陳增春,席朝輝,洪艷,顧四勝
(華電宿州發(fā)電有限公司,安徽宿州234101)
鍋爐是由東方鍋爐(集團)有限公司制造的超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流鍋爐,單爐膛、一次中間再熱、采用前后墻對沖燃燒方式,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置燃煤鍋爐、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。鍋爐采用前后墻對沖燃燒方式,24只煤粉燃燒器分三層布置在爐膛前后墻上。在最上排燃燒器上方布置一排燃燼風(fēng)口(OFA),減少NOx的生成。煤粉燃燒器采用日立-巴布科克公司(BHK)的HT-NR3型低NOx旋流燃燒器。配有等離子點火裝置,用于鍋爐啟停。鍋爐采用冷一次風(fēng)機正壓直吹式制粉系統(tǒng),配6臺ZGM113G型中速磨煤機,B-MCR工況時5臺磨即可滿足,1臺備用。風(fēng)煙系統(tǒng)配有2臺動葉調(diào)節(jié)軸流式送風(fēng)機,2臺靜葉調(diào)節(jié)軸流式吸風(fēng)機,2臺動葉調(diào)節(jié)軸流式一次風(fēng)機,2臺密封風(fēng)機,2臺火檢風(fēng)機,2臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。
自2009年上半年以來一直存在1號鍋爐金屬壁溫高問題,尤其以屏過壁溫最為明顯,表1為鍋爐壁溫報警值,至12月底,多次出現(xiàn)屏過壁溫超過600℃的情況,且1號爐出現(xiàn)過屏過掛焦現(xiàn)象。圖1為2010年1月6日至8日屏過壁溫監(jiān)測曲線,可以看出,短短3天內(nèi)壁溫有5次超過600℃,最高611℃,遠遠高于屏過壁溫控制值585℃,對鍋爐安全運行產(chǎn)生嚴重影響。
表1 鍋爐壁溫報警值℃
圖1 調(diào)整前2009年12月鍋爐屏過壁溫監(jiān)測圖
通過對現(xiàn)場運行工況全面分析,認為造成1號鍋爐受熱面金屬壁溫高的直接原因是爐內(nèi)燃燒行程拉長,火焰中心上移。
1)燃盡風(fēng)噴嘴中心風(fēng)拉桿開度過大。根據(jù)HTNR3型燃燒器燃盡風(fēng)噴口的設(shè)計特點,必須對燃盡風(fēng)進行節(jié)流,以免造成燃盡風(fēng)量偏大,下部煤粉燃燒器供氧不足。
圖2 燃燒器配風(fēng)示意圖
2)磨煤機出力不夠。磨煤機選用ZG113G中速磨煤機,保證出力71.36 t/h,選型偏大,但是實際磨煤機出力一般在45~50 t/h,很難達到55 t/h。磨煤機本身的運行狀態(tài)不佳,造成出粉細度達不到要求,煤粉細度偏粗造成燃燒行程拉長,火焰中心上移。
3)一次風(fēng)量偏大。一是一次風(fēng)速偏高,二是磨煤機投運臺數(shù)偏多。一次風(fēng)速偏高造成煤粉顆粒入爐速度偏高,煤粉在爐內(nèi)停留時間變短,著火點推后,火焰中心上移。同時,鍋爐的控制邏輯決定一次風(fēng)量偏大必然造成二次風(fēng)量偏低,燃燒器區(qū)域二次風(fēng)供應(yīng)不足。
4)二次風(fēng)量測量裝置不準(zhǔn),鍋爐總風(fēng)量計算邏輯不合理。具體分析是鍋爐二次風(fēng)測量裝置測量結(jié)果比實際值偏大。
5)爐內(nèi)總風(fēng)量計算邏輯有問題,計算邏輯未考慮空預(yù)器漏風(fēng)??疹A(yù)器漏風(fēng)以一次風(fēng)漏入煙氣側(cè)為主,而在總風(fēng)量的計算邏輯中以一次風(fēng)機出口風(fēng)量計算,所以計算總風(fēng)量大于實際值。因一次風(fēng)機以保證制粉系統(tǒng)安全為前提,而爐總風(fēng)量跟蹤負荷曲線,所以一次風(fēng)計算量偏大就造成了送風(fēng)機出力下降,二次風(fēng)量偏小。
6)燃燒器三次風(fēng)影響。三次風(fēng)門設(shè)置呈明顯的“倒三角”布置,即最上層燃燒器三次風(fēng)門全開,中間層三次風(fēng)門開度50%,最下層燃燒器三次風(fēng)門全關(guān)。此種配風(fēng)方式針對較好煤質(zhì)有降低爐膛中心溫度,拉升火球長度,降低NOx排放的優(yōu)點。但對于劣質(zhì)煤而言卻存在著供氧不及時,火焰中心上升,燃燒器區(qū)域溫度下降,爐渣含碳量升高等劣勢。同時,燃盡風(fēng)比重加大又加重了“倒三角”的影響,勢必造成屏過吸熱量及壁溫的升高。
7)過熱器減溫水量影響。分析發(fā)現(xiàn),在給水流量不變的情況下,隨著減溫水量的增加,因屏過蒸汽流量減少,金屬冷卻效果降低,屏過壁溫升高。
1)針對電廠入爐燃料多變、煤質(zhì)不穩(wěn)的情況,采用“正三角”的配風(fēng)方式。三次風(fēng)門均設(shè)置在50%位置,而采用風(fēng)箱入口電動門調(diào)節(jié)配風(fēng)方式。根據(jù)HT-NR3型燃燒器的設(shè)計特點,適當(dāng)關(guān)小燃盡風(fēng)中心風(fēng)量,拉桿位置關(guān)小15%~20%。
2)運行人員對風(fēng)機的調(diào)正以調(diào)平風(fēng)機電流為原則,以調(diào)平兩側(cè)風(fēng)機出力,必要時可進行手動設(shè)偏置調(diào)節(jié)。
3)進行磨煤機調(diào)整,優(yōu)化磨煤機出口煤粉細度,同時降低一次風(fēng)速,降低一次風(fēng)量,降低火焰中心。
4)運行人員保證風(fēng)箱一定的二次風(fēng)箱壓力,保證二次風(fēng)射流剛度及三次風(fēng)旋流強度。在一次風(fēng)速偏高的情況下,根據(jù)燃燒器設(shè)計特點,二次風(fēng)入爐風(fēng)速應(yīng)高于一次風(fēng),形成“風(fēng)包粉”的形式,三次風(fēng)需要一定的風(fēng)箱壓力以形成旋流動力。如果風(fēng)箱壓力無法保證,則無法保證二次風(fēng)及時送達劇烈燃燒區(qū)域而沿爐墻上升,造成二次風(fēng)與缺氧區(qū)域混合延遲,火焰中心上移。所以運行人員應(yīng)根據(jù)負荷情況及時調(diào)整送風(fēng)機出口風(fēng)壓,以保證風(fēng)箱壓力。
5)合理調(diào)整過熱器減溫水量,避免大幅調(diào)節(jié)。
6)利用停爐備用機會進行一次風(fēng)冷態(tài)試驗,對一次風(fēng)速進行測量調(diào)整,提高測量準(zhǔn)確性。2010年2月一次風(fēng)冷態(tài)試驗發(fā)現(xiàn),一次風(fēng)速存在較明顯測量偏差,最大偏差超過8 m/s。
通過制定合理的解決策略,進行針對性的調(diào)整,至2010年2月底解決長期困擾鍋爐安全運行的屏過壁溫超溫問題。圖3為2010年3月4日至7日的屏過壁溫監(jiān)測圖,可以分析出屏過壁溫與調(diào)整前整體運行水平下降15℃,最高溫度一般在580℃以下,瞬間未超過583℃。
圖3 調(diào)整后2010年3月鍋爐屏過壁溫監(jiān)測圖
超臨界燃煤鍋爐運行中受熱面壁溫應(yīng)該嚴格控制,發(fā)生超溫時通過認真分析原因,制定解決策略,進行細致的調(diào)整試驗,可以有效解決。