趙 華 鋒
(上海船廠船舶有限公司,上海 202164)
船舶舵、軸系的修理,一直作為船舶塢修的重點項目。由于設(shè)計原因、材料缺陷和使用中的海損等造成的舵系問題相對較多,修理的工程內(nèi)容也多。上海船廠修船事業(yè)部近年來承接修理了多艘船舶的舵系工程,積累了一些新的經(jīng)驗。
2008年11月20日,上海船廠船舶有限公司修船事業(yè)部承接了英國的“品都斯”輪舵系修理工程。
“品都斯”輪舵葉上部的導(dǎo)流體底板疲勞產(chǎn)生裂縫,需要更換舵葉上部的導(dǎo)流體70mm厚的底板,并對舵管檢查修理。該修理工程既要保證高強度厚板的焊接質(zhì)量,防止產(chǎn)生裂縫等;又要控制修理過程中的變形,防止對舵系中心產(chǎn)生影響;還要考慮修船的船塢周期等因素,同時還必須滿足LR船檢的規(guī)范。通過對尾部結(jié)構(gòu)、舵系圖紙等的分析,并結(jié)合以往舵系修理積累的經(jīng)驗,“品都斯”輪舵系修理工程主要有以下3個主要項目:
1)該船的舵型比較特殊,按常規(guī)方法在船塢內(nèi)拆卸舵葉高度不夠,無法施工。
2)在浮船塢內(nèi)對舵系的重要部件焊接修理,如何控制變形,如何精確定位測量有不小的難度。
3)船東要求大過盈量安裝舵軸承,必須采用液
氮冷凍安裝,對此安裝工藝方法有待研究。
該船采用舵管式吊舵結(jié)構(gòu),舵桿、舵管直接插入舵葉內(nèi)(見圖 1)。舵葉高 7.5m,舵桿下端距基線5.02m,舵管下端距基線6.05m;舵機間舵桿上端距艙室頂板為1.35m,采用吊耳和手拉葫蘆吊起高度不夠,而上一層正對舵機的是一道縱艙壁,不能開工藝孔,舵桿無法從上面拔出;拆卸舵葉必須先把舵葉放下,從舵桿下端出頭后再移出。但船塢塢墩高為1.5m。經(jīng)計算,舵桿頭部距塢底為6.52m,就是將舵葉放至塢底,還差1m左右,仍然無法移出(見圖2)。
圖1 尾部舵系布置圖
該輪的姊妹船在國外修理時,采用塢外拆卸的方法,就是船在碼頭上拆舵葉,有足夠的水深把舵葉沉到水底再吊出來。而上海船廠的修船碼頭位于長江邊,一天內(nèi)潮水變化大、水流湍急,在這里拆卸十分危險,無法滿足安全要求。經(jīng)過研究,提出了3個新的修理方案:
1)船進塢后,在塢底開工藝孔,來滿足下舵葉。這方案也是有過先例的,但這樣做會破壞公司的重大設(shè)備,且浮船塢在水上,割開工藝孔后無法修復(fù)。
2)船進塢時不全部進入塢內(nèi),讓尾部露在水面上,進行拆舵葉。但經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)船塢尾部區(qū)域是工作平臺,無法安放塢墩來承受船尾部的重量。
3)船進塢后先將舵葉放至塢底,然后再進行1次沉塢作業(yè),使舵葉與船塢一起下沉,等舵葉從舵桿下端出頭后,再將船整體前移,將舵葉吊出。此方案有可行性,但拆裝舵葉需要增加2次沉塢作業(yè),還必須在塢底制作舵葉的臨時固定工裝等,成本高,操作難度較大。
上述3個方案都不盡人意。技術(shù)人員進一步研究后又提出,先把舵桿上提縮入舵管內(nèi),舵管下端距基線6.05m,按1.5m的塢墩高度計算,有7.55m高,比舵葉高出50mm,使舵葉從舵管下端移出成為可能。
經(jīng)對塢墩的實際測量,首部高度為1.63m左右,尾部為1.41m左右。尾部高度不夠,無法吊出舵葉,如果采用墊高塢墩的方法,需要將船塢后半部的所有塢墩均勻墊高,工作量很大。
最后采用倒進塢的方法,按船塢首部塢墩高1.60m計算,還有約150mm間隙,可以拆卸舵葉(見圖3)。同時設(shè)計出了舵桿吊裝工具套在舵桿頂部,用舵桿螺母固定,把吊點降到下面,使舵桿提高1m左右,縮入舵管內(nèi),確保此方案可以實施。
2008年12月1日,“品都斯”輪按此法倒進塢后,舵葉卸放至塢底、舵桿縮入舵管后,實際測量有間隙120mm左右,終于將舵葉和舵桿等順利拆下,為該船的下一步修理工程做好了準備。
圖3 實際拆卸示意圖
在舵系修理中,更換70mm厚導(dǎo)流體底板,并直接與舵管相連,焊接時勢必會產(chǎn)生變形,造成舵系中心的變化,從而影響舵效。因此在施工時首先要解決測量的問題。根據(jù)《中國造船質(zhì)量標準》(CB/T4000-2005)規(guī)定,對于新造的普通單軸系船只,舵、軸系中心偏差標準為4mm以內(nèi),極限為8mm。對于該輪來說,由于此次軸系沒有列入修理工程,也就沒有必要去拔軸來檢測這個偏差了。船方也認為,在航行過程中,舵系并沒有什么不良癥狀,因此,可以認為修理前的舵系中心是準確的,只要控制修理前、后的舵系中心變化在允許的范圍內(nèi),就是合格的。
舵系常規(guī)的測量采用拉線法(見圖4),拉線法簡單直觀,在拆卸舵系部件后,在舵系上下各設(shè)置拉線支架,在中間放鋼絲,然后根據(jù)原來舵機中心、舵管軸承中心以及舵系密封中心把鋼絲調(diào)整好,作為舵系中心基準。在施工過程中,定時派人利用基準鋼絲對舵管的變形情況進行測量,配合對焊接工藝的調(diào)整來確保對變形量的控制。
拉線法的缺點有:第 1,鋼絲固定在支架上,施工需要割板、吊運等,很容易碰到支架,一旦支架發(fā)生變形,原來找準的中心基準也就丟失了;第2,用鋼絲測量,需要測量人員到舵機間和舵管下進行,測量地點分散,勞動強度高;第 3,測量鋼絲一般采用卡鉗測量,其測量精度與操作人員的技能水平高低有直接關(guān)系,且卡鉗測量方法不夠直觀,船方不太認可。
采用望光法也可以進行定位測量,但需要采用專用的精度較高的望光儀,經(jīng)研究后認為,相對軸系而言,舵系的精度要求低一些,使用激光經(jīng)緯儀,其測量精度應(yīng)該可以滿足舵系測量的要求,只是經(jīng)緯儀平時都是安裝在三腳架上在水平狀態(tài)下使用。而舵系測量需要在垂直狀態(tài)下進行,技術(shù)人員設(shè)計了1個經(jīng)緯儀專用支架(見圖5),該支架與經(jīng)緯儀連接,并能夠進行中心粗調(diào);粗調(diào)后,再利用經(jīng)緯儀自帶的調(diào)節(jié)機構(gòu)進行精調(diào),使經(jīng)緯儀達到精確定位的目的。技術(shù)人員在舵機中心、舵管軸承中心以及舵系密封中心分別安裝望光十字中心靶,然后調(diào)整經(jīng)緯儀,使得各中心點與經(jīng)緯儀光軸中心處于同一直線上,然后鎖定經(jīng)緯儀的位置,此時經(jīng)緯儀的光軸中心即可作為舵系基準中心。在施工過程中定時派人檢測舵管軸承中心的偏差,為焊接施工提供依據(jù),從而確保了施工質(zhì)量。
圖4 舵系拉線定位測量圖
圖5 舵系望光定位測量圖
采用望光法很好地克服了拉線法存在的缺點,牢牢控制整個施工過程中的變形情況,使船方和船檢都樂意接受。
舵管軸承已經(jīng)磨損,需要換新。舵管軸承材料為錫青銅,尺寸Φ635mm×520mm,安裝過盈量為0.6mm。常規(guī)安裝舵系銅軸承的過盈量為0.2mm左右,可以采用干冰冷凍安裝;對于大過盈,必須采用溫度更低的液氮來冷凍。
由于液氮為-190℃多的超低溫物質(zhì),低溫會使金屬脆裂。在軸承安裝過程中,如果容器碎裂或者吊裝工具斷裂、銅軸承摔碎,會造成安全事故。
經(jīng)過研究,技術(shù)人員采用了可用于液化天然氣(-162℃)和液氮(-196℃)設(shè)備的含鎳量達到9%的不銹鋼——0Cr18Ni9Ti(304),制作專用安裝工具(見圖6)。容器采用雙層結(jié)構(gòu),既能提高保溫性;又提高安全性。吊架上配支撐木板,既能防止吊裝過程中軸承搖晃,又不會損傷軸承內(nèi)孔??刹鹗降醵菫榱颂籽b支撐木板而設(shè)計的,因為吊耳是軸承冷凍后,吊裝時才使用的,因此只需用普通材料制作。采用此工具順利地完成了舵管軸承的冷凍安裝。
圖6 舵管軸承冷凍安裝工具
“品都斯”輪舵管修理焊接結(jié)束,經(jīng)過定位后舵系測量,舵管中心向前偏 0.70mm,向右偏0.20mm。這是相當(dāng)完美的結(jié)果。船東認為無需鏜孔可以直接安裝。出塢后,操舵校試合格,船東對質(zhì)量非常滿意,于2009年3月12日順利出廠。
在“品都斯”輪舵系修理中,公司首次采用望光專用支架,用普通的激光經(jīng)緯儀進行了舵系的垂直望光,可以應(yīng)用于今后的一些垂直望光定位工作中。采用罐裝液氮冷凍安裝軸承冷凍速度快,效率高;而且罐裝液氮可以常備、隨用隨取,用完了更換鋼罐,使用方便。
[1]CB/T 4000-2005,中國造船質(zhì)量標準[S].
[2]CB/T 3424~3429-92,船舶舵系修理技術(shù)標準[S].
[3]《機械設(shè)計手冊》聯(lián)合編寫組. 機械設(shè)計手冊[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1982.