文/王 猛

        廣州珠江銅廠有限公司

        Production Practice of Reduce the Copper Content of Ref i ning Slag in Scrap Copper Reverberatory Furnace

        結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際分析了廢雜銅反射爐精煉渣含銅高的原因,介紹了降低渣含銅所采取的措施。措施實(shí)施后,渣含銅明顯降低,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        廣州珠江銅廠有限公司90噸反射爐處理的原料主要為廢雜銅,2007年大修技改后產(chǎn)能明顯提升,但仍存在工藝落后,爐渣含銅偏高的問題。工廠通過科學(xué)論證及生產(chǎn)實(shí)踐,查找出導(dǎo)致反射爐渣含銅高的原因,采取了一系列科學(xué)有效的措施,渣含銅明顯降低,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        一、廢雜銅反射爐精煉的基本概況

        1. 工藝流程

        廢雜銅反射爐精煉工藝流程見圖1。

        2. 基本原理

        雜銅中多數(shù)雜質(zhì)與氧的親合力都大于銅與氧的親合力,并且這些雜質(zhì)氧化物大多在銅液中的溶解度小,向熔體中鼓入空氣,雜質(zhì)將優(yōu)先氧化脫除。由于熔體中銅占絕大多數(shù),雜質(zhì)量很少,氧化時(shí)銅首先被氧化:

        生成的Cu2O與銅液中的雜質(zhì)反應(yīng):

        [Cu2O]+[Me]=2[Cu]+[MeO] (2)

        由于銅液中銅的濃度很大,故可認(rèn)為a(Cu)=1,反應(yīng)(2)的平衡常數(shù)為:

        因a(Me)=γ(Me)·N(Me),則雜質(zhì)在銅液中的極限濃度為:

        上式中Me為雜質(zhì)金屬;a表示活度;γ為活度系數(shù),N為摩爾分?jǐn)?shù)。

        由式(4)可以看出,一定溫度下銅液中殘留雜質(zhì)的濃度與銅液中Cu:O的含量成反比,[Cu:O]越大,[Me]越小,即殘留在銅液中未氧化的雜質(zhì)越少,精煉作業(yè)愈完全。為了迅速、徹底地除去銅液中的雜質(zhì),應(yīng)力求強(qiáng)化氧化過程,使Cu2O在銅液中的濃度達(dá)到飽和狀態(tài)。

        二、廢雜銅反射爐精煉渣含銅偏高的原因

        經(jīng)分析,導(dǎo)致反射爐渣含銅偏高的主要原因有:

        1. 原料搭配不合理。受銅料供應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響,人爐物料銅品位波動(dòng)大。另外,部分非銅金屬雜質(zhì)未經(jīng)分揀直接入爐,非銅雜質(zhì)量過大,生產(chǎn)過程難控制,渣含銅量不穩(wěn)定。

        2. 氧化吹風(fēng)控制不當(dāng)。銅料未完全熔化便開始吹風(fēng),以及風(fēng)量不穩(wěn)定,吹風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致過度氧化。

        3. 造渣操作不合理。氧化造渣階段,石英砂投入量、投入時(shí)間不合理,使得氧化造渣不徹底,造成銅渣分離困難,爐渣量大且含銅高。

        4. 石英砂粒度過大。造渣熔劑石英砂粒度過大,造成石英用量多,使用量難以控制。從實(shí)際生產(chǎn)中扒出的固體爐渣中可以明顯看見未熔化的石英砂。

        5. 扒渣前沒有對(duì)渣中銅進(jìn)行相應(yīng)的還原操作。

        6. 員工操作水平有待提高。工人進(jìn)行扒渣操作時(shí),機(jī)械夾帶的銅多,倒渣時(shí)在渣斗底部經(jīng)??梢悦黠@看到金屬銅。

        三、降低廢雜銅反射爐精煉渣含銅的生產(chǎn)實(shí)踐

        1. 采取的措施

        工廠針對(duì)上述情況,采取了以下措施:

        (1)科學(xué)配料。根據(jù)來(lái)料量及原料品位進(jìn)行配料,加強(qiáng)原材料挑揀及篩選,減少非銅雜物進(jìn)入反射爐熔煉,穩(wěn)定爐料品位,避免爐料品位波動(dòng)大生產(chǎn)過程難以控制。

        (2)嚴(yán)格吹風(fēng)制度。銅料熔化90%以上時(shí)再進(jìn)行氧化吹風(fēng),氧化吹風(fēng)階段勤擺動(dòng)風(fēng)管。改造空氣壓縮機(jī),維持吹風(fēng)風(fēng)壓在0.2MPa,防止過早吹風(fēng)及風(fēng)壓不穩(wěn)導(dǎo)致吹風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)產(chǎn)生過氧化。

        (3)加強(qiáng)生產(chǎn)工藝過程控制。石英砂在準(zhǔn)備造渣時(shí)再投入,按照科學(xué)配料計(jì)算的雜質(zhì)量控制石英砂的投入量。

        (4)造渣熔劑采用合適的粒度。石英砂的粒度由原來(lái)的8~16mm調(diào)整至2~4mm。

        (5)在扒渣操作前半小時(shí)加入一定量的小焦炭,使渣中的銅還原。

        (6)提高操作人員的業(yè)務(wù)水平。對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),提高責(zé)任心,提高造渣操作水平,減少扒渣時(shí)銅的機(jī)械夾帶損失,降低人為因素造成的影響。

        2. 實(shí)施效果

        采取上述措施后,反射爐渣含銅明顯降低。工廠措施實(shí)施前與措施實(shí)施后一年的反射爐的渣含銅見表1。

        由于縮短了氧化吹風(fēng)時(shí)間及采取科學(xué)配料,反射爐生產(chǎn)爐時(shí)由原來(lái)的平均28~30小時(shí)降至目前的24小時(shí)以內(nèi),縮短了4~6小時(shí)。

        由于爐料相對(duì)穩(wěn)定,造渣熔劑石英砂的投入量相對(duì)固定以及其粒度減小,反射爐渣量明顯減少,反射爐渣量由2007年的平均每爐16.08噸降低至2008年的平均每爐13.94 t,下降了13.31%。

        由于科學(xué)配料及嚴(yán)格控制工藝操作,反射爐陽(yáng)極板生產(chǎn)金屬損耗明顯降低,見表2。

        由于渣含銅降低,陽(yáng)極板生產(chǎn)直收率由2007年的平均95.05%提高到2008年的96.45% ,提高了1.40% 。

        另外,渣量的降低和非銅雜質(zhì)金屬前期分揀,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境也得到明顯改善。

        采取相應(yīng)的改進(jìn)措施后,反射爐渣含銅明顯降低。2008年措施實(shí)施后反射爐渣含銅降低了2.43%,渣中銅金屬的量減少約70噸,按每噸純銅4萬(wàn)元計(jì)算,一年減少損失約120萬(wàn)元。陽(yáng)極板金屬損耗降低6.23 kg/t,比2007年累計(jì)減少金屬損失172噸,價(jià)值約688萬(wàn)元。

        四、結(jié)束語(yǔ)

        實(shí)踐表明,通過采取科學(xué)配料及改進(jìn)工藝操作等措施,反射爐渣含銅明顯降低,渣量減少,金屬損耗減小,操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度降低,改進(jìn)的效果顯著。

        表1 措施實(shí)施前后反射爐渣含銅(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) 單位:%

        表2 措施實(shí)施前后反射爐陽(yáng)極板金屬損耗 單位:kg/t

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