文/任景龍(龍煤集團(tuán)雙鴨山分公司集賢煤礦)
開(kāi)采的4#,5#,6#煤層,開(kāi)采在+1 950水平以上,礦井瓦斯絕對(duì)涌出量8.9m3/min,二氧化碳絕對(duì)涌出量9.9 m3/min,瓦斯相對(duì)涌出量4.1m3/t,二氧化碳相對(duì)涌出量4.6m3/t。瓦斯分布由淺到深,由東向西逐漸升高,在掘進(jìn)和回采過(guò)程中有瓦斯異常的情況,對(duì)正常的生產(chǎn)造成一定影響。
礦井瓦斯抽放系統(tǒng),于2006年投入使用,經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行,由最初的瓦斯抽放系統(tǒng)已逐漸改造成現(xiàn)在比較成熟的瓦斯抽放系統(tǒng)。原瓦斯抽放系統(tǒng)在試用過(guò)程逐漸暴露出許多問(wèn)題,工程技術(shù)人員和抽放骨干經(jīng)常一起分析、研究,查找內(nèi)地相關(guān)資料,經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、畫(huà)圖、制做、加工,安裝,形成現(xiàn)有瓦斯抽放系統(tǒng),在礦井運(yùn)行抽出瓦斯效果較好。
最初瓦斯抽放系統(tǒng)規(guī)模很小,從地面泵房到井下主管路敷設(shè)全長(zhǎng)450m,干管路120m,支管路2000m,只在(1950)6#東穿層預(yù)抽15121備采面瓦斯。
主管道是Ф325的鋼管,管徑粗,重量大,用磚垛和鐵鏈子共同固定,干管路,支管路是鐵絲吊掛,均布置在非人行側(cè),距地板高度0.5m。
開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),抽放瓦斯效果還可以。經(jīng)過(guò)半年多的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)抽出瓦斯量減少,查找原因:先檢查地面泵的抽出能力是否下降,又檢查所有管路漏氣情況,用儀器檢查各抽放鉆場(chǎng),查看自動(dòng)放水器也能放出水來(lái),不知是什么原因,還以為是抽的瓦斯?jié)舛冉档土?,但現(xiàn)場(chǎng)檢查鉆場(chǎng)瓦斯?jié)舛热院芨摺?/p>
內(nèi)部瓦斯抽放管均是吊掛在巷道頂板,主要為了管道便于放水。原廠家生產(chǎn)放水器容量小,加上頂板受采動(dòng)影響,涌水增大,因而放水不急或堵眼放不出水,造成瓦斯抽放管道內(nèi)有大量積水,影響瓦斯抽放系統(tǒng)抽出效果。所以,對(duì)原瓦斯抽放系統(tǒng)進(jìn)行改造。
主管路在(1950)水平最底處加裝自制手動(dòng)大容量放水器三個(gè),同時(shí),把原主管路敷設(shè)在絞車道內(nèi),后改到瓦斯專用回風(fēng)巷內(nèi),干管路和支管路全部吊掛距巷道底板1.5m以上,更換原廠家生產(chǎn)放水器10個(gè),經(jīng)多次試驗(yàn),調(diào)整管路吊掛高度,增加鉆場(chǎng)放水器和管道放水器;同時(shí),原支管路都使用的是Ф108鋼管,安裝吊掛困難,安全系數(shù)低,適應(yīng)巷道性差,又愛(ài)生銹,無(wú)防靜電能力,服務(wù)年限短等缺點(diǎn);現(xiàn)改用Ф110聚乙烯PE管,該管強(qiáng)度高,耐腐蝕,抗靜電,防阻燃,重量輕,便于安裝,安全系數(shù)高,縮短施工工期,巷道適應(yīng)性也強(qiáng),價(jià)格上每米比鋼管可節(jié)省材料費(fèi)5.1元。
改造主管路230m,干管路470m,支管路5300m,安裝鉆場(chǎng)放水器1 3組,管道放水器8組,安裝孔板流量計(jì)23組,安裝龍門(mén)架7組,打孔979個(gè),進(jìn)尺88 110m。現(xiàn)已形成較穩(wěn)定瓦斯抽放系統(tǒng)。
瓦斯抽放系統(tǒng)改造后優(yōu)點(diǎn):(1)便于加工,安裝,大大縮短施工工期;(2)能及時(shí)排除管道積水,提高瓦斯抽放效果;(3)增加管道耐腐蝕,抗靜電,防阻燃性,提高抽放安全系數(shù),延長(zhǎng)使用壽命,增加使用服務(wù)年限;(4)巷道適應(yīng)性強(qiáng),便于標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施。
通過(guò)對(duì)瓦斯抽放系統(tǒng)進(jìn)行改造,解決了鉆場(chǎng)和管道內(nèi)積水問(wèn)題,原抽出瓦斯?jié)舛绕骄?.7%左右,現(xiàn)平均是10%左右,瓦斯抽放率提高了2.47%。原15121在掘進(jìn)巷道時(shí),就常出現(xiàn)瓦斯異常情況;但由于提前對(duì)1 5 121綜放采面預(yù)抽瓦斯,在回采過(guò)程中,未出現(xiàn)瓦斯異常情況。而1422綜采面沒(méi)能提前預(yù)抽瓦斯,在回采過(guò)程中,時(shí)常出現(xiàn)瓦斯異常情況,通風(fēng)上采取增風(fēng),打風(fēng)障,安裝局通,都未能收到好的效果;后對(duì)該綜采面采取措施,順層預(yù)抽該采面煤層瓦斯,并抽其后面采空區(qū)和上部采14222采空區(qū)瓦斯,就克服瓦斯異常情況。
對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行改造,收到很好效果,但還存在不少問(wèn)題,如在打鉆時(shí),易出現(xiàn)卡鉆情況;如何解決邊采邊抽的采面上隅角瓦斯問(wèn)題;如何解決受采動(dòng)影響,造成鉆場(chǎng)附近漏氣而無(wú)法封堵問(wèn)題;如何解決長(zhǎng)距離打孔飄鉆問(wèn)題等等,都要在今后工作去探索。