廖子立
川煙工業(yè)綿陽分廠,四川 綿陽 621000
煙草制造業(yè)的煙箱“一打雙掃”工程自2005年在國家煙草專賣局的統(tǒng)一部署實施下,多年來運行穩(wěn)定,且在提升宏觀決策調(diào)控管理水平、打造“數(shù)字煙草”、實現(xiàn)行業(yè)信息化集成當中,提高了中國煙草的總體競爭實力。從制造企業(yè)本身來講,“一打雙掃”的技術是提高企業(yè)競爭力的“重型武器”,為國家局的運籌決勝提供了最大的信息支持。同時對于一個制造企業(yè)來說,節(jié)能降耗也是一個永恒不變的話題。如何使生產(chǎn)效率最大化,如何控制成本,是上至決策層下到普通職工共同關注的焦點。目前“一打雙掃”工程在川煙工業(yè)綿陽分廠運行穩(wěn)定且能發(fā)揮出應有功能,但打碼環(huán)節(jié)的打印頭消耗高,是一直困擾工廠生產(chǎn)的難題。2007年5月至2008年4月近一年時間的打印頭消耗統(tǒng)計顯示,川煙工業(yè)綿陽分廠共損壞打印頭21支,折合人民幣114870.00元,同比其他煙廠或行業(yè)標桿,消耗數(shù)據(jù)高出了近15個百分點,且極大增加了成本費用的負擔。
川煙工業(yè)綿陽分廠實行“一打雙掃”工程以來,采用兩臺SATO M-8490Se打印貼標機對成品煙進行煙箱打印貼標。首先,從設備方面講,M-8490Se型號的條碼打印機TDK LH6413K打印頭為一次性使用熱敏裝置,因其使用壽命短、價格昂貴、受過煙距離、打印密度影響大,不易保養(yǎng)等各種因素,導致?lián)p壞、更換頻率高。其次,以往采用人工搬運成品煙箱至傳輸帶方式進行垂直式打印,導致在傳輸帶上煙箱與煙箱之間距離、打印頭下的過煙距離、打印密度極不均勻甚至過高,極易損壞打印頭的熱敏元件,縮短其使用壽命甚至造成毀壞。
在調(diào)查中發(fā)現(xiàn):1)川煙工業(yè)綿陽分廠歷史最好水平是有過年消耗打印頭數(shù)量為6個的歷史最低消耗記錄;2)設備能力方面,且與其他廠家同類設備橫向比較,在定期保養(yǎng)、正確維護、正確操作的情況下,每個打印頭的壽命一般會超過3個月。
1)操作工技能水平。打碼操作是重點技術崗位,操作工都是經(jīng)過精心挑選的員工,通過了系統(tǒng)的打碼操作培訓及輔導,進行了專業(yè)的考試測試等,所以操作工技能水平不是主要原因。
2)維修工技能水平。打印頭為一次性使用熱敏裝置。當打印貼標機出現(xiàn)故障的情況下,維修工對電器檢測、傳動裝置等故障進行檢查維修,而一旦打印頭損壞則不能對其進行維修,所以維修工技能水平不是主要原因。
3)搬運工責任心。以往采用人工搬運成品煙箱至傳輸帶方式進行打印,一般為3~4名搬運工將成品煙箱由裝載液壓車搬運至輸送帶,因個人搬運方式不同,責任心不同(趕時間),搬運煙箱至輸送帶的位置、時間均有差異甚至更高。這樣就造成了在傳輸帶上煙箱與煙箱之間距離、打印頭下的過煙距離、打印密度極不均勻甚至過高,極易損壞打印頭的熱敏元件,縮短其使用壽命甚至造成毀壞。所以確認搬運工責任心為要因。
4)輸送帶無導向裝置。煙箱到輸送帶后,因人工放置方式、位置差異,導致煙箱移動至打印頭下的位置不標準,易造成標簽紙卡紙、飛紙,以及吸氣裝置的磨損、堵塞,導致打印裝置強烈震動、對打印頭造成傷害。所以確認輸送帶無導向裝置為要因。
5)人工控制輸送帶煙箱密度。因打印頭為為一次性使用熱敏裝置,每次打印動作會瞬間提升其溫度,所以要求每次打印具有均勻的間隔時間。而輸送帶煙箱密度直接決定了其間隔時間,所以確認人工輸送帶煙箱密度為要因。
6)垂直打印。SATO M-8490Se打印貼標機,采用垂直式打印,當煙箱移動至打印頭處進行打印時,處于打印頭下方。因打印貼標機處于打印狀態(tài),不斷的震動、抖動都會直接影響打印引擎打印標簽的位置、加速打印頭的磨損程度。特別是當打印引擎垂直打印時發(fā)生跑位或者變形,因位于下方輸送帶上的煙箱沒有預留空間,不能對裝置整體震動抖動起到緩沖作用,導致其幅度增大,對打印頭造成極大的損害,所以確認垂直打印為要因。
7)標簽紙、碳帶的質(zhì)量。標簽紙材料,是以紙張、薄膜或特種材料為面料,背面涂有膠粘劑,以涂硅保護紙為底紙的一種復合材料。由于涂布技術有多種,致使不干膠材料形成有不同檔次。銅版紙經(jīng)過表面處理,所以使用一般質(zhì)碳帶即可,模造紙及卡紙表面粗糙,必須使用較柔軟的碳帶。公司統(tǒng)一定點采購標簽紙及碳帶,標簽紙的種類一般來說是相同的。不存在因來料種類不同而造成機械損傷的情況發(fā)生,所以確認標簽紙、碳帶的質(zhì)量不是要因。
8)保養(yǎng)制度考核力度。一號工程實施以來,建立了《煙箱自動打印貼標機操作保養(yǎng)標準》、《關于 “一號工程”終端設備保養(yǎng)維護的通知》等一系列規(guī)章制度對現(xiàn)場保養(yǎng)進行管理約束。通過日保、班前班后保養(yǎng)等考核,操心工均能按要求做到對打印裝置的保養(yǎng)清潔,所以確認保養(yǎng)制度考核力度不是要因。
9)搬運制度不完善。一號工程實行以來,搬運工為物質(zhì)管理科成品庫所統(tǒng)一指揮,主要負責打碼掃描后至成品庫的煙箱搬運。搬運的規(guī)程、水平、時間與物質(zhì)科的考核掛鉤。搬運工放置煙箱至輸送帶的方式,間接影響打印的好壞,所以確認搬運制度不完善不是要因。
10)現(xiàn)場灰塵多,環(huán)境差。打碼房因其空間大,層高值大,過往卷包材料車頻繁等因素,導致現(xiàn)場灰塵多。為此操作工接取打碼機氣管進行定期保養(yǎng)吹灰,按照保養(yǎng)規(guī)程對打印頭進行酒精擦拭,所以確認現(xiàn)場灰塵多、環(huán)境差不是要因。
經(jīng)過逐條認真調(diào)查,確認造成打印頭損壞的主要原因是:1)搬運工責任心;2)輸送帶無導向裝置;3)人工輸送帶煙箱密度;4)垂直打印。
1)針對搬運工責任心和人工輸送帶煙箱密度兩個原因,我們更改了人工搬運方式,通過使用兩臺托盤式提升機,并將提升機與打碼機輸送帶對接,通過提升機的九臺托盤循環(huán)運轉(zhuǎn)調(diào)節(jié),控制輸送速度、控制煙箱間距,平均分布輸送帶上煙箱與煙箱之間的間隔距離。
2)針對垂直打印的問題,我們將打印裝置橫向放置,打印頭與煙箱處于水平位置,減少因打印裝置的震動造成打印頭損傷的頻率。
3)針對輸送帶無導向裝置的問題,我們在輸送帶兩邊焊接鋼管,引導煙箱移動位置,對輸送帶煙箱進行引導,調(diào)整至最佳打印位置。
對策實施一:更改人工搬運方式
使用兩臺托盤式提升機,連接一樓的生產(chǎn)車間與二樓的打碼房。成品煙箱經(jīng)人工搬運至生產(chǎn)車間提升機入口端,被托盤裝載,再通過均分九臺托盤的間距,調(diào)節(jié)九臺托盤的升降速度,煙箱從一樓提升至二樓提升機出口處,進入活動輸送帶勻速運動,經(jīng)輸送帶輸送至打印裝置處進行打碼。通過提升機托盤的均勻分割,煙箱與煙箱之間間距保持均勻,且能夠控制速度,控制間隔時長,使打印頭在連續(xù)打印狀態(tài)下保持性能穩(wěn)定,不易損壞。通過調(diào)節(jié),每臺打碼機改進前后打印頭每分鐘打印次數(shù)、煙箱間距發(fā)生了變化:改進前打印頭每分鐘打印次數(shù)為20~25次。改進后打印頭每分鐘打印次數(shù)為14次。每分鐘降低打印次數(shù)4~11次。改進前煙箱間距30~100cm,進后煙箱間距穩(wěn)定在120cm??梢钥闯鰧嵤└倪M后不但大大降低了打印頭工作的負荷,也穩(wěn)定了打印頭的工作頻率。
對策實施二:更改垂直打印方式
我們在6月中旬對打碼機打印貼標裝置的位置進行了調(diào)整,由原來的皮帶輸送機上方調(diào)整至皮帶輸送機的左側(cè)。而打印引擎與煙箱貼標面成水平對應位置,這樣當煙箱輸送至打印處時,打印頭成水平打印,煙箱后側(cè)有足夠的空間保證煙箱微移,對打印時的整體裝置震動起到緩沖作用。同時,我們在改造的過程中,把以往垂直打印時固定懸掛打印裝置的鋼架進行了改造,在鋼架下方兩側(cè)增加了固定支架,將打印裝置以水平位置固定在鋼架上,這樣大大減小了打印裝置工作時的震幅,對打印頭起到了保護作用。
對策實施三:增加導向裝置
改善前,人工搬運煙箱放置在輸送帶上,煙箱再傳輸至打印頭處。因搬運工放置方式、責任心等因素,煙箱不能規(guī)則的放置,或左右偏移,或與輸送帶不平行,且輸送帶摩擦等原因,致使煙箱至打印頭處處于不規(guī)則狀態(tài),造成無法打印標簽至煙箱上、飛紙、卡紙等現(xiàn)象,對打印頭造成間接傷害。我們在每臺打碼機的輸送帶兩側(cè)各增加了兩根導輥,對從提升機運送到輸送帶上的煙箱進行摩擦、校正其位置、姿態(tài),并調(diào)節(jié)了導輥扭曲度,定出了煙箱與輸送帶邊緣、導輥與輸送帶邊緣、導輥與打印引擎邊緣等若干點距。使煙箱均能保持正確的位置、形態(tài)傳輸至打印頭處進行打印貼標。
經(jīng)過試運行,均能保證每箱煙能在打印頭處達到最佳位置及形態(tài)。
我們在2008年6月中旬至11月份對效果進行了驗證,改造后6個月打印頭消耗情況為1個,折合人民幣5470.00元。對比改造前12個月打印頭消耗情況,在節(jié)約半年耗費開支上,預計年消耗量為2支,年度可節(jié)約費用:(改造前12個月消耗金額)114870.00-(預計改造后12個月消耗金額)10940.00 = 103930(元)
通過此次研究攻關,控制了打印頭使用的成本,達到了節(jié)能降耗的目的,也從另一方面降低了最基礎客戶端的停機率,穩(wěn)定了“一打雙掃”工程的運行,確保了對決策層的最大信息支持。同時,也可以作為同行制造業(yè)解決打碼裝置中打印頭消耗高問題的參考手段。
[1]羅先學.煙草物流成本管理.煙草IT服務,2009,6.
[2]周文豪.自動識別技術在煙草物流中的應用.中國電子商情(RFID技術與應用),2007(3).
[3]屈琦.煙草物流管理平臺的設計與應用.煙草科技,2007(1).