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        永通公司高比例褐鐵礦燒結(jié)的生產(chǎn)實踐

        2010-08-25 00:37:48孫濤李新兵溫麗霞邱家用馬永廣
        河南冶金 2010年2期
        關(guān)鍵詞:結(jié)晶水成品率褐鐵礦

        孫濤 李新兵 溫麗霞 邱家用 馬永廣

        (安鋼集團永通球墨鑄管有限責(zé)任公司)

        永通公司高比例褐鐵礦燒結(jié)的生產(chǎn)實踐

        孫濤 李新兵 溫麗霞 邱家用 馬永廣

        (安鋼集團永通球墨鑄管有限責(zé)任公司)

        介紹了永通公司采用高比例廉價褐鐵礦粉燒結(jié)的生產(chǎn)實踐,提出了高褐鐵礦配比條件下強化燒結(jié)過程的有效技術(shù)措施。

        褐鐵礦 燒結(jié)成本技術(shù)措施

        0 前言

        低成本燒結(jié)是目前鋼鐵行業(yè)應(yīng)對資源危機的有效舉措。從目前礦石資源分布情況和燒結(jié)技術(shù)發(fā)展趨勢來看,在燒結(jié)中配加高比例的廉價褐鐵礦是降低燒結(jié)成本的有效措施之一。褐鐵礦是一種約含10%結(jié)晶水的赤鐵礦,其化學(xué)式為 nFe2O3·mH2O (n=1~3,m=1~4),品位較低,疏松多孔,堆密度小,表面粗糙,吸水性強,在燒結(jié)過程受熱脫除結(jié)晶水和游離水時會發(fā)生爆裂現(xiàn)象,而且結(jié)晶水分解會導(dǎo)致更多孔隙的形成,增加反應(yīng)接觸面積,表現(xiàn)出強的同化性和液相流動性,同時含有大量的揮發(fā)物,燒損大,收縮率大。燒結(jié)此種礦石燃料用量大,液相有較大發(fā)展,燒結(jié)礦嚴重熔化、孔隙率大 (約 70%以上),易形成大孔薄壁結(jié)構(gòu),因而高配比褐鐵礦燒結(jié)通常出現(xiàn)燒結(jié)生產(chǎn)率低、燒結(jié)礦強度差、成品率低及固體燃耗高等情況。

        針對褐鐵礦的燒結(jié)特性和燒結(jié)工藝技術(shù)要求,在褐鐵礦配比達20%~40%的條件下,研究探討適宜的燒結(jié)工藝參數(shù),在生產(chǎn)中通過采取一些技術(shù)措施,使高配比褐鐵礦條件下燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量指標和冶金性能均滿足高爐冶煉要求,對于降低燒結(jié)礦成本具有重大意義。

        1 生產(chǎn)用原料條件

        生產(chǎn)所用褐鐵礦系澳大利亞進口粉礦,各種原燃料的化學(xué)成分見表1。2008年12月分別配加褐鐵礦(礦A),即:第一階段0%(1~7日)、第二階段10%(8~14日)、第三階段20%(15~21日)、第四階段30%(22~28日)、第五階段40%(12月29日~2010年1月5日)進行生產(chǎn),各階段原料結(jié)構(gòu)見表2,通過配加不同比例的褐鐵粉礦,合理調(diào)整和控制燒結(jié)工藝參數(shù),探討合理的燒結(jié)工藝操作制度與高比例褐鐵粉礦相適應(yīng)的最佳生產(chǎn)條件。

        2 高配比褐鐵礦燒結(jié)的特點

        褐鐵礦在燒結(jié)過程中,結(jié)晶水在300℃左右發(fā)生分解而蒸發(fā)掉,在蒸發(fā)時由于高溫水分急驟汽化,促使礦石顆粒爆裂炸開,主要呈現(xiàn)以下一些特點:

        表1 原料化學(xué)成分 %

        表2 各階段原料結(jié)構(gòu)對比 %

        2.1 固體燃料消耗高

        褐鐵礦中約含10%的結(jié)晶水,在燒結(jié)過程中結(jié)晶水分解和部分褐鐵礦氧位變化轉(zhuǎn)化為磁鐵礦時需要消耗大量熱量,同時,由于褐鐵礦吸水性強,持有更多的水分,游離水在蒸發(fā)過程中需要消耗更多的熱量,這也導(dǎo)致了褐鐵礦燒結(jié)要消耗更多的固體燃料。

        2.2 料層溫度低,高溫保持時間短

        在燒結(jié)過程中,由于要排除大量的結(jié)晶水,總的料層阻力較大,料層溫度較低;一旦結(jié)晶水逐漸減少,料層阻力迅速下降,風(fēng)量迅速增加,料層溫度峰值不可能提高反而下移,使溫度曲線呈現(xiàn)低谷狀,顯示著高溫值低和高溫保持時間短。

        2.3 燒結(jié)礦強度低,成品率低

        由于褐鐵礦的同化性能好,燒結(jié)過程中促進低熔點液相的快速形成,故在配碳量一定的情況下,隨其配比增加,燒結(jié)速度加快,時間縮短,易形成多孔薄壁和結(jié)構(gòu)松散的燒結(jié)礦。因而易出現(xiàn)主管廢氣溫度降低、抽風(fēng)負壓下降、風(fēng)機電流升高而被迫減風(fēng)降壓,導(dǎo)致褐鐵礦燒結(jié)生產(chǎn)率和成品率低、強度差。

        2.4 燒結(jié)礦品位自然富集

        2、在部門協(xié)作上聯(lián)合。將人口健康教育納入學(xué)校教育,將衛(wèi)生計生宣傳納入媒體單位社會公益事業(yè)宣傳,將關(guān)愛幫扶活動納入民政救助,將倡導(dǎo)健康生活納入全民健身體育活動,形成衛(wèi)生計生大聯(lián)合、大宣傳格局。

        在褐鐵礦中的結(jié)晶水和其他揮發(fā)分被排除后,燒結(jié)礦品位自然上升,即呈現(xiàn)通常所說的“熱富集”??偟恼f來,其中所含的結(jié)晶水越多,燒損越大,則其燒結(jié)礦品位增高的幅度也越大。

        2.5 燒結(jié)過程的收縮現(xiàn)象

        燒損率大,結(jié)晶水排除引起燒結(jié)餅體積大量收縮,從燒結(jié)料面上可以明顯看到,料層收縮厚度達30~50mm。

        3 實施高比例褐鐵礦燒結(jié)的技術(shù)措施

        為了改善高配比褐鐵礦粉燒結(jié)的技術(shù)經(jīng)濟指標,在強化日常操作和管理的前提下,針對高褐鐵礦燒結(jié)的特性,采取了如下技術(shù)措施。

        3.1 優(yōu)化配礦,調(diào)整原料結(jié)構(gòu)

        通過調(diào)整配礦結(jié)構(gòu),改善混合料的粒度組成,改善混勻礦燒結(jié)性能的匹配程度。由于褐鐵礦的同化性能強,在配入量較大時易出現(xiàn)過熔,故在配礦時應(yīng)與同化溫度較高的鐵礦粉搭配使用,以確保燒結(jié)料層的熱態(tài)透氣性,避免燒結(jié)生產(chǎn)率的降低和燒結(jié)礦質(zhì)量的下降。如我們在配加10%上升到40%的褐鐵礦時,搭配約10%的南非粉礦下調(diào)為約6%(燒損小,粒度均勻),約29%的磁精礦(同化性很弱)下調(diào)為0%,高鎂精礦 (同化性也很弱)搭配約9%。在倉位條件許可的情況下,盡量增加價格較為低廉的礦石品種,以期達到在化學(xué)成分方面補優(yōu)消缺、改善冶金性能和降低軟熔點的作用。

        利用配用的褐鐵礦和南非礦中較高的 w (A l2O3)來調(diào)整燒結(jié)礦中合適的鋁硅比 w(A l2O3)2/w(S iO2)=0.10~0.35,以促進復(fù)合鐵酸鈣 (SFCA)的形成,通過生產(chǎn)表明這一情況十分有利于提高燒結(jié)生產(chǎn)率,可以改善燒結(jié)礦質(zhì)量。另外,適當增加粗粒返礦配比,利用其在燒結(jié)中所起的骨架作用,能夠減少燒結(jié)過程中出現(xiàn)的大量收縮,對提高燒結(jié)礦的強度和成品率有利。返礦配比可增加到30%以上。

        由于一方面褐鐵礦本身帶進大量的吸附水和結(jié)晶水需要消耗一部分熱量;另一方面其中的鐵是以 Fe2O3形態(tài)存在的,要使 Fe2O3變成液相或促進 Fe2O3與脈石相互作用生成液相,均需要較高的燒結(jié)溫度才能實現(xiàn)。由于配入的固體燃料較多,脫除結(jié)晶水后的 Fe2O3被還原和分解成為 Fe3O4,該礦物在燒結(jié)礦中的量多達33%以上,從礦物的強度順序(CF一 Fe3O4一 Fe2O3一 CFS一C2F一玻璃質(zhì))可知,磁鐵礦對提高燒結(jié)礦的強度是有利的。結(jié)合實際生產(chǎn)中,將燃料配碳比由4.1%提高到4.4%較為合適。

        3.3 適當增加混合料水分添加量

        針對褐鐵礦粉濕容量大和制粒時適宜水分高的特點,需增加混合機內(nèi)水分添加量,提高混合料的造球性能,提高料層透氣性,改善燒結(jié)過程的氣體動力學(xué),控制混合料水分質(zhì)量分數(shù)比磁、赤鐵礦粉的要高1.5%~2.0%,一般在 8.0%~9.0%。雖然水分較高,但過濕的影響并不突出。

        3.4 延長點火時間

        為了使褐鐵礦顆粒內(nèi)的結(jié)晶水充分排除,以保證燒結(jié)礦的強度,可延長點火時間。點火時間由1.5 m in延長到2.0min,彌補了料層表面的熱量不足,可以提高表層燒結(jié)礦的強度。

        3.5 適當提高料層厚度

        隨著料層厚度增加,燒結(jié)生產(chǎn)率降低,成品率上升,轉(zhuǎn)鼓強度先升后降,固體燃耗下降。分析認為,料層提高后,表層未燒好及強度差的燒結(jié)礦相對減少,上部供熱充足和料層高溫保持時間長,促進各種物理化學(xué)反應(yīng)的進行,有利于燒結(jié)礦結(jié)構(gòu)的改善,提高燒結(jié)礦強度和成品率。但料層過厚,降低了料層透氣性,垂直燒結(jié)速度下降,生產(chǎn)率和利用系數(shù)降低較多,快速的同化封閉了燒結(jié)料層液相帶的孔隙而降低料層透氣性,使利用系數(shù)和成品率均下降。因此要控制合適的料層厚度,綜合考慮各方面因素,一般控制在500mm~550mm(壓料后)為宜。

        3.6 適當壓料

        燒結(jié)前對燒結(jié)料進行預(yù)壓,可增加容積密度,同時可減少料層的收縮量,提高燒結(jié)礦強度和成品率。采用在布料后的平料網(wǎng)上增加配重的措施,對料面進行預(yù)壓,考慮料層透氣性,壓料量控制在15mm~30mm。

        3.7 適當提高燒結(jié)礦堿度

        實踐表明,隨著燒結(jié)礦堿度的提高,燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)穩(wěn)定在較好的生產(chǎn)水平。在燒結(jié)礦 w (SiO2)基本不變的情況下,配加到燒結(jié)混合料中的氧化鈣數(shù)量增多,增加了 Fe2O3與氧化鈣接觸的機會,生成的鐵酸鈣數(shù)量增多,因而燒結(jié)礦的冷態(tài)強度提高。而且隨著堿度的提高,燒結(jié)礦還原度和低溫還原粉化率指標有所改善。當燒結(jié)礦堿度由1.95 (倍)提高到2.10(倍)時,燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)穩(wěn)定在 75.66%以上,滿足了高爐需求,但當燒結(jié)礦堿度超過2.10時,各項指標提高幅度不大。

        3.8 增加 SYP燒結(jié)增效劑配加量

        SYP燒結(jié)增效劑的連續(xù)配加,可促使低溫的高氧化氣氛產(chǎn)生,提高鐵酸鈣 (SFCA)的生成量,降低固體燃耗用量和 FeO含量,提高燒結(jié)礦強度,改善燒結(jié)礦的粒度組成,特別是5~10mm部分。配加褐鐵礦由10%到40%過程中,在燒結(jié)料中配加 SYP增效劑由0.03%提高到0.05%,可提高燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提3%以上,返礦率可降低1.48%,在一定程度上抑制了高褐鐵礦燒結(jié)強度差、成品率低、固體燃耗高的問題,為高比例配加褐鐵粉礦降低燒結(jié)礦成本奠定了良好的基礎(chǔ)。

        4 生產(chǎn)效果

        永通公司在將褐鐵礦配比由10%逐步增加到40%的生產(chǎn)實踐中,對生產(chǎn)工藝參數(shù)進行調(diào)整,燒結(jié)礦堿度確定為2.10±0.12,燃料的配碳比為4.1%~4.4%,水分8.0%~9.0%,料層厚度為500mm~550mm,使配加40%褐鐵礦下利用系數(shù)為1.987 t·m-2·h-1,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)達 76.05%,燒結(jié)礦粒度組成均勻,化學(xué)成分穩(wěn)定,燒結(jié)礦品位達到56.03%,F(xiàn)eO的質(zhì)量分數(shù)低于11%,還原度(R I)和低溫還原粉化率(RD I)下降幅度不大,各指標均能滿足高爐用料要求(見表3、表4、表5)。

        表3 燒結(jié)礦化學(xué)成分 %

        表4 燒結(jié)礦粒度組成 %

        表5 燒結(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標

        5 結(jié)論

        1)在燒結(jié)中配加高比例的廉價褐鐵礦是降低燒結(jié)成本的有效措施,是燒結(jié)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

        2)在高比例褐鐵礦燒結(jié)的條件下,采取優(yōu)化配礦、適當增加燃料用量、延長點火時間、提高料層厚度和燒結(jié)礦堿度、壓料等技術(shù)措施,對穩(wěn)定燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量有明顯效果。

        3)在燒結(jié)料中添加 SYP增效劑對強化高配比褐鐵礦燒結(jié)十分有利。

        4)根據(jù)永通公司現(xiàn)有原料條件,生產(chǎn)中將燒結(jié)礦堿度控制在2.10±0.12較為適宜,適宜的燒結(jié)物料水分為 8.0%~9.0%,料層厚度為500~550mm,燃料配碳比應(yīng)控制在4.1%~4.4%。

        5)從以上數(shù)據(jù)看,用褐鐵粉礦燒結(jié)生產(chǎn)的利用系數(shù)不好,有偏差,有待我們進一步在生產(chǎn)中進行摸索。

        [1]王旭,唐榮,陳軍等.SYP增效劑用于褐鐵礦燒結(jié)的試驗研究.燒結(jié)球團,2006,31(5):23-27.

        [2]劉振林,楊金福,馮根生,高征鎧.高配比褐鐵礦的燒結(jié)試驗研究.鋼鐵,2004,39(12):9-13.

        [3]胡洪天.強化褐鐵礦燒結(jié)措施研究.四川冶金,2004(5):39-42.

        PRACT ICE O F SINTERW ITH H IGH RAT IO O F L IM ON ITE IN YONGTONG P IPES

        Sun Tao L i X inbing W en L ixia Q iu Jiayongma Yongguang (Anyang Iron and Steel Group Yongtong Casting Pipe Co rpo ration)

        The p ractice of sinterw ith high ratio of limonite of Yongtong casting PIPE Co.was p resented in this paper,and som e effective technicalmeasures intensifying the limonitic sintering p rocesswere p roposed and conducted.

        limonite sintering cost technicalm ethod

        *聯(lián)系人:孫濤,副經(jīng)理,高級工程師,河南.安陽(455133),安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司;

        2009—10—15

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