高文增
(天津市大港區(qū)中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300270)
螺桿式氨氣制冷壓縮機(jī)系統(tǒng)技術(shù)改造
高文增
(天津市大港區(qū)中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300270)
分析了某1 Mt/a重整抽提裝置的螺桿式氨氣制冷壓縮機(jī)系統(tǒng)在氨液分離器底部排液、蒸發(fā)器排污油系統(tǒng)、加氨口和補(bǔ)油放空泄壓系統(tǒng)等方面存在的設(shè)計(jì)缺陷,在裝置投產(chǎn)開車前進(jìn)行了技術(shù)改造。改造后裝置一次性開車成功,運(yùn)行效果好。
制冷壓縮機(jī);氨氣;氨液分離器;蒸發(fā)器;集油器
JJZVLG25TW-B螺桿式氨氣制冷壓縮機(jī)系統(tǒng)為中石化某公司煉油部1 Mt/a重整抽提裝置生產(chǎn)高純度氫氣提供冷源。該制冷系統(tǒng)主要由氨氣壓縮機(jī)、電動(dòng)機(jī)、潤(rùn)滑油系統(tǒng)、氨冷凝模塊、控制系統(tǒng)等構(gòu)成,其中氨氣壓縮機(jī)為單級(jí)單出軸螺桿式,主要由機(jī)體、轉(zhuǎn)子、油活塞驅(qū)動(dòng)滑閥等組成。系統(tǒng)制冷量調(diào)節(jié)范圍為10%~100%的名義制冷量,在中控室和現(xiàn)場(chǎng)控制臺(tái)可實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的載荷手動(dòng)控制,增載、減載操作均通過四通電磁閥來實(shí)現(xiàn)。
螺桿式氨氣制冷壓縮機(jī)基本參數(shù)見表1。
制冷系統(tǒng)工藝流程見圖1。
氨液在蒸發(fā)器內(nèi)吸收殼程的氫氣熱量后蒸發(fā)變成低壓低溫氨氣,這部分氨氣先經(jīng)氨液分離器分離出氨液后,再通過壓縮機(jī)入口過濾器過濾后進(jìn)入壓縮機(jī)壓縮,排出的高壓高溫氨氣在油分離器內(nèi)分離出潤(rùn)滑油后,進(jìn)入臥式冷凝器冷凝為氨液,氨液自流入貯氨器,然后沿氨液輸送管線經(jīng)蒸發(fā)器前的調(diào)節(jié)閥節(jié)流降壓,再經(jīng)蒸發(fā)器入口膨脹段進(jìn)一步減壓膨脹后,進(jìn)入蒸發(fā)器內(nèi)進(jìn)行換熱,往復(fù)循環(huán)??諝夥蛛x器用來分離、排出氣路系統(tǒng)中的空氣,集油器收集氣路系統(tǒng)中的污油。
潤(rùn)滑油從油分離器進(jìn)入油冷卻器冷卻到30℃左右,經(jīng)過1臺(tái)油粗過濾器和2臺(tái)油精過濾器的過濾后,一部分潤(rùn)滑油噴入壓縮機(jī)腔內(nèi),對(duì)壓縮機(jī)起冷卻、密封和潤(rùn)滑的作用,另一部分潤(rùn)滑油在四通電磁閥的調(diào)節(jié)下,控制能量系統(tǒng)的油活塞驅(qū)動(dòng)滑閥的水平移動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)制冷量10%~100%的自由調(diào)節(jié)。這2部分潤(rùn)滑油隨高壓高溫氨氣一起排到油分離器中,經(jīng)分離后循環(huán)使用。
表1 螺桿式氨氣制冷壓縮機(jī)基本參數(shù)Tab 1 Basic parameter of spiral type ammonia compression refrigerating machine
從蒸發(fā)器出來的氨氣和氨液的混合氣體進(jìn)入氨液分離器后,原設(shè)計(jì)是分離出來的氨液集中在氨液分離器底部,經(jīng)排出管線排出后并入蒸發(fā)器氨液入口調(diào)節(jié)閥的前面,考慮到蒸發(fā)器入口調(diào)節(jié)閥前的氨液輸送管線內(nèi)的壓力接近氨氣壓縮機(jī)的出口壓力1.3 MPa(正常工況),而氨液分離器內(nèi)的壓力應(yīng)該是氨氣壓縮機(jī)的入口壓力0.4 MPa(正常工況),小于蒸發(fā)器入口調(diào)節(jié)閥前的壓力1.3 MPa,因此雖然現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),氨液分離器的底部水平高度要高于蒸發(fā)器的入口氨液線大約3 m,不足以提供0.9 MPa的壓力差使氨液分離器分離出來的氨液正常并流進(jìn)入蒸發(fā)器內(nèi)。相反,在0.9 MPa的壓差作用下,氨液分離器底部的氨液不僅不能正常返回到蒸發(fā)器的入口管線內(nèi),反而本來要進(jìn)入蒸發(fā)器E-205的氨液會(huì)逆流進(jìn)入氨液分離器,造成整個(gè)系統(tǒng)流程混亂而不能正常運(yùn)行。
而蒸發(fā)器氨液入口調(diào)節(jié)閥后面的壓力接近蒸發(fā)器內(nèi)部的壓力,因此可以將氨液分離器分離出來的氨液經(jīng)過底部排出管線抽出后并入蒸發(fā)器氨液入口調(diào)節(jié)閥的后面,再利用氨液分離器和蒸發(fā)器的實(shí)際高度差,使氨液自流進(jìn)入蒸發(fā)器內(nèi)。經(jīng)過系統(tǒng)一段時(shí)間的正常運(yùn)行發(fā)現(xiàn)經(jīng)過改造氨液能夠順利自流進(jìn)入蒸發(fā)器,達(dá)到預(yù)期的效果。
該制冷系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行后油分離器的分離效果會(huì)逐漸降低,潤(rùn)滑油不能夠完全分離回收利用,沒有分離的潤(rùn)滑油會(huì)被高壓氨氣帶到臥式冷凝器,進(jìn)而進(jìn)入貯氨器和蒸發(fā)器內(nèi),在蒸發(fā)器底部的污油中含有大量的氨液。原設(shè)計(jì)蒸發(fā)器底部的污油直接排到污油系統(tǒng),污油中含有的氨液勢(shì)必造成環(huán)境污染。因此在制冷系統(tǒng)三查四定階段,將蒸發(fā)器的底部的排污油管線改造到與集油器連接,污油先排入集油器,經(jīng)過集油器底部的電加熱器加熱,使污油中的氨液變成氨氣返回到系統(tǒng)中,分離出氨液的污油再排放到污油系統(tǒng),這樣原先蒸發(fā)器底部的污油中的廢氨液便可回收利用,不僅降低了系統(tǒng)運(yùn)行過程中氨液的損耗,而且保證了污油排到污油系統(tǒng)不造成環(huán)保超標(biāo)。
但是由于集油器內(nèi)部的壓力與蒸發(fā)器的壓力比較接近,蒸發(fā)器底部夾帶氨液的污油不容易自如地流到集油器中,因此需要在集油器的頂部安全閥處增加跨線和泄壓閥門,通過泄壓閥門使集油器內(nèi)的壓力泄放到和火炬系統(tǒng)等壓,即略微高于大氣壓,這樣蒸發(fā)器底部的污油在蒸發(fā)器內(nèi)部的0.4 MPa壓力作用下,很容易進(jìn)入集油器內(nèi)進(jìn)行氣液分離。經(jīng)過系統(tǒng)投產(chǎn)開車后一段時(shí)間的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)改造成效明顯,廢污油的排放合格,氨液得到有效的再利用,減少氨液的損耗,降低了系統(tǒng)的物耗。參見圖2。
圖2 廢污油系統(tǒng)流程Fig 2 Flow process of waste oil
2.2節(jié)所述廢污油進(jìn)入集油器,經(jīng)過底部電加熱器加熱后,污油中的氨液變成氨氣,原先設(shè)計(jì)集油器內(nèi)產(chǎn)生的可回收氨氣由集油器的頂部管線直接進(jìn)入壓縮機(jī)的入口線,然后經(jīng)過壓縮機(jī)壓縮后重新循環(huán)利用??紤]到用電加熱器對(duì)污油加熱時(shí),會(huì)有部分氨液和氨氣一起從集油器的頂部管線排到壓縮機(jī)入口線,造成壓縮機(jī)帶液運(yùn)轉(zhuǎn),壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)振動(dòng)增大,容易引起設(shè)備故障,影響壓縮機(jī)的使用壽命,因此將集油器的頂部排氨氣管線由直接接到壓縮機(jī)入口線改為接到壓縮機(jī)入口前的氨液分離器上,這樣回收利用的氨氣中的氨液經(jīng)過氨液分離器就被徹底地分離出去,消除了壓縮機(jī)帶液運(yùn)轉(zhuǎn)的隱患,對(duì)壓縮機(jī)起到保護(hù)作用。
制冷壓縮機(jī)系統(tǒng)的油分離器內(nèi)部有4個(gè)桶狀濾網(wǎng),起到分離氨氣和潤(rùn)滑油的作用。在開停系統(tǒng)、系統(tǒng)壓力波動(dòng)大或者長(zhǎng)周期運(yùn)行過程中不斷地有潤(rùn)滑油和氨氣一起進(jìn)入后面的氨冷凝模塊,變成污油排放到系統(tǒng)外,因此要經(jīng)常在油分離器油位降低時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)油操作。系統(tǒng)停止運(yùn)行進(jìn)行補(bǔ)油操作時(shí),整個(gè)制冷系統(tǒng)的壓力在1.0 MPa左右,此時(shí)進(jìn)行補(bǔ)油,既費(fèi)力又不安全,容易造成潤(rùn)滑油受壓外泄,引起不必要的麻煩。
現(xiàn)在油分離器的安全閥處增加1個(gè)旁路和旁路放空閥,由放空閥可以很方便的將系統(tǒng)的壓力泄放到低壓火炬系統(tǒng)的壓力,即略微高于大氣壓,這樣既實(shí)現(xiàn)密閉泄壓不污染大氣,又輕松泄掉系統(tǒng)殘余的壓力,大大降低補(bǔ)油操作的難度。
制冷系統(tǒng)的加氨口原先設(shè)計(jì)為2個(gè)DN 20 mm的閥門,考慮到系統(tǒng)需要氨液的體積流量在18 m3左右,DN 20 mm的加氨口遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)對(duì)加氨速度的要求,并且2個(gè)加氨口成V型排布,在2個(gè)加氨口同時(shí)加氨時(shí)容易形成2股氨液的自相堵流,進(jìn)一步影響氨液順暢地流入系統(tǒng)。
經(jīng)過分析,決定放棄原先的2個(gè)加氨口,而是在貯氨器出口管線上開1個(gè)馬鞍口,增加1段公稱直徑50 mm的管線和一個(gè)DN 50mm的閘閥作為加氨口(參見圖1),同時(shí)對(duì)馬鞍口焊縫處進(jìn)行熱處理,防止焊縫處長(zhǎng)期氨腐蝕泄漏。在整套制冷系統(tǒng)開車前用改造后的加氨口進(jìn)行加氨操作,氨液流速快、流通順暢、平穩(wěn),完全滿足了現(xiàn)場(chǎng)對(duì)加氨的要求。
上述技術(shù)改造都是在吸取同行同類系統(tǒng)多年的操作經(jīng)驗(yàn),并和廠家溝通交流達(dá)成一致意見的基礎(chǔ)上實(shí)施的。經(jīng)過半年多的運(yùn)行,以上5處小改造均成功有效,不僅使該螺桿式氨氣制冷壓縮機(jī)系統(tǒng)能夠順利的一次投產(chǎn)開車成功,為重整抽提裝置提供及時(shí)穩(wěn)定的冷源,而且降低了整套系統(tǒng)的日常維護(hù)工作量,同時(shí)能夠使污油中的氨液得到充分有效的回收再利用,節(jié)約了運(yùn)行成本。
Technology Improvement of Screw Ammonia Refrigerating Compressor
Gao Wenzeng
(China Petroleum and Chemical Corporation Tianjin Branch,Tianjin 300270)
The paper analyzed the drawbacks of 1 Mt/a extraction plant of screw ammonia refrigerating in terms of the bottom unload ammonia liquid separator,evaporator oil extraction system and the design defects in ammonification,oil make-up,evacuation and decompression.By the technology improvement after facility checkout,the equipment have arrived prospective effect and trial run successfully in one-off.
refrigerating compressor;ammonia;ammonia liquid separator;evaporator;collecting oil
TQ 025.3
B DOI10.3969/j.issn.1006-6829.2010.05.0014
2010-08-03