亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        F2000德龍重型卡車駕駛室地板總成裝焊線優(yōu)化改進

        2010-08-25 10:01:38周方偉
        設(shè)備管理與維修 2010年12期
        關(guān)鍵詞:型號原位工位

        周方偉

        作者通聯(lián):陜西重型汽車有限公司車身廠 西安市經(jīng)開區(qū)涇渭工業(yè)園 710043

        E-mail:77097459@qq.com

        一、概述

        陜西重型汽車有限公司F2000德龍重型卡車駕駛室地板總成裝焊線(簡稱地板線),采用流水線作業(yè)方式,用于地板總成的焊接和輸送,可滿足6min節(jié)拍要求。輸送線采用擺桿步進式結(jié)構(gòu),具有4個焊接工位(一、二、四工位為人工焊接,三工位為機器人焊接)、1個起吊工位,焊接完成后焊接工位的輸送支架將工件輸送至下工位繼續(xù)焊接,一個完整輸送過程約36s,工位間距5000mm。地板線控制系統(tǒng)采用三菱高性能Q系列PLC,現(xiàn)場各工位夾具動作控制按鈕站、機器人做為PLC的分布式遠程I/O站點和通信從站,通過Profibus-DP總線連接。機器人工作站的氣動抓件器具、型號確認及后底板抓取由機器人控制,地板線向機器人提供車型信號和啟動信號。地板線采用全自動生產(chǎn)方式,各通信從站根據(jù)該生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)傳輸?shù)闹噶钔瓿筛鞣N工作,每個通信從站可顯示與地板線的交互及連鎖信號,如原位信號、機器人故障信號(水、氣等)。

        三工位兩臺ABB點焊機器人分布在地板左右兩邊,負責對駕駛室地板總成的后底板及座椅支架進行補焊,焊接控制器采用BOSH高性能PST6100中頻恒功率控制器。整個過程中,左機器人要完成抓取后底板(需要36s)和焊接(需要230s),總共需要約266s;右機器人只進行焊接,需要約235s。左機器人抓取后地板時,右機器人始終處于等待狀態(tài),直到左機器人抓取后地板并放置完成,兩臺機器人同時開始焊接。實際生產(chǎn)過程中,機器人工作完成常滯后流水線人工約60s,無法保證同步生產(chǎn)。

        二、地板線優(yōu)化改進

        該地板線2005年投產(chǎn),且地板線與機器人之間配合緊密,關(guān)系復(fù)雜,互鎖信號繁多,委外改造費用太高,得不償失,充分考慮,決定自主優(yōu)化地板線。改進前機器人運行及焊接速度已達極限,無法通過提速實現(xiàn)優(yōu)化,為此,制定如下改進方案:①使機器人抓件和地板線輸送同時進行,節(jié)省36s機器人抓件時間,方案示意見圖1。②優(yōu)化機器人姿態(tài)、消除冗余運動軌跡、調(diào)整機器人焊接參數(shù),每個焊接點逐個進行校準,比原來節(jié)省約30s。

        圖1

        通過編程,改變機器人和地板線之間動作順序流程。原程序(圖2)無法實現(xiàn)機器人和地板線同時動作,若機器人未在原位(安全位),M801就阻止地板線動作,兩者之間形成相互干涉。在機器人Visual DP I/O板增加1個輸出信號DO_ZdianYW,即PLC程序中輸入信號X519(圖2虛線框)。當機器人準備抓件時,因機器人已經(jīng)移動,實際位置已不在原位,X504不通,但同時機器人正在執(zhí)行TEST_LC(抓件程序),會給PLC發(fā)出1個“抓件原位”DO_ZdianYW信號,告知機器人目前所在位置,地板線可不受影響,正常運行。

        圖2

        從TEST_LC()程序中看X519信號只會在執(zhí)行抓件程序時為1,抓件完成后自動復(fù)位為0,不會對整個程序執(zhí)行造成混亂,形成安全隱患。為實現(xiàn)無人介入生產(chǎn),減少錯誤,車型型號傳遞相當重要。地板線起線時首先將車型型號傳遞給機器人,機器人收到后又對收到車型型號進行確認并反饋給地板線進行比較,如兩者車型型號不符,阻止操作,實現(xiàn)閉環(huán)控制。機器人程序分析如下:

        Initial為機器人初始化子程序,包括機器人運行速度、承載重量設(shè)置、交互信號復(fù)位、時鐘信號復(fù)位等,是主程序開始。接著進入While循環(huán),循環(huán)體為無條件進入,進入后判斷tip_counter信號(修磨電極頭次數(shù))是否大于3,大于3,自動進入tip_dress子程序(更換電極頭子程序),要求人工更換;不大于3,程序繼續(xù)運行至ConfirmType子程序(車型判斷程序),對地板線PLC發(fā)出的車型型號進行比對,若正確,繼續(xù)運行到下面的TEST_LC程序。

        上述程序中“Set DO_ZdianYW”、“WaitDI DI_Sxian 0”、“Reset DO_ZdianYW”為改進增加部分。機器人根據(jù)LC_CODE變量值抓取8層料架中任何一層料,完成后等待地板線沒有在上限位,即DI_Sxian信號為0,機器人才回到pHome點(地板線在上限位有可能造成機器人運動過程中與地板線相撞,因此等待地板線下降,機器人才能回原位,充分確保安全)。實際改進過程中,機器人要提前抓件,必須知道2工位車型,原設(shè)計為地板線到位后發(fā)送3工位車型型號給機器人,然后抓件,現(xiàn)更改為地板線只要準備輸送就直接發(fā)送2工位車型型號,為此在2工位處加裝車型檢測裝置。到此提前抓件完成,返回主程序,繼續(xù)執(zhí)行WeldTruck焊接程序。

        地板線優(yōu)化改進后,2臺點焊機器人和地板線之間配合緊密,每天比原來多輸送約16輛車,生產(chǎn)效率顯著提高。

        猜你喜歡
        型號原位工位
        物歸原位
        幼兒100(2024年19期)2024-05-29 07:43:34
        請珍惜那個工位永遠有零食的同事
        “三化”在型號研制中的應(yīng)用研究
        型號產(chǎn)品配套管理模式探索與實踐
        精確WIP的盤點方法
        工位大調(diào)整
        意林(2020年10期)2020-06-01 07:26:37
        未培養(yǎng)微生物原位培養(yǎng)技術(shù)研究進展
        不同型號CTC/TDCS設(shè)備的互聯(lián)互通
        濱江:全省首推工位注冊
        杭州(2015年9期)2015-12-21 02:51:49
        原位強化的鋁基復(fù)合材料常見增強相及制備方法
        河南科技(2014年12期)2014-02-27 14:10:29
        色婷婷精品大在线视频| 老熟女多次高潮露脸视频| 色窝窝无码一区二区三区2022| 午夜日本理论片最新片| 性av一区二区三区免费| 日韩av一区二区蜜桃| 蜜桃av精品一区二区三区| 亚洲精品无码久久久久久| 最新精品国偷自产在线婷婷| 国产一区二区三区特黄| 国精产品一区一区三区| 18成人片黄网站www| 亚洲国产成人AⅤ片在线观看| 性色国产成人久久久精品二区三区| 国产一区二区三区久久精品| 老熟女高潮一区二区三区| 日韩国产精品一本一区馆/在线| 国产一区二区资源在线观看| 亚洲av成人无遮挡网站在线观看| 免费又黄又爽又猛的毛片| 亚洲综合国产成人丁香五月小说| 亚洲一区二区三区视频免费看 | 国产精品自在线免费| 加勒比一本大道大香蕉| 老熟女的中文字幕欲望| 无码人妻丰满熟妇啪啪网站| 草草网站影院白丝内射| 亚洲av成人一区二区三区色| 一区在线视频免费播放| 欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大| 欧美伊人亚洲伊人色综| av有码在线一区二区三区| 亚洲综合激情另类小说区| a国产一区二区免费入口| 超清无码AV丝袜片在线观看| 中文字幕色偷偷人妻久久一区 | 北条麻妃在线中文字幕| 亚洲欧美精品suv| 加勒比无码专区中文字幕| 国产激情视频在线观看首页| 国产又大又硬又粗|