倪家南 上海鐵路局上海動車客車段
上海動車客車段昆山檢修車間,是上海鐵路局車輛系統(tǒng)檢修發(fā)電車柴油發(fā)電機組的唯一基地,每年檢修柴油發(fā)電機組140多臺次,其中康明斯柴油發(fā)電機組(見圖1)占98%以上。
圖1 康明斯柴油發(fā)電機組
檢修后的柴油機與發(fā)電機主軸聯(lián)結(jié)的檢測,過去主要采用直尺法、塞尺法或千分表法,容易發(fā)生柴油機主軸與發(fā)電機主軸聯(lián)結(jié)后軸對中存在一定的問題。要么是水平方向軸不對中,要么是垂直方向軸不對中,要么是軸角度不對中。而這種種軸不對中的情況,都會引發(fā)機組大部分旋轉(zhuǎn)配件的許多故障。為此,我們專門組織技術(shù)骨干進行攻關(guān),在參考同行業(yè)的先進做法的基礎上,專門研制了適應解決康明斯柴油發(fā)電機組軸不對中問題的激光對中儀。
昆山檢修車間售后服務人員2004~2008年分別赴福州、廈門、杭州、阜陽、合肥、南京等單位上門服務199批次,處理康明斯柴油發(fā)電機組各類故障325個,其中屬于柴油機部分的故障199個。在199件柴油機故障中,與旋轉(zhuǎn)主軸密切相關(guān)的故障73件,達36%(詳見如圖2)。
圖2 故障分析圖
故障統(tǒng)計情況和現(xiàn)場工程技術(shù)人員、技師多年的研究證明,柴油機與發(fā)電機主軸聯(lián)結(jié)后不對中,是產(chǎn)生故障的主要因素。它導致配件提前損壞,使用壽命縮短;機組反復檢修,耗時、耗油、耗力;增加停機時間,加大了發(fā)電車正常運用調(diào)配的壓力。
該系統(tǒng)主要包括兩個部分。第一部分為激光對中儀器,第二部分為精確調(diào)整伺服裝置。其中激光對中儀包括以下幾個主要組成部分:⑴軸對中主機(帶顯示屏的PC或手持設備);⑵激光發(fā)射裝置;⑶激光接收裝置;⑷激光部件安裝固定器、固定桿等連接件。飼服系統(tǒng)是在對中儀檢測后進行自動(或手動)調(diào)整的一套機械裝置。
2.2.1 安裝
伺服機構(gòu)固定安裝于操作臺上(見圖3),正常使用中不需要移動,測量時僅需要安裝激光對中儀。
圖3 操作臺
柴油發(fā)電機組的柴油機與發(fā)電機連軸器處裝有防護裝置,無法直接將儀表安裝在連軸器上。因此,系統(tǒng)將儀表安裝于發(fā)電機組兩端。具體安裝步驟如下:
(1)將發(fā)電機組基本放置到位。
(2)安裝激光發(fā)射裝置。在柴油機外端軸外露部分使用固定器與連桿安裝對中儀激光發(fā)射裝置,保證激光發(fā)射裝置與柴油機軸的剛性連接。
(3)安裝激光接收裝置。打開發(fā)電機軸外端的端蓋,在軸上使用固定器與連桿安裝對中儀激光接收裝置,保證激光接收裝置與柴油機軸的剛性連接。
(4)連接設備。使用連接線連接好設備,確保激光發(fā)射裝置、接收裝置與主機之間的通訊正常。完成后即可開始進行測量(如圖 4)。
圖4 激光發(fā)射設備與接收設備的安裝示意圖
2.2.2 測量
具體測量步驟如下:
(1)用卷尺測量三個機械尺寸并輸入設備;
(2)將軸轉(zhuǎn)到三個不同的位置,轉(zhuǎn)角不能過小,否則影響精度;
(3)儀表自動計算出當前對中情況以及校正數(shù)據(jù);
(4)記錄并打印測量數(shù)據(jù),以獲得校正數(shù)據(jù)記錄。
2.2.3 調(diào)整
使用軸對中工具可進行精確的對中。計算機控制調(diào)整機組實際位置達到精度后,顯示裝置可實時顯示需要校正的位置不對中值。使用伺服機構(gòu)調(diào)整機器時,當看到顯示單元上的數(shù)字減小到0,說明精確對中了。
通過這種簡單的三步法(即測量-對中-調(diào)整),可不需要重新檢驗。在垂直和水平方向分別采用這種方法進行平行和角度對中。
在實際對中操作中,進行縱向角度和平行對中操作時,需要在機組安裝角上適當加些墊片,既當誤差較大時,需要人工輔以伺服機構(gòu)操作。
3.1.1 功能
(1)9-12-3時鐘法水平機械對中;
(2)軟腳測試;
(3)熱膨脹值預置;
(4)允差提示;
(5)濾波器:0~99級任選(消除測量環(huán)境影響,保證測量數(shù)據(jù)的重復性);
(6)可存儲1000組測量數(shù)據(jù)。
3.1.2 技術(shù)指標
(1)測量距離:10m(遠大于需要的有效距離);
(2)相對濕度:10-95%;
(3)最大顯示誤差:顯示值的1%±1digit(顯示值的1%±最后1位)。
(1)制作材料:鋁合金;
(2)激光器類型:半導體激光器;
(3)激光波長:635~670nm,紅色可見光;
(4)激光安全等級:Class2;
(5)光輸出功率:<1mw;
(6)光束直徑:4mm;
(7)測量精度:0.001mm;
(8)探測器窗口尺寸:10×10mm;
(9)水平儀精度:0.50;
(10)保護:不受周圍環(huán)境光線的干擾。
(1)制作材料:氧化鋁/ABS工程塑料;
(2)顯示器類行:帶背光的圖形點陣液晶;
(3)篩選器:0~30級任選(消除測量環(huán)境影響,保證測量數(shù)據(jù)的重復性);
(4)顯示屏尺寸:73×73mm;
(5)顯示精度:可選,0.1,0.01,0.001mm,5,0.5,0.005mils/thou;
(6)電池:4節(jié)2號電池;
(7)操作時間:24-48h;
(8)輸出接口:RS232接口。
(1)多功能數(shù)字鍵盤;
(2)存儲能力:可存儲1000組測量數(shù)據(jù);
(3)設置:可設置日期、時間、測量單位等參數(shù)。
采用塞尺法和直尺法進行主軸對中,雖然實施起來比較簡單快速,但是不能為被測物提供必須的精度。即便采用千分表測量法,雖然能得到比較準確的測量結(jié)果,但需要專業(yè)操作人員去完成,耗費時間相當長,且對于列車用柴油發(fā)電機組,由于連軸器有保護裝置,故傳統(tǒng)對中校準方法無法實際使用。
采用激光對中儀精確對中的好處顯而易見。首先,它能極大地降低了機組的運轉(zhuǎn)振動和噪聲;其次,聯(lián)軸器上的應力小,過熱和斷裂的危險性少;第三,機組主軸軸承的使用壽命可以更長;第四,由于機組的運轉(zhuǎn)振動低
,所以密封件磨損小,漏油和污染的危險程度低、工作能耗也隨之降低,機組的使用壽命隨之延長。
本激光對中校準系統(tǒng),是利用非接觸式精確激光技術(shù)來測量旋轉(zhuǎn)軸對中狀況(平行不對中和角度不對中)。對中需要的修正量可以直接從顯示器上讀出,通過精確伺服系統(tǒng)修正后,實際達到的對中狀況以標準格式顯示出來,達到了簡單、高效、實用的目標。